其他伤害-电厂#5机IGV故障事件分析报告.docx

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1、电厂# 5机IGV故障事件分析报告1、大事过程(1) 9月3日7:55时,#5机启机,8:07时机组升速至90.3%n,观 看到IGV开头动作,CSGV由33.6缓慢上升。8:07:51机组升速至97.8%n 时,发“IGV掌握故障跳机: IGV掌握故障; IGV位置故障,报警,机 组自动停机,转速下落。(2)停机后进行IGV静态动作试验:分别给定34、57、84的IGV开 度时,MKVI反馈值、就地开度及测量伺服电流均对应,正常。(3) 9:26时,经多次反复IGV开、关动作试验正常后,机组发启动 令第一次试机。9:37时机组正常升速至89.8%n, IGV给定值CSRGV 开头由34开头增

2、大,反馈值CSGV升至35.5时保持不变,查就地开 度仍在34位置无变化,液压油压力为80bar,系统无渗漏。机组升速 到97.5%n, IGV给定值CSRGV达84时,机组自动停机。(4)怀疑VH3前的液压油滤网脏,待轮间温度下降后于15:10时更 换了 IGV的专用滤网。并再次进行IGV静态试验,在IGV不同角度下, 其掌握参数和反馈信息跟踪均正常,同时在各个角度状态下逐片检查(共64片)可转导叶,无卡涩。16:18时,发启动令其次次试机,现 象同第一次试机,IGV仍打不开,机组自停。(5)17:00时,模拟水洗状态第三次试机。选水洗状态,CRANK方式, 发启动令,当14HM动作时,CS

3、GV由34升至84,就地IGV开启,指 示84,观看相关运行参数未见特别。经对比几次试机时IGV的故障 现象,分析认为测量、掌握系统没有问题,初步锁定故障点应在液压 系统和可转导叶机械传动部分。(6) 9月4日8:40时一,依照上述思路,分析怀疑到20TV;电磁阀在 带电动作后,可能关闭不严,造成IGV油动机推动液压油流量不够。 更换该阀,并进行IGV静态试验正常。11:28时,#5机发启动令第 四次试机,试验结果同前,IGV打不开,机组自停。(7) 17:30时,为进一步观看IGV管路的油压变化,在IGV执行油动 机的进、出口液压油管路上加装了测试用常规压力表,同时,为缩小 故障范围,将IG

4、V的伺服阀也进行了更换,21:30结束。(8) 23:00时,机组发启动令第五次试机,升速至90.3%n时IGV开 度由34开头开启,达55.5后保持不变,此时油缸两侧油压为76/28baro 23:18时,机组空载满速,检查机组无特别后并网带负荷。当TTXM 达370121, CSRGV由57往上升时,CSGV保持55.5不变,油缸两侧压 力最终达84/0bar, CSGV仍为55.5,同时机组发IGV掌握故障,报警, 即发STOP停机,仍未锁定详细故障点。(9) 9月5日,经过多次IGV动、静态的检查和分析,故障范围逐 步缩小到IGV的油动机和传动机构上。由于该项检查的工作量和难度 都很大

5、,耗费的时间也长,经请示厂领导同意后,开头进行该项检查。(10) 16:30时,经解体检查发觉:油动机输出推动连杆头并帽松动、 锁片长开;96TV-1/2安装板座与油动机输出推动连杆头的电焊处脱焊 开裂;打开油缸检查内缸面光滑无特别拉伤痕迹,活塞运动自如。复 装后,油缸可用手轻松推拉,憋压不漏。组装油动机后,重新紧固并 帽,加锁两道锁紧压边(原南汽大修返厂时锁一边),并点焊96TV-1/2 安装板座与油动机输出推动连杆头。(11) 22:30时,油动机部套复装完毕,对IGV的静态CSRGV和就地 指示值、IGV伺服电流和反馈值进行了检查、调整,并拆除了观看用 的两只临时压力表。(12) 9月6

6、日0:00时,机组发启动令第六次试机,升速、并网直至 带基本负荷IGV动作正常,机组无特别,2:19时停机,备用。(13) 7:55时,#5机按方案正常启机,7:59时点火,8:00时发觉IGV 油动机液压油管路漏油,马上停机处理,查为油动机左侧管进口卡套 松脱,右侧管有砂眼。更换卡套并对砂眼进行了补焊。9:45时处理完 毕,试压无漏。10:02时机组启动,10:22时并网。2、缘由分析(1)IGV的油动机和传动机构松动和锁片失效缘由,初步分析为: 机组在运行中长期的振动或偶然的一次大振动,引发锁片张开失效和 焊缝开裂。(2) IGV油动机左侧管进口卡套松脱及右侧管砂眼,也同样因振动, 振脱卡

7、套及油动机进、出油液压环形减振管因相互摩擦减薄而消失砂 眼。3、防范措施(1)利用每次小修机会,对全厂燃机的IGV部套和系统进行一次全 面、认真的检查(重点为检查、解决高频振动问题),准时消退隐患。 同时将该项检查列入各台燃机的定期工作。(2)明确规定主机设备负责人为设备发生特别时技术攻关的召集、 协调及分析、解决问题的总负责人。当设备消失疑难技术问题时,准 时召集相关专业技术人员,进行争论分析、支配相关检查及处理,尽 快排解特别。各专业技术人员也应打破工种、专业界限,必需听从主 机设备负责人的支配、调遣,乐观协作,不得推诿。(3)本次IGV故障的处理过程中,检修各专业紧密协作,共同仔细 检查、分析、最终找到了故障点,但也耗费了 3天时间,说明我们处 理故障的切入点选取和时机的把握还不够精确 ,还有待仔细总 结阅历,不断提高故障消缺力量。

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