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1、COD、氨氮总磷总氮处理效果差的原因目录1. COD处理效果差21.1. 营养物21. 2.pH21. 3.油脂21.4. 温度2.氨氮处理效果差32.1. 污泥负荷与污泥龄32.2. 2.回流比32.3. 水力停留时间32.4. 4.BOD5/TKN32.5. 硝化速率42.6. 溶解氧42.7. 7.温度42.8. pH4.总氮处理效果差41. 1.污泥负荷与污泥龄43. 2.内、外回流比54. 3.反硝化速率55. 4.缺氧区溶解氧53. 5.BOD5/TKN53. 6.pH53. 7.温度54. TP处理效果差64. 1.温度64. 2.pH 值64. 3.溶解氧64. 4.厌氧池硝态
2、氮74. 5.泥龄74. 6.COD/TP74. 7.RBCOD(易降解 COD)84.8.糖原8第1页共9页4. 9. HRT84. 10.回流比(R)8COD处理效果差影响COD处理效果的因素主要有:1.1. 营养物一般污水中的氮磷等营养元素都能够满足微生物需要,且过剩很多。但工 业废水所占比例较大时,应注意核算碳、氮、磷的比例是否满足100:5:1。如果 污水中缺氮,通常可投加钱盐。如果污水中缺磷,通常可投加磷酸或磷酸盐。1. 2. pH污水的pH值是呈中性,一般为6.57.5。pH值的微小降低可能是由于污水 输送管道中的厌氧发酵。雨季时较大的pH降低往往是城市酸雨造成的,这种 情况在合
3、流制系统中尤为突出。pH的突然大幅度变化,不管是升高还是降低, 通常都是由工业废水的大量排入造成的。调节污水pH值,通常是投加氢氧化 钠或硫酸,但这将大大增加污水处理本钱。1.3. 油脂当污水中油类物质含量较高时,会使曝气设备的曝气效率降低,如不增加 曝气量就会使处理效率降低,但增加曝气量势必增加污水处理本钱。另外,污 水中较高的油脂含量还会降低活性污泥的沉降性能,严重时会成为污泥膨胀的 原因,导致出水SS超标。对油类物质含量较高的进水,需要在预处理段增加除 油装置。1. 4.温度温度对活性污泥工艺的影响是很广泛的。首先,温度会影响活性污泥中微 生物的活性,在冬季温度较低时,如不采取调控措施,
4、处理效果会下降。其 次,温度会影响二沉池的别离性能,例如温度变化会使沉淀池产生异重流,导 致短流;温度降低会使活性污泥由于粘度增大而降消沉降性能;温度变化会影 响曝气系统的效率,夏季温度升高时,会由于溶解氧饱和浓度的降低,而使充 氧困难,导致曝气效率的下降,并会使空气密度降低,假设要保证供气量不变, 那么必须增大供气量。第2页共9页2.氨氮处理效果差污水中氨氮的去除主要是在传统活性污泥法工艺基础上采用硝化工艺,即 采用延时曝气,降低系统负荷。影响氨氮处理效果的原因涉及许多方面,主要有:2.1. 污泥负荷与污泥龄生物硝化属低负荷工艺,F/M一般在0.050.15kgBOD/kgMLVSSd。负荷
5、 越低,硝化进行得越充分,NH3-N向NO3-N转化的效率就越高。与低负荷相对 应,生物硝化系统的SRT一般较长,因为硝化细菌世代周期较长,假设生物系统 的污泥停留时间过短,即SRT过短,污泥浓度较低时,硝化细菌就培养不起 来,也就得不到硝化效果。SRT控制在多少,取决于温度等因素。对于以脱氮 为主要目的生物系统,通常SRT可取1123 d。2. 2.回流比生物硝化系统的回流比一般较传统活性污泥工艺大,主要是因为生物硝化 系统的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸盐,假设回流比太小,活性污泥在二 沉池的停留时间就较长,容易产生反硝化,导致污泥上浮。通常回流比控制在 50100% o3.水力停留时间
6、生物硝化曝气池的水力停留时间也较活性污泥工艺长,至少应在8h以上。 这主要是因为硝化速率较有机污染物的去除率低得多,因而需要更长的反响时 间。2.4. BOD5/TKNTKN系指水中有机氮与氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影响硝化效果 的一个重要因素。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化细菌所占的比例越小,硝 化速率就越小,在同样运行条件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小, 硝化效率越高。很多污水处理厂的运行实践发现,BOD5/TKN值最正确范围为23第3页共9页2. 5.硝化速率生物硝化系统一个专门的工艺参数是硝化速率,系指单位重量的活性污泥 每天转化的氨氮量。硝化速率的大小
