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1、. .伸缩缝处剪力墙模板施工创新XX市红旗置业XX拼搏海云台QC小组目录一、工程概况二、QC小组概况三、选题理由四、设定目标和可行性论证五、方案比照及方案确定六、实施难点分析与制定对策七、实施对策八、现场实施后的效果检查九、稳固措施十、总结和今后打算伸缩缝处剪力墙模板施工创新XX市红旗置业拼搏海云台QC小组一、工程概况本工程位于芝罘岛立交桥的西北,环海路的西边,西临黄海,北临西海岸住宅小区。本工程为52#、53#楼,为一级耐火等级的高层住宅,建筑高度51.45m。地上16/18层,地下一层,地上建筑面积为20875平方米。构造形式为剪力墙构造,剪力墙墙厚主要有180mm、200mm两种型号。施
2、工时采用木胶板现场配模,主龙骨使用48钢管,次龙骨使用5050方管,商砼现场浇筑。伸缩缝53#楼平面布置图二、QC小组概况:QC小组成员表一小组名称XX市红旗置业拼搏海云台QC小组注册日期2021年8月1日课题名称伸缩缝处剪力墙模板施工工艺课题类型创新型小组注册号HQZY-HYT-002课题注册号HQZY-012承受QC教育时间65小时活动次数12活动时间2021年8月1日2021年12月30日出勤率96%序号XX年龄性别学历组内分工承当工作1郝天各29男大专组长负责QC小组全面工作2王仁明36男本科副组长制定针对性的方案和措施3季玉龙26男大专组员具体实施4宋志成29男本科组员对施工过程实施
3、控制5梁志伟26男大专组员具体实施6XX丰28男大专组员资料收集与信息反应制图制表:XX丰制表时间:2021年9月10日三、选题理由1、伸缩缝处工作面狭窄,造成剪力墙模板施工安、拆困难,无法保证剪力墙的平整度和垂直度。2、伸缩缝的尺寸难以保证。3、伸缩缝处模板支设、加固、撤除难度都比拟大,施工效率低,损耗严重。据此,我们QC小组针对伸缩缝剪力墙模板施工课题进展研究创新。四、设定目标和可行性论证1、目标:1形成一套完整有效的伸缩缝模板加固体系;2确保伸缩缝构造功能。2、可行性论证有利条件1、本活动中的工作面完全处于塔吊覆盖的作业X围内,有利于该方案的实施。2、有公司工程管理部对本次活动大力支持和
4、指导,使得该方案能很好的实施。3、QC小组成员均为多年老员工,现场经历丰富。施工难点1、模板垂直度、平整度难以控制2、伸缩缝宽度为150mm,模板支设工作面狭窄,安装和撤除难度大3、伸缩缝宽度难以控制。五、方案比照及方案确定1、施工方案比照方案一:伸缩缝内填充聚苯板工艺概述伸缩缝一侧剪力墙已施工完毕,在伸缩缝内填充聚苯板作为支模体系。优点便于安装,施工速度快。缺点1、使用聚苯板做填充料,无法周转,大大增加了本钱。2、砼浇筑过程中易导致上浮,质量难以保证且聚苯板易碎,难以清理。3、聚苯板做填充料刚度不够,无法保证伸缩缝的构造尺寸。4、单面支撑体系加固难度较大,墙体截面尺寸不容易保证,模板轴线位移
