《7、氯碱生产安全事故案例分析.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《7、氯碱生产安全事故案例分析.ppt(75页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、7、氯碱生产安全事故案例分析Contents氢引起的安全事故及案例分析氢引起的安全事故及案例分析1氯引起的安全事故及案例分析氯引起的安全事故及案例分析2三氯化氮引起安全事故及案例分析三氯化氮引起安全事故及案例分析3氯化氢引起的安全事故及案例分析氯化氢引起的安全事故及案例分析4乙炔引起的安全事故及案例分析乙炔引起的安全事故及案例分析5氯乙烯引起的安全事故及案例分析氯乙烯引起的安全事故及案例分析6一、氢引起的安全事故及案例分析一、氢引起的安全事故及案例分析熄炉时及熄炉后发生爆炸原因分析:熄炉时及熄炉后发生爆炸原因分析:u单个设备工艺设计制作不合理,形成氢气积聚死角;填料塔顶抽气除单个设备工艺设计制
2、作不合理,形成氢气积聚死角;填料塔顶抽气除沫圈构成死角;水分离桶排气管安装制作时误插入沫圈构成死角;水分离桶排气管安装制作时误插入10cm10cm也构成死角。这也构成死角。这两类设备材质为塑料,发生爆炸时死角部位被炸碎。两类设备材质为塑料,发生爆炸时死角部位被炸碎。u三合一炉系统熄炉后余氢不易抽除,残留在炉内形成隐患,开炉门遇三合一炉系统熄炉后余氢不易抽除,残留在炉内形成隐患,开炉门遇空气易发生爆炸。为除尽炉内余氢,增设了抽余氢连通阀。空气易发生爆炸。为除尽炉内余氢,增设了抽余氢连通阀。u熄炉时负压过大,从系统不严密处抽人了空气,与系统尚未抽除的余熄炉时负压过大,从系统不严密处抽人了空气,与系
3、统尚未抽除的余氢形成爆炸性混合物。氢形成爆炸性混合物。一、氢引起的安全事故及案例分析一、氢引起的安全事故及案例分析合成氯化氢循环液槽爆裂事故合成氯化氢循环液槽爆裂事故 20092009年年1 1月月2323日,内蒙古某氯碱厂氯化氢合成装置循环槽爆炸,当天日,内蒙古某氯碱厂氯化氢合成装置循环槽爆炸,当天的气温为的气温为-20-20。操作人员发现循环槽冒氯气,并发现氯化氢合成炉火焰。操作人员发现循环槽冒氯气,并发现氯化氢合成炉火焰呈黄色,明显过氯。操作人员及时降氯。共经呈黄色,明显过氯。操作人员及时降氯。共经3 3次上述调整,但每次调整次上述调整,但每次调整2 23S3S后氯化氢合成炉火焰又变黄;
4、同时,发现氢气流量计后氯化氢合成炉火焰又变黄;同时,发现氢气流量计FE-02FE-02显示流显示流量逐步减小,由量逐步减小,由1545m1545m3 3/h/h降至降至730m730m3 3/h/h;PI-05PI-05显示进合成炉的氢气压力正显示进合成炉的氢气压力正在下降;氢气分配台排空阀在下降;氢气分配台排空阀PV-01PV-01的开度在增加。岗位操作人员立即用蒸的开度在增加。岗位操作人员立即用蒸汽加热氢气调节阀汽加热氢气调节阀FV-02FV-02,却同时发现循环槽仍在跑氯。于是,要求,却同时发现循环槽仍在跑氯。于是,要求DCSDCS操作人员降氯增氢。氯气流量由操作人员降氯增氢。氯气流量由
5、1565m1565m3 3/h/h降到最低值降到最低值310m310m3 3/h/h。在降氯的。在降氯的过程中,同时开启氢气阀过程中,同时开启氢气阀FV-02FV-02,8min8min后,循环槽发生爆炸。后,循环槽发生爆炸。事故案例六事故案例六一、氢引起的安全事故及案例分析一、氢引起的安全事故及案例分析事故原因分析:事故原因分析:(1)(1)氢气管路调节阀结冰堵塞。由于天气寒冷,氢气中的水进人合成装置氢气管路调节阀结冰堵塞。由于天气寒冷,氢气中的水进人合成装置时,调节阀冻结,进合成炉的氢气流量减少,造成进合成炉的氯气和氢时,调节阀冻结,进合成炉的氢气流量减少,造成进合成炉的氯气和氢气配比不当
6、。气配比不当。(2)(2)循环槽内有排空管线,可将过量的氯气和氢气及时排到外部,不应发循环槽内有排空管线,可将过量的氯气和氢气及时排到外部,不应发生爆炸,但爆炸还是发生了。分析其原因,过量的氯气和氢气都堆积在生爆炸,但爆炸还是发生了。分析其原因,过量的氯气和氢气都堆积在循环槽内,没有顺利地通过放空烟囱排走,具备了爆炸条件,才造成事循环槽内,没有顺利地通过放空烟囱排走,具备了爆炸条件,才造成事故。故。一、氢引起的安全事故及案例分析一、氢引起的安全事故及案例分析技改措施:技改措施:(1)(1)解决氢气管路结冰堵塞有解决氢气管路结冰堵塞有2 2种方法。种方法。降低氢气含水量。来自电解的降低氢气含水量
