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1、钳工技师终工作总结202X年社会在发展,技术在革新,随着企业不断发展壮大,我们在工作中要 更加注重理论和实践的相互结合,时刻关心技术和维修工艺的变化和发 展,使自己的技能达到更高的水平。下面是由我为您整理的“钳工技师终 工作总结202X年”,仅供参考,欢迎大家前来阅读!钳工技师终工作总结202X年(一)机械厂装配车间钳工二班,全班20人,男职工有16人,占全班人数 的80虬主要承担烟气轮机生产装配、工业泵的装配任务和各类配件加 工,这个班组的特点是班组员工人心齐、作风硬,工作认真心细、风气 正。xxxx年生产呈现出交货期较短,生产任务重的特点,钳二班员工承 担着巨大的生产压力。在班长的精心组织
2、下,边生产、边配合550万吨常 减压装置的施工,安排人员加班加点完成生产任务,组织人员将所有班组 人员的工具箱都负责搬运过来,表现出一个集体团结和谐的作风。日常工作中员工们做到早出工、晚收工,特别是遇到急件,中午更是 不休息,义务加班是常事。每周的设备保养认真仔细不留死角,卫生值日 更是比别的班组搞得彻底,把休息室、动平衡机房、车间玻璃、厂房卫生 区域搞的干干净净,得到其它班组的夸奖。在分厂和车间的正确领导下,1至11月份,共完成新制10台烟机整 机装配试车任务(含修复整机一台),完成4998套烟机配件及新制烟机 转子7套,烟机转子组修复20套,工业泵4台,泵配件42套的生产任 务,如此大的工
3、作量能够顺利完成,钳二班的员工付出了辛勤的汗水,也 再次证明了他们是一个能够吃苦耐劳、团结和谐、作风硬的集体。并且在 班组建设工作中成绩显著,被分厂工会授予“二星级班组”。班组建设和 生产任务完成两方面均取得了好成绩。成绩的取得,是钳工二班员工在xxxx年共同努力的结晶,为了取得 以上成绩,主要作了以下工作:要想做好一件事并不是那么的简单,要用实际去证实它。眼见的不一定真 实(平面看上去很平,但经过测光就能发现它的不足);这让我想到了学 校为什么要我们来这里实习,是要我们懂得学习的可贵,学习和打磨平面 一样要有一丝不苟的精神才能做到最好,同时还要让我们认识到动手的重 要性。只是一味的学习理论,
4、那也是远远不够的,没有实际的体验,发现 不了自己的动手能力,这都需要理论与实际相结合。更需要头脑和双手的 配合。从平面打磨到划线、打点;从修整形状到钻孔;从较孔到攻螺纹,每 一步让我学到的东西是别人拿不走的。钳工的方要内容是为划线、鎏削、锂削、研磨、钻孔、扩孔、较孔、 攻螺纹等等。了解了铿刀的构造;分类、选用、铿削姿势、铿削方法和质 量的检测。而我所要做的内容就是处理阀的运行及装配,以下就是我的一 些工作内容:调节阀经常出现的问题是卡堵,常出现在新投运系统和大修 投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质 流通不畅,或调节阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动
5、作大信号动作过头的现象。故障处理:可迅速开、关副线或调节阀,让脏物从副线或调节阀处被 介质冲跑。另一办法用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力情况下,正反用力 旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上 下移动几次,即可解决问题。如若仍不动作,则需解体处理。还有泄漏,泄露又分为1、阀内漏,阀杆长短不适。气开阀,阀杆太长阀杆向上的(或向 下)的距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不 严而内漏。同样气关阀阀杆太短,导致阀芯和阀座之间有空隙,不能充分 接触,导致关不严而内漏。解决办法:应缩短(或延长)调节阀阀杆使调节阀长度合适,使其不 再内漏。2、填料泄漏。填料装入
