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1、*电厂脱硫废水处理难点分析及对策*电力公司二期2X320MW机组脱硫系统米用石灰石 一石膏湿式烟气脱硫工艺,实现电厂烟气的达标排放,并且 对脱硫过程中的副产物开展处理,已到达环保经济运行,本 文旨在通过对二期脱水废水系统运行调整所发现的问题及 难点开展探讨,实现硫废水处理有效、运行稳定的效果。1概述*电力公司二期2X320MW燃煤机组采用烟气湿法脱 硫工艺,石灰石-石膏湿法脱硫所产废水,由于水质较为特 殊,不能直接排入电厂工业废水处理系统,需设置单独的处 理装置。采用物化法对脱硫废水开展处理,经过中和、沉淀、 混凝以及污泥脱水等步骤,实现脱硫废水主要水质指标均显 著降低的效果,本文旨在通过对二
2、期脱水废水系统运行调整 所发现的问题及难点开展探讨,对废水系统运行的参数和方 式加以调整,到达废水达标排放,响应国家提出的节能减排 的政策。2设备概况我公司所采用的湿法脱硫系统设置一套废水处理系统。脱硫吸收塔浆液在不断循环的过程中,会富集重金属元 素和C1-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石 膏的品质。因此脱硫装置要排放一定量的废水,进入FGD废 水处理系统,经中和、絮凝和沉淀等一系列处理过程,达标 后接入主体工程。废水系统主要包括三个子系统:废水处理 系统、废水加药系统、污泥排放系统。2. 1废水处理系统二期废水处理系统主要包括:废水旋流站给料泵,流量 为7. 6m3/h;废水旋流
3、站,处理能力为7. 6m3/h;废水箱容 积为10m3;废水输送泵两台,流量为20m3/h;三联水箱中 和箱、沉降箱、絮凝箱容积均为12m3,出水箱容积为24m3, 出水泵流量为25m3/ho2. 2废水加药系统废水加药系统主要包括:凝剂加药计量泵(流量为0 100L/h),助凝剂计量箱(容积2. 2m3)、有机硫加药计量泵 (流量为0100L/h)、有机硫计量箱(容积混凝 剂加药计量泵(流量为0100L/h)、混凝剂计量箱(容积 1. Im3)、卸酸泵(流量为3.6m3/h)、盐酸计量箱(容积1.2m3)、 盐酸计量泵(流量为0一100L/h).卸碱泵(流量为29m3/h)、 液碱储罐(容积
4、1. Im3)、碱计量泵(流量为0168L/h)、 碱储罐(容积13m3)。2. 3污泥排放系统污泥排放系统主要包括澄清器、刮泥机(功率0. 75kW)、 滤液泵(流量为25m3/h)、滤液箱(容积6. 3m3)、污泥输送 泵(流量为18m3/h)、板框式压滤机(过滤面积76. 5m2;滤 室容积1. 2nl3)、电动泥斗(容积12m3)、压滤机清洗水箱(容 积2m3)、压滤机清洗水泵(流量为10. 2m3/h)。3现状分析废水送至废水处理系统的中和、沉降、絮凝三联箱,然 后进入澄清器和出水箱,其间的出水为梯次布置,形成重力系统污泥脱水设备为板框式脱水机。澄清器底部污泥由 污泥输送泵打出,送至
5、脱水机。局部污泥送回中和箱,回流 污泥是为三联箱的结晶反响提供晶种,回流量人工调定。废水处理系统所用的碱液采用NaOH溶液。NaOH计量箱 和有机硫、混凝剂、助凝剂、盐酸计量箱后各设1组计量泵 (1运1备、变频调速),完成向三联箱及出水箱自动在线调 节计量加药。废水处理系统的pH检测仪的电极设清洗装置以防止结 垢而失准。在废水处理系统运行过程中,主要遇到几个难点:(1)、脱硫废水水量不稳定,存在间歇性排水、瞬时流 量偏大现象。当大流量脱硫废水进入到处理系统后,设计的 加药量、排泥量均不能满足大流量废水的要求,导致出水水 质变差;其次,排放流量偏大缩短了废水在系统停留反响的 时间,使重金属和悬浮
6、物不能较好地沉淀、絮凝。(2)、脱硫废水原水含固率超标。由于吸收塔浆液受到 粉煤灰、外购石灰粉中杂质等诸多因素的影响,浆液本身品 质不佳,加上脱硫浆液一、二级旋流效果不理想,造成脱硫 废水中固体物质的实际浓度过高,这将导致脱硫废水处理系 统出力缺陷,严重的会导致脱硫废水处理系统瘫痪。(3)、加药系统管道堵塞。絮凝剂、助凝剂计量箱出口 管道经常发生堵塞现象,导致系统不能正常调节,出水水质 变差影响达标排放。4运行调整4. 1控制废水系统进浆流量(5-10m3/h),保持连续运行, 出水水质稳定。脱硫吸收塔来水流量极不稳定,存在间歇性排水、瞬时 流量偏大现象(高于设计值),但每天的废水累计排放量并