7、。来自电解的氢气首先经洗涤,再压缩,然后进行冷却。氢气冷却分氢气首先经洗涤,再压缩,然后进行冷却。氢气冷却分2 2段进行:段进行:1 1段冷段冷却是用循环水冷却至却是用循环水冷却至4040以下;以下;2 2段冷却再用段冷却再用88冷冻水冷却到约冷冻水冷却到约l8l8。1t1t氢气含水约氢气含水约l0kgl0kg,冷却除水后的氢气送至氯化氢合成工序。,冷却除水后的氢气送至氯化氢合成工序。提高氢提高氢气温度。增加氢气管路伴热,提高进合成炉的氢气温度,杜绝调节阀冻气温度。增加氢气管路伴热,提高进合成炉的氢气温度,杜绝调节阀冻结、堵塞。结、堵塞。(2)(2)循环液槽排空管改造。循环液槽放空管线配置要求
8、:必须保证不积水,循环液槽排空管改造。循环液槽放空管线配置要求:必须保证不积水,因此循环液槽放空管线安装须垂直或倾斜度大于因此循环液槽放空管线安装须垂直或倾斜度大于4545以保证冷凝水不停以保证冷凝水不停留在管路中间冻结堵塞管路。留在管路中间冻结堵塞管路。一、氢引起的安全事故及案例分析一、氢引起的安全事故及案例分析江苏某企业盐酸罐发生爆炸江苏某企业盐酸罐发生爆炸 2424日上午日上午1010点点2020分左右,分左右,江苏某企业一盐酸罐突然发生江苏某企业一盐酸罐突然发生爆炸,一名工人在爆炸中死亡,爆炸,一名工人在爆炸中死亡,另一名工人被爆炸冲击冲到附另一名工人被爆炸冲击冲到附近配电房的屋顶上。
9、近配电房的屋顶上。事故案例七事故案例七一、氢引起的安全事故及案例分析一、氢引起的安全事故及案例分析事故原因分析:事故原因分析:在盐酸合成过程中,来自电解系统的氯气在合成炉中与氢气燃烧生在盐酸合成过程中,来自电解系统的氯气在合成炉中与氢气燃烧生成氯化氢,经两级降膜吸收器逆流吸收,分别进入稀盐酸贮槽和浓盐酸成氯化氢,经两级降膜吸收器逆流吸收,分别进入稀盐酸贮槽和浓盐酸贮槽。在生产过程中,稀盐酸贮槽和浓盐酸贮槽中不可避免的会积存一贮槽。在生产过程中,稀盐酸贮槽和浓盐酸贮槽中不可避免的会积存一些氢气和空气的混合气体,一旦遇到火花,极易发生氢气着火爆炸事故。些氢气和空气的混合气体,一旦遇到火花,极易发生
10、氢气着火爆炸事故。一、氢引起的安全事故及案例分析一、氢引起的安全事故及案例分析内蒙古某企业盐酸罐发生爆炸内蒙古某企业盐酸罐发生爆炸 20112011年年1 1月月1818日,内蒙古某企业盐酸合成工段的盐酸储罐发生爆炸,日,内蒙古某企业盐酸合成工段的盐酸储罐发生爆炸,共造成共造成3 3人死亡。人死亡。事故案例八事故案例八一、氢引起的安全事故及案例分析一、氢引起的安全事故及案例分析1 1、氢气与氯气或空气可以形成易燃和易爆的混合物。、氢气与氯气或空气可以形成易燃和易爆的混合物。2 2、当混合物中的氢含量达、当混合物中的氢含量达4.14.174.2%(74.2%(体积体积),在,在2020和常压下,
11、具有爆和常压下,具有爆炸危险。炸危险。3 3、氢氧混合气中,氢的爆炸极限为、氢氧混合气中,氢的爆炸极限为4.54.595%(95%(体积体积),氢气和空气的混合,氢气和空气的混合气的燃点为气的燃点为4504504 4、氢气与氨气的混合气的燃点则为、氢气与氨气的混合气的燃点则为5151。5 5、氯与氢的混合气中,氢含量为、氯与氢的混合气中,氢含量为37%(37%(体积体积)时,即可着火燃烧,同时压时,即可着火燃烧,同时压力缓慢增高;含氢为力缓慢增高;含氢为7 715%(15%(体积体积)时,在燃烧的同时压力会急剧升高:时,在燃烧的同时压力会急剧升高:含氢为含氢为151583%(83%(体积体积)
12、时,燃烧伴有爆炸;含氢量时,燃烧伴有爆炸;含氢量838397%(97%(体积体积)时,时,压力增高,但不爆炸。压力增高,但不爆炸。总体事故原因分析:总体事故原因分析:二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析 20042004年年5 5月,西北某厂工作人员去清理火车上液氯槽罐内的残余月,西北某厂工作人员去清理火车上液氯槽罐内的残余氯,当他打开阀门时,氯气从罐内喷出,发现自己没有佩戴必需的防氯,当他打开阀门时,氯气从罐内喷出,发现自己没有佩戴必需的防毒面具,急忙跑到毒面具,急忙跑到500500米外的地方去取,在短短的几分钟时间里,有米外的地方去取,在短短的几分钟时间里,有323
13、2名学生受到不同程度的伤害,其中名学生受到不同程度的伤害,其中5 5人病情严重。人病情严重。事故案例一事故案例一事故案例二事故案例二 2004 2004年年1111月,华东某公司新安装在液氯汽化器上的翻板式液位计在开月,华东某公司新安装在液氯汽化器上的翻板式液位计在开车后不久发生燃烧破损,液氯从设备内喷出,幸亏被及时处置,未发生人车后不久发生燃烧破损,液氯从设备内喷出,幸亏被及时处置,未发生人员伤害。经查明,事故原因是生产供应商擅自改变液位计内的浮球材质,员伤害。经查明,事故原因是生产供应商擅自改变液位计内的浮球材质,用钛替代了不锈钢,采购部门没有把好关。用钛替代了不锈钢,采购部门没有把好关。
