2023年-常规活性污泥处理废水运行工艺.docx

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1、引用 常规活性污泥处理废水运行工艺故障咨询2009-02-26 12:03分类:专业资料字号:大大中中小小引用一二的常规活性污泥处理废水运行工艺故障咨询(-)氧化沟泥少,微生物因为天气寒冷,难培养,怎么办?1 .如果是在系统刚刚启动时的培养,污泥量少是正常的,随着培养的进行,污泥量会增 多。培养时,曝气过度是很不利于污泥培养的。2 .当然微生物的量是和你的源水中的碳氢含量有关,碳氢不足自然无法使微生物数量上 升。还请检查。3 .如果你的系统早就启动了,想要提高微生物数量。我觉得没有太大必要的。达到平衡 就行了,重要的是处理出水的情况。4 .特意的提高微生物数量将使污泥老化,反而不利于出水水质的

2、。5 .温度的问题,我觉得出水水温不低于10度,微生物活性是没有太大问题的。6根据F/M值的大小,可以知道你的微生物数量是否太低,该值不大于0.25,就说明你的微 生物数量不是太低。(二)我今天算了一下我们厂上个星期的污泥龄(它的计算公式不是(曝气池有效容积义污 泥浓度)/(排泥量又回流污泥浓度义24)吗?跟你提供的公式有差入吧!),在4d左右,而 我们的设计污泥龄是9d,即使我们的设计进水跟实际的相差一半(BOD),但也不至于相差那 么大吧!还有F/M是0. 17左右,应该符合要求的,究竟问题出在哪呢?还想问问,沉淀池出 水带点绿色是什么原因呢?1 .真对不起,是我疏忽了,你的公式是对的.2

3、 .你的食微比是正常的,污泥龄偏低。由此生物活性增强,不利于在二沉池的泥水分离。3 .我不知道你们厂是不是城市污水处理厂。如果是的话,出水带点绿色也很正常的。这 应给与污水在管网内发生厌氧后的结果。4 .请检查SV30值,该值应给对你有帮助,大于50%,可能是丝状菌的问题。小于25%, 上清液混浊,夹有细小颗粒,显微镜观察有大量非活性污泥类鞭毛虫(如侧跳虫、滴虫)。则 可能是污泥龄偏低的原因。(三)如何降低污水厂的能耗?政府拨的经费可怜,希望您能介绍一下运营管理方面的经验。5 .所用到的设备与SBR工艺接近,泌水器和厌缺氧段的潜水式搅拌机要设置的。当然还 要一套自动控制装置。6 .污泥培养也没

4、有太大的特殊之处,首先接种污泥,24小时闷曝,而后正常曝气(不要 过度)先少量排水少量进水,然后逐渐提高进水即可。7 ,调试和运行过程中要自己总结合理的操控参数,如进水、反应、沉淀、泌水的时间; 回流污泥量等。8 .曝气装置选择,对曝气头选择应保证沉淀时不堵塞,也可选射流曝气器,搅拌和充氧 都比较好,也很少发生堵塞。(二)低温条件下如何进行生物培养启动,需要注意哪些事项?污水属于市政污水,大部分 是工业废水,COD在500mg/L左右,当地气温在零下8度左右,水温在10度左右,要求出水 在60mg/L以下,请您指导一下启动的方式及注意事项,谢谢!1 .选择处理水水质接近的水厂污泥接种是有必要的

5、。2 .水温在10度培菌应该没有太大问题的。3 .要求出水在60mg/L以下,比较苛刻,我不知道你的工艺如何,如果满负荷运行的话, 终沉池不是特意放大容积,我想长时间保持此出水指标是有困难的。4 .培菌的方法。一些教材和工具书上都有的,我不多讲了。5,应该注意,启动时连续曝气是必要的,但长期过量曝气是不利于微生物迅速繁殖的。 特别是你的进水有机物浓度较低的情况。6 .根据水质,补充营养剂也不可少。7 ,进水量的控制需逐渐提高。(三)IC反应器在运行时并没有颗粒的排放设施!我们知道污水中含有一些悬浮物质或者比 较难降解的物质!如果颗粒污泥多了是不是要从出水中流走呢?那么它是否有后续的工艺 呢?在

6、厌氧处理工艺方面我应该算是个外行吧。所以,对你的帮助可能有限。LIC反应器,包括其他类型的反应器。在选择和使用上,都有适用性和使用要求的。8 .对COD浓度低,含无机杂质多的废水,我想是不太适用此类反应器的。9 .厌氧段的微生物,本身自氧化能力极强。分解有机物不是不需要氧,只是不是空气中 的游离态氧。而是利用了有机物分子中的化学结合氧罢了。由此,厌氧微生物对难降解有机物也会产生较好的去除率的。10 污泥不外排,其必然有部分污泥老化,通过内源呼吸和其他生物的利用后,产泥量就 不明显了。11 在出水流出的污泥,自然也是似排泥的一种形式,我觉得是有必要的。只是大量产生 污泥的流出。应给与系统产生了故