7、取决于活性污泥中硝化细菌所占的比例, 温度等很多因素,典型值为0Q2gNH3-N/gMLVSSXd。2.6. 溶解氧硝化细菌为专性好氧菌,无氧时即停止生命活动,且硝化细菌的摄氧速率 较分解有机物的细菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化细菌将“争夺”不 到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧区的溶解氧在2mg/L以上,特殊情况 下溶解氧含量还需提高。2. 7.温度硝化细菌对温度的变化也很敏感,当污水温度低于15时,硝化速率会明 显下降,当污水温度低于5c时,其生理活动会完全停止。因此,冬季时污水 处理厂特别是北方地区的污水处理厂出水氨氮超标的现象较为明显。3. 8. pH硝化细菌对pH反响很敏感,
8、在pH为89的范围内,其生物活性最强,当 PHV6.0或9.6时,硝化菌的生物活性将受到抑制并趋于停止。因此,应尽量 控制生物硝化系统的混合液pH大于7.0o3.总氮处理效果差污水脱氮是在生物硝化工艺基础上,增加生物反硝化工艺,其中反硝化工 艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气的生化反响过 程。影响总氮处理效果的原因涉及许多方面,主要有:3.1. 污泥负荷与污泥龄由丁生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳 定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥第4页共9页3.2. 内、外回流比生物反硝化系统外回流比拟单纯生物硝化系统要小些,
9、这主要是入流污水 中氮绝大局部已被脱去,二沉池中N03-N浓度不高。相对来说,二沉池由于反 硝化导致污泥上浮的危险性已很小。另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在 保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内 的停留时间。运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控 制在300500%之间。3. 3.反硝化速率反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度 等因素有关,典型值为0.060.07gN03-N/gMLVSSXd。3.4. 缺氧区溶解氧对反硝化来说,希望DO尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以“全 力”进行反硝化,提高脱氮
10、效率。但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把 缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝 化的过程,进而影响出水总氮指标。3.5. BOD5/TKN因为反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺 氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。由于目前许 多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标那么 相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了 出水总氮超标的情况时有发生。4. 6. pH反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为69的范围内,均能进 行正常的生理代谢,但生物反硝
11、化的最正确pH范围为6.58.0o 3. 7.温度反硝化细菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温 度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在3035c时,反硝化速率增至 最大。当低于15时,反硝化速率将明显降低,至5c时,反硝化将趋于停第5页共9页止。因此,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大SRT,提高污泥浓度或增加投 运池数。5. TP处理效果差生物除磷中通过聚磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取 磷。经过排放富磷剩余污泥而除磷!影响总磷处理效果的原因涉及许多方面,主要有:4. 1.温度温度对除磷效果的影响不如对生物脱氮过程的影响那么明显,在一定温度 范围内,温度变
12、化不是十分大时,生物除磷都能成功运行。试验说明,生物除 磷的温度宜大于io,因为聚磷菌在低温时生长速度会减慢。4. 2. pH 值在pH在时,聚磷微生物的含磷量和吸磷率保持稳定,当pH值低 于6.5时,吸磷率急剧下降。当pH值突然降低,无论在好氧区还是厌氧区磷的 浓度都急剧上升,pH降低的幅度越大释放量越大,环保小蜜蜂这说明pH降低 引起的磷释放不是聚磷菌本身对pH变化的生理生化反响,而是一种纯化学的 “酸溶”效应,而且pH下降引起的厌氧释放量越大,那么好氧吸磷能力越低, 这说明pH下降引起的释放是破坏性的,无效的。pH升高时那么出现磷的轻微吸 收。4. 3.溶解氧每毫克分子氧可消耗易生物降解
