日超差记录及分析.xls

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1、日期钢卷号规格2012/11/54090.52*3232012/11/3401/4023*322/3*300/2.5*3022012/10/30213/214/2162012/10/29306/3092012/10/28104/112/1152012/10/26204/211/2142012/10/264152012/10/25301/3120.8*3242012/10/25206/2152012/10/22207/208/209/210/2132012/10/224112012/10/191022012/10/19407/412/413/4142012/10/182010.505*30020

2、12/10/173112012/10/171140.425*312.52012/10/163162012/10/154142012/10/14401/410/4120.415*299/0.254*305/0.415*2982012/10/123012012/10/11403/408/407/4152012/10/10305/3112012/10/9219描述公差不好,-4060m,此件为三极管料,开坯来料有锈公差不好306公差不好;309中途清理测厚仪尾部偏厚104公差不好;112头部有几十圈公差不好;115来料有划伤成品道次速度控制400以内,超过将考核操作工;214有表面划伤公差不好厚度波

3、动,倒卷后错层太大,晚上不敢轧!公差不好公差不好公差不好公差不好公差不好有-1520m偏差有一处波动有-5050m偏差来料有花印及划伤公差不好公差不好公差波动公差不好;407表面划伤305公差波动;311有2处波动(最后一道速度太快500,用一个测厚仪)公差不好分析305公差波动;311有2处波动(最后一道速度太快500,用一个测厚仪)时间问题类型 钢卷号规格总到次数问题道次轧制速度工况描述2012/10/103053.0-0.47664001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有使用入口测厚仪;2012/10/92193.0-0.41976、74001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没

4、有使用入口测厚仪;2012/10/103113.0-0.4763、5、64001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有使用入口测厚仪(5道次投入了入口测厚仪进行监测);2012/10/1140363、5、64001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有使用入口测厚仪;2012/10/1240763、54001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有使用入口测厚仪;2012/10/12408664001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有使用入口测厚仪;(6道次投入了入口测厚仪进行监测);2012/10/123013.0-0.41876、74001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有

5、使用入口测厚仪;2012/10/144013.0-0.41875、74001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有使用入口测厚仪;(7道次投入了入口测厚仪进行监测);2012/10/144100.32-0.26113001)前半段投入入口厚度检测和前馈控制2012/10/144123.0-0.41876、74001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有使用入口测厚仪;(6、7道次投入了入口测厚仪进行监测);2012/10/171143.0-0.42876、74001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有使用入口测厚仪;(7道次投入了入口测厚仪进行监测);2012/10/183113.0-

6、0.4373、74001)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有使用入口测厚仪;(7道次投入了入口测厚仪进行监测);2012/10/191022.5-0.3962、6400降速1)前面道次无明显超差;2)所有道次均没有使用入口测厚仪;(7道次投入了入口测厚仪进行监测);2012/11/61063.0-0.885553001)前面道次无明显超差;2)所有道次均均使用入口测厚仪进行监测;2012/10/252063.0-0.79544400现象描述问题分析1)出口测厚仪测量数据突然、持续超厚,导致反馈AGC进行压辊缝操作,因此使轧制力升高、实际出口厚度低于目标值;如图12)末道次出现测速辊打滑的情

7、况(尤其是升降速时),轧机加速度为0.67m/s;转向辊加速度为0.4m/s;1)右侧测厚仪出现错误的检测信号,误导了AGC的控制;可能是测厚仪压力不足导致轻微跳动松动了;2)6道次测速辊打滑没有影响出口厚度;5道次打滑使出口厚度出现最高17m的厚度超薄偏差;(应该是重新加载了测速辊的程序导致轧机在2档的加速度增加所致)1)同上;2)轧机加速度0.25m/s,无打滑1)同上;2)无;1)3道次加减速时厚度出现超差(先正超差再负超差);此时可能是因为传动控制不稳定导致张力和带钢震动所致,当然可能与此时前滑较小容易出现打滑也相关系;2)同3)6道次前滑值过小,在极端情况下触发轧机打滑致使带钢减薄;

8、这时速度越高前滑越小,越容易打滑;1)提高传动系统的动态控制性能,减少卷取机引起的张力波动或带钢振动;2)同3)在当前轧辊表面质量条件下,注意换辊周期,避免轧辊粗糙度过低导致的打滑;1)3、5道次同2)6道次同1)同2)同1)3、5道次同1)同1)6道次同;入口测厚仪数值正常,没有明显超差1)同1)6、7道次同2)5、6、7道次同1)同2)同1)7道次同;入口测厚仪数值正常,没有明显超差1)同1)同;2)出口测厚仪测量数据突然、持续超厚,导致反馈AGC进行压辊缝操作,因此使轧制力升高、实际出口厚度低于目标值;1)同2)开坯料不要投入前馈控制,因为退火后卷子不紧导致入口带钢振动从而影响厚度的测量

9、;1)6、7道次同;入口测厚仪监测到超差,并进行前馈控制;2)7道次前馈补偿定位不准确,导致厚度超薄加剧1)同2)在使用前馈控制时,电气人员注意调节补偿液压缸的响应速度1)6道次同2)7道次同1)同2)同,可能与传动系统导致张力波动所致;1)7道次同2)3道次同1)同2)同,可能与传动系统导致张力波动所致;1)6道次同2)6道次同3)2道次引起突然的辊缝和轧制力以及厚度的突增,但AGC系统并没有进行调节。1)同2)同3)带尾出现杂质(可能是氧化铁皮颗粒)1)出口厚度突然阶跃减小,轧制力突然减小、辊缝突然增加,过了这个波谷后恢复之前的状态1)乳化液温度较低,轧制时乳化液温度升高的过程中乳化液的润滑性能突变;保持乳化液温度在4555之间1)辊缝与轧制力突变操作工动了辊缝所致,需要规范操作图图1图图2图图31#2#4#6#3#5#7#8#9#12432211111#测厚仪2#测速辊打滑4#轧辊磨损6#液压响应速度校订或控制增益3#加减速传动5#测厚仪(带钢振动时投前馈出现问题)7#乳化液温度8#带钢头尾杂质9#误操作12432211111210864201#2#4#6#3#5#7#8#9#12432211111210864201#2#4#6#3#5#7#8#9#

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