7、障有关。12 后续工艺的话,如针对流出的污泥,自然是加强反应器本身的运行为主了。我想没有 必要设沉淀池或过滤池的吧!(四)一城市污水处理厂,3万吨/日,氧化沟工艺,前置缺氧区,有脱氮除磷功能。进水TN: 30-35mg/l,出水要求控制12mg/l以下。氮的去除率要求很高,传统硝化反硝化控制很难满足, 不知有何良策?还需要我提供哪些数据?请指教。1.进水TN: 30-35咽/1,出水要求控制12mg/l以下,我想这个去除率并不高,只是,浓度越 低,去除率越难提高而已。2反消化段厌氧控制如何?回流不要太大,否则很难做到厌氧状态,自然反消化效率就低了。3 .当然,你的回流比高,前置缺氧段容积小,这

8、两个因素,都降低了反消化菌在厌氧区的停 留时间。也会反消化不彻底。4 .底物是否偏低也可考察的。我厂缺氧区设计水力停留时间lh,但实际加上回流污泥量,停留时间不足1小时。回流比100% 左右。缺氧区溶解氧在0. 7以下。进水COD目前200300mg/l, C0D/TN: 6. 58. 5, miss: 4. 5g/l 左右。若降低回流,会否降低脱氮效率?我想降低好氧区DO,实现好氧区同步硝化反硝化和 脱氮类型转变为亚硝酸型脱氮,提高脱氮效果,不知你有何建议?我想碳源没有问题,请降低回流污泥量(40%50%),由此尽量降低厌氧区的溶解氧,溶 解氧0.07ppm还是大了。同步消化反消化的效率是低

9、的,你要学习尝试一下当然也没关系。(五)我厂目前遇到困难.进水含有大量印染废水,对我厂目前培菌有影响吗? ?进水外观为 较透明的淡红色水。cod=290, bod=20. ph=5.6.我们采取的是氧化沟工艺。目前菌种还没有培起来。还处在摸索阶段。进水的ph值太不 稳定!有时3,有时9。而且进水的bod/cod严重偏低! !我们的菌种还没有培起来.原水比较复杂,泥沙多,营养成分较低,PH变化大。活性污 泥浓度上不来,我们采取的间歇式配菌已经近两个月,收效甚少。1 .这个事情确实比较难帮你的。2 .我想目前的任务是培菌,至于出水是否超标已不太重要了。3 .提高原水碳氢含量是必须的。印染废水本身不

10、易降解,作为氧化沟工艺,虽较传统活 性污泥法的运行负荷为低,但是,在低bod/cod值,且存在难降解的印染废水。培菌确实困 难。4 .减少曝气量,以满足最低溶解氧要求即可。否则,低负荷状态下,活性污泥将,自身 氧化或随出水流出。5 .增加各池进出水切换频率。不至于是微生物在营养缺少的情况下沉淀时间过长,过长 的停留时间也将使微生物自身氧化。而不易培菌。6 .其它一些如ph调整,检测方法,提高泥沙去除等还请自己斟酌处理。chinayzb2007-3-4 08:11目前经过耐心调试两个氧化沟的污泥已经渐渐起来了(共有四个氧化沟)。SVI (30)只有左 右。二沉池的出水还存在漂泥现象(本来污泥就不

11、多)。我们的操作为:有符合要求的原水(PH值色度等)进,两个氧化沟各开两台曝气(D0 为89),曝气机为表面,功率为30KW。四个二沉池回流到这两个氧化沟,两台回流。进水COD=350, B0D=80, SS=60,进水水质不是很稳定! !请高手多多指教培菌后半段的 工作! ! !1 .培菌有改善,恭喜你!2 .看了你的描述,我觉得你的工艺好像有点不象氧化沟工艺了。3 .不管如何的工艺,我觉得你的溶解氧控制似乎高了,测一下,曝气池出口的溶解氧吧! 大于L5的话,曝气机关掉几台,如果关掉后充氧会不均匀,就频繁切换一下吧。4 .注意营养剂的合理投入。5 .你们已经对原水有所控制,我想培菌会顺利的。

12、6.活性污泥的流出,和你的负荷相对高,活性污泥量少等有关,培养到一定程度自然会 消失的。而且,流出去的恐怕大部分也是性质比较差的那一部分污泥。(-)我所处理的污水中含有硝基苯和苯胺类物质,工艺为调节池-汽浮-加酸罐-铁碳池-加 碱罐一沉池-水解酸化池-接触氧化池-二沉池-出水。在培养过程中,我加入了邻近化工污水厂的污泥进行接种。氧化池中BOD为400多。(可 能因稀释倍数太大,误差较大。)前期进水1200时出水有800多。因此才降低进水浓度。现因出水没达标,环保局有异议!我不知有无更好的方法既使出水达标(100mg/l)或接 近达标,(因这是目前最明确的目标),又能起到污泥培养作用。使以后的出

