钻具事故案例课件.ppt

上传人:知****量 文档编号:86245418 上传时间:2023-04-14 格式:PPT 页数:43 大小:1.69MB
返回 下载 相关 举报
钻具事故案例课件.ppt_第1页
第1页 / 共43页
钻具事故案例课件.ppt_第2页
第2页 / 共43页
点击查看更多>>
资源描述

《钻具事故案例课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钻具事故案例课件.ppt(43页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、钻具事故案例2003.11.一、GSH-23-1井1基础资料(1)表层套管:3397mm,下深209.26m。(2)裸眼:钻头直径311.1mm,钻深2328.40m。(3)钻具结构:311.1mm钻头十310mm扶正器1.87m十203mm钻铤25.94m十177.8mm钻铤10577m十l27mm钻杆。(4)钻井液性能:密度1.28g/m3,粘度43s,滤失量6mL,滤饼0.5mm,切力1020mg/m2,含砂量o.5,pH8.5。2事故发生经过下钻至最后一单根,开泵循环,划眼下放,距井底1.5m处,突然转盘负荷加重,只听咔嚓一声,钻具悬重由740kN降至200kN,判断是钻具折断,立即起

2、钻,起出钻杆40根落鱼长1924.58m,计算鱼顶应为388.72m。(5)在钻铤与钻杆连接处爆松倒扣成功,起钻时每过一个钻杆接头,遇阻8090kN起出16柱后,情况转入正常,共起出钻杆2126.60m。新 鱼 顶 为 2135.49m,鱼 长135.51m;(6)电 测 另 一 条 鱼 的 鱼 头,在 井 深1931.50m.(7)下127mm钻杆对扣,悬重增加45kN,小鱼全部捞获。(8)下3111nxn钻头通井,循环钻井液。(9)下219mm卡瓦打捞筒,内装174mm卡瓦,打捞成功,起出全部落鱼。4分析意见(1)本井两次打捞,都是用127mm钻杆直接对扣,证明钻具不是折断,而是扭劲太大,

3、把母接头胀大,造成滑扣。(2)发生事故后,在起钻前就应该用原钻具探鱼顶,本井肯定是探不到的,但得到了这个信息,起钻后就应该下311.1mm钻头探鱼顶,一支往下追,总是可以探到的。一边往下探,一边间断的转动钻具,防止钻头超过鱼顶,因为如果钻头超过鱼顶,转动时肯定是会有显示的,同时,也可以循环好钻井液,把上部井筒搞畅通,这样就可以省去前三步的作法。(3)这次事故,比较复杂,但判断准确,措施得当,加之钻井液性能好,没有发生粘吸及坍塌等现象,所以能很快解除,特别是第五步中的爆松倒扣,实为妙招。二、华北油田G13井1基础资料(1)表 层 套 管:339.7mm,下 深120.05m。(2)裸眼:钻头直径

4、215.9mm,钻深2628.80m。(3)钻 具 结 构:215.9mm钻 头 十177.8mm回 压 阀 十 177.8mm钻 铤78.7lm十 158mm钻 铤 107.15m十127mm钻杆。2事故发生经过正常起钻,因游动滑车下放太慢,就用撬杜撬刹带,未及时取出,造成刹车失灵,钻具顿入井内,井下落鱼长1014.96m,鱼顶1613.84m。吊卡顿成两半,其中一半落井,落入 井 内 的 吊 卡,长 宽 厚 302523(mm),落在井深200m处。4分析意见(1)用撬杠撬刹带,是个老毛病,各地都有这种现象,应从这次事故中吸取教训。(2)半个吊卡掉入井内,形状不规则,而且紧贴井壁,下什么打

