某重型柴油机冷却水套CFD计算及优化设计.docx

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1、某重型柴油机冷却水套CFD计算及优化设计打开文本图片集摘要:本文利用软件AVL-Fire对现有某重型柴油机冷却水套进行了CFD计算,分析冷却液的流动及压力分布。并结合实际的工程需要,对该冷却水套设计提出优化建议。通过CFD计算,对于优化后的水套进行分析,评价冷却液的流动状态,为该款发动机的水套设计提供指导意见。关键词:冷却系统;水套;CFD;优化设计ZHOUYang,ZHOU某iang-jun,LIUZhe,某IONGZhao,GAOLeiKeyWord:coolingytem;waterjacket;CFD;optimaldeign引言随着汽车产业的不断发展,市场对于重型柴油机的需求越来越高

2、。与此同时,大排量柴油机的功率密度也不断提升。伴随着功率密度提升所带来的发动机冷却问题,也越来越严峻1。发动机水套的设计,对于发动机本体的冷却至关重要。一方面,水套设计不合理,有可能会导致关键区域的冷却能力不够,从而出现缸盖开裂等现象。另一方面,冷却系统的流动损失太大,会导致冷却系统效率下降,发动机功耗增加2。在发动机水套设计过程中,CFD计算起到了至关重要的作用3。特别是针对新产品的开发,CFD计算能够在设计阶段介入工作,指导设计师对于水套内流动的组织、关键区域的流量分配等问题进行深入研究,将可能出现的风险进行排除。从而增加效率,节约成本45。本文利用软件AVL-Fire對现有某重型柴油机冷

3、却系统进行CFD计算,提出优化建议,并通过计算,对比分析了优化方案的合理性。1原方案水套计算模型建立1.1原方案水套物理模型水套模型由进口、机冷器、缸体、缸盖、出水口及各管路组成。图1显示了原方案水套模型总体图。图2对缸盖及缸体水套部分进行了说明。其中缸体和缸盖下水套缸间断开,缸体水套壁厚2mm,节流口厚度为0.5mm。缸盖下水套缸间断开缸体与缸盖之间,通过上水孔连接。上水孔的信息如表1所示。水套模型直接从发动机模型中抽取,保证准确性。计算域进口为冷却系统中水泵出口端,计算域出口为冷却系统中缸盖出水口。1.2CFD计算模型本文采用k双方程模型,标准壁面方程。将冷却液视为不可压缩流体,进口边界采

4、用体积流量,出口边界采用压力梯度为0。网格划分时,对进出口进行拉伸,拉伸长度为相应水力直径的2倍。计算介质采用体积比为50%的乙二醇水溶液,密度为1022kg/m3。进口流量根据额定点水泵流量进行换算得到。2优化方案2.1优化方案一由于原水套方案中,上水孔的布置与该机型的上一代机型不同,考虑到缸盖的兼容性,在新一代发动机中,需维持原机型的上水孔方案,具体的水孔信息如表2所示。与此同时,针对原水套方案的水流状况,进行了对应的优化设计,具体的优化方案如下图所示:2.2优化方案二在优化方案一的基础之上,结合工程经验,对缸体水套进行了更进一步的优化,形成了优化方案二。相对于优化方案一,具体的变化如下图

5、4所示:其中,各缸进水口截面积略有下降,并且各缸进水通道做成异型,同时取消了缸体水套内壁面的节流槽。缸体水套壁厚为2.25mm,节流口厚度为1.0mm。3CFD计算结果对比分析通过AVL-Fire软件对不同方案水套的流动分布进行计算,并通过对比各缸上水量、缸盖下水套流速、缸体内壁面流速、鼻梁区流速、压力损失分布等对各方案进行评价。定量说明优化方案的优势。3.1各缸上水量对比不同上水方式,会导致上水量均匀性的不同。额定工况下不同方案各缸上水量对比图如下图5所示:通过对比分析,优化方案一和优化方案二相对于原方案,各缸上水量的呈现相同的变化趋势。由于上水孔布置形式的变化,导致第1缸和第2缸上水量上升