14、二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析 20052005年年4 4月,华东某公司一只液氯贮罐的阀门松动而造成氯气泄月,华东某公司一只液氯贮罐的阀门松动而造成氯气泄露,造成露,造成268268人入院治疗,其中人入院治疗,其中2727人住院,紧急疏散人约人住院,紧急疏散人约20002000人。人。事故案例三事故案例三事故案例四事故案例四 2005 2005年年5 5月,西部某公司因管道氯气压力过大,冲开阀门间的垫片造月,西部某公司因管道氯气压力过大,冲开阀门间的垫片造成泄漏,有成泄漏,有6464人被送往医院接受治疗。人被送往医院接受治疗。事故案例五事故案例五 2005 200
15、5年年1010月,华东某外资企业氯干燥系统的除雾器发生爆炸,氯气泄月,华东某外资企业氯干燥系统的除雾器发生爆炸,氯气泄漏,有人员中毒,据报道分析是氯内含氢高所致。漏,有人员中毒,据报道分析是氯内含氢高所致。二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析 20062006年年3 3月,华东某公司因电源跳闸突然停电,导致装置停车,氯气泄漏,月,华东某公司因电源跳闸突然停电,导致装置停车,氯气泄漏,公司附近的村民吸氯后产生咳嗽、咽痛,有公司附近的村民吸氯后产生咳嗽、咽痛,有200200人就诊检查。事故原因是企业人就诊检查。事故原因是企业生产装置主电源在接入临时施工用电线路时,因电工操作
16、不慎发生短路,引生产装置主电源在接入临时施工用电线路时,因电工操作不慎发生短路,引起电解生产系统停车,系统内部分氯气冲破水封进入事故氯气吸收塔,由于起电解生产系统停车,系统内部分氯气冲破水封进入事故氯气吸收塔,由于塔内碱液喷淋器变形和部分开裂,致使吸收塔无法起到应有的吸收氯气作用,塔内碱液喷淋器变形和部分开裂,致使吸收塔无法起到应有的吸收氯气作用,导致氯气从排风口进入了大气。导致氯气从排风口进入了大气。事故案例六事故案例六事故案例七事故案例七 2006 2006年年6 6月,华东某公司氯气管道接口出现漏点,造成氯气泄漏,有月,华东某公司氯气管道接口出现漏点,造成氯气泄漏,有2 2人中毒,人中毒
17、,1616人有吸入性反应。人有吸入性反应。二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析 20072007年年7 7月,西部某公司尾气吸收塔在试车过程中发生氯气泄漏事故,月,西部某公司尾气吸收塔在试车过程中发生氯气泄漏事故,厂区内施工人员厂区内施工人员107107人产生不同程度的不适反应,其中人产生不同程度的不适反应,其中8 8人有轻度中毒反应。人有轻度中毒反应。这是一家新建年产这是一家新建年产1010万吨烧碱的企业,发生事故的前一天刚试车运行,液化万吨烧碱的企业,发生事故的前一天刚试车运行,液化后的余氯经吸收塔用碱液吸收过程中,由于操作不当碱液发生中断,致使氯后的余氯经吸收塔用
18、碱液吸收过程中,由于操作不当碱液发生中断,致使氯气泄漏。气泄漏。事故案例八事故案例八事故案例九事故案例九 2008 2008年年3 3月,北方某公司氯碱生产系统因突然停电,导致氯气外溢,有月,北方某公司氯碱生产系统因突然停电,导致氯气外溢,有9 9人中人中毒,其中毒,其中2 2人病情较重,事故原因是备用电尚未投用,无法开启事故氯吸收装置。人病情较重,事故原因是备用电尚未投用,无法开启事故氯吸收装置。二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析 20042004年年4 4月,华东某厂(液氯用户)于月,华东某厂(液氯用户)于20002000年购入的一瓶液氯,因瓶阀严年购入的一瓶液氯
19、,因瓶阀严重腐蚀,导致氯气泄漏,造成重腐蚀,导致氯气泄漏,造成282282人中毒,其中人中毒,其中6 6人病情较重,人病情较重,1111名事故责任名事故责任人受到处分。人受到处分。事故案例十事故案例十事故案例十一事故案例十一 20042004年年5 5月,华东某医院(液氯用户)因人为因素,院内废弃的钢瓶液氯发生月,华东某医院(液氯用户)因人为因素,院内废弃的钢瓶液氯发生泄漏,造成泄漏,造成146146人中毒,紧急住院治疗,人中毒,紧急住院治疗,5 5名涉案人员分别以涉嫌危险方法危害公名涉案人员分别以涉嫌危险方法危害公共安全罪被依法刑事拘留。共安全罪被依法刑事拘留。二、氯引起的安全事故及案例分析