6、填料函以后,经压盖对其施加轴向压力。由 于填料的塑性,使其产生径向力,并与阀杆紧密接触,但这种接触是并不 是非常均匀的。有些部位接触的松,有些部位接触的紧,甚至有些部位没 有接触上。调节阀在使用过程中,阀杆同填料之间存在着相对运动,这个 运动叫轴向运动。在使用过程中,随着高温、高压和渗透性强的流体介质 的影响,调节阀填料函也是发生泄漏现象较多的部位。造成填料泄漏的主 要原因是界面泄漏,对于纺织填料还会出现渗漏(压力介质沿着填料纤维 之间的微小缝隙向外泄漏)。阀杆与填料间的界面泄漏是由于填料接触压 力的逐渐衰减,填料自身老化等原因引起的,这时压力介质就会沿着填料 与阀杆之间的接触间隙向外泄漏。解
7、决对策:为使填料装入方便,在填料函顶端倒角,在填料函底部放 置耐冲蚀的间隙较小的金属保护环(与填料的接触面不能为斜面),以 防止填料被介质压力推出。填料函各部与填料接触部分的金属表面要精加 工,以提高表面光洁度,减少填料磨损。填料选用柔性石墨,因其具有气 密性好,摩擦力小,长期使用后变化小,磨损的烧损小,维修容易,压 盖螺栓重新拧紧后摩擦力不发生变化,耐压性和耐热性良好,不受内部介 质的侵蚀,与阀杆和填料函内部接触的金属不发生点蚀或腐蚀。这样,有 效地保护了阀杆填料函的密封,保证了填料的密封的可靠性和长期性。3、阀芯、阀座变形泄漏。芯、阀座泄漏的主要原因是由于调节阀生 产过程中的铸造或锻造缺陷
8、可导致腐蚀的加强。而腐蚀介质的通过,流体 介质的冲刷也可造成调节阀的泄漏。腐蚀主要以侵蚀或气蚀的形式存在。 当腐蚀性介质在通过调节阀时,便会产生对阀芯、阀座材料的侵蚀和冲击 使阀芯、阀座成椭圆形或其他形状,随着时间的推移,导致阀芯、阀座不 配套,存在间隙,关不严发生泄漏。解决方法:关键把好阀芯、阀座的材质的选型关、质量关。选择耐腐 蚀材料,对麻点、沙眼等缺陷的产品坚决剔除。若阀芯、阀座变形不太严 重,可经过细砂纸研磨,消除痕迹,提高密封光洁度,以提高密封性能。 若损坏严重,则应重新更换新阀。另外则是振荡,震荡产生的原因是调节阀的弹簧刚度不足,调节阀输 出信号不稳定而急剧变动易引起调节阀振荡。还
9、有说选阀的频率与系统频 率相同或管道、基座剧烈振动,使调节阀随之振动。选型不当,调节阀工 作在小开度存在着急剧的流阻、流速、压力的变化,当超过阀刚度,稳定 性变差,严重时产生振荡。解决对策:由于产生振荡的原因是多方面的,因此具体问题具体分 析。对振动轻微的振动,可增加刚度来消除。如选用大刚度弹簧,改用活 塞执行结构。管道、基座剧烈震动通过增加支撑消除振动干扰;选阀的频 率与系统频率相同,则更换不同结构的阀;工作在小开度造成的振荡,则 是选型不当流通能力C值选大,必须重新选型流通能力C值较小的或采用 分程控制或子母阀以克服调节阀工作在小开度。起它的还有阀门定位器故障,这又分为1、普通定位器采用机
10、械式力平衡原理工作,即喷嘴挡板技术,主要 存在以下故障类型:1)因采用机械式力平衡原理工作,其可动部件较多,容易受温度, 振动的影响,造成调节阀的波动;2)采用喷嘴挡板技术,由于喷嘴孔很小,易被灰尘或不干净的气源 堵住,是定位器不能正常工作;3)采用力的平衡原理,弹簧的弹性系数在恶劣现场下发生改变,造 成调节阀非线性导致控制质量下降。2、智能定位器由微处理器(cpu)、a/d, d/a转换器及等部件组 成,其工作原理与普通定位器截然不同。给定值和实际值的比较纯是电动 信号,不再是力平衡。因此能够克服常规定位器的力平衡的缺点。但在用 于紧急停车场合时,如紧急切断阀、紧急放空阀等。这些阀门要求静止
