浅谈低压气井优化开采在孤东气田中的应用.docx

上传人:l**** 文档编号:9215435 上传时间:2022-03-31 格式:DOCX 页数:5 大小:18.81KB
返回 下载 相关 举报
浅谈低压气井优化开采在孤东气田中的应用.docx_第1页
第1页 / 共5页
浅谈低压气井优化开采在孤东气田中的应用.docx_第2页
第2页 / 共5页
点击查看更多>>
资源描述

《浅谈低压气井优化开采在孤东气田中的应用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浅谈低压气井优化开采在孤东气田中的应用.docx(5页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、浅谈低压气井优化开采在孤东气田中的应用 摘 要:针对成功油田自然气开发处于中后期,接替难度大,原有气井自然气采收率低,开采过程中存在出水、出砂、压力低等问题,且大部分低压气井无法正常进入高压供气管网。根据油田自然气降耗增效总体要求,对孤东气田气井生产进行调研,结合油田“气代油”项目,实行分季节供气,在夏季高压气井关井时,开低压气井供孤东采油厂注气锅炉用气,经过一个夏季的应用,取得了良好的开采效果,达到了油田降本增效的目的,解决了低压气井无法利用的问题,完善了凹凸压工艺管网共用流程。 关键词:低压气井;改造;利用 1 课题提出背景 成功油田油气集输总厂孤东采气队始建于11018年12月,担当着孤

2、东、红柳两大油气田9大开发区块104口气井的开发管理及四座集气站和32公里219外输支干线及159公里单井管线的巡查护线任务。孤东采气队所管辖的104口气井中,报废井17口、未投产井3口、在册井84口。在册井84口中,待报废井7口,因各种缘由停产的问题井28口,有生产实力的气井49口。孤东气田已连续开发28年,所辖气井的实际动用储量为18.49108m3,占气井限制储量21.25108m3的87.01%,该气田从11015年起进入递减期,部分气井的压力、产量起先逐年下降,特殊是近年来部分气井在生产过程中压力下降快速,很快便与回压持平,甚至低于回压,而孤东采气队至孤岛压气站输气干线的管径由过去的

3、529已更改为219,这样就使得干线的管容削减,冬季生产时的最高输气压力常常达到1.5-1.6MPa,使得这些压力低的气井自然气无法进入高压管网,影响了孤东采气队气井的正常生产。 为此,针对孤东气田气藏剩余可采储量较高、采收率较低的现状,为了保证气田的科学高效开发,对孤东气田集气站场和管线进行优化调整,消退管网压力对低压气井的影响,从而提高该气藏的最终采收率。 2 优化模式探究 根据成功油田自然气降耗增效总体要求,依据孤东气田气井生产的实际状况,提出对低压气井优化开采,到达提质增效的目的,详细方案:利用高压气井关井期间,低压气井气利用站内高压系统进行开采及外输,提高商品量。由于2022年成功油

4、田实施了自然气替代自用原油孤东辛输气管线沿线站场改造工程,使得油田大部分采油厂蒸汽锅炉采纳自然气能源,孤东油气区块也实现了油气集输总厂孤东1#集气站与孤东采油厂供气管网的连接,但是由于其自然气系统为高压管网系统,使得低压气井无法开采,所以须要对气井进行摸排,对低压井、站场进行工艺管网、设备优化,实现降耗增效的目的。 3 主要做法 3.1 气井状况调查 油气集输总厂组织有关技术人员对孤东区块的地质状况进行了具体的摸排,在孤东地区104口各类气井中共找诞生产压力低、无法正常进入高压管网的气井22口,其中一号站9口,二号站6口,三号站7口,这些气井已累计生产自然气0.7108m3,占其累计储量1.9

5、108m3的36.84%,剩余可采储量较高,实际采收率较低,仍旧具有肯定的开采价值。 目前该区块建有4座集气站,分别为:孤东1#集气站、孤东2#集气站、孤东3#集气站、红柳集气站。 在孤东地区生产压力低、无法进入集输管网的低压气井有22口,其中:无产能井4口;经过现场开井测试并结合地质资料,目前仍具有开采价值且无需新上作业的气井有10口,预料产气量可达6500m3/d;实行措施后能够开采的低压产能井8口,产能为14000m3/d。 3.2 气井筛选 根据成功油田降耗增效的要求,对22口气井进行综合评估,对于无产能的4口井不进行考虑,对于须要实行气井作业措施的8口低压气井由于开发费用高,从经济效

6、益方面综合评定为不宜开发,最终选定10口无需作业的气井进行优化,低压开采外输。 3.3 工艺优化 由于孤东采油厂气代油项目的流程与孤东一号集气站供气流程已经连接,孤东采油厂的生产用气压力一般在0.3MPa-0.5MPa,低压气井气生产完全可以满意供气要求,因此,需对孤东气田集气站场和管线进行改造调整,新建适合孤东气田实际状况的生产流程,消退管网压力对低压气井的影响,实现低压气井向孤东采油厂供气,从而提高该气藏的最终采收率。 由于这些低压气井长期不生产,气井管网多出现了腐蚀穿孔,地方施工破坏等状况,集气站内流程、设备不能满意低压生产需求,进行管网、站内设备优化如下: 3.3.1 井口流程 复原3

7、口低压气井的井口流程,更换60高压管线45米,井口保温套6个,井口阀门5个,卡箍及钢圈30套; 8口气井因管线、分别器与高压生产井共用,需进行流程改造,并入其它低压气井流程,须要60管线2950米; 3.3.2 集气站流程、设备 对现有流程的阀门进行修理更换,须要DN80阀门3个; 新增5台DN32智能流量计作为单井计量,并改建原计量流程; 各集气站选用停用600单井分别器作为低压外输分别器运用;在三个集气站的低压外输分别器前各安装3台DN50智能流量计,对各站的外输低压气进行计量。 3.3.3 站低压外输流程 低压气井集输期间,由于单井压力及气量较低,须要更换高压气井单井流量计。2#、3#集

8、气站内低压气外输,利用已建2196高压气外输管线,外输至1#站至已建气代油交接点。 4 实施效果 通过优化措施的实施,复原孤东气田低压气井生产,2022年在夏季关高压气井期间,开低压气井,供孤东采油厂“气代油”项目,低压气井开采运行时间约为8个月,供气量约为108.17万方;根据成功油田辛店末站交接自然气价格(不含税)3.03元/m3计算,取得经济效益为327.75万元。 5 结束语 通过低压气井优化,胜利的提高了油气集输总厂自然气降耗增效和外销商品量,确保了气井平安,优化了资源配置利用,为成功油田自然气开发后期的气井管理、低压气井再利用供应了有益的素材和阅历。 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