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1、化学 :高中有机化学知识点总结1需水浴加热的反应有:(1)、银镜反应CH3CHO+2Ag(NH3)2+ +2H2O=加热=CH3COO- +2Ag+3NH4+ +NH3 H2O(2)、乙酸乙酯的水解CH3COOC2H5+H2O=CH3COOH+C2H5OH(酸的条件下 ) CH3COOC2H5+NaOH=CH3COONa+C2H5OH(碱的条件下 ) 在酸性条件下是可逆反应碱性条件下不可逆,因为生成了CH3COONa 酯化的时候 CH3COOH 提供 OH, C2H5OH 提供 H (3)苯的硝化C6H6+HNO3(浓) =浓硫酸,加热 =C6H5-NO2+H2O 苯和反应生成硝基苯和水。反应
2、类型是取代反应。(4)糖的水解(5) 、酚醛树脂的制取(6)固体溶解度的测定凡是在不高于100的条件下反应,均可用水浴加热,其优点:温度变化平稳,不会大起大落,有利于反应的进行。2需用温度计的实验有:(1) 、实验室制乙烯(170)CH3CH2OH_(浓硫酸,加热)CH2=CH2+H2O浓 H2SO4 的作用是 _催化剂,脱水剂_ 混合液滴加的先后顺序是_先加入 1 体积酒精,再缓慢加入3 体积浓硫酸_ 迅速升温至170的原因是_防止酒精碳化_ 有效控制反应混合液温度的方法是_用温度计测量反应温度_ 反应后阶段的混合液常变黑,并有刺激性气体生成,除去气体的方法是_通入饱和碳酸氢钠溶液中除去二氧
3、化硫,再通入氢氧化钠溶液中除去二氧化碳_收集乙烯只能用排水法,其原因是_乙烯密度接近于空气精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 22 页(2) 、蒸馏 (3) 、固体溶解度的测定(4) 、乙酸乙酯的水解(7080) (5) 、中和热的测定(6)制硝基苯(5060)说明: (1)凡需要准确控制温度者均需用温度计。(2)注意温度计水银球的位置。3能与 Na反应的有机物有:醇、酚、羧酸等凡含羟基的化合物。4能发生银镜反应的物质有:醛、甲酸、甲酸盐、甲酸酯、葡萄糖、麦芽糖凡含醛基的物质。5能使高锰酸钾酸性溶液褪色的物质有:(1)含有碳
4、碳双键、碳碳叁键的烃和烃的衍生物、苯的同系物(2)含有羟基的化合物如醇和酚类物质(3)含有醛基的化合物(4)具有还原性的无机物(如SO2、FeSO4、 KI、HCl 、H2O2 等)6能使溴水褪色的物质有:(1)含有碳碳双键和碳碳叁键的烃和烃的衍生物(加成)(2)苯酚等酚类物质(取代)(3)含醛基物质(氧化)(4)碱性物质(如NaOH、Na2CO3) (氧化还原歧化反应)(5)较强的无机还原剂(如SO2、KI 、FeSO4 等) (氧化)(6)有机溶剂(如苯和苯的同系物、四氯甲烷、汽油、已烷等,属于萃取,使水层褪色而精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
5、 - - -第 2 页,共 22 页有机层呈橙红色。 )7密度比水大的液体有机物有:溴乙烷、溴苯、硝基苯、四氯化碳等。8、密度比水小的液体有机物有:烃、大多数酯、一氯烷烃。9能发生水解反应的物质有卤代烃、酯(油脂) 、二糖、多糖、蛋白质(肽)、盐。10不溶于水的有机物有:烃、卤代烃、酯、淀粉、纤维素11常温下为气体的有机物有:分子中含有碳原子数小于或等于4的烃(新戊烷例外) 、一氯甲烷、甲醛。12浓硫酸、加热条件下发生的反应有:苯及苯的同系物的硝化、磺化、醇的脱水反应、酯化反应、纤维素的水解13能被氧化的物质有:含有碳碳双键或碳碳叁键的不饱和化合物(KMnO4 ) 、苯的同系物、醇、醛、酚。大
