节能降耗 进步企业的经济致益.docx

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1、节能降耗进步企业的经济致益lihan导语:通过开展各项节能降耗活动,每年都可以一节省大量开支,降低了消费本钱,增强了抵御市场风险的才能在同一消费装备技术条件下,效益的内部影响因素实际为各种消耗所反映,十分是能源的消耗。江门市电化厂是一个年耗标煤达n万t的重点用能单位,2004年、2005年及2006年上半年总耗能分别为110848.01t标煤、113360.06t标煤、54448.4lt标煤,在产品总本钱中所占的比例分别为39.48%、34.49%、36.60%。由于能耗占本钱比例比拟大,江门电化厂长期围绕节能降耗问题积极开展活动,以促进企业效益的进步。1采用新技术降低能耗1.1液扳包装200

2、5年采用液氯液下泵包装液氯工艺取代传统的汽化法包装工艺。2006年3月经历收合格投入运行后,冷冻工序即可少开1台电机功率为195kw的氨压缩机,而液氯液下泵的电机功率仅为45kw,进而1年可节电达126万kwh,按0.55元/kWh计,可节约电费69.3万元。该工程共投人资金75万元,13个月就可收回投资本钱。1.2大功率电机加装变频器从1994年起对全厂电机功率30kw以上的机泵加装变频器,使机泵的电耗降低20%以上,现每年可节电109.2万kwh,节约电费60.06万元。该工程共投资65万元,13个月就可因节电而收回投资本钱。1.3采用节能型空压机2005年开场采用螺杆式空压机取代活塞式无

3、油光滑空压机,空气站负荷由124kw降至92kw,每年可节电31.08万kw.h,节约电费17.1万元。并且新机故障少,每年还节省检修费用高达10万元。该工程投资26万元,一年内就可收回投资本钱。2对电极重涂修复,降低电解电耗2.1重涂30一1金属阳极到2003年,03一1金属阳极电解槽已运行了10年有余,阳极涂层开场剥落失效,槽电压快速上升,电耗升高。2004年2月2006年2月共投入150万元重涂54台30一m隔膜铁阳极。重涂后,沟通电耗由2490kwh/t降至2430kwh/t,每年节电180万kwh,节约电费9万元。18个月就可收回重涂费用。2.2重涂F:电解槽阴阳极至0203年6月,

4、离子膜F:电解槽已运行了9年,远远超过了6年的使用寿命,局部阴阳极的活性涂层已剥落失效。活性涂层的剥落失效,会导致槽电压快速上升而使电耗增加。2O03年12月至今共投人290万元对2万t/a离子膜16台电解槽的电极进展重涂和活化,使It烧碱的沟通电耗由2360kwh降至2196kwh,每年可节电328万kwh,节约电费180.4万元。19个月即可收回重涂费用。3通过工艺技术改造降低能耗3.1采用混合配碱工艺,降低消费用煤从2003年1月开场,江门电化厂实行了混合配碱工艺,即采用32%离子膜法烧碱与29%隔膜法烧碱混合配制成30%成品碱,进而大大降低了由电解液直接蒸发为30%隔膜成品碱的蒸汽用量

5、。2005年It烧碱综合蒸汽耗Z124kg,与2002年It烧碱综合蒸汽耗2648kg相比,下降了524kg/tNaOH。按年产7500t烧碱计算,全年可节约蒸汽39300t,可节约标煤4598t,节约费用193万元。3.2缩短抽滤时间,节约用电通过对氯乙酸消费工艺的改良,缩短了消费经过中的抽滤时间,到达节约用电的目的。从2004年7月起,通过公道安排,每批氯乙酸抽滤时间平均缩短sh。按年产400ot计算,每月10批,每年可节电约21,12万kwh,节约电费11.6万元。3.3氨压缩机串联制冷,节约能源从2004年4月起,单级制冷压缩机与双级制冷的高压机串联运行,使压缩机的制冷功率得到公道的利

6、用,少开1台氨压缩机也可保证氯乙酸的正常消费。通过串联运行,全年可节电98万kwh,节约电费53.9万元。3.4用间接冷却代替直接冷却,降低消费本钱原AC发泡剂氧化工序采用制冰机制取管冰,然后用人力将管冰加人到反响釜中直接冷却反响液,以控制反响温度。该方法能耗损失大,劳动强度大,消费才能低,且坚硬的块冰轻易损坏氧化釜的衬胶层十分是搅拌桨。技术改造后,采用冷冻盐水对AC氧化反响液进展间接冷却。在同等产量前提下,原来要开3个反响釜,如今开2个反响釜即可,降低了能耗。每年可节约用电约83万kwh,节约电费45.65万元。同时大幅降低劳动强度,还可减少氧化工序操纵人员8人,每年降低劳动本钱超过n万元。通过开展各项节能降耗活动,每年都可以一节省大量开支,降低了消费本钱,增强了抵御市场风险的才能。0

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