20、二、氯引起的安全事故及案例分析 20052005年年3 3月,南方某地,一辆标示吨位月,南方某地,一辆标示吨位1515吨的槽罐车装载了吨的槽罐车装载了44.4444.44吨液氯吨液氯在高速公路上爆胎翻车,液氯泄漏,在高速公路上爆胎翻车,液氯泄漏,2929人中毒死亡,人中毒死亡,350350人住院治疗,当地近人住院治疗,当地近万人紧急疏散,经济损失几千万元。万人紧急疏散,经济损失几千万元。事故案例十二事故案例十二图图“3.29”“3.29”事故现场事故现场二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析事故案例十三事故案例十三 20052005年年4 4月,西南某市一工人文化宫(液氯
21、用户)内废弃的液氯钢瓶,因阀门月,西南某市一工人文化宫(液氯用户)内废弃的液氯钢瓶,因阀门腐蚀造成氯气泄漏,导致腐蚀造成氯气泄漏,导致7676人中毒,其中人中毒,其中7474名学生,名学生,2 2名市民。名市民。二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析事故案例十四事故案例十四 20032003年年1111月,某私人企业发生液氯气瓶爆炸事件,死亡月,某私人企业发生液氯气瓶爆炸事件,死亡2 2人,人,7 7人重症,中度人重症,中度中毒中毒2121人,轻度中毒人,轻度中毒4242人。人。图图 明火烧烤钢瓶气化液氯爆破的钢瓶明火烧烤钢瓶气化液氯爆破的钢瓶二、氯引起的安全事故及案例分
22、析二、氯引起的安全事故及案例分析事故案例十五事故案例十五 20082008年年8 8月月2626日,某厂发生重大火灾爆炸事故,造成日,某厂发生重大火灾爆炸事故,造成2121人死亡,人死亡,5959人受伤,周人受伤,周边约边约1.151.15万人被紧急疏散。万人被紧急疏散。未爆炸的气瓶未爆炸的气瓶爆炸后瓶体呈撕裂状爆炸后瓶体呈撕裂状图图 火场中液氯气瓶物理爆炸火场中液氯气瓶物理爆炸二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析事故案例十六事故案例十六 19791979年年9 9月月7 7日下午日下午1 1时时5555分,某电化厂液氯工段液氯充装,一只充满液氯的钢分,某电化厂液氯工段
23、液氯充装,一只充满液氯的钢瓶发生爆炸,爆炸现场留有直径瓶发生爆炸,爆炸现场留有直径6m6m,深,深1.82m1.82m的深坑。现场有的深坑。现场有6767个液氯气瓶,爆炸个液氯气瓶,爆炸了了5 5只,击穿了只,击穿了5 5只,只,1313只击伤变形,只击伤变形,5 5吨的液氯储罐被击穿泄漏。吨的液氯储罐被击穿泄漏。图图 爆炸现场和直径爆炸现场和直径6 6米深米深1.821.82米的坑米的坑二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析 事故影响范围事故影响范围7.35km27.35km2,共有,共有3232个居民区和个居民区和6 6个生产队受到不同程度的氯气危个生产队受到不同程度
24、的氯气危害,造成大量人员急性中毒。受氯气危害的人数达害,造成大量人员急性中毒。受氯气危害的人数达12081208人,事故死亡人,事故死亡5959人。人。原因分析:是使用液氯气瓶时,未设缓冲罐,液体石腊倒灌进钢瓶内,液氯原因分析:是使用液氯气瓶时,未设缓冲罐,液体石腊倒灌进钢瓶内,液氯充装单位对钢瓶未检查、对瓶内的残液未处理,将液氯充入瓶内而引起的氯化反充装单位对钢瓶未检查、对瓶内的残液未处理,将液氯充入瓶内而引起的氯化反应造成的。应造成的。图图 液氯气瓶化学爆炸碎片液氯气瓶化学爆炸碎片二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析1 1、氯(液化的)、氯(液化的)ClCl2 2
25、70.9 Chlorine,liquefied 70.9 Chlorine,liquefied 2 2、物化性质、物化性质 常温下为黄绿色有强刺激性臭味的气体。常温下常温下为黄绿色有强刺激性臭味的气体。常温下7.09105Pa7.09105Pa以以上压力时为液体。液态氯为金黄色。相对密度上压力时为液体。液态氯为金黄色。相对密度3.2143.214。熔点。熔点-102-102。沸点。沸点-34.634.6。临界温度。临界温度144144。临界压力。临界压力7.71106Pa7.71106Pa。蒸气压。蒸气压6.40105Pa6.40105Pa(2020)。蒸气相对密度)。蒸气相对密度2.492.