6、多数有机物都可以燃烧,燃烧都是被氧气氧化。14显酸性的有机物有:含有酚羟基和羧基的化合物。15能使蛋白质变性的物质有:强酸、强碱、重金属盐、甲醛、苯酚、强氧化剂、浓的酒精、双氧水、碘酒、三氯乙酸等。16既能与酸又能与碱反应的有机物:具有酸、碱双官能团的有机物(氨基酸、蛋白质等)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 22 页17能与 NaOH 溶液发生反应的有机物:(1)酚: C6H5OH+NaOH=C6H5ONa+H2O,这个反应是取代反应。(2)羧酸:羧酸可以和 NaOH 反应, 产物羧酸钠和水(3)卤代烃(水溶液:水解;醇
7、溶液:消去)(4)酯:(水解,不加热反应慢,加热反应快)(5)蛋白质(水解)18、有明显颜色变化的有机反应:1苯酚与三氯化铁溶液反应呈紫色;2KMnO4 酸性溶液的褪色;3溴水的褪色;4淀粉遇碘单质变蓝色。5蛋白质遇浓硝酸呈黄色(颜色反应)一、物理性质甲烷:无色无味 难溶乙烯:无色稍有气味难溶乙炔:无色无味 微溶(电石生成:含H2S、PH3 特殊难闻的臭味)苯:无色 有特殊气味液体 难溶 有毒乙醇:无色有特殊香味混溶 易挥发乙酸:无色刺激性气味易溶 能挥发精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 22 页二、实验室制法甲烷: CH
8、3COONa + NaOH (CaO,加热 ) CH4+Na2CO3 p.s.:无水醋酸钠:碱石灰=1:3 固固加热 (同 O2、 NH3)CaO:吸水、稀释NaOH、不是催化剂乙烯: C2H5OH (浓 H2SO4,170) CH2=CH2 +H2O p.s.:V 酒精: V 浓硫酸 =1:3(被脱水,混合液呈棕色)排水收集(同Cl2、HCl )控温 170( 140:乙醚)碱石灰除杂SO2、 CO2 碎瓷片:防止暴沸乙炔: CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2 注:排水收集无除杂不能用启普发生器导管口放棉花:防止微溶的Ca(OH)2 泡沫堵塞导管乙醇: CH2=CH2 +
9、H2O (催化剂 ,加热 ,加压) CH3CH2OH 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 22 页三、燃烧现象烷:火焰呈淡蓝色不明亮烯:火焰明亮有黑烟炔:火焰明亮有浓烈黑烟(纯氧中3000以上:氧炔焰)苯:火焰明亮大量黑烟(同炔)醇:火焰呈淡蓝色放大量热四、酸性KMnO4& 溴水烷:都不褪色烯 炔:都褪色(前者氧化后者加成)苯: KMnO4 不褪色 萃取使溴水褪色五、重要反应方程式烷:取代CH4 + Cl2 (光照 ) CH3Cl(g) + HCl CH3Cl + Cl2 (光照 ) CH2Cl2(l) + HCl CH2C
10、l + Cl2 (光照 ) CHCl3(l) + HCl CHCl3 + Cl2 (光照 ) CCl4(l) + HCl 现象:颜色变浅装置壁上有油状液体精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 22 页 p.s.:4 种生成物里只有一氯甲烷是气体三氯甲烷 = 氯仿四氯化碳作灭火剂烯: 1、加成 CH2=CH2 + Br2 CH2BrCH2Br CH2=CH2 + HCl (催化剂 ) CH3CH2Cl CH2=CH2 + H2 (催化剂 ,加热 ) CH3CH3 乙烷CH2=CH2 + H2O (催化剂 ,加热加压 ) CH3C
11、H2OH 乙醇 2、聚合(加聚) nCH2=CH2 (一定条件 ) CH2CH2 n(单体高聚物)高聚物(高分子化合物)都是【混合物】苯: 1.1、取代(溴) + Br2 ( Fe 或 FeBr3) -Br + HBr p.s.: V 苯: V 溴=4: 1 长导管:冷凝回流 导气防倒吸 NaOH 除杂现象:导管口白雾、浅黄色沉淀(AgBr ) 、CCl4 :褐色不溶于水的液体(溴苯)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 22 页 1.2、取代硝化(硝酸) + HNO3 (浓 H2SO4,60) -NO2 + H2O p.s.