13、水不至于有反复!另外我想再问一下:一沉池、二沉池、污水脱泥房采用的絮凝剂用何种较好,(当然现在 脱泥房的絮凝剂不是很急)。一般浓度及投入量是多少?现在一沉池、二沉池絮凝效果不是很 好(我采用的是聚铝PAC)。一、1.硝基苯和苯胺是属于难降解的污染物质,对此类废水的去除,各过程控制段都应控制 得当。否则处理水时有压力的。2 .投加絮凝剂PAC前后你需要测一下有机物的去除率。我建议同时组合投加助凝剂(PAM), 相信在该物理段对有机物的去除率会提高的。由此将减轻该类难降解物质对后续生物系统的 冲击。3 .在工厂内部,采取节水措施,减少产水量,并降低二沉池回流水量,回流比可取50% 以下。通过以上方

14、法,提高污水在生物系统内的停留时间,此对去除率的提高有益。4 .如果可以的话请告知现阶段处理水量,接触氧化池容积,溶解氧控制值,接触氧化池 生物浓度等参数。5 .PAC+阴离子PAM是比较好的絮凝剂组合。二沉池通常是不用絮凝剂的。脱水机房通常 使用阳性的PAM即可。当然有些情况下也可以使用阴离子和非离子型的PAMo6 .投加浓度各个水厂水质不同,还请自己通过杯瓶小试予以确定。二、L从你提供的数据:进水1200mg/L,出水800多mg/L,而氧化池的B0D=400nig/L来看, 进水中的苯胺类难降解有机物几乎没什么降解。这说明整个生物处理系统中的优势微生物菌 群(有降解苯胺类物质能力的微生物

15、)还没有形成,所以你的生物处理出水就无法达标。2 .其实缺氧一好氧系统的启动很费时间,如果你接种了相关废水处理的污泥(废水中也 含苯胺类),启动时要掌握好水解池的水力停留时间、污泥回流等,可以监测一下水解池中 pH值变化和挥发酸(VFA)看水解池是否发生了作用)。3 .如果能接种到相关废水处理的颗粒污泥可能启动得更快些。4 .现在关键把生物系统正常启动,没有这个前提出水怎能达标。5 .可参照一下贺延龄写的一本有关厌氧的书看看,有些理论依据再结合实际做起来, 你就不会着急了。三、可以监测一下水解池中pH值变化和挥发酸(VFA)看水解池是否发生了作用L我非常赞同用以上方法检测一下。同时作为水解池效

16、价评定的依据。但现在看来pH 值和挥发酸(VFA)都不会有太大的变化。6 .作为系统调试和试运行阶段,环保局应该不会过分强调出水达标才是啊。chinayzb2007-3-4 08:12(-)我们现在的污泥龄很短,顶多有四天,这个是通过污泥浓度和排泥量算出来的,不是 去通过控制得来得!我观察到曝气池的生物沉降性很差,二沉池表面有很多可能是漂泥吧, 总之是悬浮状的,所以我们的出水比较浑浊!7 刚开始是怀疑是曝气太大破坏了絮凝性,但我们的溶解氧不是很搞啊,设定在1.5, 究竟原因是什么啊,能不能帮我分析一下?1 .传统活性污泥法,污泥龄4天的操控,如果进水浓度高,水量大(即污泥负荷高)时, 没有太大

17、的问题,但是污泥负荷不高,如此污泥龄控制是不合理的。2 .如果你对各参数的操控理解比较透彻,那么,不论是通过污泥浓度和排泥量算出来的, 还是去通过控制得来得!都没有关系。但要和其他参数一起考虑,总结各个情况下的最佳控 制点。3 .曝气池沉降性差,依据的参数是SV30值,30%以下比较正常,否则应用显微镜检查丝 状菌的增殖情况。4 .上清液的混浊,多半是污泥负荷较高,导致生物活性增强不易沉降导致。通过显微镜 可以观察到多量的非活性污泥类原生动物,比如,侧跳虫,滴虫等常见的快速游动型纤毛虫。 此类生物可以直接利用游离的细菌及有机物作为食物源。在负荷高时,游离不易絮凝的细菌 增加,为此类生物提供了大

18、量食物源,由此导致大量增生。不易絮凝的细菌和此类原生动物, 导致活性污泥沉降变差。机理于此,还请自己体会。5 .飘泥产生的原因也很多,空间产生来源考察一下,是池底沉降后又浮上来,还是未沉 降到池底就浮上来了呢?颜色,粘度,上浮物显微镜检查都是要检查的。少量产生是没有太 大问题的,大量产生,将使出水指标上升,曝气池污泥量减少。6 .正常的微生物是不易被曝气所打碎的,即使如此,在二沉池同样,在水切力小的时候 可以快速絮凝的。7 .溶解氧控制在1.5,是基于成本控制而言,而且是指曝气池出口出水的溶解氧含量, 曝气池首端的曝气要经常检测,必须予以保证的,因为,吸附氧化的主要位置就在前2/3的 位置,后