5、捞工具都是徒劳的。下铣锥也不会把落物铣掉,而是把落物挤入井壁,只有这种办法比较好。(3)钻具在井内停留了16lh,粘吸卡钻的可能性极大,因此泡油加震击的办法是正确的。(4)1000多米钻具从1000多米的高度顿入井底,没有顿成几截,而能完整的打捞上来,也算是非常幸运的事。2事故发生经过在钻进过程中,泵压由11Mpa降到9.5Mpa,认为是钻井液中气泡多所致,又继续钻进4h,泵压下降到7Mpa,悬重由910kN降为800kN,钻具断落,落鱼长72.07m,鱼顶2536.93m.(3)下l937mm套铣筒81.62m,套铣至井深2582.74m,下放速度快,泵压上升,造成憋泵,套铣筒遇卡。用小排量

6、慢慢憋泵,开通,循环钻井液,注入原油8m3,浸泡10h,上提到1400kN,套铣筒脱扣,铣鞋和一只套铣筒落井,长10.1m,第二条落鱼井段为2582.742572.62m.(4)下反扣钻杆反扣公锥倒扣八次,倒出全部钻铤,井下只留钻头和配合接头,长0.66m.(5)下磨鞋磨铣,进足0.1m.(6)放弃打捞,注水泥300袋(15t),填井侧钻。(7)探水泥塞面,水泥塞高度只有32.23m.(8)再次注水泥300袋(15t)。(9)探 水 泥 塞 面 为 2446.06m,距 鱼 头126.94m.(10)用动力钻具侧钻,钻至井深2575m时憋钻严重,判断是钻到了套铣筒。(11)第三次注水泥500袋

7、(25t),起钻至第九柱时遇卡,开泵不通,上提1400kN,钻具卡死。(12)爆炸松扣,起出钻杆1726.50m.(13)下钻对扣,用测卡仪测卡点为2086m.(14)从 井 深 2000m处 切 割,起 出 钻 杆2001.30m。井内落鱼293.76m.(15)在井口打水泥塞,该井报废。4分析意见这是一起很简单的事故,由于处理过程中的一系列措误,终于导致全井报废。(1)打捞起钻,即使不带安全接头,也不允许用转盘卸扣,何况还带有安全接头呢?这是严重的违犯操作规程。(2)钻铤倒完后,就应打捞193.7mm的套铣筒,只有10.1m长,就是全部埋在砂子中,也能震击出来。(3)钻头和配合接头共长0.

8、66m,完全可以对扣或用打捞工具打捞。下磨鞋无论是磨钻头还是磨套铣筒都是极大的错误,是这口井上致命的一步错误。(4)套铣时下放速度快,泵压上升,是铣筒进入砂桥的象征,若及时上提数米,就可消除险象。可能司钻根本没有注意泵压,待憋泵后再上提,已经来不及了。(5)打水泥塞前,应电测井径,根据井径数据决定水泥用量。本井没有这样做,而是想当然的决定打300袋、500袋,尤其第三次打水泥塞,水泥塞长489m,水泥塞面已经到了技术套管内,大大超过了所需要的lO0150m的长度,这是造成水泥固死钻杆的主要原因。另一方面,我们也可以看出,井径不是很大,基本上是一袋水泥1m水泥塞,平均井径不到228mm,第一次注

9、水泥塞为什么失败呢?可能和井下漏失有关。(6)打水泥塞前,一定要做水泥的理化性能试验,掌握水泥的初、终凝及稠化时间,必要时用外加剂调整其性能,保证施工安全,本井可能没做这些工作。(7)爆炸松扣一定要测卡点,本井第一次爆炸松扣,就没有测卡点,带有很大的育目性。(8)用动力钻具侧钻,只要控制钻速,及时测量,是完全可以侧钻出去的,但本井却是一个失败的例证,应分析是什么原因造成的,可能是没有及时测量,育目钻进造成的。如此处理井下事故,只能把小病治成大病,大病治成死病。2事故发生经过本井已固井完井,在向场地甩钻具时,井架工把钻挺立柱推出指梁,指挥司钻起车,司钻起车过快,未扣好吊卡,即将钻铤立柱带至井口,

