(4.26)--案例6-汽车尾箱盖扣件断裂失效分析.pdf

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1、第6章 金属构件失效案例分析汽车尾箱盖扣件断裂失效分析产品实物图3 3产品实物图汽车尾箱盖扣件由门形杆件与平板件热铆而成,杆件采用材料为35CrMo,热铆前调质硬度为HRC3438,平板冲压件材料为15钢,不作热处理,用户在使用过程中发生杆体断裂,要求分析原因并探讨合理的工艺方法和流程。1 背景介绍4 4进口零件的杆体材料符合40CrMo或42CrMo,平板零件符合15Mn;客户零件的杆体材料符合35CrMo,平板零件符合15钢。元素及含量元素及含量%C CSiSiMnMnP PS SCrCrMoMoNiNi进口进口零件零件杆体杆体0.3980.3980.2830.2830.8490.8490

2、.0220.0220.0310.0311.0551.0550.1820.1820.0320.032平板平板0.1450.1450.0230.0230.9560.9560.0140.0140.0060.0060.0230.0230.0070.0070.0080.008客户客户零件零件杆体杆体0.3730.3730.2670.2670.7370.7370.0170.0170.0070.0071.0071.0070.2090.2090.0230.023平板平板0.1600.1600.1140.1140.4320.4320.0140.0140.0210.0210.0170.0170.0010.0010

3、.0060.0062 材质分析5 5(1)进口零件平板零件杆体零件3 硬度检查6 6进口零件的硬度分布情况(从铆压的底部向杆的上部测量)从测量情况看,8.5mm前为硬度升高区,即重新淬火区,硬度为4647HRC;8.516mm为硬度下降区,即回火或退火区;18mm以后为杆体的正常硬度区。3 硬度检查7 7(2)客户零件平板零件杆体零件零件断裂位置3 硬度检查8 8客户零件的硬度分布情况(从铆压的底部向杆的上部测量)从测量情况看,9.0mm前为硬度升高区,即重新淬火区,硬度为50HRC;912mm为硬度下降区,即回火或退火区;12mm以后为杆体的正常硬度区。3 硬度检查9 9(1)进口零件500

4、,4%硝酸酒精溶液腐蚀接近铆压端头的组织为经回火的板条马氏体,并有少量铁素体沿晶界析出。500,4%硝酸酒精溶液腐蚀铆压头中部位置的组织为经回火的板条马氏体,因淬火温度较高,马氏体的板条较粗大。4 金相检查1010500,4%硝酸酒精溶液腐蚀杆体正常部位组织,调质状态的回火索氏体组织。500,4%硝酸酒精溶液腐蚀热影响退火区组织,有少量铁素体析出,说明加热时间较短。铁素体析出索氏体4 金相检查1111(2)客户零件500,4%硝酸酒精溶液腐蚀铆压端头部位组织,粗大淬火马氏体组织,其中部分马氏体发生自回火。500,4%硝酸酒精溶液腐蚀铆压头中心部位组织,淬火马氏体组织,其中部分马氏体发生自回火。

5、4 金相检查1212500,4%硝酸酒精溶液腐蚀杆体正常部位组织,调质状态的回火索氏体组织。500,4%硝酸酒精溶液腐蚀热影响退火区组织,出现大量的铁素体组织,说明加热时间较长。铁素体组织索氏体组织4 金相检查1313(1)两款产品采用的材料基本一致;(2)两款产品采用的工艺方法也基本一致,均为杆体先调质,然后与平板热压铆接,铆接后直接淬火;(3)从硬度分布情况与金相组织分析,两款零件存在较大的差别:进口样品铆压时加热温度高,淬火温度也高,组织为韧性较好的板条马氏体,而客户零件淬火温度较低,组织为淬火马氏体;进口零件虽然加热温度高,但时间很短,以致铁素体只有少量析出,而客户零件虽然加热温度较低,但时间较长,以致铁素体大量析出;5 分析讨论1414 进口样品的铆压重新淬火区经过明显的回火,硬度为HRC4647,推算回火温度约为280300,而客户零件的马氏体明显回火不足,或未经回火,硬度为HRC50;零件热铆时的热影响区(即回火或退火区)的宽度差别较大,进口样品的热影响区约78mm,客户零件的热影响区为3mm。5 分析讨论1515经初步分析,我们认为造成客户零件疲劳断裂的原因有以下两点:(1)零件铆压淬火后回火不足或未经回火;(2)铆压的加热工艺不当,造成过渡区出现较多的铁素体组织,直接影响了零件的疲劳寿命。6 结论1616谢谢大家!

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