5、及涨模机率增大。方案二、采用废旧模板制作成箱壳填塞伸缩缝工艺概述伸缩缝一侧剪力墙已施工完毕,在伸缩缝内放入利用废旧模板制作的木质箱壳,最后加固室内侧模板。优点可以提前批量制作,施工速度较快。缺点1、箱壳无法撤除,并且填充料为刚性材料,一定程度上影响伸缩缝的构造功能。2、单面支模体系加固难度较大,模板支设质量不稳定,模板轴线位移及涨模几率增大。方案三、定型钢筋龙骨模板工艺概述1、模板的制作:伸缩缝处墙体内模采用常规模板加固。外侧模采用钢筋、元宝扣、螺帽组合焊接的龙骨,与木模板用螺栓拉结成一体的整体组合模板。其中模板厚15mm,纵向次龙骨采用14钢筋,间距150mm;横向主龙骨采用两根18钢筋,间
6、距300mm;主龙骨上依次焊接元宝扣、螺帽,螺帽间距300mm*450mm。2、模板加固:采用单向紧固螺杆。根据螺栓孔的位置,将外侧模板螺帽与钢筋龙骨焊接成为一体,在固定模板时先将内、外侧模板上的螺栓孔对正,穿入PVC套管,然后传入螺杆拧到对面焊接固定的螺母上,超出螺母外边沿50mm;最后紧固内侧螺栓,固定模板、校正。优点1、模板的整体刚度和强度较高,大大降低了鼓模、爆模的机率。2、模板安装、加固方便快捷,便于整体吊装。3、周转使用次数提高,节省本钱。4、能保证伸缩缝尺寸,确保伸缩缝的构造功能。缺点模板体系重量较大螺杆内侧端部与3mm*30mm*30mm铁板焊接,螺杆外侧用螺帽拧紧,以此使模板
7、与钢筋骨架拉结成为一个整体钢筋吊环20cm长钢管450300螺帽与元宝扣焊接元宝扣与钢筋焊接现场加工成型的整体模板QC小组通过对以上三个方案进展综合评价,一致认为方案三为本次活动的最正确方案,并且从以下五个方面分析、总结其优越性:施工难度作业区在塔吊覆盖X围内,模板的安装及撤除依靠塔吊吊运,施工难度不大。施工进度采用整体组合模板,整体吊装,节约安装和拆模时间,施工速度明显加快。质量保证模板体系强度、刚度较高,砼成型质量容易保证,能确保本工程质量。平安性本模板为整体组合模板体系,强度、刚度高,不易涨模、爆模,平安系数高。经济性采用现场钢筋加工,就地取材,施工方便;骨架强度、刚度高,不易损坏,提高
8、了周转次数,降低了本钱。综上所述,我们QC小组选择方案三为本活动实施方案六、实施难点分析与制定对策1、确定实施难点由于本方案应用较少,施工经历缺乏,所以小组成员将施工中的难点进展分析,最后,确定难点如下:难点:外侧模板的定位、安装固定及与内侧模板形成有效的模板体系2、针对上述难点制定相应的措施,如下:难点目标措施伸缩缝处剪力墙模板的定位、加固问题使模板形成工艺成熟的对拉螺栓加固体系1、 剪力墙根底部预埋12钢筋焊接模板定位筋2、 制作模板时,将内侧模板与外侧模板相互对照制作;在模板的纵横向龙骨交点上做成直径16mm圆孔,间距450*300,并保证两侧螺栓孔对应上;在模板对拉螺栓孔对应处焊接元宝
9、扣,元宝扣上焊接14螺帽,以便从内侧模板一侧穿入螺杆进展紧固。3、 在大模板水平方向主龙骨钢筋边缘焊接20cm长,直径48mm钢管,通过钢管扣件与内支撑连接成一个整体,切实保证模板定位准确、校正方便、固定牢靠。4内架增设斜撑与底部水平支撑组成稳固三角形形式。模板加固体系剖面图七、实施对策1、工艺流程外侧模板吊装钢筋绑扎成品垫块放置内侧模板就位 PVC套管穿设对拉螺杆穿设拧紧螺母、加固内侧模板加设斜撑实施一:当伸缩缝处一侧剪力墙施工拆模完毕后,另一侧剪力墙钢筋绑扎前,用塔吊吊运外侧模板就位并临时固定;待剪力墙钢筋绑扎完成后,采用长度同墙厚的预制水泥撑块放置在剪力墙水平钢筋上,钢筋验收合格后,用塔