26、49。氯是卤素四个元素之一。氟化学。氯是卤素四个元素之一。氟化学性质比氯更活泼,溴和碘不如氯活泼。氯可从溴和碘的盐中将它们置换出来。性质比氯更活泼,溴和碘不如氯活泼。氯可从溴和碘的盐中将它们置换出来。能与有机物和无机物进行取代和加成反应。干的氯稍不活泼,湿氯能直接和能与有机物和无机物进行取代和加成反应。干的氯稍不活泼,湿氯能直接和大多数元素结合。溶于水或盐酸。大多数元素结合。溶于水或盐酸。总体事故原因分析:总体事故原因分析:二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析3 3、危险特性、危险特性 氯气在空气中不燃。但一般可燃物大都能在氯气中燃烧,就像在氧气中氯气在空气中不燃。但一
27、般可燃物大都能在氯气中燃烧,就像在氧气中燃烧一样。一般易燃性气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能燃烧一样。一般易燃性气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎能与金属和非金属都起腐蚀等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎能与金属和非金属都起腐蚀作用。大鼠吸入作用。大鼠吸入LC50LC50:2931029310-6-61h1h;小鼠吸入;小鼠吸入LC50LC50:1371013710-6-61h1h;狗吸;
28、狗吸入入LC50LC50:8001080010-6-630min30min;猫吸入;猫吸入LC50LC50:(:(280280630630)1010-6-61h1h。总体事故原因分析:总体事故原因分析:二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析 氯气对眼睛和呼吸系统的黏膜有极强的刺激性。如与潮湿空气接触则生成氯气对眼睛和呼吸系统的黏膜有极强的刺激性。如与潮湿空气接触则生成初生态氧,并形成盐酸。由于两者的存在致使机体组织发生严重的炎症。在初生态氧,并形成盐酸。由于两者的存在致使机体组织发生严重的炎症。在肺中可发生淤血和水肿。肺中可发生淤血和水肿。3.5103.510-6-6时可
29、感到臭味;时可感到臭味;15ppm15ppm时对眼睛和呼吸道有时对眼睛和呼吸道有刺激作用,并感到疼痛、咳嗽、窒息感及胸部紧束感;刺激作用,并感到疼痛、咳嗽、窒息感及胸部紧束感;50105010-6-6可引起严重损可引起严重损害,有胸痛、吐粘痰及咯血;害,有胸痛、吐粘痰及咯血;1001010010-6-6时,瞬间就可以引起呼吸困难,发绀;时,瞬间就可以引起呼吸困难,发绀;100010100010-6-6时立即死亡。对皮肤也有强刺激性,有时在面部等处可见氯唑疮。时立即死亡。对皮肤也有强刺激性,有时在面部等处可见氯唑疮。总体事故原因分析:总体事故原因分析:二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安
30、全事故及案例分析氯气泄露最新的救援措施:氯气泄露最新的救援措施:中和吸收池法中和吸收池法 该方法是在液氯生产、使用、该方法是在液氯生产、使用、储存场所挖掘一个中和吸收池子,储存场所挖掘一个中和吸收池子,平常在池子中盛放碱性液体,一平常在池子中盛放碱性液体,一旦发生液氯钢瓶泄漏,及时将泄旦发生液氯钢瓶泄漏,及时将泄漏钢瓶放入中和吸收池中,并将漏钢瓶放入中和吸收池中,并将泄漏点置于碱液中,用池子中的泄漏点置于碱液中,用池子中的碱性液体与氯气的反应来吸收钢碱性液体与氯气的反应来吸收钢瓶中泄漏出来的氯气,待液氯钢瓶中泄漏出来的氯气,待液氯钢瓶中的氯气吸收完毕后,再将钢瓶中的氯气吸收完毕后,再将钢瓶取出
31、进行处置,见图。瓶取出进行处置,见图。二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析带压堵漏法带压堵漏法 该方法研究针对该方法研究针对500500公斤、公斤、10001000公斤公斤液氯钢瓶一旦发生瓶阀、易熔塞或钢瓶液氯钢瓶一旦发生瓶阀、易熔塞或钢瓶本体泄漏,采用专用的带压堵漏器具,本体泄漏,采用专用的带压堵漏器具,及时准确地将漏点堵住,后采用真空回及时准确地将漏点堵住,后采用真空回收的方法将液氯钢瓶中剩余液氯予以回收的方法将液氯钢瓶中剩余液氯予以回收,能取得良好的效果,见图:收,能取得良好的效果,见图:氯气泄露最新的救援措施:氯气泄露最新的救援措施:二、氯引起的安全事故及案例分
