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1、发电车间1#锅炉受热面水冲洗方案1 .目的发电车间1#锅炉的水冷壁、过热器、省煤器、空气预热器等受热面 的外表在长期的运行中凝结有不同程度的沉积物,此沉积物沉积在水冷 壁、省煤器、过热器上很容易使受热面管道超温造成爆管;沉积在空气 预热器上不仅影响换热效果,而且会引起预热器管箱温度过高而损坏,造 成大量送风和烟气因短路而混合,使锅炉效率严重下降。为保证锅炉机 组平安运行,降低能耗、减少本钱,我车间拟定在大修期间对锅炉的各 受热面进行水冲洗。具体安排及方案如下:2 .整改责任单位:检修工段整改责任人:刘奎山整改监督人:郑俊凯.职责和权限3. 1发电运行人员负责整改的各项平安措施。3.2检修人员负
2、责整改方案的实施,并对整改质量、平安负责。3 . 3高志军对整改工作的质量进行监督。4 .整改投入:计划投入资金10000元。5 .整改措施:6 . 1整改前:发电运行人员负责停运1#锅炉,根据需要将两台鼓、引风机断电、 挂牌,对煤气系统进行隔绝并吹扫,按检修要求对氮气系统开启与隔 绝,炉膛自然降温至40以下。水冲洗前检修人员将有关设备提前运至现场,并安装调试好备用。水冲洗工作开始前检修人员将有关工作票填好,做好各种手续。进入炉膛前必须和运行人员做好平安确认工作。5.2 整改中:水冲洗中,检修人员必须严肃认真,冲洗好每一根管子。水冲洗中,炉膛外面必须有专人负责监护,无论炉膛内外人员都必须 手持CO报警仪,发现CO浓度超标,立即撤出工作现场。5.3 整改后:车间对整改效果进行检查,对不合格项及时提出整改要求,确保整改 质量。6 整改时限:20n.i0. 15 至 2011. 10.25。7整改后的效果:整改前,1#锅炉负荷仅能带120t/h以内,引风机全开,电流24- 29A,氧含量在1.5%以下,而且炉膛负压不稳定,波动很大;整改后, 1#锅炉负荷能带到130t/h以上(仅试到135t/h),引风机开度在45%- 70%之间,电流18-23A之间,能维持正常氧含量(3%左右),炉膛负压 较之前稳定。