11、在 某一位置,只有紧急情况出现时,才需要可靠地动作。长时间停留在某一 位置容易使电气转换器失控造成小信号不动作的危险情况。此外用于阀门 的位置传感电位器由于工作在现场,电阻值易发生变化造成小信号不动作,大信号全开的危险情况。因此为了确保智能定位器的可靠性和可利用 性,必须对它们进行频繁的测试。通过对调节阀故障原因分析,采取适当的处理、改进办法,将大大提 高调节阀的利用率,降低仪表故障率,对 流程工艺的生产效率和经济效 益的提高以及能源消耗的降低都有着重要作用,可有效提高调节系统的质 量,从而确保生产装置长周期运行。经过一段时间以后,我已经能够自如的工作了,现在的我对以后的工 作充满信心,我相信
12、我会干出一番事业。以上就是我关于这一段时间实习的总业,望老师予以批评,指正。一、努力学习,全面提高班组综合素质。机械厂是我国唯一能够生产特大烟气轮机的企业,烟气轮机和特种阀 门国内市场占有率达85%以上。在实际工作中它要求每一个人都要永无止 境地更新知识和提高素质。因此,在工作中我们班非常重视学习,坚持一 边工作一边学习,进一步提高业务水平,深刻领会工作特点和方法,用正 确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习和工作。不断提高班组综合 素质,认真学习业务知识,重点学习烟气轮机装配各种工艺技巧和知识。 在学习方法上做到抓住重点,在重点中找重点,并结合在工作实践中学习 到的知识和经验,有针对性地进
13、行学习。同时,刻苦钻研与本职工作相关 的知识,努力向“复合型”人才靠近。虚心向身边师傅学习,努力提高适 应本职工作需要的本领,取人之长,补己之短,努力培养员工勤于思考的 工作习惯,增强了工作和思维能力。在修复完成YL12000B导叶组,胜利 油田轴承箱体、径向轴承、推力轴承、导叶组件、进气锥一系列复杂任务 过程中,全班员工集思广义,共同制定修复方案,最终取得了很好效果。二、扎实工作,全力培养敬业爱岗精神。班组无论是在思想境界,还是在业务素质、工作能力上都有了长足的 进步,这主要得益于车间领导的培养教育和师傅们的帮助指导,得益于车 间的良好的工作作风和昂扬的精神状态的影响。这些也促进了员工敬业精
14、 神、爱岗精神的培养。“干一行,爱一行,专一行,精一行”这是我们班 的工作作风,无论负责什么工作都能够竭尽全力的完成每一项具体工作, 从而在实际工作中体现热爱本职、珍惜岗位的工作心态。三、班组重视对员工奉献精神的培养。一年来,班组员工舍小家顾大家,讲大局讲奉献,废寝忘食的奉献努 力工作。尽最大努力,以饱满的热情和良好的状态,积极投入到各项工作 中,努力完成车间交给的各项工作任务。因工作的繁重,我们的员工自己 都说不上具体的配件数目,只能以“多”来形容。我们的员工在春节、五 一、国庆的假期中,他们均未休息,都在生产线上加班。我们班有4位女员工,他们巾帼不让须眉,工作中和男职工一样出色,并不以完成
15、任务为 目标。从1月份到11月份,我们班月人均工时475小时/人。四、齐心协力创建“五型”班组。钳二班从创建“星级班组”入手,以创建“五型班组”的明确要求为 目标,培养班组员工爱岗敬业的职业操守,引导大家对工作要有责任心、 耐心和进取心。班组努力做好“三个公开”,即:班员考勤公开,当日考 勤,每月核对;工时公开,让每个人清楚自己当月挣了多少工时,可拿多 少奖金,一目了然;任务量公开,根据岗位,该谁干就谁干,不看人行 事,不讲情面,决不讲关系人情。在班组建设基础管理规范化上顺利通过 一星、二星验收。四季度将在三星达标的工作中,齐心协力争去顺利过 关。员工陈XX工作出色,1月份被评为“先进个人”;
16、乔XX团结员工、 不计较个人得失,被评为“工会先进个人”;2季度XX业评为“质量先 进个人”;3季度袁xx、沈xx评为“质量先进个人”。班组还涌现出许 多好人好事,在全体员工的共同努力下,班组工作有了很大的转变,走出 了一条团结、互助、和谐之路,体现出我们班成员积极向上的态度。沈志 林父亲住院、滕江涛母亲住院、安代志脚受伤班组员工主动看望,瞿XX 家里比较困难,工会小组及时送去温暖使其感受到了班组大家庭的温暖。班组成员相互沟通、关怀,彼此相互帮助,亲如一家。为了把创建 “学习型”班组落实到位。班组十分重视员工的业务技能培训,该班在生 产任务十分繁忙时也没放弃员工岗位练兵,为了提高了员工理论水平