6、,其他各缸上水量相对下降。出于兼容性方面的考虑,需要维持上水孔布置方案与其他机型相同。3.2鼻梁区流速对比鼻梁区属于发动机水套设计的关键区域,该区域热负荷较高。若冷却液流速不达标,会导致缸盖开裂,从而影响发动机的可靠性。所以对于鼻梁区冷却液流速的控制,是至关重要的工作。下图对额定工况下不同方案各缸不同鼻梁区流速进行了对比。图6(a)显示了排-排鼻梁区的流速对比。两种优化方案,排排鼻梁区的流速水平相当。相对于原方案,优化方案整体流速增加,在2-4m/之间,其中第5缸流速达到了4m/。优化方案流速水平达到了设计需求。图6(b)显示了进-进鼻梁区的流速对比。两种优化方案的进-进鼻梁区流速显现出相似规

7、律。相对于原方案,优化方案流速波动更大,但是流速水平提高。其中,第1缸的流速最低,但是也达到了设计要求。图6(c)和图6(d)分别显示了不同方案进气侧进-排鼻梁区流速和排气侧进-排鼻梁区流速对比图。由于该款发动机从之前的试验结果看,以上两区域基本不存在开裂风险,所以对于这两区域的流速要求不高。优化方案的流速水平与原方案相当,可以满足该区域的冷却需求。通过对于不同方案各鼻梁区流速的对比分析,可以发现优化方案在开裂风险比较高的排-排鼻梁区和进-进鼻梁区流速整体有所提高。在开裂风险比较低的进-排鼻梁区流速与原方案水平相当。3.3缸盖下水套流速分布对比缸盖下水套涵盖鼻梁区等关键区域,冷却液在这些关键区

8、域的流动情况,能够反映缸盖水套设计的水平。图7对比分析了额定工况下不同方案的缸盖下水套冷却液流速分布:图7(a)、7(b)、7(c)分别显示了原方案、优化方案一和优化方案二的缸盖下水套流速分布。速度标尺为0-3m/。通过对比,可以发现优化方案下水套整体流速高于原方案,同时进-进鼻梁区和排-排鼻梁区流速也高于原方案,但是各缸流动的均匀性要差。这说明缸盖水套缸间断开,能够提高各缸流动的均匀性。优化方案二相对于优化方案一,改善了缸间连接处的流动。同时,整体的流动死区面积减小。说明优化方案二中,缸盖水套中冷却液流动更合理。3.4缸体水套内壁面流速分布对比气缸内的高温物质,通过水套内壁面与冷却液进行换热

9、。在此过程中,水套内壁面的流速对于缸体的冷却起到关键作用。通过对比不同方案缸体水套内壁面的流速分布,能够了解缸体水套的冷却液流速水平。具体对比如下图8所示:通过对比分析,优化方案相对于原始方案,缸体内壁面冷却液流速明显水平明显提高。缸体水套上部不存在流动死区,流速高于1m/,缸体水套下部流动死区相对小很多。此外优化方案二的水套冷却液流动状态更合理,流动死区面积更小。这说明,优化方案二对于冷却液在缸体水套中的流动有明显的改善。3.5压力损失分布对比合理的水套设计,一方面要兼顾关键区域的流动状态,另一方面要考虑系统的压力损失。压力损失太大,会提高水泵的性能要求,从而增加水泵的功耗,恶化燃油经济性,

10、所以在水套设计过程中,希望尽可能降低压力损失。下图对不同方案的压力损失水平进行了对比分析。通过分析,可以发现优化方案二压力损失水平最低,为78.18kPa,优化方案一压力损失水平最高,为81.7kPa。机冷器部分,各方案压力损失水平相当。缸体部分,原方案压力损失远低于优化方案,具体原因是上水孔布置方式不同。原方案采用进排气两侧上水,在增加流通面积的同时,降低了缸体出口的背压。缸盖部分,原方案的压力损失要大于优化方案。这是因为原方案缸盖缸间断开,冷却液流动受阻。从总體压力损失来看,优化方案二压力损失最低。4总结本文根据工程需要,对原有某柴油机水套进行了优化设计。运用软件AVL-Fire对原始方案水套进行CFD计算,通过对于结果的分析,结合工程经验,对于水套提出了两种优化方案。经过CFD计算,从各缸上水量、鼻梁区流速、缸盖下水套流速分布、缸体水套内壁面流速分布和压力损失分布等五个方面,对不同方案的水套进行了对比分析,最终证明优化方案二不管是从工程需求上,还是流动表现上,都是最优的选择。本文所呈现的工作,一方面在工程上对目标发动机的冷却水套进行了优化设计,另一方面详细说明了在进行发动机冷却水套CFD计算时,需要从以上五个方面对计算结果进行详细分析,对于后续工作的开展具有一定的指导意义。

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