13、的C0D1.14 mg,致使聚磷生物的生长受到 抑制,难以到达预计的除磷效果。厌氧区要保持较低的溶解氧值以更利于厌氧 菌的发酵产酸,进而使聚磷菌更好的释磷,另外,较少的溶解氧更有利予减少 易降解有机质的消耗,进而使聚磷菌合成更多的PHB。而在好氧区需要较多的溶解氧,以更利于聚磷菌分解储存的PHB类物质获 得能量来吸收污水中的溶解性磷酸盐合成细胞聚磷。厌氧区的DO控制在 0.3mg/L以下,好氧区DO控制在2 mg/L以上,方可确保厌氧释磷好氧吸磷的 顺利进行。第6页共9页4. 4.厌氧池硝态氮厌氧区硝态氮存在消耗有机基质而抑制PAO对磷的释放,从而影响在好氧 条件下聚磷菌对磷的吸收。另一方面,
14、硝态氮的存在会被气单胞菌属利用作为 电子受体进行反硝化,从而影响其以发酵中间产物作为电子受体进行发酵产 酸,从而抑制PAO的释磷和摄磷能力及PHB的合成能力。每毫克硝酸盐氮可消 耗易生物降解的COD2.86mg,致使厌氧释磷受到抑制,一般控制在1.5 mg/L以 下。4. 5.泥龄由于生物除磷系统主要通过排出剩余污泥实现除磷,因此剩余污泥量的多 少决定系统的除磷效果,而泥龄长短对剩余污泥的排放量和污泥对磷的摄取作 用有直接的影响。污泥龄越小,除磷效果越佳。这是因为降低污泥龄,可增加 剩余污泥的排放量及系统中的除磷量,从而削减二沉池出水中磷的含量。但对于同时除磷脱氮的生物处理工艺而言,为了满足硝
15、化和反硝化细菌的 生长要求,污泥龄往往控制得较大,这是除磷效果难以令人满意的原因。一般 以除磷为目的的生物处理系统的泥龄控制在3.57do4. 6. COD/TP污水生物除磷工艺中,厌氧段有机基质的种类、含量及微生物所需营养物 质与污水中含磷的比值是影响除磷效果的重要因素。不同的有机物为基质时, 磷的厌氧释放和好氧摄取效果是不同的。分子量较小的易降解有机物(如挥发性 脂肪酸类等)容易被聚磷菌利用,将其体内储存的多聚磷酸盐分解释放出磷,诱 导磷释放的能力较强,而高分子难降解有机物诱导聚磷菌释磷能力就较差。厌 氧阶段磷的释放越充分,好氧阶段磷的摄取量就越大。另外,聚磷菌在厌氧阶段释磷所产生的能量,
16、主要用于其吸收低分子有机 基质以作为厌氧条件下生存的基础。因此,进水中是否含有足够的有机质,是 关系到聚磷菌能否在厌氧条件下顺利生存的重要因素。一般认为,进水中 COD/TP要大于15,才能保证聚磷菌有足够的基质,从而获得理想的除磷效 果。第7页共9页4. 7. RBCOD(易降解 COD)研究说明,当以乙酸、丙酸和甲酸等易降解碳源作为释磷基质时,磷的释 放速率较大,其释放速率与基质的浓度无关,仅与活性污泥的浓度和微生物的 组成有关,该类基质导致的磷的释放可用零级反响方程式表示。而其他类有机 物要被聚磷菌利用,必须转化成此类小分子的易降解碳源,聚磷菌才能利用其 代谢。4. 8.糖原糖原是由多个
17、葡萄糖组成的带分枝的大分子多糖,是胞内糖的贮存形式。 如上图所示聚磷菌中糖原在好氧环境下形成,储存能量在厌氧环境下代谢形成 为PHAs的合成的原料NADH并为聚磷菌代谢提供能量。所以在延迟曝气或者过 氧化的情况下,除磷效果会很差,因为过量曝气会在好氧环境下消耗一局部聚 磷菌体内的糖原,导致厌氧时形成PHAs的原料NADH的缺乏。4. 9. HRT对于运行良好的城市污水生物脱氮除磷系统来说,一般释磷和吸磷分别需 要1.52.5小时和2.03.0小时。总体来看,似乎释磷过程更为重要一些,因 此,我们对污水在厌氧段的停留时间更为关注,厌氧段的HRT太短,将不能保 证磷的有效释放,而且污泥中的兼性酸化
18、菌不能充分地将污水中的大分子有机 物分解为可供聚磷菌摄取的低级脂肪酸,也会影响磷的释放;HRT太长,也没 有必要,既增加基建投资和运行费用,还可能产生一些副作用。总之,释磷和吸磷是相互关联的两个过程,聚磷菌只有经过充分的厌氧释 磷才能在好氧段更好地吸磷,也只有吸磷良好的聚磷菌才会在厌氧段超量地释 磷,调控得当会形成一个良性循环。我厂在实际运行中摸索得到的数据是:厌 氧段HRT为1小时15分1小时45分,好氧段HRT为2小时3小时10分较为 合适。4. 10.回流比(R)A/0工艺保证除磷效果的极为重要的一点,就是使系统污泥在曝气池中 “携带”足够的溶解氧进入二沉池,其目的就是为了防止污泥在二沉池中因厌 氧而释放磷,但如果不能快速排泥,二沉池内泥层太厚,再高的D。也无法保 证污泥不厌氧释磷,因此,A/0系统的回流比不宜太低,应保持足够的回流第8页共9页 比,尽快将二沉池内的污泥排出。但过高的回流比会增加回流系统和曝气系统 的能源消耗,且会缩短污泥在曝气池内的实际停留时间,影响B0D5和P的去 除效果。如何在保证快速排泥的前提下,尽量降低回流比,需在实际运行中反 复摸索。一般认为,R在5070%的范围内即可。第9页共9页