12、:先加浓硝酸再加浓硫酸冷却至室温再加苯 50-60 【水浴】温度计插入烧杯除混酸: NaOH 硝基苯:无色油状液体难溶 苦杏仁味毒 1.3、取代磺化(浓硫酸) + H2SO4( 浓) ( 70 80 度) -SO3H + H2O 2、加成+ 3H2 ( Ni,加热)(环己烷)醇:1、置换(活泼金属) 2CH3CH2OH + 2Na 2CH3CH2ONa + H2 (钠密度大于醇反应平稳)p.s. 钠密度小于水反应剧烈2、消去(分子内脱水)C2H5OH (浓 H2SO4,170 ) CH2=CH2 +H2O 3、取代(分子间脱水)精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -
13、 - - - - - -第 8 页,共 22 页2CH3CH2OH (浓 H2SO4,140 度) CH3CH2OCH2CH3 (乙醚 )+ H2O (乙醚:无色无毒易挥发 液体 麻醉剂)4、催化氧化2CH3CH2OH + O2 ( Cu,加热) 2CH3CHO( 乙醛 ) + 2H2O 现象:铜丝表面变黑浸入乙醇后变红液体有特殊刺激性气味6、酸:取代(酯化)CH3COOH + C2H5OH (浓 H2SO4,加热) CH3COOC2H5 + H2O(乙酸乙酯:有香味的无色油状液体)p.s.: 【酸脱羟基醇脱氢】 (同位素示踪法)碎瓷片:防止暴沸浓硫酸:催化脱水 吸水饱和 Na2CO3:便于分
14、离和提纯7、卤代烃:1、取代(水解) 【 NaOH 水溶液】CH3CH2X + NaOH ( H2O,加热) CH3CH2OH + NaX 检验 X:加入硝酸酸化的AgNO3 观察沉淀 2、消去【 NaOH 醇溶液】CH3CH2Cl + NaOH (醇 ,加热 ) CH2=CH2 +NaCl + H2O p.s.:相邻 C 原子上有 H 才可消去精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 22 页加 H 加在 H 多处,脱H 脱在 H 少处醇溶液:抑制水解(抑制NaOH 电离)六、通式 CnH2n+2:只能是烷烃,而且只有碳链异构。
15、如CH3(CH2)3CH3、 CH3CH(CH3)CH2CH3、C(CH3)4 CnH2n:单烯烃、环烷烃。如CH2=CHCH2CH3、CH3CH=CHCH3、CH2=C(CH3)2、 CnH2n-2:炔烃、二烯烃。如:CHCCH2CH3、CH3CCCH3、CH2=CHCH=CH2 CnH2n-6:芳香烃(苯及其同系物)。如:、 CnH2n+2O:饱和脂肪醇、醚。如:CH3CH2CH2OH 、CH3CH(OH)CH3、CH3OCH2CH3CnH2nO : 醛 、 酮 、 环 醚 、 环 醇 、 烯 基 醇 。 如 : CH3CH2CHO 、 CH3COCH3、CH2=CHCH2OH 、CnH2
16、nO2: 羧 酸 、 酯 、 羟 醛 、 羟 基 酮 。 如 : CH3CH2COOH 、 CH3COOCH3、HCOOCH2CH3、HOCH2CH2CHO、CH3CH(OH)CHO 、CH3COCH2OH CnH2n+1NO2:硝基烷、氨基酸。如:CH3CH2NO2、H2NCH2COOH Cn(H2O)m:糖类。如:C6H12O6:CH2OH(CHOH)4CHO ,CH2OH(CHOH)3COCH2OHC12H22O11:蔗糖、麦芽糖。七、其他知识点1、天干命名:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH CH3CH3CH3CH3CH3CH3CH3O CH2CH CH3CH
17、2CH2O CH2CH2CH2CH OH 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 22 页2、燃烧公式:CxHy + (x+y/4)O2 (点燃 ) x CO2 + y/2 H2O CxHyOz + (x+y/4-z/2)O2 (点燃 ) x CO2 + y/2 H2O 3、工业制烯烃: 【裂解】(不是裂化)4、医用酒精:75% 工业酒精: 95%(含甲醇有毒)无水酒精: 99% 5、甘油:丙三醇6、乙酸酸性介于HCl 和 H2CO3 之间食醋: 3%5% 冰醋酸:纯乙酸【纯净物】7、烷基不属于官能团八、有机物的物理性质1、状