17、全班 员工勇跃参加分厂钳工技能比武,并取得好成绩,陈xx获得第2名,乔 xx获得第4名,沈xx获得第5名的好成绩,为车间争的了荣誉。新产品装配时,通过全班员工和车间技术人员的共同努力完成了具有 知识产权的新产品:YLX2000A硝酸尾气透平、衬里油浆泵、1000球阀, 上报一项QC成果。在工作过程中,我们班员工克服了高温和巨大的困 难,表现出了吃苦奉献的主人翁精神,顺利完成了任务。为了创建“和谐 型”班组,钳二班工会小组配合车间、分厂,在百忙中组织班组员工参加“全民健身广播操比赛”和庆祝建国80周年歌咏比赛并且分别拿了 3等 奖,展示了钳二班团结和谐的精神风貌。五、存在的问题和不足:一年来,钳
18、二班在班组建设和生产任务方面均取得了一定成绩,但也 存在以下不足:班组员工对API质量管理及程序文件学习不足,对安全生 产重要性还需加强;对成本核算还有待改进。为此钳二班将在20010年以 此作为工作重点,力争做到以下计划:1 .耗损材料的领用上,做到最节约的原则;从一张纱布、一个螺钉着手,随时注意节约一度电、一滴油,把“双增双节”做到实 处。2 .生产上配合车间,服从车间的统筹和按排,搞好产品质量和员工自 身的安全。3 .加强技术、业务学习,争取早日提高技术水平和理论知识,建立合 理的知识结构。积极参加各种培训,储备完善的技能知识。4 .加强政治学习,及时了解党员中央的新政策方针,以提高思想
19、觉 悟。5 .严格遵守厂规、厂纪,学好六条禁令和HSE管理原则。6 .安全无事故。7 .质量杜绝大事故。xxxx年,是全新的一年,也是自我挑战的一年,钳二班将努力改正 过去一年工作中的不足,把新一年的工作做好,加快有自主特色新产品、 新技术的开发,搞好技术改造,与企业同呼吸、共命运,创造自己的品牌 目标而努力,为机械厂的发展再建新功!钳工技师终工作总结202X年(二)19xx年3月,我技校毕业,同年分配到16车间钳工组工作至今,在 一线钳工的岗位上兢兢业业工作了 18年,在长期的工作实践和不间断的 学习中逐渐成长为一名技术精湛的钳工,出色地完成各项新机试修、各类 工装夹具制造和装配工作。现仅就
20、20xx年一20xx的工作情况总结如下:一、掌握的本工种技术理论及应用钳工几乎完全手工操作,对工人的手上功夫要求比较高,虽说机床加 工可以完成绝大多数的工序,但仍有部分工作需要手工操作,所以锂削钻 孔刮削研磨等操作仍是钳工必须的基本功。我削可以达到平面度0. 015mm (面积50X100),如果加刮削与研 磨工序面积可以达到500X500o配套件间隙可以控制在0.015mm以内。钻孔位置精度可以达到0.05mm,攻丝精度可把握在h6,针对不同的 材料,这需要对丝锥的前角后角进行修磨,同时选用对应的润滑液。工装夹具的制造是xx车间钳工一大特色。正确理解设计意图,保证 工装夹具的形位公差和技术要
21、求是一个优秀钳工必须掌握的基本功,这方 面正是我的特长。工装夹具的装配不是简单垒积木,装起来就完事,必须 完成设计者的设计意图。这就要全面检查各零件,是否达到应有的制造精 度?组装后能否完成工装夹具的功能?为此我经常与设计者、工艺员沟 通,了解设计意图,探讨解决问题的方法,调整公差修配尺寸。为满足设 计要求,有时到主修车间借来产品试装试用,直到完全满足工装夹具的修 理功能。经我装配的工装夹具基本没有返工的。在其他精密修理方面也是我的特长,有此类问题调度都习惯性的来找 我解决。二、技术培训情况本人特别重视专业理论的学习,经常学习机械工人常用计算、 金属加工冷加工、CAD/CAM与制造业信息化,夹