32、析二、氯引起的安全事故及案例分析真空处置房真空处置房 在液氯生产、使用、储存场所建造可放置一个钢瓶的真空处置在液氯生产、使用、储存场所建造可放置一个钢瓶的真空处置房,一旦发生液氯钢瓶泄漏,及时将泄漏的液氯钢瓶置入真空处置房,一旦发生液氯钢瓶泄漏,及时将泄漏的液氯钢瓶置入真空处置房内,置于真空房内钢瓶泄漏出来的氯气通过管道至吸收设施予以房内,置于真空房内钢瓶泄漏出来的氯气通过管道至吸收设施予以吸收,当液氯钢瓶中的氯气泄漏完后,可将钢瓶取出进行后续处置。吸收,当液氯钢瓶中的氯气泄漏完后,可将钢瓶取出进行后续处置。氯气泄露最新的救援措施:氯气泄露最新的救援措施:二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引
33、起的安全事故及案例分析氯气泄露最新的救援措施:氯气泄露最新的救援措施:密闭吸收法密闭吸收法 将液氯钢瓶使用、储存厂房或液氯储槽厂房加以封闭,一旦发生液氯钢瓶或储将液氯钢瓶使用、储存厂房或液氯储槽厂房加以封闭,一旦发生液氯钢瓶或储槽泄漏,泄漏出来的液氯被封闭在厂房中,通过抽风吸收的方法,可以将厂房内泄槽泄漏,泄漏出来的液氯被封闭在厂房中,通过抽风吸收的方法,可以将厂房内泄漏出来的氯气用烧碱或氯化亚铁溶液进行吸收,过程中抢险人员可以佩戴防护器具漏出来的氯气用烧碱或氯化亚铁溶液进行吸收,过程中抢险人员可以佩戴防护器具进入厂房对泄漏点进行处置,从而达到泄漏氯气不被扩散到外界的目的,见图:进入厂房对泄漏
34、点进行处置,从而达到泄漏氯气不被扩散到外界的目的,见图:二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析氯气泄露最新的救援措施:氯气泄露最新的救援措施:流动吸收法流动吸收法 制作专门的应急救援车辆,在车辆上配置抽风机和可以吸收氯气的溶液,制作专门的应急救援车辆,在车辆上配置抽风机和可以吸收氯气的溶液,一旦发生氯气泄漏,应急救援车辆紧急驶往事故点,用吸风管将泄漏出来的一旦发生氯气泄漏,应急救援车辆紧急驶往事故点,用吸风管将泄漏出来的氯气抽至吸收器内进行吸收,尽量避免氯气随风飘散至界外。氯气抽至吸收器内进行吸收,尽量避免氯气随风飘散至界外。二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全
35、事故及案例分析氯气泄露最新的救援措施:氯气泄露最新的救援措施:罐车处置法罐车处置法 目前采用液氯槽车或液氯集装箱罐车进行目前采用液氯槽车或液氯集装箱罐车进行液氯运输的量不断在增加,一旦在运输过程中液氯运输的量不断在增加,一旦在运输过程中由于发生意外事故导致槽体(罐体)破裂,会由于发生意外事故导致槽体(罐体)破裂,会导致大量氯气泄漏,并引发极为严重的次生灾导致大量氯气泄漏,并引发极为严重的次生灾害事故。害事故。一旦发生此类事故,槽车(集装罐车)驾一旦发生此类事故,槽车(集装罐车)驾驶员、押运员必须按照应急预案采用随车的带驶员、押运员必须按照应急预案采用随车的带压堵漏器具进行堵漏,并及时向相关部门
36、(应压堵漏器具进行堵漏,并及时向相关部门(应急联动中心)报告,专业的抢险队伍应迅驰现急联动中心)报告,专业的抢险队伍应迅驰现场进行救援,可以尽量减少事故造成的危害,场进行救援,可以尽量减少事故造成的危害,见图:见图:二、氯引起的安全事故及案例分析二、氯引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 20062006年年1 1月,北方某厂因化盐水中含铵量偏高,导致液氯中三氯化氮含量偏月,北方某厂因化盐水中含铵量偏高,导致液氯中三氯化氮含量偏高,二台经连续汽化二十多天的汽化器内液氯被蒸干,先后发生爆炸,二台相邻高,二台经连续汽化二十多天的汽化器内液
37、氯被蒸干,先后发生爆炸,二台相邻的汽化器也存在危险,急需处理,根据现场实际情况和液氯中三氯化氮的测定数的汽化器也存在危险,急需处理,根据现场实际情况和液氯中三氯化氮的测定数据,经过计算,该厂制定了周密的排险方案并予以实施;汽化器内压入足量的四据,经过计算,该厂制定了周密的排险方案并予以实施;汽化器内压入足量的四氯化碳,汽化大部分液氯后,从汽化器底部排出经稀释的三氯化氮用碱液处理之,氯化碳,汽化大部分液氯后,从汽化器底部排出经稀释的三氯化氮用碱液处理之,险情被安全排除。险情被安全排除。事故案例二事故案例二事故案例一事故案例一 2007 2007年年1 1月,华东某地自来水厂在加氯过程中,氯气过滤
