《煤矿筛分系统改造方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《煤矿筛分系统改造方案.docx(12页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、XX 煤矿筛分系统改造方案XX 煤矿设计力量为 30 万吨/年,2023 年产量为 39 万吨,2023 年打算产量是 39 万吨。煤矿现有的筛分系统为三级筛分,其设计力量为250t/h。三级筛分使用的三个振动筛均为圆振筛,一级筛为 16x45, 单层,网孔为 80mm;二级筛为 15x36,双层,上层网孔 48x60mm;下层网孔 24x30mm;三级筛为 15x36,单层,其网孔为 13mm。经查阅相关资料,圆振筛一般适用于120mm 的筛上物进展人工选矸。手选的矸石通过皮带下的溜槽直接落入现有的块煤仓;3. 在手选皮带机头处,将现有块煤落仓溜槽,改造成裤衩形分 煤器,将选矸后的块煤,一路
2、由增设的一条皮带转载至二级筛后的裂开机,一路直接落块煤仓。现有块煤仓隔断成二局部,一局部容纳手选矸石,另一局部存大块煤。二二级筛的改造1. 将上层筛网由现有的 48x60mm,更换成 80x80mm。换下的上层筛网,安装到二级筛的下层。二级筛原来的下层筛网不再使用。2. 二级筛现有的两个溜煤槽,改成裤衩形分煤器,一路保持 原样,一路通进二级筛后增设的裂开机。三安装一台双辊齿式裂开机安装裂开机的主要目的,是为了裂开 30 号煤层特别是下分层 的块煤,提高 30 号煤的精煤回收率和综合效益;其次是为了依据市场需求准时调整产品构造。在二级筛后,增设一裂开机,其裂开力量为 80100t/h。裂开机安设
3、在现有的砂煤转载皮带上方,裂开后的砂煤直接落入砂煤转载皮带,入缓冲仓待洗。1. 裂开机出料口可在 3080mm 之间调整,这样,可以依据市场变化,随时调整加工煤、砂煤的比例及产品构造。2. 假设市场加工煤需求较好, 6080mm 粒度的可以不进裂开机, 而通过裤衩形溜槽直接进入砂煤转载皮带,入缓冲仓待入洗。3. 冬季大块煤需求较多,120mm 以上粒度的可以通过裤衩形溜槽,直接进入块煤仓待手选。四三级筛现有三级筛保持不动,其筛网规格现为 20mm,作为备用筛使用。五安装一台滚筒筛在三级筛后,增设一个三层筛网的滚筒筛,与三级筛平行安装, 并可与三级筛并列使用。滚筒筛的直径为 1800mm,三层筛
4、网分别为:外层 13 或 15mm,中间层 30mm,内层 50mm。其综合生产力量为 150180t/h。二级筛过来的物料,通过裤衩形溜槽进入滚筒筛,1315mm 以上的砂煤,通过溜槽或皮带转入现有的砂煤皮带,进入缓冲仓待洗;1315mm 以下的筛下粉煤,通过溜槽直接落地进入粉煤仓。需要并列或单独使用圆振筛时,只需调整裤衩溜槽的挡板即可。四、可行性的分析一生产力量的评估现有上仓皮带的生产力量为 250t/h。为把握洗煤厂的入洗量,现将其运输力量把握在 150200t/h 左右。依据目前筛分产物看,80mm 以上约占 10,6080mm 约占 18, 3060mm 约占 25其中含粉煤量约 1
5、7,已计入 13mm 以下量内,1330mm 约占 17其中粉煤含量约为 60,已计入 13mm 以下量内,13mm 以下约占 30已去除其中约 31砂煤含量。1一级筛生产力量th现有一级筛、二级筛及三级筛均为圆振筛。筛网更换后,其一级 筛的生产力量计算如下:Q = A Q00 0.7 = 4.5 1.6 65 0.7 = 327.6式中:A0有效筛面面积,m2;Q0单位生产力量,t/m2h,查表得 65; 07筛分效率。上仓皮带的最大运输力量为 250t/h,一级筛满足要求。 2经计算,更换后二级筛上层的生产力量约为 212t/h,下层为189t/h。依据计算及观看结果,改造后二级筛根本能够
6、满足生产要求。3进入三级筛的物料最多约为 180t/h,滚筒筛根本能够满足生产的要求。假设产量连续增加、筛分效果变差,可同时启用三级圆振筛, 使两个三级筛同时运转,增大生产力量。二裂开效果评估双辊齿式裂开机,该类型裂开机产生粉煤量少,约为 5。进入裂开机的煤量为:120mm 以上粒度级,约为 4,以 250t/h 计算,每小时约 10t;80120mm 粒度级,约占 6,每小时 15t;6080mm 粒度级,约占 18,每小时 45t。合计裂开量为 70t/h,占全部煤量的 28。按 1.2 倍的富有系数, 考虑选择生产力量为 80100t/h 的裂开机。经考察调研,该生产力量的裂开机,以锤式
