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1、 C O N T E N T S目录 选题背景01 核能是一种安全、清洁、高效的能源,作为能源的重要组成部分,在全世界能源结构中占有重要的地位。据统计,全世界轻水堆核电厂管道超过 12 000 堆年运行经验的主要失效机理为流动加速腐蚀(FAC)和应力腐蚀开裂(SCC),占核电厂管道总失效的 50%以上,是核电管道失效的主要形式;振动疲劳占 187%;管道的缝隙腐蚀、点蚀和微生物腐蚀失效比例为148%。4 我国核电站投入商业运行已有 20 多年历史,随着国内核电的发展,核电厂相关设计建造、设备制造、运行经验逐渐丰富,技术逐渐成熟,但同时核电厂设备材料的失效案例也不断增加,电站部件失效问题逐渐暴露
2、。5 5案例介绍02 某核电厂1 号机组运行期间,常规岛1 号机组 6 号高压加热器浮球液位开关出现泄漏,泄漏位置处于液位开关大小头处,裂纹处有水滴渗出,见下图。本工作针对液位开关大小头失效情况,采用宏观、微观相结合的方式分析泄漏部件失效的原因。7 78 8大小头结构及工况03 10 在汽轮机内做功后的蒸汽形成凝结水,由于其温度较低,必须经过若干加热器加热后才能再次返回蒸汽发生器重新产生蒸汽。加热器换热管内的管侧为凝结水,换热管外的壳侧为热蒸汽,热蒸汽在加热凝结水后会冷凝形成疏水。为防止疏水水位过高或过低影响加热器运行,其设备液位开关用来测量疏水水位。本次发生大小头断裂的是高压加热器的换热管外
3、的壳侧疏水液位开关,其结构示意如图。11 大小头通过支管、三通与液位开关测量筒连接。大小头设计材质为 SS316L 不锈钢,规格为 36 mm4/1,如表 1 所示。液位开关筒体直径为 DN100,其下部有 1 个 28 mm 的开孔,大小头的小头插入孔内,大头通过 1的导管与三通相连,大小头两端均为承插焊接。焊接采用全氩弧焊接方式,焊丝 E316L(20mm),电压 8 18 V,电流 80 120 A,焊接速度 6 15cm/min,氩气流量 525 L/min。高压加热器液位开关大小头最大运行温度为 211,最大运行压力为 1847MPa,液位开关内部工艺介质为高压加热器壳侧疏水。12
4、系统内的水以除盐水为基础,分别通过添加氨调整 pH 值、添加联氨控制氧含量。正常运行期间,保证pH 值控制在 811 范围内、溶解氧小于 10 g/L。对水进行化学成分分析,结果如表 2 所示,除盐水的各项水化学指标均在运行限值之内,铁、钠等腐蚀阳离子指标和氯、硫酸根等腐蚀阴离子均远小于运行限值,说明整个系统内未出现异常腐蚀现象。DO(溶解氧)和 pH 值等腐蚀环境指标也处于正常限值内,说明设备的运行环境无异常,可以排除因运行化学工况不满足要求导致断裂的可能性。134失效分析及结果0414 试样采用 3 个失效大小头样品。其中:1 号试样为6B 高压 LS1016B 加热器液位浮球式液位开关底
5、部大小头;2 号试样为 6B 高压 LS1016B 加热器液位浮球式液位开关上部大小头;3 号试样为 6B 高压 LS1018B 加热器液位浮球式液位开关底部大小头。试验样品在开始切割前,先对试样断口进行宏观检测,再对试样进行化学成分分析、金相分析、硬度测试、裂纹断口扫描电镜(SEM)分析,以探究材料失效机理。15 (1)1 号大小头整体宏观照片如图 a 左上所示,两侧截面均为切割面。其顶部断裂面约占周长的 1/5 左右,如 a 右上图所示。其底部大头内留有一段导管无法取出,如 a 左下图所示。观察发现顶部和底部截面均可见多处微裂纹,微裂纹有些已贯穿整个壁厚,而未贯穿裂纹扩展方向由内壁侧启裂向
6、外壁侧扩展,从内壁观察裂纹为纵向裂纹,外壁未发现肉眼可见裂纹,如a 右下图所示。16 (2)2 号大小头整体宏观照片如图 3b 左上所示,两侧截面均为切割面。外壁侧发现一处微裂纹,与轴向约呈 45,如图 3b 右上图所示。顶部截面内壁侧可见一处微裂纹,底部截面未发现肉眼可见裂纹,如图 3b左下和右下所示。17 (3)3 号大小头整体宏观照片如图 3c 左上所示,两侧截面均为切割面,靠近顶部凹槽切割时造成非原始设备结构。顶部截面 3 处裂纹已贯穿,裂纹周围无明显塑性变形特征,为脆性裂纹。18 使用 PMI-MASTE Smart 型直读式光谱仪,对 C、Cr、Mo 元素的测量不确定度小于 000