19、1/3就应该,为其絮凝做准备,试想,出口过度曝气,其生物活性被动升高,怎么 利于二沉池的生物絮凝沉降呢?尤其是污泥老化时,污泥粘度升高,很容易粘附曝气的小气 泡而有浮泥,不易沉降。(二)请问:我公司食堂经隔油池出水后COD值为1200nig/l左右,水量2万t/月,要求出 水COD300,如何处理? ?根据水量,成本及处理要求,我想要增加生化处理系统了。单单依靠物化可能达不到要求, 费用也会较高的。1、活性污泥培养过程中C: N: P=100: 5: 1但是怎样计算面粉和尿素和磷酸氢二氨的投加 量。2、我厂在培养过程中可能出现污泥膨胀现象,镜检应该怎样监测?3、请告诉我详细的培养和驯化活性污泥

20、的具体操作!1 .其实不但是培菌,运行中,营养剂的添加也可按照C: N: P=100: 5: 1来确定。但要 注意,检测生物系统进水前,原水中的氮磷含量,并予以抵扣掉。2 .投加面粉来促进培菌,有点浪费吧!直接将面粉溶解在水中,检测BOD5,然后根据投加量 及水量换算一下就可以了。3,尿素的氮含量好像是46%,计算投加量时不要忘了。4.磷酸氢二氨你根据分子式自己计算一下磷含量吧!5例如!根据日实际处理水量(如1.5万吨),进水B0D5=200ppni,进水几乎不含氮磷(含则 扣除),则,尿素投加量二(15000*200*5) / (100*1000*0.46)=326kg;磷酸也同,只是分子

21、中的5换成1,分母中的0. 46换成磷酸氢二氨中磷的含量。6.丝状菌检测是容易的,但控制是比较困难的。7通常,我所见到的丝状菌或类丝状菌,大凡如下特征:呈透明半透明状,细如发丝。粗细 均匀,有的体内带硫粒成黑点状,部分具有活动性,甚者菌体长出细小分枝以扩大吸收养分 的能力。光学镜600倍放大可见到的,内部构造1000倍放大可见。8.藻类有的形状也如丝状菌,但,大凡带绿色而可区分!9.培菌和驯化有专门的教材和工具书,你可以看一下,我这里不可能一一列举的,还请 原谅! (三)进水含有大量的印染废水,只要曝气二十儿分钟,氧化沟上就有半米高的白色泡沫。一个氧化沟有六个曝气机(30kw),曝气机的主要作

22、用为充氧和推流。DO基本上为8到9。所 以我一般交替开启曝气机。印染废水除了白色泡沫外,还有什么危害?我们该怎样杜绝? 2) 进水时我们该开启几台曝气机?不进水又该如何操作? 3)二沉池该开几台回流? 一台还是 三台回流泵(37kw) ?才不导致出水带泥? 4)氧化沟的MLSS有所增加。SVI(30)达到5%, 但是污泥比较细小,泥相还是比较好。可发现菌种! !接下来的工作该如何开展? 5)可以 打剩余污泥吗?L我想告诉你,白色泡沫的产生和印染废水关系不是很大的,应该是你的生物数量少, 相对进水浓度,负荷很高,由此,在底物较高的情况下曝气,自然会产生白色不易破碎的比 较粘稠的泡沫了。也所以生物

23、培养较好的几个池不产生泡沫的原因吧。只要生物数量上去了, 泡沫是会消失的。2 .如果你检测溶解氧时,每个断面测定值都是89PpM那么,是一定要降低曝气量的, 可能你会觉得我已经开很少的曝气机,怎么溶解氧还很高,我想这是因为微生物数量少,氧 的利用也就很少了。3 .我认为你可开2台曝气机,并交替开启,但首端一定保证有一台进行充氧。4 .印染废水浓度不高危害不是很大,浓度过高其不易降解的物质将影响生物正常代谢, 以至印染废水生物培菌比较慢的缘故。同时前段物化控制不好,对生物产生冲击,就会使出 水色度上升,产生超标现象5 .污泥回流按略大于正常回流比即可。100%回流也是可行的。6 .在相对负荷未降

24、低的情况下,我不建议你排泥的。7,飘泥的产生,跟你曝气过度是有很大关系的。8 .表曝气机,有一个缺点就是不易调节充氧量,关闭设备来减少充氧又导致搅拌不足。(四)我厂是A-A-0工艺,在缺氧段有两台搅拌器,中间用混凝土墙隔开,在运行一段时间 后发现,在走廊左右两侧都有浮泥,浮泥没几天就变结实、变干。清理后,过几天就恢复原 样了,影响视觉。帮分析一下原因。1 .可能是您的搅拌设备搅拌不到位,存在死区!2 .或者水力负荷不够。3 .浮泥的产生并不会影响你的处理效果。部分流出厌氧区也会在好氧区被打碎的。4 .有点感官不好看,但特意处理也无必要的。5 .我想运行较好的其他该工艺的污水厂也多有这个现象。c

