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1、内蒙某电厂6kV工作进线开关A相接地非计划停运事件报告一、设备概况内蒙古某电厂1号机组发电机型号为济南发电设备厂WX23Z-109,汽轮机型号为哈汽CZK-200-12.75/535/535/0.981,锅炉型号为东锅DG720/13.7-II1,DCS为福克斯波罗Elan AMD 520 FCP270系统。6kV进线电源开关柜为华仪KYN28-12,断路器为上海通用VB2型高压真空断路器,额定电压12kV,额定电流3150A,额定开断电流40kA,6kV系统中性点经40欧姆电阻接地。1号机组于2010年8月28日投产,最近一次检修2021年9月1日至10月4日C级检修。本次非停前已连续运行8
2、8天。二、事件经过2022年3月7日19:39,#1机负荷145MW,#1发电机机端电压18.23kV,定子电流4911A,6kV 1A段母线电压6.39kV,电流1275A,6kV 1B段母线电压6.43kV,电流790A。19:39:01,#1机6kV 1A段工作进线开关跳闸,启动厂用电切换。19:39:02 #1发电机跳闸,DCS报警“1号机6kV 1A段零序过电压”,“第一组出口保护跳闸”报警,#1汽轮机跳闸,负荷到零,高中压主汽门、调门、高排逆止门关闭,转速下降。跳闸首出“发电机故障跳闸”。19:39:03 #1锅炉MFT动作。此次非停事件发生后 1小时内向集团电力运营监控中心作了汇
3、报。 此次非停事件共计23小时00分,累计损失电量约350万千瓦时。 三、检查情况1. 就地检查情况(1)检查1号电子间#1机发变组保护A屏报“厂变A分支零序t1动作”、“厂变A分支零序t2动作”,#1机发变组保护B屏报“厂变A分支零序t1动作”,1号发变组故障录波器动作。(2)就地检查1号机6kV 1A段母线工作进线61A进线开关跳闸,将1A段母线停电后,进一步检查发现工作进线开关电源侧A相触头过热烧损,A相静触头盒受热融化,绝缘击穿,发生单相接地故障。(3)检查保护动作电流为3.259A,一次值为60.5A,与理论计算值相符,校核该故障电流不会对高厂变绕组造成冲击损伤。(4)就地检查高厂变
4、本体、变压器低压侧中性点接地电阻均无异常。2. 保护动作情况:检查发变组保护动作记录如下:19时39分01秒500毫秒,厂变A零序t1动作,跳工作进线开关,启动厂用电切换,动作相对时间808毫秒,A分支3I0量值2.02A;(定值电流:2A、时间0.8S)19时39分02秒100毫秒,因故障点在工作进线开关电源侧,工作进线开关跳闸后故障未消失,厂变A零序t2动作,机组解列跳闸,动作相对时间1408毫秒,A分支3I0量值3.259A。(定值电流:2A、时间1.4S)检查发变组保护B屏,厂变A分支零序t1动作。全部保护动作逻辑与故障现象相符。四、原因分析(一)直接原因1号机6kV 1A段工作进线开
5、关A相接地故障,造成发变组保护厂变A零序t1动作,跳工作进线开关,启动厂用电切换。因故障点在工作进线开关电源侧,工作进线开关跳闸后故障未消失。随后发变组保护厂变A零序t2动作,跳主变201断路器、灭磁开关,发电机联跳汽轮机关闭主汽门,锅炉MFT保护动作停炉。(二)间接原因6kV 1A段工作进线开关A相动触头弹簧压紧力不足,导致动静触头过热,静触头盒受热融化,绝缘击穿接地。故障点如下图。A相静触头A相动触头(三) 管理追溯1历史检修情况2021年4月1日,利用1号机组临修机会,对1号机6kV 1A段进线电源61A开关进行了检查。检查断路器触头无过热、烧损或碰撞变形等,并检查触头弹簧无松动、脱落现
6、象。2021年9月9日,1号机组C修过程中对6kV 1A段工作电源进线61A开关进行了检查,对开关本体及开关柜进行了检查,开关触头未见异常,梅花触头无松动现象。2技术监督情况2017年2月26日,1号机组A修期间,对1A段工作进线开关进行了全面检修,对开关进行了绝缘电阻、机械特性、交流耐压等试验,试验成绩符合电气设备预防性试验规程标准规定。3反措管理情况2021年9月9日,1号机组C修过程中对6kV 1A段工作电源开关动、静触头接触面、弹簧压紧力等进行了全面检查。4人员培训情况(1) 组织相关人员学习集团公司火电机组非计划停运事件汇编;(2) 组织相关人员学习国家能源集团二十五项反措;(3)
7、组织相关人员学习了控非停专项措施等文件。五、暴露问题1、隐患排查工作不够深入,设备治理工作存在漏洞与不足,未能消除1号机组6kV 1A段工作进线开关存在的安全隐患。2、防控非停措施落实不到位,对1号机组6kV 1A段工作进线开关触头处运行状态缺乏有效的监视、控制手段。六、整改及防范措施1、深入开展二十五项反措、控非停专项措施的专项自查与整改工作,提升设备治理工作质量,切实消除设备安全隐患。2、利用本年度A修机会,针对此次故障暴露出的隐患,进行针对性改造,彻底消除设备安全隐患。3、3月8日,更换了1号机6kV工作电源进线61A开关动静触头、静触头盒等部件,对故障间隔内元器件、一二次电缆进行全面检查清扫。开关检修后,对开关进行了机械特性试验、导电回路电阻测试、交流耐压试验,对1号机6kV 1A段母线进行了交流耐压试验,试验结果合格后恢复设备备用。利用母线停电机会,对1号机6kV 1A段所有负荷开关进行了清扫、检查工作,检查未发现异常情况,对6kV 1B段工作进线61B开关进行了清扫、检查工作,检查未发现异常情况。4、进一步扩大检查范围,利用设备停电机会对全厂6kV系统其它开关触头进行全面检查,防止类似故障发生。