《《油田非常规井身结构及套管程序设计(方案与可行性分析)》.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《油田非常规井身结构及套管程序设计(方案与可行性分析)》.doc(19页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、免责声明:本文档来自网络并经精心整理,提供免费阅读,文章版权属于原创者,请注意保护知识产权,请您下载后勿作商用,只可学习交流使用。1. 塔里木现行井身结构及其缺陷1.1. 塔里木现行井身结构塔里木油田目前主要采用的井眼套管程序为:2013 3/89 5/875这套井身结构在塔里木油田应用17年,能够满足台盆区的钻井生产需要。这套结构具有套管规格标准、供货渠道通畅、工具及井口配备成熟、使用方便等优点。1.2. 塔里木现行井身结构存在的缺陷总体来说,塔里木现行井身结构存在以下一些缺陷:(1) 不利于应对复杂地层深井、超深井地质变化引发的复杂钻井工程问题;(1) 8 1/2(井眼)7(套管)、6(5
2、 7/8)(井眼)5(套管)环空间隙窄,固井质量差;(1) 套管强度偏低。1.2.1. 两层、三层井身结构存在的缺陷目前哈得地区普遍采用两层井身结构,这里以任选的哈得19井为例,图1.1给出了该井的井身结构设计图。三层井身结构主要在塔中地区采用,这里以任选的塔中82井为例,图1.2给出了该井的井身结构设计图。图1.1 哈得19井设计井身结构图1.2 塔中82井井身结构设计图上面给出的这种两层和三层的井身结构存在的一个突出问题是:8 1/2裸眼井段长,一般4000米左右,最长达5200米,经常发生电测、阻卡、下套管井漏、开泵不通、开泵不返、固井质量差等问题, 2004年到现在此类事故复杂25起,
3、损失时间166天,具体统计情况见表。表1.1 2004年到现在塔里木探井8 1/2井眼钻井复杂问题统计序号井号完钻井深(m)裸眼段长度(m)复杂(事故)类型损失时间(h)备注1轮南63卡钻次462轮古39卡钻、钻具落井166553轮古802钻具落井打捞4轮南621卡钻355塔中71下7套管遇阻,开泵不通6塔中122电测卡电缆417塔中621下7套管井漏失返8轮古381电测卡电缆749哈德117电测卡工具-顿钻-侧钻95410塔中70C原井开窗钻具断打捞14811轮古37两次钻具落井打捞10912轮南621传输电测仪器信号中断卡钻701113轮古376310测井仪器帽落井电缆磨损312914轮南
4、6315778电测仪器卡,穿心打捞4215轮古3915891连续两次穿心打捞固井施工井口不返浆7天13小时16轮南3015496卡钻致使侧钻下套管中途井口不返浆固井井口不返浆24天钻到井深卡钻,在处侧钻17轮古7井套管下到底开泵,井口返浆量由大变小,逐渐不返,一级固井不返浆,二级固井返浆18塔中7746803880下套管中途井口返浆,固井施工井口不返浆19塔中74下套管与固井过程间断漏失20塔中724918套管下到位,不能建立循环,一、二级固井井口不返浆21塔中623套管下到位,不能建立循环,一、二级固井井口不返浆22塔中2614350两次卡电测仪器,穿心打捞43,6223哈得1185200两
5、次卡电测仪器,穿心打捞卡钻回填侧钻64,42钻至4559米,短起钻至卡钻,在处侧钻24哈得18套管下到底,无法建立循环,一、二级固井井口不反浆25哈得18C5538电测仪器部件落井套管下到位,无法建立循环,一级固井井口不返浆,二级固井井口返未打捞1.2.2. 四层井身结构存在的缺陷目前采用的4层套管程序为:13 3/89 5/875英买力地区的井普遍采用这种井身结构。这里以任选的英买36井为例,图1.3给出了该井的井身结构设计图。图1.3 英买36井井身结构设计图这种井身结构存在的问题是:9 7/8套管封盐层,强度不够,若采用10 3/4套管环空间隙小,下套管风险大。1.2.3. 五层井身结构