25、hinayzb2007-3-4 08:12(一)我们的A/0池今天产生很多泡沫,而且那泡带有很多污泥颗粒。这是为什么呢?昨天 晚上我们没给A/。池进水,但有加过面粉。而在二沉池中也有很多污泥上浮上来了。有什么 办法可以解决呢?1.看来和您投加面粉有关。2,面粉含有大量的淀粉物质,直链淀粉,不易很快分解,由此会对微生物产生影响。3 .产生的泡沫多半是您在未进水时,反复曝气,未降解有机物过多时产生的。4 .大凡您的A0池产生过多泡沫浮渣会累及二沉池的。5 .进水后,过几天应该会好转的。6 .为提高底物浓度,投加面粉不是唯一,效果和费用也不合宜的。处理水量不大时,购买工 业甲醇或许效价较好!(二)含

26、油污水处理的工艺有那些?哪一种工艺的投资低,处理效果好?隔油混凝气浮似乎 比较常用!我们现在的工艺是水解酸化+CASS,设计的最大负荷试进水C0D1000,但是现在进 水经常在1500左右,同时氨氮在150左右,PH值为9.5。现在的现象是出水在250左右,暗 淡的处理效果非常的不好,同时污泥散碎,微生物的个体小,SV在99%,出现了严重的膨胀, 我因该如何调整运新参数。我们的参数分为曝气、沉淀、灌水、间隔,在一个池子里面间隔 进行。1 .进水PH9. 5是肯定需要调整的,否则对微生物不利。2 .进水底物浓度超过设计标准,但处理水量不知是否也超负荷了呢? !如果处理水量只 有设计处理水量的70

27、%的话,应该还不会超过设计负荷的。3,高负荷运行,通常认为不会导致丝状菌膨胀的发生,如果污泥回流入水解酸化池,回 流量能够保证,那,更加不会有丝状菌的膨胀发生了。4.还请检查曝气的分布是否均匀,有无死角,此也可能导致丝状菌膨胀的原因。5如果您处理的是工业废水,成分单一的话,产生丝状菌膨胀可能比较难避免的。6.我想通过充分发挥水解池的作用,阶段缺氧,应该抑制丝状菌有利。7.B/C比不知如何,这可能是您出水超标的一个原因,还请尽量提升该值。8.氨氮的去除还请根据缺氧效果、底物是否充作处考虑,因为我不知道您具体的操作过 程,所以,无法做出更深的判断了。(三)我们水厂是间歇进水的,而且目前只是一级处理

28、,我想问一下您,在初沉池取出水水样 作化验,还需要考虑初沉池的停留时间?如果不考虑,那们取水样最佳的地点和时间怎么选择?1 .阶段性检测结果是为阶段性操作提供依据的。2 .没有必要去考虑停留时间。3 .数据的采集要善于统计总结,最后指导生产工作。4.取样位置通常是初沉池出水汇集 后的出口处。(四)请问在显微镜下观察活性污泥中的生物相时,是否能看到霉菌?需要多大倍数的显微 镜才能看到霉菌?当然可以,在普通低倍镜下就可以,可以参照俞毓馨等人编写的环境工程微生物检验手 nn./JZJ o(五)请问活性污泥法中的污泥越来越少,曝气池进水COD约100、200哨/1,污泥难生长, 而且没投用的池死泥多,

29、怎么办好呢?一、采用间断曝气,间断少量排泥。没有运行的池就让它闲置。不要进水。4 、1 .如此进水,似乎污泥浓度也无法保证的。2,还请尽量减少曝气时间,采用低溶解 氧运行。3.处理水量小的话,可以适当投加外加碳源。或者将附近的生活污水引入。chinayzb2007-3-4 08:13(-) 德国的一台机器很好,能够把水、油、泥分别分出来,名字叫什么伟!德国福绿韦的离心脱水机用于含油污泥效果很好。(二)5000ni3/天棉纺印染废水,现正兴建,工艺为混凝初沉-水解酸化-接触氧化-混凝沉淀- 次氯酸钠脱色,水解酸化池为折流板式,污泥内部回流,接触氧化池污泥不回流,不知是否可行? 是否有这样的实例?

30、1 .水解酸化池不会流似乎可行,接触氧化池似乎要有排泥系统,否则生化池都没有排泥, 符合变化过大时可能对出水水质造成影响。(三)请问你对生物槽假期管理有何高见,请指教!2 .不同工艺、及环保设施的自身情况。管理似有不同。3 ,低负荷保持是必要的。(四)我污水场采用A/0/0工艺,最近受到含硫污水的冲击,来水中H2s严重超标,结果二 沉池出水水质暗红,另外氨氮来水也超,是那个原因引起的色度,H2s或氨氮?L市政或工业区的污水厂,收到此种情况比较正常的。2.此类情况对污水处理厂的影响是很大的,多半是新增企业的排放水或是其他企业的事 故排水。3严格进行源头控制,出台企业排水指标(污水厂受水指标)比较

