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1、#1汽机低压与中压排汽温差大保护停机1、故障经过:2010年4月13日,#1、3机组纯凝工况运行,总负荷350MW, #1 燃机负荷231MW, #3汽机负荷119MW, AGC投入。10:50#机组突然跳闸,甩负荷到0,发电机跳闸,联跳#1燃机。机组跳闸后,值长马上通知相关人员到场检查,汇报相关调度,并 要求运行人员马上对各系统在停机过程中的运行状况进行具体检查 确认:汽轮机各主汽门关闭,转速下降正常,沟通润滑油泵启动正常, 顶轴油泵联启正常,汽机惰走时间正常,就地无异音;#1燃机油系 统运行正常,惰走时间正常,就地无异音。运行人员通过开启高压旁路供冷再蒸汽维持帮助蒸汽联箱压力,保 证轴封压
2、力正常,并马上派人启动启动锅炉,为轴封蒸汽供应备用蒸 汽;燃机盘车投入。11:50 #3汽机盘车投入。事故处理完毕,停机过程中机组未发生特别状况。2、故障后检查状况及近期轴系的检修状况:2010年4月13日机组跳机后,马上进行现场检查:拆除汽机前箱 顶部及侧向人孔,对新加平衡块检查,确认无松动、脱落;检查轴封 体新加阻汽片(不锈钢板)与大轴间隙,满意不小于1mm的要求, 未发觉明显碰磨痕迹;检查#1轴承箱外油挡新加阻汽片(聚四氟乙 烯板),发觉稍微摩擦痕迹,因摩擦量较小,推断不是振动主要因素; 在机组惰走期间,用听针听取各瓦声音均正常,缸内无异音;盘车投 运后电流正常。检查后初步推断,设备本身
3、无损坏。为平安运行起见,盘车投入后 将轴封体新加阻汽片、新增油挡阻汽片全部拆除。在此次汽机启动前,4月检修期间进行了一次设备整体消缺工作, 汽轮机主机部分工作包括:在汽轮机前箱内进行了动平衡工作,增加 了 3个配重块(详细见附件);在外汽封处新增加阻汽片(间隙1mm), 前箱外汕挡增加阻汽片(间隙0.40.6mm);对高中压缸调端汽封间 隙进行调整,结果如下表(1至3由内往外排序);间隙标准为 0.5+/-0.05,其中1、2两道汽封底部间隙为下限。序号上下左右 10.550.450.50.520.550.450.50.530.550.500.50.5 在查 阅运行操作记录时,发觉本次机组启动
4、后,低负荷时由于低压补气与 中压缸排气温差大无法投入。在月13日10:13,机组负荷350MW, 汽机负荷119MW时,低压补气与中压缸排气温差80回,投入低压补 汽(此前公司经与电科院争论,经哈尔滨动力设备股份有限公司同意 后将低压补气投入条件温差42团改为80团,投入低压补气)。此次操作 15分钟内完成。3、事故缘由分析:(1)事故的缘由故障发生后,经过华北电科院、西安热工院专家分析,结果认为本 次故障停机的缘由如下:1)汽机在设计制造上存在缺陷,安装后#1瓦始终振动大,多次经 过华北电科院、哈尔滨动力设备股份有限公司及其他专家分析,加配 重处理后,振动相对稳定,但仍偏大(130口m),振
5、动随供热抽汽的 增大而降低,机组退出热网后,在负荷等其他扰动影响下,振动不稳 定(附录部分给出了振动变化前后的详细振动数据及相位)。以上是 本次故障的根本缘由。2)机组调试过程中,余热锅炉低压补汽与中压缸排汽温差大,根 据厂家说明书要求无法投运。公司经与电科院争论,经哈尔滨动力设 备股份有限公司同意后将低压补气投入条件温差42团改为800,投入 低压补气。本次机组启动后,负荷350MW时投入低压补汽,低温的 低压补汽引发汽机中压外缸膨胀不匀称,造成#1瓦振动大跳机。3)汽机在小修时,为防止轴封蒸汽进入油系统,#1瓦轴封间隙调 整为规范下限。#1, #2瓦新加轴封体阻汽片、#1轴承箱外新增油挡
6、阻汽片。上述工作在其他诱因下引发汽机振动大。(2)事故暴露出来的问题:1)汽机在设计上存在缺陷,安装运行后#1瓦振动始终偏大,虽经 加配重处理,但振动仍不稳定。2)设备异动管理不规范,技改方案措施不完善,改造工艺不良。3)特别状况下低压补气的投入方式不合理。4)燃机跳机的热工规律设置有待优化。汽机跳机后,主汽压力未 上升到旁路快开压力值,旁路2秒未快开联跳燃机,规律不合理。5)运行人员对低压补汽的操作不熟识,运行规程对低压补汽的运 行规定不完善。4、防范措施1)生产保障部机务专业连续联系电科院、哈尔滨动力设备股份有 限公司探讨讨论#1振动偏大的解决方案。2)生产保障部机务专业拆除技改加装的帮助油挡,避开机组碰磨 振动的可能性。3)发电部、生产保障部机务、热工专业查找并处理低压补气温差 测点不正常的问题,主要排查是否存在汽缸夹层、平衡孔漏气导致中 压排气温度不正常上升的缘由和其他缘由。4)发电部牵头、生产保障部机务、热工专业协作争论优化燃机跳 闸规律,在保证机组平安的条件下,汽机跳闸后,燃机能够连续运行。5)发电部参照厂家说明书、总结运行阅历,制定低压补气的投运 规范,补充和完善运行规程。6)生产保障部完善设备异动管理规定,并严格执行。