420th无烟煤锅炉改造前后的运行分析模板范本.docx

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1、420th无烟煤锅炉改造前后的运行分析电厂2台125 MW机组的420 t/h锅炉由哈尔滨锅炉厂制造。机组 于2000年先后投入商业运行。在调试期间和运行初期,锅炉燃烧稳 定性一直较差,多次发生灭火现象,严重影响了机组的经济运行和安 全性。为了彻底解决问题,先后对1,2号锅炉进行了必要的改造, 取得了较好的效果。1设备简介锅炉型号为HG-420/13.7-WM2,单锅筒、自然循环、集中下降管、 一次中间再热、TT型布置的固态排渣煤粉炉。炉膛为正方形9 580 mmx 9 580 mm,顶棚管标高为44 450 mm。设计煤种为当地劣质无烟煤。锅炉采用钢球磨中间仓储制,一炉两磨,热风送粉。燃烧设

2、备为 四角切向布置直流式,假想切圆直径为639 mm,逆时针方向旋转, 三次风对冲布置。燃烧器布置(改造前和改造后)如图1所示,其中: 上、下两层燃烧器为百叶窗水平浓淡式,带侧边风,中间一层为双通 道自稳式燃烧器,带有腰部风。点火方式采用高能点火器一轻油一煤 粉两级点火。燃烧器设计特性参数如表1所示。为保证燃料充分燃尽, 在水冷壁上敷设了一定面积的卫燃带。2改造前运行情况2号锅炉在调试期间和投产初期,燃烧稳定性一直比较差,经常 发生灭火现象,甚至有时1天灭几次火;并存在再热器汽温偏差大, 热风温度达不到设计值等缺陷。为了改善锅炉稳燃,技术人员进行了 大量的燃烧试验并采用了一些稳燃措施以期找到最

3、佳的燃烧方式,主 要是调整二次风的不同配风方式和在保证一次风不堵粉的前提下尽 量降低一次风速。试验逐步按上下大、中间小的二次风配比,将下二 次风关至10%左右、中下二次风和双通道燃烧器腰部风全关、油枪风 开至30%、中上二次风为50%、上上和上下二次风为60%至80%,变 成了下、中一次风喷口集中燃烧的布置方式,形成高浓度高温的着火 区,着火区温度调整后比调整前提高了 300400团。至此,锅炉的燃 烧基本稳定。3改造措施3.1燃烧器改造为了彻底解决锅炉燃烧稳定性问题采取了以下改造措施:(1)取消中下二次风;(2)中上二次风风口尺寸适当增大和位置下移,加装小油枪和稳燃 罩;(3)下一次风与中一次风靠近;(4)三次风改为自引式,射流方向维持对冲布置;(5)最下层油枪的位置由下部风室移至上部风室。另外,在燃烧器区域水冷壁增铺50 m2的卫燃带,进一步增加燃 烧区域温度水平。这次改造就是将原来燃烧器的一、二次风口的均等配风布置改为 一次风集中布置方式。一次风集中布置的结构特点在于把燃烧器的一次风口相对集中地 布置在一起,使煤粉气流的着火和燃烧相对集中,有利于提高燃烧器 区域局部热负荷和温度水平,以改善燃料的着火条件。实践证明,这 种结构型式最适合于燃用挥发分低的贫煤和无烟煤,而连州电厂燃用 的正是该类煤种。

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