6、存在的缺陷目前采用的5层套管程序为:2013 3/89 5/875这种井身结构普遍用于山前预探井和评价井,如却勒6井、博孜1井,这里给出却勒6井的井身结构设计图,见图1.4。图1.4 却勒6井井身结构设计图这种井身结构存在的问题是:(1)、由于地层岩性、层位、深度及压力预测不准,难以封隔多套复杂地层,造成在同一裸眼段应对多种复杂情况,钻井事故复杂时效高,甚至不能钻达地质目的层;(2)、5 7/8井眼钻井窄压力窗口,油气水层环空压耗大,井底压力平衡极难控制,溢漏严重;(3)、环空间隙小,固井质量差。1.2.4. 六层井身结构存在的缺陷目前采用的6层套管程序为:2013 3/89 5/88 1/8
7、6 1/44 1/2这里给出六层套管设计的羊塔克502井的套管程序设计图,见图1.5。这种井身结构存在的问题是(1)、9 5/8套管内下8 1/8套管环空间隙太小,致使下套管速度慢,同时井底作用的回压大,极易压漏地层;(2)、8 1/2井眼需长段扩眼至9 1/2,才能下8 1/8套管,扩眼难度大,时间长;(3)、环空间隙小,无法加工悬挂器,并且回接筒壁薄易变形。图1.5 羊塔克 502井井身结构设计图2. 塔里木新型井身结构及套管程序设计主要针对解决塔里木现有井身结构存在的缺陷,结合塔里木油田地质情况特点,提出了新的井身结构系列。2.1. 两层套管新的两层套管结构为: 井眼:12 1/48 1
8、/2套管:9 5/85 1/2详细设计数据见表。2.2. 三层套管新的三层套管结构为: 井眼:13 1/89 1/26 1/2套管:10 3/47 5/8 5详细设计数据见表2.2。2.3. 四层套管新的四层套管结构为: 井眼:17 1/213 1/89 1/26 1/2套管:14 3/810 3/47 5/8 5详细设计数据见表2.3。2.4. 五层套管新的五层套管结构为: 井眼:2617 1/2 13 1/8 9 1/26 1/2套管:2014 3/810 3/4(11 1/8) 7 3/4 5详细设计数据见表2.4。2.5. 山前深井、超深井探井井身结构新的山前深井、超深井探井套管结构为
9、:井眼:2617 1/2 13 1/8 9 1/2 6 5/8-7 1/2 5-5 1/2套管:2014 3/8 10 3/4(11 1/8) 8 6 1/4 4 1/2详细设计数据见表2.5。表2.1 两层井身结构及套管程序方案套管层次井眼(mm)本层预计最大深度(m)套管规格(mm)钢级ksi接箍外径(mm)内径(mm)通径(mm)套管井眼间隙(mm)套管强度接头套管线重 (kg/m)备注抗挤(MPa)内压(MPa)屈服(KN)扣型连接强度(KN)第一层3(12 1/4)1200(9 5/8)1106643API偏梯6674第二层(8 1/2)5900(5 1/2)1102852*API偏
10、梯2968* 对于表中所给5 1/2套管,不考虑钻井液浮力时,按照下深5900米计算,套管的抗拉安全系数为。表2.2 三层井身结构及套管程序方案套管层次井眼(mm)本层预计最大深度(m)套管规格(mm)钢级ksi接箍外径(mm)内径(mm)通径(mm)套管井眼间隙(mm)套管强度接头套管线重 (kg/m)备注抗挤(MPa)内压(MPa)屈服(KN)扣型连接强度(KN)第一层3(13 1/8)1200(10 3/4)1108551API偏梯8507第二层(9 1/2)5900(7 5/8)1104756API偏梯4863第三层(6 )6500(5)1102581API长圆2202尾管* 对于表中
11、所给7 5/8套管,不考虑钻井液浮力时,按照下深5900米计算,套管的抗拉安全系数为。表2.3 四层井身结构及套管程序方案套管层次井眼(mm)本层预计最大深度(m)套管规格(mm)钢级ksi接箍外径(mm)内径(mm)通径(mm)套管井眼间隙(mm)套管强度接头套管线重 (kg/m)备注抗挤(MPa)内压(MPa)屈服(KN)扣型连接强度(KN)第一层(17 1/2)800365.13(14 3/8)11011610API偏梯11610第二层3(13 1/8)4900(10 3/4)1108551API偏梯8507第三层(9 1/2)6600(7 5/8)1104756API偏梯4863尾管第