18、态:固态:饱和高级脂肪酸、脂肪、葡萄糖、果糖、蔗糖、麦芽糖、淀粉、维生素、醋酸( 16.6 以下);气态: C4以下的烷、烯、炔烃、甲醛、一氯甲烷、新戊烷;液态:油状:乙酸乙酯、油酸;粘稠状:石油、乙二醇、丙三醇。2、气味:无味:甲烷、乙炔(常因混有PH3、H2S和 AsH3而带有臭味) ;稍有气味:乙烯;特殊气味:甲醛、乙醛、甲酸和乙酸;香味:乙醇、低级酯;3、颜色:白色:葡萄糖、多糖精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 22 页黑色或深棕色:石油4、密度:比水轻:苯、液态烃、一氯代烃、乙醇、乙醛、低级酯、汽油;比水重:溴
19、苯、乙二醇、丙三醇、CCl4。5、挥发性:乙醇、乙醛、乙酸。6、水溶性:不溶:高级脂肪酸、酯、溴苯、甲烷、乙烯、苯及同系物、石油、CCl4;易溶:甲醛、乙酸、乙二醇;与水混溶:乙醇、乙醛、甲酸、丙三醇。醇可以和 Na反应, 产物醇钠 , 放出氢气 . 羧酸可以和 Na反应, 产物羧酸钠 , 放出氢气 . 酚可以和 Na反应, 产物酚钠 , 放出氢气 . 羧酸可以和 NaOH 反应, 产物羧酸钠和水 . 酚可以和 Na反应, 产物酚钠和水 . 酯可以在碱 NaOH 的催化下水解 , 并和水解产物 (羧酸)反应生成羧酸钠和醇 . 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 -
20、- - - - - -第 12 页,共 22 页电厂分散控制系统故障分析与处理作者:单位:摘要:归纳、分析了电厂DCS 系统出现的故障原因,对故障处理的过程及注意事项进行了说明。为提高分散控制系统可靠性,从管理角度提出了一些预防措施建议,供参考。关键词:DCS故障统计分析预防措施随着机组增多、容量增加和老机组自动化化改造的完成,分散控制系统以其系统和网络结构的先进性、控制软件功能的灵活性、人机接口系统的直观性、工程设计和维护的方便性以及通讯系统的开放性等特点,在电力生产过程中得到了广泛应用,其功能在DAS 、MCS、BMS 、SCS、DEH 系统成功应用的基础上,正逐步向MEH 、BPC、ET
21、S 和 ECS方向扩展。但与此同时,分散控制系统对机组安全经济运行的影响也在逐渐增加;因此如何提高分散控制系统的可靠性和故障后迅速判断原因的能力,对机组的安全经济运行至关重要。本文通过对浙江电网机组分散控制系统运行中发生的几个比较典型故障案例的分析处理,归纳出提高分散系统的可靠性的几点建议,供同行参考。1考核故障统计浙 江 省 电 力 行 业 所 属 机 组 , 目 前 在 线 运 行 的 分 散 控 制 系 统 , 有TELEPERM-ME 、 MOD300 , INFI-90 ,NETWORK-6000 , MACS和 MACS- , XDPS-400,A/I 。DEH 有 TOSAMAP
22、-GS/C800 , DEH-IIIA等系统。笔者根据各电厂安全简报记载,将近几年因分散控制系统异常而引起的机组故障次数及定性统计于表1 表 1热工考核故障定性统计2热工考核故障原因分析与处理根据表 1 统计,结合笔者参加现场事故原因分析查找过程了解到的情况,下面将分散控制系统异常(浙江省电力行 业 范 围 内 ) 而 引 起 上 述 机 组 设 备 二 类 及 以 上 故 障 中 的 典 型 案 例 分 类 浅 析 如 下 :2.1测量模件故障典型案例分析测量模件 “ 异常 ” 引起的机组跳炉、跳机故障占故障比例较高,但相对来讲故障原因的分析查找和处理比较容易,根据故障现象、故障首出信号和S
23、OE 记录,通过分析判断和试验,通常能较快的查出“ 异常 ” 模件。这种 “ 异常 ” 模件有硬性故障和软性故障二种,硬性故障只能通过更换有问题模件,才能恢复该系统正常运行;而软性故障通过对模 件 复 位 或 初始 化 ,系 统 一 般能 恢 复正 常。比 较典 型 的 案例 有 三种 :(1)未冗余配置的输入/输出信号模件异常引起机组故障。如有台130MW 机组正常运行中突然跳机,故障首出信号为 “ 轴向位移大 ” ,经现场检查,跳机前后有关参数均无异常,轴向位移实际运行中未达到报警值保护动作值,本特利装置也未发讯,但LPC 模件却有报警且发出了跳机指令。因此分析判断跳机原因为DEH 主保护
24、中的LPC 模件故障引起,更换LPC 模件后没有再发生类似故障。另一台600MW 机组,运行中汽机备用盘上“ 汽机轴承振动高 ” 、“ 汽机跳闸 ” 报警,同时汽机高、中压主汽门和调门关闭,发电机逆功率保护动作跳闸;随即高低压精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 22 页旁路快开,磨煤机B 跳闸,锅炉因“ 汽包水位低低 ”MFT 。经查原因系1 高压调门因阀位变送器和控制模件异常,使调门出现大幅度晃动直至故障全关,过程中引起1 轴承振动高高保护动作跳机。更换1 高压调门阀位控制卡和阀位变送器后,机组启动并网,恢复正常运行。(