10、落入井中,落鱼长度31.55m,其组成如下:215.9mm扶正器十158mm钻铤一柱十215.9mm扶正器十158mm钻铤两根十127mm提升短节一个。落鱼一直落到177.8mm尾管顶部,尾管内径为157.08m,扶正器接头外径为158mm,正好顿入尾管头,成为过盈配合,鱼顶为3369.32m.3事故处理过程(1)下127mm卡瓦打捞矛打捞,上提到2000kN,不动,退出捞矛。(2)下127mm捞矛带158mm上击器打捞,震击,不动,退出捞矛。(3)下127mm捞矛带197mm上击器打捞,震击,不动,退出捞矛。(4)下127mm捞矛带203mm上击器加速器打捞,震击解卡。五、SC一1井断钻具事

11、故本井是一口预探井,设计井深6000m.1991年2月17日一开,568mm钻头钻深79m,下入508mm导管71.12m。2月22日二开,339.7mm表层套管下深1399.64m。3月31日三开,311.1mm钻头钻深3111.68m。下入244.5mm技术套管310855m。事故经过:1991年10月10日四开,至1992年6月28日钻至井深4921.9m。29日起钻换钻头,起第十柱时修吊卡活动钻具,因刹车失灵造成大顿钻,转盘损坏,大绳绷断。事故发生后焊接头循环钻井液,倒好大绳起钻,起第八柱时用转盘卸扣时吊卡开,钻具落井。鱼长4598.85m,鱼顶323.5m。钻具结构:215.9mm钻

12、头十158.8mm钻铤12根(10889m)十127mm加重钻杆37根(256.31m)十127mm钻杆446根(长42324m)。下钻对扣后上提1900kN提起,起钻完发现钻杆本体处断。鱼长979m,计算鱼顶位置3667.9m。事故教训:深井的设备在作业过程中一旦出现故障将造成大的损失,尤其是关键部位。在作业中应对这些部位进行认真的检查、维护、保养,按规定更换。井口工具不能带病工作,应及时的更换,并要有一定数量的备用工具,否则,因为一件小的工具就会酿成一次大的事故。尤其是打外围探井,远离基地,生产组织难度大,应尽早的考虑所用井工具的更换问题。六、C119井钻具落井事故埕119并设计井深250

13、0m;是一口评价井。1991年12月;11日4445mm钻头第一次开钻井深95m,339.7mm表层套管下深92.24m,1991年12月15日311.1mm牙轮钻头第二次开钻,井深1000m,244.5mm技术套管下深999.18m,1991年12月25日,215.9mmP2钻头第三次开钻。1992年1月7日,钻至井深1602.56m测斜,井斜4度,改换钻具结构纠斜。18时开始下钻,下入37柱加双根。由于下放速度快,井口偏,钻杆接头台肩挂于井口上突然遇阻,使吊卡销子弹出,一吊环随之被弹出吊卡,钻具被折断落并,鱼长1137.25m,鱼顶465.31m。由于事故发生时间极短,因此,井口人员和司钻

14、没有发现单吊环及钻具被折断;误认为吊卡被顿开而造成钻具落井,因此下光钻杆三次对扣打捞未成。通过打捞发现落鱼鱼顶与计算鱼顶不符;详细了解事故发生经过时,机房司机发现事故发生时一物体飞出插入钻台下,经全班人员详细寻找,在钻台下发现被折断的钻具。7月8日加工200mm套筒磨鞋。9日4时下入磨鞋,修鱼头磨进进尺0.3m,九时起出钻具12时下入177.8mm卡瓦打捞筒,13时35分捞住落鱼,至14时,多次上提活动钻具最大上提1400kN,钻具被提起,事故解除。事故发生后由于钻台人员紧张没有发现钻具折断,造成了解情况不真实,使第次处理不成功。当明确了井下情况后,加工磨鞋磨鱼头后采用打捞筒打捞,处理是顺利成