7、 不大。这是由于脱硫吸收塔产生的废水积攒到一定程度后才 集中大流量排放,具体由废水箱液位开展控制。当大流量脱硫废水进入到处理系统后,首先,设计的加 药量、排泥量均不能满足大流量废水的要求,导致出水水质 变差;其次,排放流量偏大缩短了废水在系统停留反响的时 间,使重金属和悬浮物不能较好地沉淀、絮凝下来。因此控 制控制废水系统进浆流量在510m3/h,确保脱硫废水处理 系统在脱硫系统启动后能正常稳定运行,保证水质。4. 2控制废水系统进浆含固量(1%左右),控制废水旋流 器压力在0. 15MPa左右,定期测量浆液中含固量。目前大局部脱硫废水处理系统的设计处理含固率约为 1%,但是由于吸收塔浆液受到
8、粉煤灰、外购石灰粉中杂质等 诸多因素的影响,吸收塔内浆液本身品质不佳,加上脱水石 膏浆液一、二级旋流效果的不理想,造成脱硫废水中固体物 质含量超标,这将导致脱硫废水处理系统出力缺陷,严重的 会导致脱硫废水处理系统瘫痪;脱硫废水原水含固率超标会 导致脱硫废水整个系统长期超负荷运转,澄清器底大量积泥;中和箱、沉降箱、絮凝箱搅拌器速度和强度与脱硫废水 中的固体物质浓度不匹配,造成中和箱、沉降箱、絮凝箱底 部积泥严重,流水不畅,排污管堵塞。此外,局部泵出入口管道未设置冲洗水管,设备停运后没有冲洗,致使浆液沉积, 引起废水处理系统设备故障率高。因此定期测量浆液中含固量、降低含固量有助于提高废 水设备的利
9、用效率和利用寿命。脱硫废水含固率的降低,减 轻了废水系统的运行压力,提高了脱硫废水处理系统的有效 投运率,缓解了吸收塔浆液氯离子含量的上升速率,最终降 低了脱硫吸收塔浆液氯离子含量。本文向大家介绍一种简便的浆液含固量测量方法:取 1000ml容量瓶一只,用清水冲洗干净、烘干,测量记录空瓶 质量为Ml;在三联水箱入口处取脱硫浆液,摇匀后倒入 1000ml容量瓶中至刻度线,测量记录满瓶质量为M2; M2-Ml 数值即为浆液密度;根据下表,查找浆液对应含固量。4.3调整加药量,根据水质变化灵活调整(不可固定计 量泵行程),适当添加助凝剂(作用明显),增强絮凝效果。废水经旋流器后进入三联水箱中和箱,中
10、和箱以NaOH 作为中和剂,来沉淀大多数的重金属,废水经过中和箱的沉 淀后,进入沉降箱,沉降箱内添加有机硫,以去除中和沉淀 的金属离子,最后废水进入絮凝箱;从废水沉淀出来的氢氧 化物和其他固形物,粒子很细,分散在整个体系中,很难沉 降。为了改善固体物的沉降性能,向废水中参加絮凝剂,形 成小粒子絮凝物,并加以除去。因此根据废水进水量的大小, 灵活调节加药量,当水量大时,适当增加加药量,同时关注 水质的变化,水质转好,适当降低加药量,降低运行本钱。 同时建议先在实验室对废水药剂投加做优化试验,逐渐减小 混凝剂加药量,助凝剂根据絮凝槽矶花情况适当的调节加药 量;在不投加混凝剂情况下,只投加助凝剂也能
11、取得很好的 出水效果。4.4定期压泥(很关键),每周至少三次,应安排专人压 泥(工作量大)。脱硫废水处理系统产生的污泥主要来源于废水旋流器、 三联箱(中和箱、沉降箱、絮凝箱)、澄清器定期排放的污 泥。废水旋流器为脱硫废水经过重力别离的沉淀,主要为钙 盐沉积物;中和箱、沉降箱、絮凝箱、澄清器中排放的是中 和、絮凝反响沉降产生的难溶性重金属强氧化物沉淀、钙盐 沉淀、胶体等絮凝体沉淀。废水中的大局部污泥通过澄清器沉淀下来,再由压滤机 压泥处理生成固体污泥。如果污泥量大,压滤机来不及处理, 澄清器内污泥过量,泥位过高,会造成澄清器刮泥机过载损 坏,每次需停运一周的时间对澄清器内污泥开展人工清理。 因此适当增加废水的压泥频率,降低废水系统的污泥沉积, 有利于废水系统的长期稳定运行,减少设备的故障率。5结语脱硫废水处理工艺是一项成熟的技术,完善的设计和运 行能够满足国家现行的环保标准要求。制约系统正常运行的 因素为设备和系统设计缺陷。希望本文能给运行人员提供帮 助,合理设调整废水系统运行的方式和参数,对脱硫废水处 理系统运行开展合理优化,定期排放处理脱硫废水,以满足 脱硫系统正常运行的要求,满足环保要求,积极响应国家节 能减排的政策。