10、吊吊运内侧模板就位,并调整模板与外侧模板螺栓孔对中;然后对应穿设PVC套管,再将穿墙螺杆穿过套管拧入外侧焊接固定的螺母上,并使螺杆一端超过螺母不少于5cm;最后紧固室内侧螺母,校正内侧模板垂直度、平整度并进展模板加固;最后加设斜撑。水平支撑斜撑实施二:伸缩缝两头阳角处模板主龙骨边缘焊接的20cm长钢管用十字扣件与其垂直方向的支撑用十字扣件连接,形成一个整体,切实保证模板定位准确、校正方便、固定牢靠。伸缩缝两头阳角部位用十字卡锁紧实施三:内侧模板最上第二道主龙骨与内脚手架连接斜支撑,与底部水平支撑连接成为三角形,形成稳固的体系,斜撑与水平支撑连成三角形,增强稳定性,防止墙体位移2、大模板的吊装吊
11、装前应提前放置临时模板支撑,利用下层已完成墙面的预留螺栓孔,插入一段钢筋做临时支撑,以便工人方便快捷的进展模板校正及加固。3、考前须知:为确保螺杆在作业面一侧保持水平顺利穿入并紧固,重点关注下层顶板砼收面标高及模板两侧螺栓孔位置是否能够对应上;并应注重元宝扣、螺帽的焊接质量。模板体系龙骨焊接平面图八、现场实施后的效果检查1、通过本次QC活动,我们成功克制了伸缩缝处剪力墙质量控制施工难点,形成了一套完整有效的伸缩缝处剪力墙模板加固体系。由于使用塔吊辅助安装,节省了较多的时间,提高了施工速度;由于采用现场钢筋加工,易于就地取材,方便施工;骨架强度、刚度高,不易损坏,大大提高了模板周转使用次数,节约
12、了本钱;模板整体强度、刚度较高,提高了混凝土成型质量。2、伸缩缝砼成型效果照片墙面光洁、无蜂窝、麻面,无鼓凸部位,观感较好。伸缩缝尺寸控制准确通过现场检查,伸缩缝处剪力墙外表光洁、无蜂窝、麻面,尺寸控制准确。经综合评定观感较好,伸缩缝尺寸控制较好,实现了预定目标。同时也到达了工程质量、本钱、工期的要求。九、稳固措施为了使活动成果能有效保持,我们将收集、整理现场照片及相关资料,通过整理形成?伸缩缝处剪力墙模板施工工艺?上报集团公司,为同类型工程施工提供一点经历。十、总结及今后打算1、QC活动总结通过此次QC活动,我们对现有模板加固体系进展改造创新有了深刻的认识,小组成员进展了客观的自我评价,并以
13、图表和雷达图的形式表现出在质量意识、个人能力、QC知识、解决问题的能力和团队合作精神等5个方面的进步,如下:QC活动总结调查分析表表二工程自我评价总分值10分活动前活动后质量意识910个人能力78QC知识68解决问题的能力78团队合作精神810制表人:XX丰制表时间:2021年12月26日QC活动总结表表三序号总结工程优点缺点1专业技术方面提高了伸缩缝剪力墙的施工质量,在后续的施工检查中,均未发现严重质量缺陷,工程质量显著提高在个人能力、QC知识、解决问题的能力方面还有许多缺乏,今后在这些方面还需提升。2管理能力方面程序更加清楚,能够遵循PDCA循环,以事实为依据,用数据说话,具有科学性;在工具运用方面得到了提高,为以后顺利开展活动奠定了根底。3团队精神方面QC小组的每一位成员的团队精神、质量意识都得到了很大的提高。制表人:XX丰制表时间:2021年12月26日2、下一步打算:我们方案结合本工程施工的实际情况,2021年将选择“外墙外保温工程进展攻关,以提高整体施工水平和我们分析和解决问题的能力,增强工程部自身的凝聚力,也提高我们的现场管理水平。教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。. .word.