31、重要的,定期派员检 查也可减少此类情况的产生。(五)间歇排泥对处理效果有影响吗?排泥会影响污泥龄变化,这会影响到工艺吗?1 .尽量连续排泥。2.间断排泥时也请间隔不要太大,规律性要保证。如此对污泥龄、工 艺的影响就比较小。(六) 印染废水处理,好氧池和终沉池为什么生长大量的藻类植物,但出水很清。有可能氨 氮超标吗?怎样解决?1 .藻类本身和活性污泥是共生的,能够满足活性污泥的营养要求那么,基本上也满足了 藻类的要求。2 .大量的存在,多半是营养剂在放流水中过多所致。3 .同样,出水浑浊的话藻类是不易生存的。(七)我所在的一个污水回用装置前端采用生物接触氧化法,进水COI)二50, BOD=8,

32、请问接触 氧化法能够有效吗?如此浓度,似乎不太好!(八)活性污泥法,SVI低,MLSS在2g/l左右。进水氨氮2mg/l左右,最后出水氨氮5mg/l 左右,其他指标正常。请问各位,要提高SVI和降低出水氨氮,该用什么办法呢?提高食微比,可降低活性污泥浓度。(九) 我们的二沉池近日出现了反消化现象,有大量的黑色污泥上浮,槽口处,H2S 100PPM 以上,当初设计时,装有抽浮泥的设备(AIRT0SKIMER)但是现在我一打开,池内翻腾的很 厉害!不一会污泥就上浮了,请问这个设备的工作原理是什么呀,对于二沉池我们应如何管污水厂运行费用最大的应该是电费,如果污泥委托处理其费用也很高的。针对以上问题:

33、L降低曝气量,以减少电费。我的经验是,理论上的曝气池溶解氧控制在3ppni,不利于 节能降耗,通常,我认为,若生物系统是低负荷运行(F/M小于0. 15),溶解氧控制在1.5ppm 已经足够了。由此可产生节电效果。2 .系统有调节池、中段提升泵站的,可发挥其储水能力,以进行间隙运行来降低运行费 用。3 .污泥费用如有产生,可根据情况用于厂内花木堆肥。由此只需增加点工费用即可。(四)溶解氧控制在1. 5ppm,在北方的冬季会不会影响一些高效的微生物繁殖(氧化沟工艺), 降低出水水质?1 .微生物繁殖的速度与源水中碳氢含量的关系最为关联。2 .我平时运行的曝气池(氧化沟)出水溶解氧浓度一直维持在L

34、Oppm,冬天也没有太大 变化的,你可以尝试一下,自己调整和摸索出自己水厂的合适参数。3 ,控制低溶解氧的出水,可以使微生物在沉降阶段,加强内源呼吸,十分有利于微生物 重新进入生物池首端后发挥更好的吸附氧化作用。(五) 我想咨询一下化工污水处理过程中,水解酸化池和接触氧化池污泥培养问题,水解酸 化池的填料上一直没有活性污泥挂上去,影响了处理效果。前段时间进水浓度COD在1200哨/1 左右,已有一个月时间。这段时间我把进水浓度降到C0D400nig/l左右,发现接触氧化池填料 上的污泥有减少的迹象,请问怎么样才能使水解酸化池和接触氧化池中的污泥尽快培养好, 其进出水指标怎样才最理想?你好!我对

35、水解酸化和接触氧化工艺的运行接触时间不是太长。以下个人观点仅供你参考一下吧:1 .水解酸化段可以将大分子物质转化为小分子的物质,由此利于后段生物对有机物的降 解。也就是说,水解段的污染物质不易被微生物所降解。2 .有鉴于此,在水解酸化池加设填料,并长出生物膜来就需要源水有足够的有机物含量, 和水力停留时间。3 . 1200ppm的源水COD,我想在停留时间不足时,自然不会有生物膜产生啦。更不用说 400Ppm 了。所以,连接触氧化池生物量也会下降。理? ?1 .我想二沉池污泥的反硝化上浮污泥应该棕黄色的。为此还请判断是否缺氧导致污泥上 浮。2 .您的刮泥装置我不太了解。3 .二沉池这类问题,重

36、点是控制曝气池的工作状态。chinayzb2007-3-4 08:13(一)如何使表面曝气池(我们的是完全混合式的)的污泥增多,我想问问有什么直接有效 时间短的好办法么?通常的方法是减少排泥,增加进水底物浓度。具体投加何种底物可以自己决定的。(-)啤酒废水设计.经过厌氧处理后,出水C0D=550mg/L,要求达标排放C90MG/L,请问采用 哪种好氧工艺好呢可以采用二段推流式接触氧化法处理,但是爆气系统必须选用微孔爆气,二沉池污泥应 设回流系统。供参考!(三)我们厂出现大量的水蚤,你告诉了我生长的原因,但是该怎么解决啊? ? ? ? ? ?针 对你说的在低浓度,低浊度环境下生长的条件,我们现在