38、器发生爆炸。经月,华东某地自来水厂在加氯过程中,氯气过滤器发生爆炸。经测定,该厂使用的液氯中三氯化氮含量偏高。氯气过滤器在去除杂质的过程测定,该厂使用的液氯中三氯化氮含量偏高。氯气过滤器在去除杂质的过程中富集了三氯化氮。中富集了三氯化氮。三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 20042004年年4 4月,西部某厂因氯气冷凝器泄漏,含高浓度铵的氯化钙盐水通过泄月,西部某厂因氯气冷凝器泄漏,含高浓度铵的氯化钙盐水通过泄漏的冷凝器进入了液氯系统(液氯气液分离器,计量槽,汽化器),导致铵与漏的冷凝器进入了液氯系统(液氯气液分离器,计量槽,汽化器),导致铵与氯反应生成
39、三氯化氮,在事故处置过程中发生了大爆炸,氯反应生成三氯化氮,在事故处置过程中发生了大爆炸,9 9人死亡,人死亡,1515万人紧万人紧急疏散。急疏散。事故案例三事故案例三三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析事故案例三救援现场事故案例三救援现场三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析事故案例三救援现场事故案例三救援现场三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 19661966年年8 8月月8 8日,浙江某厂使用含有铵日,浙江某厂使用含有铵(20g/L)(20g/L)的废碱液配制的废碱液配制6000m
40、6000m3 3盐水,由盐水,由于氨味太大,加入盐酸中和,进入电解槽系统产生了于氨味太大,加入盐酸中和,进入电解槽系统产生了NClNCl3 3,导致,导致1#1#液化器发生爆液化器发生爆炸。事故分析是炸。事故分析是1#1#液化器数月未排污,液化器数月未排污,8 8月月7 7日停止使用后残余约日停止使用后残余约500kg500kg液氯,随液氯,随着液氯不断汽化,残余液氯中着液氯不断汽化,残余液氯中NClNCl3 3浓度增高而发生爆炸。浓度增高而发生爆炸。这一案例还说明了氯气液化设备必须经排污处理后方可停用,避免残余液氯这一案例还说明了氯气液化设备必须经排污处理后方可停用,避免残余液氯汽化后汽化后
41、NClNCl3 3浓缩,在检修过程引起爆炸。浓缩,在检修过程引起爆炸。事故案例四事故案例四三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析 19941994年年3 3月月1818日,山东某厂液氯汽化器发生的爆炸,是在拆除汽化器底部排日,山东某厂液氯汽化器发生的爆炸,是在拆除汽化器底部排污管过程中发生的,排污管炸得粉碎,造成污管过程中发生的,排污管炸得粉碎,造成1 1人死亡、人死亡、2 2人重伤、人重伤、1 1人轻伤。原因人轻伤。原因是使用卤水含铵超标,造成系统三氯化氮积累。汽化器底部排污管积聚的残余液是使用卤水含铵超标,造成系统三氯化氮积累。汽化器底部排污管积聚的残余液
42、氯在拆除过程中常压汽化氯在拆除过程中常压汽化(沸点为沸点为-34)-34),NClNCl3 3浓缩引起爆炸。浓缩引起爆炸。这一案例也说明了氯气汽化设备必须经排污处理后方可检修,避免残余液氯这一案例也说明了氯气汽化设备必须经排污处理后方可检修,避免残余液氯汽化后汽化后NClNCl3 3浓缩,在检修过程中引起爆炸。浓缩,在检修过程中引起爆炸。事故案例五事故案例五三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析(1 1)原、辅料的控制)原、辅料的控制u原料盐的控制:避免运输、堆垛、仓储过程含铵物质污染原盐。原料盐的控制:避免运输、堆垛、仓储过程含铵物质污染原盐。u卤水的控制:
43、控制地下盐矿注水的水质量,避免卤水含铵。卤水的控制:控制地下盐矿注水的水质量,避免卤水含铵。u化盐水的控制:在采用河水化盐时,特别在农村使用化肥的季节,应严密监视化盐水的控制:在采用河水化盐时,特别在农村使用化肥的季节,应严密监视化肥对水体的污染,避免化盐水含铵。化肥对水体的污染,避免化盐水含铵。u精制剂的控制:在精制盐水过程,应控制添加精制剂带入含铵物质。精制剂的控制:在精制盐水过程,应控制添加精制剂带入含铵物质。三氯化氮控制及预防措施三氯化氮控制及预防措施三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析(2 2)工艺流程控制)工艺流程控制u控制精盐水指标:无机铵控制
44、精盐水指标:无机铵1mg/L1mg/L,总铵,总铵4mg/L4mg/L次精制后,总铵检测一般为次精制后,总铵检测一般为“0”)0”)。u加次氯酸钠:在精制盐水中加次氯酸钠除铵,并用压缩空气吹除。加次氯酸钠:在精制盐水中加次氯酸钠除铵,并用压缩空气吹除。u采用氯水冷却洗涤工艺:用板式采用氯水冷却洗涤工艺:用板式(Ti)(Ti)热交换器将氯水冷却,低温氯水直接洗涤热交换器将氯水冷却,低温氯水直接洗涤电解槽出来的湿氯气电解槽出来的湿氯气(净化氯气净化氯气)。u采用合理工艺:采用氟利昂制冷系统替代氨采用合理工艺:采用氟利昂制冷系统替代氨-冷冻盐水系统。冷冻盐水系统。u液氯分离的控制:氯气液化后,经分离
