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1、高温过热器泄漏停机一、大事发生时间:2005年04月24日 二、大事发生时工况:机组负荷500MW, CCS方式运行。三、大事发生、扩大及处理状 况19时36分,巡检人员发觉#1炉72米上部有蒸汽冒出,马上向值长 汇报。经检查确认锅炉过热器发生泄漏。值长向有关领导及网调、省 调汇报并申请停机。19时40分,按调度令降负荷,负荷降至300MW,手动停炉,联跳汽 轮机、发电机。大事发生前#1机组累计运行时间3224小时。经检查 高温过热器出口 AB第15屏从外向里第14根管在管座下方其次个弯 管背弧侧爆破,其它尚有12根管路吹损严峻,分别是:14屏的第14 根,15 屏的第 5、8、9、10、11
2、、12、13 根,16 屏的第 8、9、10、 11根。经过对热室内过热器出口管路进行全面检查,发觉高过出口 AB第5 屏第20根,18屏第根、31屏第十七根弯管处有胀粗现象,并有 氧化皮产生。第2屏第16根弯管处有严峻硬伤。处理状况:1、高过出口共割管17根,入口割管4根,割开了相对应的炉内下U 型弯。对直管进行了通球检查,U型弯进行了倾倒和拉通检查,联 箱进行了内窥镜检查,在检查中未发觉异物。2、对更换的弯管要求锅炉厂冷弯后全部做高温回火处理。3、管路焊接时要求T23、TP347H、T91全部进行内部冲瀛,T23、T91 进行焊前预热、焊后热处理。4、对全部50个焊口全部进行超声波探伤。5
3、、增装8个温度测点。四、大事缘由及扩大缘由分析:1 .直接缘由分析:高过管子局部材质变化,造成胀粗、爆管。2 .根本缘由分析:在股份公司生产部及西安热工院的关心下,共同对本次爆管缘由分析 如下:对#1炉高温过热器检查,确认#1炉高温过热器不存在大面积 超温、胀粗现象,只发觉4根内圈管子在弯头处存在鼓包、胀粗现象。 从爆管爆口四周有明显的细小裂纹以及爆口外形,结合爆口材料金相 分析,爆口处管子长期过热。通过对炉内管道和爆管位置前后管材检查,未发觉胀粗和材质变化, 说明该管超温并不严峻,而爆管和胀粗位置都在弯管处,可能存在下 列现象:a)管子在制造、安装过程中采纳火焰烧烤校正,部分管子烧烤过度 引
4、起管子局部材质变化,造成胀粗、爆管。b)T91管子在弯制后没有进行热处理,弯头内部可能存在较大的残余 应力,造成长久强度降低,导致弯管鼓包、胀粗。c)现场检查管子弯头,个别弯头内弧处有褶皱,弯头起弧点管子变 形,说明管子弯制的模具存在问题,造成弯头强度降低,发生鼓包、胀粗。d)管子内部可能存在有节流状况,使管内介质流量削减,造成汽温 偏高,管子超温,管子薄弱部位消失胀粗和泄漏。五、大事暴露出的问题:1.管子制造、 安装工艺不良。2 .T91管子在弯制后没有进行热处理。弯头内部可能存在较大的残余 应力,造成长久强度降低,导致弯管鼓包、胀粗。3 .管子弯制的模具存在问题,造成弯头强度降低,发生鼓包、胀粗。六、防范措施1.对爆开、胀粗的管子进行通球检查,使用内窥镜检查管道、集箱 和管接座。2.对爆开、胀粗的管子加装温度测点,进行温度监视。3 .西安热工院对胀粗的管子进行金相分析,和爆开管的分析结果进 行比较,进一步确定胀粗缘由。4 .遇有停机机会对高过管屏要进行全面检查。