其他伤害-电厂#5机熄火跳机事件分析报告.docx

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1、电厂# 5机熄火跳机事件分析报告1、大事过程(1) 7月17日0:10时,#5机启机,0:27时空载满速,各喷嘴前压 力16bar,高压油滤压差1.5psio0:29时,#5机并网,选带基本,0:37 时开头切重油,0:45时切到重油位。0:47:44,突然发熄火跳闸,报警, 机组遮断,跳机前机组主要参数:DWATT:29MW;TTXM:536S;TTXSP1:38.2回;FQL1:69.89%;CSGV: 83.5; FD-INTENS-1:178;FD-INTENS-2:131;FD-INTENS-3:146;FD-INTENS-1:134;均稳定。1:00 时,进行 冲油检查,FQL1为

2、44.5%,发觉高压油滤压差表顶表(lOpsi),憋压时 高压油滤压差为0,各喷嘴前压力为6.5bar,无漏。(2)经拆下高压油滤,发觉滤芯布满金属丝,检查轻重油滤较洁净; 清理高压油滤滤筒及管道,并更换了高压油滤及轻重油滤滤芯;拆开 20CF连接螺栓后盘主燃油泵卡死无法盘动,检修更换主燃油泵,6:40 时主燃油泵更换完毕,冲油检查正常。(3) 7:05时,#5机发启动令,7:21时空载满速,查主燃油泵工作 正常,高压油滤压差为0,燃油系统无漏点,7:23时机组并网。2、缘由分析(1)本次跳机缘由为主燃油泵轴套磨损,脱落的金属丝卡涩泵轴, 机组断油而熄火遮断;(2)主燃油泵轴套磨损,初步分析为

3、下列因素的分别作用或综合作 用是引发这种损伤的可能:1)该主燃油泵为返修件,今年3月份投运到故障共运行1600小时左 右,返修前轴套材料为巴氏合金,返修时改用了磷青铜。选材的变化 带来了导热性、热膨胀性、耐磨性等物理性能及硬度、疲惫强度等机 械性能的转变;2)目前#5机燃油三通阀特性为切重油过程中三通阀开度在70%前 重油注入量特别小,阀后重油温度只能达到30余度,但超过此开度, 阀后的重油温度在短时间内(约2分钟)快速上升,主燃油泵因受热 冲击,引起间隙变化;3)返修时的检修质量(装配工艺、尺寸调整等)。3、防范措施(1)修改#5机切重油时三通阀的掌握方式,改为步进式开启或依 据阀后重油温度开启的掌握方式,使得三通阀后的重油温升平稳匀称, 减小对主燃油泵、燃油安排器的热冲击影响。(2)适当调高重油压力掌握值,提高切重油初期的重油流量。(3)改进主燃油泵返修工艺,进行严格的工艺审查及检修后的验收, 确保返修质量(原来的工艺及材料未得到改进前不再进行该类返修)。(4)加强重要返修件(如主燃油泵、燃油安排器等)的上机前检测, 并进行寿命及状态评估,制订合理的定检项目、内容与周期,确保运 行平安。

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