25、2)冗余输入信号未分模件配置,当模件故障时引起机组跳闸:如有一台600MW 机组运行中汽机跳闸,随即高低压旁路快开,磨煤机B 和 D 相继跳闸,锅炉因“ 炉膛压力低低 ”MFT 。当时因系统负荷紧张,根据SOE 及DEH 内部故障记录,初步判断的跳闸原因而强制汽机应力保护后恢复机组运行。二日后机组再次跳闸,全面查找分析后,确认2 次机组跳闸原因均系DEH 系统三路 “ 安全油压力低 ” 信号共用一模件,当该模件异常时导致汽轮机跳闸,更换故障模件后机组并网恢复运行。另一台200MW 机组运行中,汽包水位高值,值相继报警后MFT 保护动作停炉。查看CRT 上汽包水位, 2 点显示 300MM ,另
26、 1 点与电接点水位计显示都正常。进一步检查显示 300MM 的 2 点汽包水位信号共用的模件故障,更换模件后系统恢复正常。针对此类故障,事后热工所采取的主要反事故措施,是在检修中有针对性地对冗余的输入信号的布置进行检查,尽可能地进行分模件处理。(3)一块I/O 模件损坏,引起其它I/O 模件及对应的主模件故障:如有台机组“CCS 控制模件故障 及“ 一次风压高低 ” 报警的同时,CRT 上所有磨煤机出口温度、电流、给煤机煤量反馈显示和总煤量百分比、氧量反馈,燃料主控 BTU 输出消失, F 磨跳闸(首出信号为“ 一次风量低 ” ) 。4 分钟后 CRT 上磨煤机其它相关参数也失去且状态变白色
27、,运行人员手动MFT(当时负荷410MW ) 。经检查电子室制粉系统过程控制站(PCU01 柜 MOD4)的电源电压及处理模件底板正常,二块MFP 模件死机且相关的一块CSI 模件( (模位 1-5-3,有关 F 磨 CCS参数)故障报警,拔出检查发现其5VDC 逻辑电源输入回路、第4 输出通道、连接MFP 的 I/O 扩展总线电路有元件烧坏(由于输出通道至BCS(24VDC ) ,因此不存在外电串入损坏元件的可能)。经复位二块死机的MFP 模件,更换故障的 CSI 模件后系统恢复正常。根据软报警记录和检查分析,故障原因是CSI 模件先故障,在该模件故障过程中引起电压波动或I/O 扩展总线故障
28、,导致其它I/O 模件无法与主模件MFP03 通讯而故障,信号保持原值,最终导致主模件MFP03 故障(所带A-F 磨 煤 机 CCS 参数), CRT 上相关的监视参数全部失去且呈白色。2.2主控制器故障案例分析由于重要系统的主控制器冗余配置,大大减少了主控制器“ 异常 ” 引发机组跳闸的次数。主控制器“ 异常 ” 多数为软故障,通过复位或初始化能恢复其正常工作,但也有少数引起机组跳闸,多发生在双机切换不成功时,如:(1)有台机组运行人员发现电接点水位计显示下降,调整给泵转速无效,而CRT 上汽包水位保持不变。当电接点水位计分别下降至甲-300mm,乙 -250mm,并继续下降且汽包水位低信
29、号未发,MFT 未动作情况下,值长令手动停炉停机,此时CRT 上调节给水调整门无效,就地关闭调整门;停运给泵无效,汽包水位急剧上升,开启事故放水门,甲、丙给泵开关室就地分闸,油泵不能投运。故障原因是给水操作站运行DPU 死机,备用DPU 不能自 启 动 引 起 。 事 后 热 工 对 给 泵 、 引 风 、 送 风 进 行 了 分 站 控 制 , 并 增 设 故 障 软 手 操 。(2)有台机组运行中空预器甲、乙挡板突然关闭,炉膛压力高MFT 动作停炉;经查原因是风烟系统I/O 站 DPU发生异常,工作机向备份机自动切换不成功引起。事后电厂人员将空预器烟气挡板甲1、乙 1 和甲 2、乙 2 两
30、组控 制 指 令 分 离 , 分 别 接 至 不 同 的 控 制 站 进 行 控 制 , 防 止 类 似 故 障 再 次 发 生 。2.3DAS系统异常案例分析DAS 系统是构成自动和保护系统的基础,但由于受到自身及接地系统的可靠性、现场磁场干扰和安装调试质量的影响, DAS 信号值瞬间较大幅度变化而导致保护系统误动,甚至机组误跳闸故障在我省也有多次发生,比较典型的这类故障有:(1)模拟量信号漂移:为了消除DCS 系统抗无线电干扰能力差的缺陷,有的DCS 厂家对所有的模拟量输入通道加装了隔离器,但由此带来部分热电偶和热电阻通道易电荷积累,引起信号无规律的漂移,当漂移越限时则导致保护系统误动作。