7、、牙板式的价格最低, 约为 10 万元/台。鳄式、圆锥式、对滚轴式、还击式、双辊齿式等破碎机的价格均在 20 万元/台以上。但双辊齿式效果最正确、安装便利、修理量最小、通过率高、出粉率低,故考虑选用双辊齿式裂开机。三筛分及洗选效果评估见表一120mm80mm60mm30mm13mm13mm 粒度级中 10的含粉量为估量值。表一:各类筛分物料统计以 250t/h 产量计算粒度级比例含粉量比例含粉量比例含粉量比例改造前0010018042由上表可以看出:1. 改造后,每小时可削减粉煤入洗 29.9 吨,增加砂煤入洗量 23.3吨。在入洗量不变的前提下,每小时可削减 29.923.3x25415元的
8、洗选费支出、可增加精煤产量并可削减 10的煤泥量约 3 吨,其经济效益显而易见。2. 改造后,经过裂开可增加 1028砂煤入洗量。四粉煤提质的评估经 13mm 筛分试验,现有粉煤经 13mm 网孔筛分后,筛下粉煤热值比较筛分前粉煤热值,可提高约 200 卡/克,相应粉煤的吨煤销售价格可提高 1015 元。五农事关系的评估块煤拣选始终由四周农村的村民承包。因历史缘由,块煤拣选费为 50 元/吨,价格偏高。特别是在目前市场环境下,块煤销售多少也受到些影响,客户意见也较大。为此,曾屡次与村民协商降低拣选费用,但均无结果,协调难度较大。假设将块煤进展裂开后洗选,在销售淡季临时停顿大块煤的生产, 可以无
9、形破解拣选价格高、农事关系难协调的问题,为今后转变块煤 拣选方式制造条件。五、需要增加的设备及预算1. 一级筛及二级筛筛网,钢材及加工安装费约 1.5 万元(锰钢)。2. 裂开机及附属设备,约 38 万元。其中:裂开机一台,约 35 万元含双电机含税;转载皮带一条约 1 万元;辅料及加工安装费 2 万元。依据联系的几家厂家报价,双辊齿式裂开机在 2240 万元之间。故预算 35 万元。3. 滚筒筛及附属设施,约 13.64 万元。其中:滚筒筛 5 万元,根底刚架约 4 万元,皮带或溜槽一条约 1 万元,防雨棚 32m2 约 0.64 万元,材料及加工安装费约 3 万元。4大块煤溜槽及手选矸石溜
10、槽约 3 万元。以上合计约 56.14 万元。系统改造以后,一是能够提高筛分系统生产力量,满足当前矿井生产的要求;二是能够依据市场的变化,随时调整产品的构造;三是能够提高洗煤厂洗选效果,增加精煤回收率;四是能够满足 30 号煤层开采时对该层煤的加工及洗选要求,提高 30 号煤的精煤回收率,提高综合经济效益;五是可以增加砂煤入洗量、削减粉煤入洗量,降低煤泥产出率;六是可以破解大块煤拣选费高而又难以调整的问题,避开农事关系冲突。附件:一、XX 煤矿筛分系统改造方案示意图二、对 XX 煤矿 30 号煤开采及加工方案的建议三、XX 煤矿煤层煤样报告表共 3 份附件二:对 XX 煤矿 30 号煤层开采及
11、加工方案的建议13001 工作面为 XX 煤矿 30 号煤层的首采工作面,今年 8 月份即将进入开采。该工作面设计倾斜长为 130 米、走向长 600 米。其煤层平均厚度 2 米,共有上、中、下三个分层,上、下两个分层为煤岩, 中分层为泥质页岩夹石。13001 作为 30 煤层的首采工作面,其开采及加工方式的选择确定, 对整个 30 号煤层的开采,影响是格外巨大的。一、30 号煤层的根本状况及特性依据对 30 号煤 13001 运输巷 20 个区域 45 个测点的实测及观看, 30 号煤上分层煤岩的平均厚度为 1.01 米,中分层矸石 0.43 米,下分层煤为 0.41 米未考虑 2 处较大断
12、层影响。上分层煤层厚度 1.01 米局部煤层样为 1.0 米,除局部有不连续层状硫铁矿夹石外,煤质硬且煤质分布状态较为稳定均衡,与中分层分界明显。依据局部煤层样1.45浮沉试验, 30上层煤上浮率为78.65,上浮物低位热值为6865卡/克,灰分11 ,固定碳为83.72。下分层煤岩的平均厚度为 0.41 米局部煤层样为 0.3 米,与中分层分界不明显,煤岩中掺杂着较均匀而细密夹矸,坚硬。依据局部煤层样 1.45 浮沉试验,30 下层煤的上浮率为 54.22,其低位热值为6788 卡/克,灰分 11.78,固定碳 82.89。但下分层煤质分布状态不均衡、变化较多,所以综合煤质一般。30 中分层
