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1、一、小组概况一、小组概况小组情况小组情况小组名称小组名称配电班配电班QC小组小组课题名称课题名称提高提高X北线供电可靠率北线供电可靠率小组类型小组类型现场型现场型组长组长1成立日期成立日期2009.1注册时间注册时间2010.1活动时间活动时间2011.3-2011.10注册编号注册编号09300小组成员小组成员姓名姓名性别性别年龄年龄文化程度文化程度职务职务组内分工组内分工1男男48大本大本班长班长全面负责全面负责2男男50大专大专配电主办配电主办顾问顾问3男男32大专大专配电主办配电主办图表绘制图表绘制4男男38高中高中配电技工配电技工现场查勘现场查勘5男男27大专大专配电主办配电主办现场
2、调查现场调查6男男27大专大专配电主办配电主办对策实施对策实施近期完成课题近期完成课题降低台区线损率降低台区线损率小组荣誉小组荣誉XX供电公司供电公司QC成果三等奖成果三等奖第1页/共35页理由一、供电可靠率:指某条10KV线路一个月或一年内的实际运行时间,与该月或一年总时间的比值,它的值越高,则该条线路的供电可靠率越高,为生产提供重要保证。理由二、10kVX北线为23个村5009户居民和54个厂矿企业供电,该条线路的可靠性直接关系到老百姓的稳定用电。理由三、10kVX北线在4-10月供电可靠率平均为98.96%,远远低于本局99.84%要求。理由四:在2010年城网大修计划已下达,该条线路可
3、根据计划进行相应的改造,有望将线路全面改造,将可靠性提升到99.84%。为此我们配电班QC小组选定了活动课题:提高10kVX北线供电可靠性。二、选题理由第2页/共35页三、4-10月可靠性示意图本局要求供电可靠率99.84%我班结症我们的课题提高X北线供电可靠率97.50%98.00%98.50%99.00%99.50%100.00%4月5月6月7月8月9月10月X X北线4 4-10-10月供电可靠率分析表结论:X X北线4-104-10月供电可靠率远远低于本局要求我班供电可靠率中心要求平均障碍率第3页/共35页四、现状调查故障跳闸原因饼分图雷击跳闸43%树障短路跳闸14%外力破坏跳闸14%
4、设备老化29%跳闸现状跳闸现状20102010年年引起跳闸次数引起跳闸次数所占故障跳闸百分比所占故障跳闸百分比4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月雷击雷击瓷瓶破裂瓷瓶破裂0 00 00 01 10 00 00 03 343%43%避雷器击穿避雷器击穿0 00 00 00 02 20 00 0树障树障树枝多造成短树枝多造成短路跳闸路跳闸0 01 10 00 00 00 00 01 114%14%外力破坏外力破坏施工车挂断线施工车挂断线路路0 00 01 10 00 00 00 01 114%14%设备老化设备老化线路弓子线断线路弓子线断裂裂1 10 00 00
5、 00 00 00 02 229%29%变压器烧坏变压器烧坏0 00 00 00 00 01 10 0跳闸次数合计跳闸次数合计1 11 11 11 13 31 10 07 7100%100%雷击和设备老化雷击和设备老化是X北线供电可靠率低的主要症结之一主要症结之一第4页/共35页(二二)、跳闸故障的处理时间、跳闸故障的处理时间处理雷击跳闸故障处理雷击跳闸故障时间长时间长是X北线供电可靠率低的主要症结之二主要症结之二跳闸原因跳闸原因跳闸时间跳闸时间恢复送电时间恢复送电时间处理故障时间处理故障时间 (停电时间)(停电时间)线路在该段时间线路在该段时间所带负荷所带负荷损失的售电量损失的售电量雷击雷击
6、瓷瓶破裂瓷瓶破裂7 7月月23日日07:30 0707月月23日日12:30 5 5小时小时 3000KVA 3000KVA 5000Kwh 5000Kwh 避雷器击穿避雷器击穿8 8月月07日日17:500808月月07日日23:306.86.8小时小时2000KVA2000KVA3000Kwh3000Kwh避雷器击穿避雷器击穿8 8月月08日日09:000808月月08日日13:004 4小时小时4000KVA4000KVA5000Kwh5000Kwh树障树障树枝多造成短路跳树枝多造成短路跳闸闸5 5月月25日日10:200505月月25日日12:001.61.6小时小时2000 KVA2
7、000 KVA3500Kwh3500Kwh外力破坏外力破坏施工车挂断线路施工车挂断线路6 6月月27日日08:100606月月27日日10:102 2小时小时3500 KVA3500 KVA4000Kwh4000Kwh设备老化设备老化线路弓子线断裂线路弓子线断裂4 4月月30日日22:110404月月30日日00:101.91.9小时小时800 KVA800 KVA900Kwh900Kwh变压器烧坏变压器烧坏9 9月月11日日09:300909月月11日日13:304 4小时小时3000 KVA3000 KVA5500Kwh5500Kwh平均处理时间(小时)1.62设备老化雷击1051树障外力