22、具设计与制 造,甚至简单的机械英语,因为xxxxxx工装夹具有原版英文图样,需 要对英语有所了解。凡是工厂有业务方面的培训我都积极参加。平时工作 过程中,经常与同事、技术员交流甚至争论,互相学习,相互吸取长处。三、完成工作任务情况20xx至20xx年完成定额工时1. 8万多小时。完成飞机发动机各类工 装夹具任务共约2100多项。接收临时急难任务130多项,很好的保障了 工厂生产进度的持续进行。四、解决生产(工作)难题、技术革新等情况(一)自制夹具挽救一批即将报废的涡轮锁片。去年上工序不慎将一批(600件)半成品钩头锁片的垂直度加工超差 0. 05-0. 10mm,图样要求垂直度小于0. 02m
23、m,按图样检验,理应报废。技 术员找到我问我有没有办法解决。经过两天琢磨和试验,我终于设计制作 出一套小夹具,用来矫正锁片垂直度,可以把钩头锁片的垂直度调校至 0. Olmm-0.02niin的范围内。最终以报废5件的结果挽救了这批锁片,为车 间挽回经济损失达30多万。(二)巧去断螺栓xx车间在修的xxxxxxx在分解装配过程中经常遇到螺栓折断问题, 主修车间委托我们车间取出,车间指定我来处理此类问题。我观察发现螺 栓折断的主要原因是锈死,螺栓与螺丝孔锈在一起,拆卸时大力反旋将螺 栓折断,也会遇到装配时,不按规定扭矩旋紧螺栓,因扭力过大造成螺栓 折断,偶见使用不正确的工具造成折断。新型发动机的
24、备件工厂是没有 的,所以必须要去除出来,同样给我的工作时间是按小时计算的。遇到的 此类问题多了慢慢就累积些经验。对于锈蚀螺栓我经常使用以下方法去除1 .按常规去除方法,在锈螺栓、螺母、螺柱等滴上煤油,待煤油渗透 一会儿后便可拧松。2 .采用上述方法仍然不行时,可将米醋(或醋精、老陈醋)倒进容器 内放在火上煮沸,然后用铁勺浇在生锈的螺栓上,稍等片刻,用榔头轻轻 敲击,便可将生锈的螺栓、螺母或螺柱拆出。3 .还可用稀盐酸涂抹在锈螺栓上,拆卸会更方便。以上这三种方法能起到去除锈蚀严重的螺栓的效果,取出断螺栓后要 修整损坏的孔螺纹达标。对于不是因为锈蚀原因折断的螺栓,首先用小手锤子和样冲配合反复 震敲
25、、松一点、回一点直至去除下来。如果不行就先钻掉,再回孔螺纹。 也可采用电火花打掉断螺栓再回螺纹的方法。去除断螺栓是我经常会遇到 的问题所以多写了一下。(三)改进阳极化夹具固定架的焊接工装多年前我制作的焊接工装,在使用过程中存在焊接完成后取出组焊件 不宜的缺陷。取出时需用螺丝刀撬取。分析原因是我在制作时只考虑了个 零件的位置安排,未注意焊接变形导致。去年我重新设计制作了一套焊接 工装,改变原卧式设计为立式,并减少了焊接工装结构件数量,立式设计 优点是组焊件可以两面对称焊接,减少了固定架焊成以后的变形量。经多 批次使用,效果很理想。工作的过程是一个理论联系实际不断实践提升自己技能的过程。新技 术、
26、新知识的发展日新月异、突飞猛进,今后的工作任重而道远。只有不 断的加强业务学习,与时俱进。才能继续提升个人职业技能。社会在发展,技术在革新,随着企业不断发展壮大,我在工作中将更 加注重理论和实践的相互结合,时刻关心技术和维修工艺的变化和发展, 使自己的技能达到更高的水平。今后,不但要积极参与技术革新活动,而 且应充分发挥“传帮带”作用,我将知难而进、扎实工作,胜任更高的工 作职责,为工厂发展做出自己应有的贡献。钳工技师终工作总结202X年(三)转眼间,为期两周的钳工实习就要接近尾声了。回想两周以来,有过 汗水,有过失败,有过伤痛,有过微笑。正是这些五光十色的生活片断拼 凑成了我人生中不可缺少的
27、一部分,也给我留下了美好的回忆。;实习 的第一天我们进行的第一次接触这种工作,技术不熟练,特别容易出 错,而且还是站着工作。一天下来,整个人都有一种强烈的崩溃感。由开 始的好奇转为后来的厌烦,只是有一个极短的过程就完成了。但看着一个 光滑洁净的工件从自己的手中出来,还真的很有成就感。;实习完车工 后,我们又接触了特种加工。通过特种加工的实习,我们了解到了几种比 较先进的加工技术,而且还亲手操作或者参与其中对试件的设计加工工 作,制作出了很多漂亮的工件,都被我们收为纪念品,成为了永久的回 忆。;很早以前就听师兄师姐们说,钳工实习是最辛苦的。由于以前没 有亲身体验过,还没有什么感觉,这回有了亲身体