31、我省曾有三台机组发生此类情况(二次引起送风机一侧马达线圈温度信号向上漂移跳闸送风精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 22 页机,联跳引风机对应侧),但往往只要松一下端子板接线(或拆下接线与地碰一下)再重新接上,信号就恢复了正常。开始热工人员认为是端子柜接地不好或者I/O 屏蔽接线不好引起,但处理后问题依旧。厂家多次派专家到现场处理也未能解决问题。后在机组检修期间对系统的接地进行了彻底改造,拆除原来连接到电缆桥架的AC、DC 接地电缆;柜内的所有备用电缆全部通过导线接地;UPS 至 DCS 电源间增加1 台 20kVA 的隔
32、离变压器,专门用于系统供电,且隔离变压器的输出端N 线与接地线相连,接地线直接连接机柜作为系统的接地。同时紧固每个 端 子 的 接 线 ; 更 换 部 份 模 件 并 将 模 件 的 软 件 版 本 升 级 等 。 使 漂 移 现 象 基 本 消 除 。(2)DCS 故障诊断功能设置不全或未设置。信号线接触不良、断线、受干扰,使信号值瞬间变化超过设定值或超量程的情况,现场难以避免,通过DCS 模拟量信号变化速率保护功能的正确设置,可以避免或减少这类故障引起的保护系统误动。但实际应用中往往由于此功能未设置或设置不全,使此类故障屡次发生。如一次风机B 跳闸引起机组RB 动作,首出信号为轴承温度高。
33、经查原因是由于测温热电阻引线是细的多股线,而信号电缆是较粗的单股线,两线采用绞接方式,在震动或外力影响下连接处松动引起轴承温度中有点信号从正常值突变至无穷大引起(事后对连接处进行锡焊处理)。类似的故障有:民工打扫现场时造成送风机轴承温度热电阻接线松动引起送风机跳闸;轴承温度热电阻本身损坏引起一次风机跳闸;因现场干扰造成推力瓦温瞬间从99突升至117, 1 秒钟左右回到99,由于相邻第八点已达85,满足推力瓦温度任一点105同时相邻点达85跳机条件而导致机组跳闸等等。预防此类故障的办法,除机组检修时紧固电缆和电缆接线,并采用手松拉接线方式确认无接线松动外,是完善DCS 的故障诊断功能,对参与保护
34、连锁的模拟量信号,增加信号变化速率保护功能尤显重要(一当信号变化速率超过设定值,自动将该信号退出相应保护并报警。当信号低于设定值时,自动或手动恢复该信号的保护连锁功能)。(3)DCS 故障诊断功能设置错误:我省有台机组因为电气直流接地,保安1A 段工作进线开关因跳闸,引起挂在该段上的汽泵A 的工作油泵A 连跳,油泵B 连锁启动过程中由于油压下降而跳汽泵A,汽泵 B 升速的同时电泵连锁启动成功。但由于运行操作速度过度,电泵出口流量超过量程,超量程保护连锁开再循环门,使得电泵实际出水小, B 泵转速上升到5760 转时突然下降1000 转左右(事后查明是抽汽逆止阀问题),最终导致汽包水位低低保护动
35、作停炉。此次故障是信号超量程保护设置不合理引起。一般来说,DAS 的模拟量信号超量程、变化速率 大 等 保 护 动 作 后 , 应 自 动 撤 出 相 应 保 护 , 待 信 号 正 常 后 再 自 动 或 手 动 恢 复 保 护 投 运 。2.4软件故障案例分析分散控制系统软件原因引起的故障,多数发生在投运不久的新软件上,运行的老系统发生的概率相对较少,但一当发生,此类故障原因的查找比较困难,需要对控制系统软件有较全面的了解和掌握,才能通过分析、试验,判断 可 能 的 故 障 原 因 , 因 此 通 常 都 需 要 厂 家 人 员 到 现 场 一 起 进 行 。 这 类 故 障 的 典 型
36、案 例 有 三 种 :(1)软件不成熟引起系统故障:此类故障多发生在新系统软件上,如有台机组80%额定负荷时,除DEH 画面外所有 DCS 的 CRT 画面均死机(包括两台服务器),参数显示为零,无法操作,但投入的自动系统运行正常。当时采取的措施是:运行人员就地监视水位,保持负荷稳定运行,热工人员赶到现场进行系统重启等紧急处理,经过 30 分钟的处理系统恢复正常运行。故障原因经与厂家人员一起分析后,确认为DCS 上层网络崩溃导致死机,其过程是服务器向操作员站发送数据时网络阻塞,引起服务器与各操作员站的连接中断,造成操作员站读不到数据而不停地超时等待,导致操作员站图形切换的速度十分缓慢(网络任务
37、未死)。针对管理网络数据阻塞情况,厂家修改程序考机测试后进行了更换。另一台机组曾同时出现4 台主控单元 “ 白灯 ” 现象,现场检查其中2 台是因为 A 机备份网停止发送,1 台是A 机备份网不能接收,1 台是 A 机备份网收、发数据变慢(比正常的站慢几倍) 。这类故障的原因是主控工作机的网络发送出现中断丢失,导致工作机发往备份机的数据全部丢失,而双机的诊断是由工作机向备份机发诊断申请,由备份机响应诊断请求,工作机获得备份机的工作状态,上报给服务器。由于工作机的发送数据丢失,所以工作机发不出申请,也就收不到备份机的响应数据,认为备份机故障。临精选学习资料 - - - - - - - - - 名
