伺服电机出现规律性偏位现象的可能性和解决方案.docx

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1、步进电机/伺服电机出现规律性偏位现象的可能性和解决方案步进电机/伺服电机出现规律性偏位现象的可能性和解决方案控制工程网导语:本文从诸多应用案例中,提炼整理出最常见的偏位原因及对策,用以帮助设备厂家调试人员快速定位问题、采取各种适宜措施进步设备抗干扰性、为设备正确接地保证正常运行。偏位问题是使用步进或者的设备制造厂在设备装机调试以及设备使用经过中,所面临的常见问题之一。出现偏位可能是机械装配不当造成,可能是控制系统与驱动器信号不匹配,也可能是设备内电磁干扰、车间内设备相互干扰或是设备安装时地线处理不妥当等造成。本文从诸多应用案例中,提炼整理出最常见的偏位原因及对策,用以帮助设备厂家调试人员快速定

2、位问题、采取各种适宜措施进步设备抗干扰性、为设备正确接地保证正常运行。规律性偏位现象、原因及解决方法Q:做往复运动,往前越偏越多少可能原因:脉冲当量不对原因分析:无论是同步轮构造还是齿轮齿条构造,都存在加工精度误差。运动控制卡PLC并没有设置准确的脉冲当量。例如上一批同步轮电机旋转一圈设备前进10mm,这批同步轮大一点电机转一圈前进了10.1mm,就会导致该批机器每次运行比以前的设备多走1%的间隔。解决方式:出机前用机器画一个尽可能大幅面的正方形,然后用尺去量实际尺寸,比照实际尺寸和控制卡设置尺寸之间的比例,然后将其参加控制卡运算,反复进展三次之后就会得到一个比拟准确的值。可能原因:脉冲指令的

3、触发沿与方向指令的电平变换时序冲突原因分析:驱动器要求上位机发出的脉冲指令的沿与方向指令电平变换有一定时序要求。而局部PLC或者运动控制卡编程时没知足这种要求或其自身的规那么不符合驱动器的要求,导致脉冲和方向时序并不能知足要求而偏位。解决方式:控制卡PLC软件工程师将方向信号提早。或驱动器应用技术人员更改脉冲沿计数方式。运动经过中电机在固定点抖动,过该点后能正常运行,但少走一段间隔。可能原因:机械装配问题原因分析:机械构造在某个点阻力较大。由于机械安装的平行度、垂直度或者设计不公道的原因导致设备在某个点阻力较大,步进电机的力矩变化规律是速度越快力矩越小,很轻易在高速段卡死,速度降下来却能走过去

4、。解决方式:1、检查机械构造出现卡死的原因,是该处摩擦阻力大还是滑轨装得不平行等。2、步进电机力矩不够。由于终端客户出现提速或加大负载的要求,导致本来能知足要求的电机在高速力矩不够,进而发生高速段堵转的现象。解决方法可以通过驱动器设置更大输出电流或在驱动器允许电压范围内进步供电电压,或者更换更大转矩的电机。Q:电机往复运动往返均没走到位且偏移量固定可能原因:皮带间隙原因分析:皮带与同步轮之间存在反向间隙导致,往回走会存在一定量的空程。解决方式:如运动控制卡具有皮带反向间隙补偿功能,可利用之;或绷紧皮带。Q:切绘轨迹不重合可能原因:惯量过大原因分析:平板切绘机喷墨经过由光栅控制,扫描式运动,切割

5、时走插补运动,两者轨迹不重合是由于,类似设备X轴小车惯量较小且由光栅定位,喷绘位置准确,而Y轴龙门构造惯量较大,电机响应性差,插补运动时Y轴跟随性不好导致轨迹局部偏位。解决方式:增加Y轴减速比,使用陷波功能进步伺服驱动器刚性以解决该问题。可能原因:刀和喷头重合度没调好原因分析:由于切绘机刀和喷头都装在X轴小车上但是两者有坐标差,切绘机上位机软件能调整这个坐标差做到刀和喷头轨迹重合,假如没调好,切绘轨迹会整体别离。解决方式:修改刀和喷头位置补偿参数。Q:画圆成椭圆可能原因:XY轴平台两轴不垂直原因分析:XY轴构造,图形偏位例如画圆成椭圆,正方形偏位成平行四边形。龙门构造X轴与Y轴不垂直时会导致该

6、问题。解决方式:调节龙门架X轴与Y轴垂直度可以解决该问题。非规律性偏位现象、原因及解决方法Q:运行经过中不定期出现偏位,偏位具有偶尔性,偏位多少不确定可能原因:干扰原因导致电机偏位原因分析:非周期性偏位大局部由于干扰导致,少局部由于运动控制卡发出的窄脉冲或机械构造松动引起。解决方式:假如干扰出现的比拟频繁,那么可以利用示波器监控脉冲频率确定干扰发生的时间进而确定干扰源,移除或使脉冲信号远离干扰源能解决局部干扰。假如干扰出现的比拟偶尔,或难以确定干扰源位置或者电气柜已固定难以挪动,那么可以考虑采用以下措施来解决问题:驱动器接地,脉冲线更换双绞屏蔽线,脉冲正负端并联103陶瓷电容滤波脉冲频率小于5

7、4kHz,脉冲信号套磁环,驱动器和控制器电源前端增加滤波器。备注:常见的干扰源包括变压器、线圈式继电器、电磁阀、高压电线等。规划电气柜的时候应防止信号线靠近这些干扰源,信号线与高压供电线宜分不同线槽布线。可能原因:脉冲串出现窄脉冲问题分析:客户发送脉冲串占空比拟小或者过大,出现窄脉冲,驱动器识别不了,导致偏位。解决方式:查找控制器出现这种问题的原因,是脉冲接口问题,还是软件算法问题。可能原因:机械构造松动问题分析:连轴器、同步轮、减速机等用顶丝固定或者螺丝夹紧的连接件在快速冲击场合运行一段时间可能出现松动,导致偏位。用键和键槽配合固定的同步轮那么留意键和键槽之间是否存在间隙,齿轮齿条构造那么留

8、意两者之间的配合间隙。解决方式:关键局部、受力大的构造螺丝一定用弹垫、而且螺丝或者顶丝宜涂覆螺丝胶。电机轴与联轴器尽量用键槽连接。可能原因:滤波电容过大问题分析:滤波电容过大,普通RC滤波器截止频率是1/2RC,电容越大截止频率越小,一般驱动器脉冲端电阻为270欧姆,103陶瓷电容构成的RC滤波电路截止频率为54khz,频率高于此会由于幅值衰减过大而导致局部有效信号无法被驱动器正确检测到,最终导致偏位。解决方式:加滤波电容时需要核算脉冲频率、一定要保证最大通过脉冲频率知足要求。可能原因:PLC或运动控制卡最大脉冲频率不够高原因分析:一般PLC允许输出最大脉冲频率为100kHz,运动控制卡根据其发脉冲芯片不一样差异较大,十分是普通单片机开发的运动控制卡可能会由于脉冲频率不够高导致偏位。解决方式:假设上位机最大脉冲频率有限,为了保证速度,可以适当降低驱动器细分,以保证电机转速。0

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