28、验,不得不承认钳工的 辛苦了。钳工几乎完全手工操作,对工人的技术要求比较高,而且为了工作需 要,也要站着进行加工。虽然操作间有空调或者电扇,但我们还常常一干 就一身汗,而一身汗还没下去,另一身汗又出来了。有的同学汗水都滴到 了工件上,特别辛苦。看着自己亲手做的小锤子,小启子,虽然不十分完 美,但还是很欣慰。以前觉得身边的东西都没有什么了不起,用习惯了。 但现在才发现,原来很简单的东西里也包含着很多的智慧与辛苦在里 面。;只是小时候见过工厂里面工人电焊,由于那时候被大人告之一定 不要去看电焊的弧光,所以一直对电焊比较恐惧。但没想到这次实习也有 电焊的内容。开始对电焊很恐惧,不敢去点火,不敢去引弧
29、,在师傅的引 导与指引下,渐渐消除了这种情绪,逐渐适应了那样的工作环境与工作方 式。虽然最后的成果焊得很难看,但毕竟也见证了我战胜自我的过程,虽 丑由荣。最后实习的内容是铸造,和前面的几项内容相比,感觉有趣了很多。 每拿到一个模型,就想到怎样进行分形,然后造出砂形,把它铸出来。第 一天的时间全是练习,大概铸了四个模型吧,基本掌握了制作砂形的方法 和要领,看着完整光洁的砂型在零件取出后呈现在眼前,仿佛揭开了一个 期待已久的问题的神秘面纱。铸造的实习,虽然也很累,但是很有趣,干 活的时候都忘了累,收获的不仅有知识,还有快乐。;总之,通过两周 的钳工实习,我开阔了眼界,收获了一些平时得不到的知识,但
30、同时,也 获得了一些比知识更重要的东西一坚持、毅力、恒心。钳工技师终工作总结202X年(四)在不知不觉中我已经离开学校有一段时间了,总是会想起以前的同 学、哥们,想起我们在一起的时光,但现在大家已都各奔东西,我好象还 算是幸运的一个,来到了 xx重工388厂,做了一名装配钳工,也终于发 现原来社会生活会是这么的残酷,这么的辛苦。当走出校园的那一刻,我以为自己可以呼吸一下所谓的社会空气了, 但在求职过程中却体会到了这其中的不易。四处的碰壁,失望,希望,一 次又一次的应聘,易此又一次的打击,我都全然接受,终于,我还是感动 了老天,我来到了 388厂,做了一名钳工,想想在学校实习时,我们那时 一直在
31、磨铁,来到这里之后我还以为会和以前一样,会要我们去磨铁,但 见到师傅之后,他跟我说我将成为一名装配钳工,“装配钳工”我有那么 一点反应不过来,师傅似乎也看出了这一点,他很耐心的给我讲了什么是 装配钳工,如何做一名装配钳工,如何做好一名装配钳工刚开始我的心情 还是充满了疑问,不解的是,我们学模具的,怎么会干油缸装配这样的活 呢!但现在想一想,学了不少知识,有些东西能让我终身受益。这是多 么可贵的呀!钳工是机械制造中最古老的金属加工技术。19世纪以后, 各种机床的发展和普及,虽然逐步使大部分钳工作业实现了机械化和自 动化,但在机械制造过程中钳工仍是广泛应用的基本技术,其原因是:划 线、刮削、研磨和机械装配等钳工作业,至今尚无适当的机械化设备可以 全部代替;某些最精密的样板、模具、量具和配合表面(如导轨面和轴瓦 等),仍需要依靠工人的手艺作精密加工;在单件小批生产、修配工作或 缺乏设备条件的情况下,采用钳工制造某些零件仍是一种经济实用的方 法。钳工作业的质量和效率在很大程度上决定于操作者的技艺和熟练程 度。钳工按专业性质又分为普通钳工、划线钳工、模具钳工、刮研钳工、 装配钳工、机修钳工和管子钳工等从安全教育,动作要领和工具的使用到拿起锂刀等工具的实际操作, 这无疑是一个理论与实际相结合的过程。有些东西是要自己去摸索的,有 些东西是要从理论中去发现用于实际。从开始的打磨平面,就让我学到了