13、为泥质页岩,平均厚度为 0.43 米局部煤层样为 0.6米,灰分平均为 86.14。依据试验结果综合分析:上分层煤岩的密度为 1.54-1.6,下分层为 1.6-1.90,中分层夹矸为 2.5,综合密度约 1.842TRDd。依据局部煤层样试验报告,三个分层的综合灰分为 45.62,综合热值为 4120卡/克假设依据 45 测点结果分析,该煤层的综合灰为 37.47,综合热值约为 4750 卡/克。注:共做过 3 个局部煤层样的小浮沉试验,其中一个 1.45 密度试验,两个 1.5 密度试验。详见附件三二、开采方案的思考依据 30 号煤层的赋存结合 XX 煤矿的实际状况,对该煤层的开采, 设想
14、如下:1. 为提高开采效率和资源回收率,13001 工作面承受综合机械化开采,采高把握在 1.82.0 米,见顶见底,一次采全高。2. 综采机组使用径向扁形截齿螺旋滚筒,1000mm 直径、小截距。扁形截齿适用于煤质较硬且含夹矸较多的煤层,截割阻力小,效率高, 装煤效果好,产生粉尘少且出块率高。三、地面拣选、洗选加工方案1. 一级筛人工拣选皮带上,每班增加 56 个人工,对一级筛筛上的块煤进展人工选矸。人工选出的矸石,落入煤仓上方增设的排矸皮带,由其将矸石运至栈桥北矸石堆,再用铲车运至矸石坑定点填放。大块煤落入块煤仓后,再进展场地二次人工拣选,或直接裂开后洗选。2. 块煤经场地二次人工拣选,选
15、出合格的块煤后,将剩余的中煤及 30 号下分层的块煤,裂开成 60mm 以下的砂煤进洗煤厂洗选,或直接粉碎后作为粉煤出售。330 号煤需要单独放仓并单独洗选,才能保证洗选效果,提高精煤洗出率和洗选效益。四、可行性的分析1. 扁形截齿的使用技术现已格外成熟。可以要求滚筒的生产厂家依据 30 号煤质特性及对煤炭品种的要求,对滚筒及截齿排列进展单独争辩和设计。2. 假设 13001 工作面采高 2 米,依据计算,其采出总量约为 26.59 万吨。其中上分层为 12.13 万吨,占 45.62;中分层为 8.39 万吨, 占 31.55;下分层为 6.08 万吨,占 22.87。假设对矸石进展人工拣选
16、,以 30选出率计算,就是选矸 8.390.32.52 万吨,可节约洗选费约 6.3 万元扣除拣选人工费约 12.6 万元,并可提高煤质、降低综合灰分约 8.16、综合热值提高约 630 卡/克。其计算公式为:12.52302567026004注天6.9 万元245.62(26.5945.62%-2.5286.14%)/26.591008.16注:以每天 2 班生产、4 米进尺计。每班安排 6 人选矸。3. 假设每天 2 班生产,推动 6 刀,日采出量约为 1592 吨,其中夹矸层矸石为 503 吨。以 30块矸率、又 30被选出计,每班安排 5 6 个人工选矸,每人每班选矸约 3.8 吨。劳
17、动强度偏高但根本可行。430 号煤密度较大、特别是下分层最大密度为 1.9 且质硬,与含矸中煤的密度相当。如不单独洗选,则将在洗煤机第一段排矸口随矸石排出。假设按排出 60计,约有 3.65 万吨下分层的煤会被排出, 按 300 元/吨价格计算,该工作面将损失销售收入约 1094 万元。所以, 30 号煤必需单独洗选加工,特别是目前,必需与 27 号煤分开洗选。5经对洗选车间进展调研:假设将 30 号煤、特别是下分层的煤裂开成 60mm 以下砂煤后再行洗选,则精煤洗出率会大幅提高。下层煤密度大且品相不好,大块煤遭到客户拒收。因此,将人工拣选块煤剩下的中煤及下分层的大块煤,进展 60mm 以下的裂开,再洗选成砂煤、丁煤,可以大大提高精煤出产率,从而提高经济效益。总结:30 号煤层使用扁形截齿螺旋滚筒采煤机,一次采全高;原煤上井后,先在拣选皮带上进展人工选矸、将大块的矸石分选出。选矸后的大块煤,进展二次场地人工拣选、或裂开后进展洗选。对场地拣选后剩余的中煤及粒度较大 60mm、特别是下分层的块煤,裂开成 60mm 以下砂煤后再进展洗选加工,可以提高洗选效果和精煤产出率,从而提高企业经济效益。2023 年 3 月 19 日于 XX 煤矿2023 年 5 月 12 日修改