38、师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 22 页时的解决方法是当长时间没有正确发送数据后,重新初始化硬件和软件,使硬件和软件从一个初始的状态开始运行,最终通过更新现场控制站网络诊断程序予以解决。(2)通信阻塞引发故障:使用 TELEPERM-ME系统的有台机组,负荷300MW 时,运行人员发现煤量突减,汽机调门速关且CRT 上所有火检、油枪、燃油系统均无信号显示。热工人员检查发现机组EHF 系统一柜内的I/O BUS 接口模件ZT 报警灯红闪,操作员站与EHF 系统失去偶合,当试着从工作站耦合机进入OS250PC 软件包调用 EHF 系统时,提示不能访问该系统。通过查阅DCS
39、手册以及与SIEMENS 专家间的电话分析讨论,判断故障原因最大的可能是在三层CPU 切换时,系统处理信息过多造成中央CPU 与近程总线之间的通信阻塞引起。根据商量的处理方案于当晚11 点多在线处理,分别按三层中央柜的同步模件的SYNC 键,对三层CPU 进行软件复位:先按 CPU1 的 SYNC 键,相应的红灯亮后再按CPU2 的 SYNC 键。第二层的同步红灯亮后再按CPU3 的同步模 件 的SYNC键 , 按3秒 后 所 有 的SYNC的 同 步 红 灯 都 熄 灭 , 系 统 恢 复 正 常 。(3)软件安装或操作不当引起:有两台30 万机组均使用Conductor NT 5.0 作为
40、其操作员站,每套机组配置3 个SERVER 和 3 个 CLIENT ,三个 CLIENT 分别配置为大屏、值长站和操作员站,机组投运后大屏和操作员站多次死机。经对全部操作员站的SERVER 和 CLIENT 进行全面诊断和多次分析后,发现死机的原因是:1)一台 SERVER因趋势数据文件错误引起它和挂在它上的CLIENT在当调用趋势画面时画面响应特别缓慢(俗称死机)。在删除该趋势数据文件后恢复正常。2)一台 SERVER 因文件类型打印设备出错引起该SERVER 的内存全部耗尽,引起它和挂在它上的CLIENT的任何操作均特别缓慢,这可通过任务管理器看到DEV.EXE 进程消耗掉大量内存。该问
41、题通过删除文件类型打印设备和重新组态后恢复正常。3)两台大屏和工程师室的CLIENT 因声音程序没有正确安装,当有报警时会引起进程CHANGE.EXE调用后不能自动退出,大量的CHANGE.EXE堆积消耗直至耗尽内存,当内存耗尽后,其操作极其缓慢(俗称死机)。重新安装声音程序后恢复正常。此外操作员站在运行中出现的死机现象还有二种:一种是鼠标能正常工作,但控制指令发不出,全部或部分控制画面不会刷新或无法切换到另外的控制画面。这种现象往往是由于CRT 上控制画面打开过多,操作过于频繁引起,处理方法为用鼠标打开VMS 系统下拉式菜单,RESET 应用程序, 10 分钟后系统一般就能恢复正常。另一种是
42、全部控制画面都不会刷新,键盘和鼠标均不能正常工作。这种现象往往是由操作员站的VMS 操作系统故障引起。此时关掉OIS 电源,检查各部分连接情况后再重新上电。如果不能正常启动,则需要重装VMS 操作系统;如果故障诊断为硬件故障,则需更换相应的硬件。(4)总线通讯故障:有台机组的DEH 系统在准备做安全通道试验时,发现通道选择按钮无法进入,且系统自动从“ 高级 ” 切到 “ 基本级 ” 运行,热控人员检查发现GSE 柜内的所有输入/输出卡 (CSEA/CSEL) 的故障灯亮 , 经复归GSE柜的 REG 卡后, CSEA/CSEL 的故障灯灭,但系统在重启“ 高级 ” 时,维护屏不能进入到正常的操
43、作画面呈死机状态。根据报警信息分析,故障原因是系统存在总线通讯故障及节点故障引起。由于阿尔斯通DEH 系统无冗余 配 置 , 当 时 无 法 处 理 , 后 在 机 组 调 停 时 , 通 过 对 基 本 级 上 的REG 卡 复 位 , 系 统 恢 复 了 正 常 。(5)软件组态错误引起:有台机组进行#1 中压调门试验时,强制关闭中间变量IV1RCO 信号,引起 #1-#4 中压调门关闭,负荷从198MW 降到 34MW ,再热器压力从2.04MP 升到 4.0Mpa,再热器安全门动作。故障原因是厂家的 DEH 组态,未按运行方式进行,流量变量本应分别赋给IV1RCO-IV4RCO ,实际