37、投加培养基,目前暂时减少了,但 是这是治标不治本,还有就是我有个想法就是即使进水B0D很低,针对有好多营养物质养好 多微生物来说,虽然污泥量不大,但是性状应该好才对,现在我们氧化沟的忤逆含有机物成 分不到20%,是否是造低浊度生虫的主要原因,成我想如果重新培养污泥,虽然量没撒变化, 但是只要含有机成分比较多达到70%以上,这样,虫是否能从根本上被减少?1 .重新培养大可不必。2.水蚤泛滥,有一定的周期及季节性,降低污泥浓度,可以没有 问题的。(四)当水中含盐量在什么情况下,微生物的增长会受到抑制?当水中含盐量在3%时候,微生物的增长会明显受到抑制。一般控制C1离子在1200mg/L 以下,最好

38、低于400600mg/Lo(五) 我接触到的这个污水厂采用的是CAST工艺,从培菌到现在大概运行了 3个月,到目 前为止,出水水质较好,除了 N的去除率很低外,其余均能达到一级排放标准,我也试着通 过改变运行程序来提高N的去除率,可未曾见效,希望你能给我提供一些建议,不甚感谢!我想还是厌氧控制时间和底物浓度供给的问题上进行检查。具体方法,您可根据具体情 况加以尝试!以充分发挥前置厌氧段的脱氮效果。(六) 我们厂是双沟氧化沟工艺并且沟前有厌氧段加强除磷,就是所谓的加强型DE工艺.设 计处理量2. 5W/D,水温15,进水BOD, COD较设计值低50%左右,COD只有80, TN18, TP1.

39、 8.现 在我们厂已经培养污泥有一个月了,我们的培养方法是:12月17号开始.8台转碟加四个水推 一起曝气3-4小时,再静沉1. 5小时排水,再进水1. 5小时.再曝气3-4小时循环,两沟DO都在 7-8ma/l左右随后做的SV30只有2%-3%,但MLSS计显示MLSS在增加,考虑是进水BOD低了,12 月29号我厂从成都污水处理厂购进脱水污泥培养基(其实就是脱水污泥+饲料),一天投6袋 (35公斤),连续投了 5天,做SV30还是只有2%-3%做SVI只有50多,MLSS计显示MLSS1000 多点,但是污泥始终浓度上不来,染货停止投培养基继续曝气到1月12号,1月11号疑为曝气 过量,一

40、沟开三台转碟,水推依然全开)0保持在5-6ma/l,污泥暂时还没变化.请问是那里出 了问题,怎样改进工艺?还有个问题,就是我们厂的厌氧段在满水实验后,里面的水就一直没动,现已经过了 1个 多月,水已变很黑,估计厌氧发酵阶段也过了,请问,如果把水放入氧化沟,是否对污泥培养有 影响?谢谢!1 .我想你的问题,在本站前面的交流中已有提及。您可以仔细的看一下。2 .作为进水底物浓度如此之低,想要提高微生物浓度是不太可能的。3 .我不知道你有没有对生物系统进行排泥,如此进水底物浓度,我想你的活性污泥浓度 1000PPM的数据存在误差,正常情况应该在800PpM以下。你的1000PPM的生物浓度中可能有

41、比较多的惰性物质。4 .在这里,我再次认为,过度曝气,进水底物浓度过低,是不利于微生物浓度的提高的, 也就是说会延长培养时间。我想,你的氧化沟有推流装置,那么,大可降低曝气量,保证do 在3ppm就可以了。5 .到其他污水厂获得污泥饼,投入生化池,常被称为接种,而不是增加营养物质。同时 适当投加即可,多次投加并无益处,因为,泥饼中大部分是无机惰性物质,投入生化池6,前段厌氧池水流不动,我不太理解,有水进入怎么会不动呢!chinayzb2007-3-4 08:14(-)我厂是二廊道推流式活性污泥法,无脱氮除磷工艺,进水B0D80T10,出水进入河道, 出水看上去很清,进河后,浅处也能见底,但河道

42、水体呈浅褐色,请问这是什么原因?1 .您的放流水达标排放并且,河道水体为活水的话。应该排除是您的废水厂排水造成的。2 .可以考虑是否为其它企业所为!(-) 我们厂是双沟氧化沟工艺并且沟前有厌氧段加强除磷,就是所谓的加强型DE工艺.设 计处理量2. 5W/D,水温15,进水BOD, COD较设计值低50%左右,COD只有80, TN18, TP1. 8.现 在我们厂已经培养污泥有一个月了,我们的培养方法是:12月17号开始.8台转碟加四个水推 一起曝气3-4小时,再静沉1. 5小时排水,再进水1. 5小时.再曝气3-4小时循环,两沟DO都在 7-8ma/l左右随后做的SV30只有2%-3%,但M

