抽油机电动机顶丝的改进及应用_抽油机电动机.docx

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1、抽油机电动机顶丝的改进及应用_抽油机电动机 摘要:目前油田应用的抽油机,一般运用电动机作动力源,并通过皮带传动与减速箱的输入轴相连,因须要调整电动机顶丝来调整电机的位置,以调整皮带的松紧程度。从现场实际状况了解到,传统顶丝的调整有时不便利,因此有必要对传统的顶丝做一些结构改进。 关键词:抽油机电动机顶丝结构改进双向顶丝 抽油机在工作过程中,电动机与减速箱输入轴是通过皮带传动来实现运转的,一方面,带传动可以削减冲击载荷对电动机的影响,可以汲取肯定的振动;另一方面,带传动常常须要更换皮带、调整皮带的松紧程度以及电动机皮带轮与减速箱皮带轮间的“四点一线”,这通常由电动机顶丝来调整的,经过抽油机现场的

2、多次实践,我们发觉传统的电动机顶丝调整存在一些不足,比如存在担心全因素,操作繁琐费劲。鉴于此,本文依据现场的调研,结合生产中的一些阅历,在传统顶丝的基础上,对其结构进行了适当地改进,以适应生产的须要。 一、一般常规顶丝的现状分析 一般常规顶丝的特点:顶丝的柄端为圆柱体或棱柱体;顶丝以单向旋进或旋出实现电机顶移;它的支撑点为滑轨内的顶丝挡板,因顶丝自身的长度,调整时受顶丝挡板内间距的影响。电动机顶丝在不断地运用过程中,渐渐呈现出一些弊端,详细表现在以下几个方面: 1、机械损伤 一般顶丝前移电机时,顶丝行程较长,且在与电机干脆接触时,电机的侧面与电机顶丝的圆弧面之间的接触面小,当受力过大时,则简单

3、发生顶丝螺杆翘起弯曲或损坏,甚至造成顶丝报废。 2、平安隐患 电动机滑轨里面的顶丝挡板和电机顶丝自身长度的限制,有时顶丝无法干脆顶在电动机底座上,通常是在电机底座与顶丝之间加一个方形铁块进行顶丝移动,这样其稳固性较差,铁块易滑脱,弹出伤人。 3、繁琐费劲 一般顶丝是单向旋出的,需耗费较多的时间进行顶移,其效率较低,也消耗操作者体力。工作中常常遇到这样的问题,不仅增加了职工的劳动强度,也延长了油井停抽时间,间接的影响了油井原油产量。 二、双向顶丝的研制方案与设计 基于以上分析,为了能缩短顶移电动机的时间,同时要满意结构简洁,便于操作、运用平安和寿命长的特点,对顶丝结构进行改进。 首先,利用正反丝

4、扣调整的原理,做出正反扣丝杆及相应的调整螺母,这样可以提高调整速度。其次,考虑到该结构在受压状态下不太稳定,应保证其固定底座能牢靠的锁在基座上,滑动座在滑道内自由滑动的同时,但不行弹出,以免发生以外。另外,对于顶丝过长易发生弯曲的状况,可将顶丝的直径设计得大一些,这样可以提高其刚度,以增该加结的稳定性。 经过现场多次试验,对出现的新问题进行分析以及提出合理的解决方案,力求达到满足的应用效果。我们最终确定出改进的电机顶丝结构,并通过了现场的试用。 三、双向顶丝的结构原理 结构组成:电动机顶丝主要由滑动座方块、正反丝扣内螺纹调整螺母、固定座、螺杆、连接片、垫片和固定螺母等组成。 结构说明及应用:电

5、动机顶丝主要有两大部分组成,固定座和滑动座组成,其上分别做出右旋和左旋螺纹的螺杆。固定座部分可固定在电动机底座的滑道内,与顶丝挡板相协作,起支撑固定作用;滑块部分与电动机底座相协作,其来回滑动即可调整电动机的位置。两大部分由带有右旋和左旋螺纹的调整螺母连接。用扳手打住调整螺母中部的方棱,转动调整螺母,即可调整丝杆的伸出长度,移动滑块的位置,来顶移电动机,达到调整皮带松紧的目的。另外,滑块也由一连接片与电机底座连接在一起,在卸松皮带时也可比较便利地拉回电机。 四、现场应用的效果分析 目前,改进后的电动机顶丝已在采油二队胜利应用于实际生产中,经多次操作实践,该工具现场应用效果明显,产生了肯定的社会

6、效益和经济效益。 1、该工具结构简洁,运用平安,好用性好。中国石油自然气集团公司采油工技术等级标准中规定,更换游梁式抽油机皮带耗时不得超过10min。以前更换一次抽油机皮带的平均耗时约25min。应用改进后的电机顶丝后,加快了电机的移动速度,平均耗时约10min,同时也降低了操作人员的劳动强度。 2、制作成本较低,工作人员操作便利,也便于操作人员驾驭。 3、缩短油井更换皮带的时间,工作效率明显提高,相应提高了开井时率,间接地增加了油井原油产量。若更换一口井皮带的时间缩短15分钟,按一口井平均产量为5吨计算,一年内更换皮带300次,石油价格为2960元/吨计算,除去改进电机顶丝的加工费用为200元/ 套,全年共创经济效益近7万元。 五、结论与相识 改进后的电动机顶丝经现场验证,达到了设计的要求,其结构简洁,具有性能牢靠、便于操作、省时省力、运用平安以及耐用性高的特点,在更换电动机皮带、调整皮带松紧度的日常维护中有较高的运用价值,有肯定的运用推广空间。 参考文献: 1采油工中国石油自然气总公司劳资局北京:石油工业出版社,1996.11 2张琪采油工程原理与设计M东营:石油高校出版社,2000.

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