45、器、排污槽将液氯分离的控制:氯气液化后,经分离器、排污槽将NClNCl3 3排出系统排出系统(碱吸收处碱吸收处理理)。三氯化氮控制及预防措施三氯化氮控制及预防措施三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析(3 3)操作规程控制)操作规程控制 按照按照三氯化氮安全规程三氯化氮安全规程建立安全监控和安全生产管理制度。建立安全监控和安全生产管理制度。三氯化氮控制及预防措施三氯化氮控制及预防措施三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析三、三氯化氮引起的安全事故及案例分析u三氯化氮呈淡黄色或琥珀色,分子式为三氯化氮呈淡黄色或琥珀色,分子式为NClNCl3 3相对分子质量为相对分
46、子质量为120.5120.5,为光敏性,为光敏性黏稠液体,结晶为斜方型晶体;有类似氯气的强烈刺激性气味,对皮肤、眼睛黏黏稠液体,结晶为斜方型晶体;有类似氯气的强烈刺激性气味,对皮肤、眼睛黏膜、呼吸系统有较大的刺激作用;腐蚀性强,是危害人体健康的致命物质;膜、呼吸系统有较大的刺激作用;腐蚀性强,是危害人体健康的致命物质;u密度为密度为1.65g/m1.65g/m3 3,熔点,熔点-40-40,沸点,沸点7171;u不溶于水,可溶于二硫化碳、三氯化磷、四氯化碳、氯仿、氯苯、液氯乙醚等;不溶于水,可溶于二硫化碳、三氯化磷、四氯化碳、氯仿、氯苯、液氯乙醚等;u自燃自爆炸点为自燃自爆炸点为9595;在;
47、在6060时,振动及超声波条件下,易分解爆炸,遇热、时,振动及超声波条件下,易分解爆炸,遇热、光、机械冲击、火花可诱发爆炸;在气相中爆炸时的体积分数为光、机械冲击、火花可诱发爆炸;在气相中爆炸时的体积分数为4.9%4.9%5.5%5.5%,在,在液氯中体积分数超过液氯中体积分数超过5 5就有爆炸的危险,与松节油、黄油、橡皮等有机物接触就有爆炸的危险,与松节油、黄油、橡皮等有机物接触时可引起爆炸。时可引起爆炸。三氯化氮特性三氯化氮特性四、氯化氢引起的安全事故及案例分析四、氯化氢引起的安全事故及案例分析 在我行业由氯化氢引起的安全事故也有不少,都是操作不当等因在我行业由氯化氢引起的安全事故也有不少
48、,都是操作不当等因素引起。素引起。四、氯化氢引起的安全事故及案例分析四、氯化氢引起的安全事故及案例分析u氯化氢合成过程按氯气与氢气的比值为氯化氢合成过程按氯气与氢气的比值为1:1.051:1.051:1.11:1.1进行进行H+Cl2HClH+Cl2HCl合成,合成,合成反应处于微量过氢,处于该物质的爆炸上限。否则氯气过量,氢气比值下降,合成反应处于微量过氢,处于该物质的爆炸上限。否则氯气过量,氢气比值下降,氢气和氯气的混合比就进入了爆炸浓度范围,加之合成炉内的局部温度氢气和氯气的混合比就进入了爆炸浓度范围,加之合成炉内的局部温度70070015001500,爆炸事故就不可避免的发生。,爆炸事
49、故就不可避免的发生。u氢气与氯气混合后,氢气的爆炸下限为氢气与氯气混合后,氢气的爆炸下限为5.0%(v/v)5.0%(v/v),爆炸下限低爆炸上限为,爆炸下限低爆炸上限为87.5%87.5%,爆炸浓度范围为,爆炸浓度范围为50%50%87.5%(v/v)87.5%(v/v)爆炸浓度范围广,因此说盐酸合成生产爆炸浓度范围广,因此说盐酸合成生产过程爆炸危险性较大。过程爆炸危险性较大。氯化氢特性氯化氢特性四、氯化氢引起的安全事故及案例分析四、氯化氢引起的安全事故及案例分析氯化氢特性氯化氢特性五、乙炔引起的安全事故及案例分析五、乙炔引起的安全事故及案例分析 20082008年年2 2月,西部某公司干法
50、制乙炔工序,在提斗机将发生器内的干灰移入月,西部某公司干法制乙炔工序,在提斗机将发生器内的干灰移入立式罐时发生了爆炸,原因是电石渣干灰中有残留的乙炔气散发出来,提斗机撞立式罐时发生了爆炸,原因是电石渣干灰中有残留的乙炔气散发出来,提斗机撞击了金属制的设备,碰出了火花,导致爆炸。击了金属制的设备,碰出了火花,导致爆炸。事故案例一事故案例一事故案例二事故案例二 2007 2007年年1212月,北方某厂乙炔发生器的溢流管堵塞,水位上升导致腰鼓圈破损,月,北方某厂乙炔发生器的溢流管堵塞,水位上升导致腰鼓圈破损,乙炔泄漏,当时天气寒冷关着窗,室内乙炔气体浓度升高发生了爆炸,虽然没有发乙炔泄漏,当时天气