43、LSS计显示MLSS在增加,考虑是进水BOD低了,12 月29号我厂从成都污水处理厂购进脱水污泥培养基(其实就是脱水污泥+饲料),一天投6袋 (35公斤),连续投了 5天,做SV30还是只有2%-3%做SVI只有50多,MLSS计显示MLSS1000 多点,但是污泥始终浓度上不来,染货停止投培养基继续曝气到1月12号,1月11号疑为曝气 过量,一沟开三台转碟,水推依然全开)0保持在5-6ma/l,污泥暂时还没变化.请问是那里出 了问题,怎样改进工艺?针对我厂的问题,我提出了新的方案,先写给你看下:1 .对我厂进水BOD低,现够进的通威饲料投加,增加营养,同时在进水时开启回流系统,进 水时间一般

44、在L5小时,因为没有水能维持连续进水,同时开启回流污泥,因为检测发现回流 污泥的BOD能打200多,可做碳源.2 .曝气时间延长到5小时,但控制D0在3mg/l,这是针对以前曝气时间只有3小时,D0控 制在7-8mg/L,后发现污泥培养初期,处于低负荷,D0高污泥会发生过氧化.3 .二沉池刮吸泥机24小时开启,不在是原来出水时才开一会,因为发现最近二沉池表面 气泡很多,怀疑底部发硝,所以开24小时4 .对回流污泥,虽然书介绍了一些回流比的计算方法,但因为我无实践经验,现是根据曝 气池MLSS来调,因为我厂的污泥浓度计在池下一米处,在曝气时和静止时变化比较大,我目前 定的是MLSS达到3000n

45、ig/L,时关回流泵,对于排泥,我先觉得污泥都没培养成功,不准备排,我 觉得培养成功最基本的条件就上SV30在20-30%左右,才考虑排泥.针对您的方案,我基本同意,以下几点和您探讨:1 .我不知道您的日进水量是多少,如此低浓度底物源水,投加外来碳源启动是对的。最 好投加碳源含量高,易被生物利用的碳源。比如食糖、甲醇等!投加量可以自己在实验室配 制测定后决定的!先期少量投加即可。总之须遵循一条原则,即多少碳源养活多少微生物的 原则。2 .初期培养的12天,可以全曝气,但之后一定要将曝气量降下来,所以您的做法是对 的。3 .初期培养回流比可以取较高值,因此150%没有问题,但,您测出的回流水C0

46、D=300是 已经含了活性污泥,他不会被生物作为可利用碳源利用的。这个概念您要知道!4 .污泥培养是否成功,我想能够维持食微比在合适范围,出水合格,自然可以说培养成 功了。依靠sv30作参考意义不大!(三) 普通活性污泥法处理市政污水,发生污泥膨胀,SVD400.决定在曝气池前端分隔设厌 氧选择器。由於这方面的经验少,想搞清楚,如果把选择器设大一些,会有什么不好的吗?我 们现在设厌氧选择器站总生化池体积所谓25%,回流污泥与污水的接触时间大约为1小时。1 .市政污水发生丝状均膨胀,不太多见,因为市政污水成分合理,不像工业废水成分单 一而更易发生膨胀。2 .增设前段厌氧池,的确是比较好的控制丝状

47、菌的方法。3 .单从工艺上谈,自然设置大一点为好!从您提供的资料来看,生化池停留时间是4小 时,好像短了点,如果污泥负荷较高的话,建议放大该厌氧选择器。(四)污水处理中,为什么沉淀池出水会带绿色?池塘的水也是带绿色.原因应该差不多吧!我想池塘水带绿色,绝大部分情况下是藻类所致。废水的话,处理水达标排放,也会有 诸如小球藻等游动型藻类滋生,使出水带色,当然,由于源水带色,而使出水带色的情况也 很常见,如印染厂废水、纸厂涂布废水等带色废水。(五)我们现在的污水暂时能达标,但是这是因为我们的管网还在建设,现在的进水很大部分 都是修管网排过来的地下水,一小部分生活污水只来源于一所大学,所以进水的BOD

48、很底.我 们的设计进水是2. 5万吨/日,现在的进水量根本不能满足连续进水,连续出水的工艺要求,日 进水量大概就在8000方,现在如果不看SV30,水是能达标,但是曝气池里好象没污泥,想到3 月份或4月份管网建设完成,城市大部分污水进来,没有污泥,担心达不到标,达不到标就收不 到钱,收不到钱,员工就要有情绪,如果SV30能有个10% ,我也没那么担心,但是现在2个月过 去了,还是只有2%,而且用马铁炉烘后发现,有机成分只占做SV30污泥的20%左右,剩余的全是 无机物质或惰性物质,这样的污泥对于3或4月份进来的污水能否有效,真是让人怀疑啊.1 .有的调查工作还是需要的,比如您的外围管网建成后进水量、水质,需要有第一手参 考资料,这样您才能调控好您的生化系统来迎接进水。2 .我想现在您没有必要一定要提高miss,事实上您也很难提高的,可以的话,在确定管 网完成和进水的时间后提前半个月,对废水投

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