15、功的。这次事故说明,安全标准化作业是防止人身、工程事故的有效措施。在施工前必须对设备、工具、安全设施进行检查,保证工具设施齐全、可靠、灵活,必须使用安全吊卡销。抓好一开表层套管的井口居中校对,保持天车井口与转盘面垂直,特别是套管层序多的井,一开井口的居中尤为重要。搞好安全操作,控制下钻速度,防止顿钻或突然遇阻等特殊情况造成井下事故。七、换刹带时违章操作,造成钻具落井霸81井事故井深:1730.72时间:1977年8月7日15:30事故经过:换刹带时,游车没放在坡道上,而是吊着一柱177.8mm钻铤,用一根16mm的钢丝绳将滚筒绑在平衡梁上;将右边的刹带换好后,在换左边的刹带时,将固定滚筒的钢丝

16、绳取下后,游车失去控制下滑,一柱钻铤将井口上的钻头盒子底顿掉,钻具落井,游车也砸在转盘上。处理经过:公锥造扣后提不起来,开不开泵,倒扣、赔5根正扣钻杆和一个公锥,鱼长76.42米,反扣倒11次,有二次母接头涨扣将反扣丢在井下,最后一次下钻时操作失误,顶天立地,并砸伤一人,最后报废。八、钻具配合接头长时间不探伤造成折断阿403井事故井深:1286.93米经过:在244mm套管内磨阻流环时,410521配合接头从公扣处折断,鱼顶1233米鱼长:53.93米处理经过:下公锥捞获.另外、图参一井(32633队)、巴9井(32637队)也发生过配合接头丝扣断,造成钻具事故。教训:配合接头在使用过程中,也

17、应和钻具一样按要求探伤或更换九、起钻铤不用安全卡瓦造成钻铤落井京11井事故时间:1987年2月8日事故井深:1491.00m事故经过:2月8日起钻,最后一柱177.8mm钻铤没有用安全卡瓦,卸扣后钻铤滑入井内。处理经过:下原钻具对扣捞获。十、钻铤提升短节不用大钳紧扣,下钻时倒扣,钻铤落井。港138井(大港油田)事故时间:1977年5月6日事故井深:1532.00m事故经过:换钻头后开始下钻,在下第三柱钻铤时,待把扣上完卸掉安全卡瓦,钻工刚把卡瓦从井口提出,钻铤突然下落顿入井内。(提升短节倒扣)处理经过:原钻具对扣捞获。复习题1、5钻杆母接头允许最小长度为180mm,公接头允许最小长度为150m

18、m2、钻具事故发生的原因:疲劳破坏、腐蚀破坏、机械破坏及事故破坏。3、钻具事故的特征:悬重下降、泵压下降、转盘负荷减轻、没有进尺或放空。4、化学腐蚀的内容是什么?氧气的腐蚀、二氧化碳的腐蚀、硫化氢的腐蚀、溶解盐类的腐蚀、各种酸类的腐蚀。5、公锥的使用方法a、选择合适公锥,并检查接头丝扣和打捞丝扣;b、绘制草图,计算碰鱼和打捞方入;c、用相当于落鱼硬度的金属物检查打捞螺纹的硬度;d、配安全接头;e、下钻到鱼顶深度以上0.51.0m开泵冲洗,然后以小排量循环并下探鱼顶。根据下方深度、泵压和悬重变化判断公锥是否进入鱼顶;f、停泵加压1040kN,间隙地慢转钻具,并把压力跟上,记录转盘造扣圈数,一般34扣就可以了。此时可上提钻具,若悬重增加,证明已捞住落鱼;g、打捞起钻前,应提起钻具,然后下方到距井底23米猛放猛刹几次,检查打捞是否可靠。起钻要平稳操作,禁止用转盘卸扣;谢谢大家

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