12、四层(6 )6900(5)1102581API长圆2202尾管* 对于表中所给10 3/4套管,不考虑钻井液浮力时,按照下深5000米计算,套管的抗拉安全系数为。* 表中浅绿色底纹对应的套管为非标套管,其强度均按照API公式计算。表2.4 五层井身结构及套管程序方案套管层次井眼(mm)本层预计最大深度(m)套管规格(mm)钢级ksi接箍外径(mm)内径(mm)通径(mm)套管井眼间隙(mm)套管强度接头套管线重(kg/m)备注抗挤(MPa)内压(MPa)屈服(KN)扣型连接强度(KN)第一层(26)300508(20)557095API偏梯7488第二层(17 1/2)3500365.13(1
13、4 3/8)11011610API偏梯11610第三层不封盐3(13 1/8)5500*(10 3/4)14011443API偏梯11384封盐282.58(11 1/8)(下段800m)+*140特殊间隙14917API偏梯第四层(盐)(9 1/2)6300(7 3/4)140105*API偏梯7500尾管第五层(6 1/2)7000(5)1102581API长圆2202尾管* 对于表中所给10 3/4套管,不考虑钻井液浮力时,按照下深5500米计算,套管的抗拉安全系数为。如何按照10 3/4套管与11 1/8(下段800米)复合管柱计算,则10 3/4套管的抗拉安全系数为2.23。* 这里
14、之所以采用复合套管柱,是因为11 1/8套管的重量太大,单纯采用此套管时套管柱重量太大。* 此值为API公式计算值,若按照高抗挤套管考虑,其挤毁强度可高于此值。表2.5 山前深井、超深井探井井身结构及套管程序方案套管层次井眼(mm)本层预计最大深度(m)套管规格(mm)钢级ksi接箍外径(mm)内径(mm)通径(mm)套管井眼间隙(mm)套管强度接头套管线重(kg/m)备注抗挤(MPa)内压(MPa)屈服(KN)扣型连接强度(KN)第一层(26)300508(20)557095API偏梯7488第二层(17 1/2)3500365.13(14 3/8)11011610API偏梯11610第三层
15、不封盐3(13 1/8)5000(10 3/4)14011443API偏梯11384封盐282.58(11 1/8)(下段800m)+140特殊间隙14917API偏梯第四层(盐)(9 1/2)6300(8)140208(镦粗)特殊尾管第五层(6 5/8+7 1/2)650013(6 1/4)140无接箍138141直连尾管第六层(5+5 1/2)7000(4 1/2 )110无接箍131127直连尾管3. 新型井身结构及套管程序方案与现行结构的对比图3.1 3层新型井身结构与现行结构的对比图3.1到图3.3给出了新型井身结构与现行结构的对比。图3.2 4层新型井身结构与现行结构的对比17 1
16、/214 3/813 1/810 3/49 1/27 5/86 1/25新型结构现行结构图3.3 5层新型井身结构与现行结构的对比现行结构新型结构202614 3/817 1/210 3/4(11 1/8)13 1/89 1/286 1/254. 设计总结本次设计的非常用新型井身结构及套管程序与原方案相比,具有以下特点:(1) 套管尺寸与钻头尺寸做到了经济配合;(2) 增加了井眼与套管的环空间隙,提高了下套管可靠性和固井作业效率;(3) 对原先六层井身结构中使用8 1/8套管的井段避免了扩眼作业,提高了钻井效率;(4) 将原先的无接箍8 1/8套管改造成了8镦粗接头套管,提高了下套管作业效率。(5) 总体来说,使钻井成本有所下降。