7、2%,对 Si、Mn、V、Ni 元素的测量不确定度小于 0001%。对 1 号、2 号和 3 号大小头试样进行化学成分分析,检测标准为 GB/T 111702008不锈钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法),表 3 为化学成分分析结果。参 照 ASME SA312Standard Specification forSeamless,Welded,and Heavily Cold Worked Austenitictainless Steel Pipes标准,大小头材料化学成分检验结果如下:19 (1)ASME SA312 要求 316L 不锈钢中 C 元素含量0035%,1 号样品 C 含量
8、为 0230%,2 号和 3 号样品 C含量均为 0220%,3 个样品 C 含量明显偏高。(2)ASME SA312 要求 316L 不锈钢中 Ni 元素含量11000%14000%,1 号样品 Ni 含量为 7550%,2 号样品 Ni 含量为 7710%,3 号样品 Ni 含量为 7670%,3 个样品 Ni 元素含量不满足标准验收下限值。20 (3)ASME SA312 要求 316L 不锈钢中 Mo 元素含量 2000%3000%,1 号样品 Mo 含量为 0100%,2 号样品 Mo 含量为 0120%,3 号样品 Mo 含量为 0120%,3 个样品 Mo 元素含量不满足标准验收
9、下限值。(4)除上述讨论的 C、Ni、Mo 元素超标以及 1 号样品 Mn 元素含量稍微超标外,3 个样品其他元素含量满足 ASME SA312 要求。21 (1)1 号大小头显微组织为奥氏体,内壁侧有较多的微裂纹,微裂纹呈沿晶开裂特征,并可见分叉状形貌,裂纹由内壁侧向外壁侧扩展。22 (2)2 号大小头母材显微组织为奥氏体,角焊缝填充金属显微组织为铸态奥氏体枝晶。内壁侧有较多的微裂纹,微裂纹呈沿晶开裂特征,并可见分叉状形貌,裂纹由内壁侧向外壁侧扩展,扩展至焊缝处终止,焊缝内未见微裂纹缺陷。23 (3)3 号大小头显微组织为奥氏体,内壁侧有较多的微裂纹,微裂纹呈沿晶开裂特征,并可见分叉状形貌,
10、裂纹由内壁侧向外壁侧扩展。24 对 1 号、2 号和 3 号大小头进行维氏硬度检验,检验标准为 GB/T 43401金属材料 维氏硬度试验 第 1部分:试验方法,测试用试验力为 100 N,试验力保持时间为 10 s。硬度检验结果见表 4。ASME SA312 标准中未对 316L 材料的硬度值作规定,参考 ASMESA213Specification for Seamless Ferritic and AusteniticAlloy-Steel Boiler,Superheater,and Heat-ExchangerTubes标准,送检大小头及导管材料硬度值满足ASME SA213 标准对
11、 316L 钢的要求。25 对 1 号大小头断口及微裂纹形貌进行扫描电镜微观观察,并对异常区域开展能谱微区成分分析。1 号大小头断口 SEM 形貌见图。可以看出,断口各区域均为典型的沿晶形貌特征,并可见较多的二次裂纹,且断面覆盖有腐蚀产物,顶部和底部截面均可见较多的微裂纹,裂纹均呈沿晶型开裂特征,裂纹扩展方向以内壁侧向外壁侧扩展为主。2627 同时,对裂纹 4、5 区域进行能谱分析,分别见图 6、图 7。发现其腐蚀产物中存在较高含量的 Cl 元素,表明设备曾经接触过氯离子环境。28分析总结05 通过上述试验可以看出,大小头裂纹均出现在母材上,金相检验及扫描电镜发现裂纹为典型的沿晶形貌特征,并可
12、见较多的二次裂纹,且断面覆盖有腐蚀产物,截面可见较多的微裂纹,裂纹均呈沿晶型开裂特征,裂纹扩展方向以内壁侧向外壁侧扩展为主,裂纹内有明显的腐蚀产物。由此表明,大小头开裂性质为典型的晶间应力腐蚀开裂。30 对样品的化学成分分析发现,大小头材质不满足ASME SA312 标准对 316L 钢的要求,C 含量明显超标(0220%0230%),超出标准上限值 500%以上。而 C含量是影响奥氏体不锈钢晶间腐蚀的主要因素,奥氏体不锈钢抗晶间腐蚀的能力会随着 C 含量的增高而降低,如果 C 的质量分数超过 0080%,产生晶间腐蚀的倾向就会大大增加。这是由于 C 可与钢中的 Cr 形成高铬的 Cr23C6 型碳化物从而导致晶界附近局部 Cr 的贫化,使钢的耐蚀性特别是耐晶间腐蚀性能下降。金相检验也表明,大小头晶界析出物较多,抗晶间腐蚀能力较弱。因此应严格控制C含量,防止Cr的贫化。同时选用更耐腐蚀及应力腐蚀的材料。3132