44、组态是先赋给IV1RCO ,再通过 IV1RCO分别赋给IV2RCO-IV4RCO 。因此当强制IV1RCO=0时,所有调门都关闭,修改组态文件后故障消除。2.5电源系统故障案例分析DCS 的电源系统,通常采用1:1 冗余方式(一路由机组的大UPS 供电,另一路由电厂的保安电源供电),任何一精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 22 页路电源的故障不会影响相应过程控制单元内模件及现场I/O 模件的正常工作。但在实际运行中,子系统及过程控制单元柜内电源系统出现的故障仍为数不少,其典型主要有:(1)电源模件故障:电源模件有电源监
45、视模件、系统电源模件和现场电源模件3 种。现场电源模件通常在端子板上配有熔丝作为保护,因此故障率较低。而前二种模件的故障情况相对较多:1)系统电源模件主要提供各不同等级的直流系统电压和I/O 模件电压。该模件因现场信号瞬间接地导致电源过流而引起损坏的因素较大。因此故障主要检查和处理相应现场I/O 信号的接地问题,更换损坏模件。如有台机组负荷520MW 正常运行时MFT ,首出原因 “ 汽机跳闸 。CRT 画面显示二台循泵跳闸,备用盘上循泵出口阀86 信号报警。 5 分钟后运行巡检人员就地告知循泵A、B 实际在运行,开关室循泵电流指示大幅晃动且A 大于 B。进一步检查机组PLC 诊断画面,发现控
46、制循泵A、B 的二路冗余通讯均显示“ 出错 ” 。43 分钟后巡检人员发现出口阀开度小就地紧急停运循泵A、B。事后查明A、B 两路冗余通讯中断失去的原因,是为通讯卡提供电源支持的电源模件故障而使该系统失电,中断了与PLC 主机的通讯,导致运行循泵A、B 状态失去,凝汽器保护动作,机组MFT。更换电源模件后通讯恢复正常。事故后热工制定的主要反事故措施,是将两台循泵的电流信号由PLC 改至 DCS 的 CRT 显示,消除通信失去时循泵运行状态无法判断的缺陷;增加运行泵跳闸关其出口阀硬逻辑(一台泵运行,一台泵跳闸且其出口阀开度 30 度,延时15 秒跳运行泵硬逻辑;一台泵运行,一台泵跳闸且其出口阀开
47、度0 度,逆转速动作延时30秒跳运行泵硬逻辑) ;修改凝汽器保护实现方式。2)电源监视模件故障引起:电源监视模件插在冗余电源的中间,用于监视整个控制站电源系统的各种状态,当系统供电电压低于规定值时,它具有切断电源的功能,以免损坏模件。另外它还提供报警输出触点,用于接入硬报警系统。在实际使用中,电源监视模件因监视机箱温度的2个热敏电阻可靠性差和模件与机架之间接触不良等原因而故障率较高。此外其低电压切断电源的功能也会导致机组误跳闸,如有台机组满负荷运行,BTG 盘出现 “CCS控制模件故障 ” 报警,运行人员发现部分CCS 操作框显示白色,部分参数失去,且对应过程控制站的所有模件显示白色,6s 后
48、机组 MFT ,首出原因为 “ 引风机跳闸 ” 。约 2分钟后CRT 画面显示恢复正常。当时检查系统未发现任何异常(模件无任何故障痕迹,过程控制站的通讯卡切换试验正常)。机组重新启动并网运行也未发现任何问题。事后与厂家技术人员一起专题分析讨论,并利用其它机组小修机会对控制系统模拟试验验证后,认为事件原因是由于该过程控制站的系统供电电压瞬间低于规定值时,其电源监视模件设置的低电压保护功能作用切断了电源,引起控制站的系统电源和24VDC 、 5VDC 或15VDC 的瞬间失去,导致该控制站的所有模件停止工作(现象与曾发生过的24VDC 接地造成机组停机事件相似) ,使送、引风机调节机构的控制信号为
49、0,送风机动叶关闭(气动执行机构),引风机的电动执行机构开度保持不变(保位功能),导致炉膛压力低,机组MFT。(2)电源系统连接处接触不良:此类故障比较典型的有:1)电源系统底板上5VDC 电压通常测量值在5.105.20VDC 之间,但运行中测量各柜内进模件的电压很多在5V 以下,少数跌至4.76VDC 左右,引起部分I/O 卡不能正常工作。经查原因是电源底板至电源母线间连接电缆的多芯铜线与线鼻子之间,表面上接触比较紧,实际上因铜线表面氧化接触电阻增加,引起电缆温度升高,压降增加。在机组检修中通过对所有5VDC 电缆铜线与线鼻子之间的焊锡处理,问题得到解决。2)MACS- DCS 运行中曾在
50、两个月的运行中发生2M801 工作状态显示故障而更换了 13台主控单元,但其中的多数离线上电测试时却能正常启动到工作状态,经查原因是原主控5V 电源,因线损和插头耗损而导致电压偏低;通过更换主控间的冗余电缆为预制电缆;现场主控单元更换为2M801E-D01,提升主控工作电源单元电压至5.25V 后基本恢复正常。3)有台机组负荷135MW 时,给水调门和给水旁路门关小,汽包水位急速下降引发MFT 。事后查明原因是给水调门、给水旁路门的端子板件电源插件因接触不良,指令回路的24V 电源时断时续,导致给水调门及给水旁路门在短时内关下,汽包水位急速下降导致MFT 。4)有台机组停炉前,运行将汽机控制从