8、破坏2.85.2第5页/共35页(三)线路设备分布表10kV10kVX X北线配电设备统计表北线配电设备统计表序号序号变电站名称变电站名称电压电压等级等级所属线路所属线路名称名称支线令克支线令克分界开关分界开关备注备注线路令克线路令克数量数量型号型号数量数量1 1XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线工人新村支线工人新村支线1 10 02 2XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线西西XXXX支线支线1 10 03 3XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线二武林分支线二武林分支线1 10 04 4XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线中庵分支线中庵
9、分支线1 10 05 5XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线西武林分支线西武林分支线1 10 06 6XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线么山支线么山支线1 10 07 7XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线西道头分支线西道头分支线1 10 08 8XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线台道头支线台道头支线1 10 09 9XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线道北店支线道北店支线1 10 01010XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线东杨格支线东杨格支线1 10 01111XXXX变电站变电站10kV10kVX
10、X北线北线水库支线水库支线1 10 01212XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线小黄支线小黄支线1 10 01313XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线自来水支线自来水支线1 10 01414XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线北刘章支线北刘章支线1 10 01515XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线东武林支线东武林支线1 10 01616XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线卧龙支线卧龙支线1 10 01717XXXX变电站变电站10kV10kVX X北线北线4848杆杆1 1老化失灵老化失灵缺少干线分界开关缺少干线分界
11、开关是X北线供电可靠率低的主要症结之三主要症结之三第6页/共35页结论结论造成造成X北线供电可靠率低北线供电可靠率低的症结的症结一、雷击跳闸和设备老化跳闸次数多。二、雷击处理时间长。三、没有分界开关,造成干线停电时间长。第7页/共35页五、目标确定五、目标确定(一一)、针对雷击和设备老化跳闸次数多确定目标:、针对雷击和设备老化跳闸次数多确定目标:在在2011年的故障跳闸高发期,即年的故障跳闸高发期,即4-10月,将跳闸次数控制月,将跳闸次数控制在在2次以内次以内目标目标5次我们的目标:通过努力,力争实现跳闸将至为2次。2次第8页/共35页目标可行性分析目标可行性分析一、其它线路在故障跳闸高发期
12、,一、其它线路在故障跳闸高发期,雷击跳闸有低于雷击跳闸有低于1次的记录次的记录(如:铜材线如:铜材线)。二、只需将雷击和设备老化跳闸故障二、只需将雷击和设备老化跳闸故障的原因解决的原因解决50%,即可达到目标,即可达到目标,而做到这一点是不难的。而做到这一点是不难的。目标可行目标可行第9页/共35页(二二)、针对雷击故障耗费时间长确定目标:、针对雷击故障耗费时间长确定目标:目标目标将处理雷击故障的平均时间控制在将处理雷击故障的平均时间控制在2小时以内小时以内5.2小时10864202小时第10页/共35页目标可行性分析目标可行性分析一、将处理雷击故障的平均时间控制在一、将处理雷击故障的平均时间
13、控制在2小时以内小时以内是上级针对我班的实际情况而制定的标准、是上级针对我班的实际情况而制定的标准、是有科学根据的,必须达到。是有科学根据的,必须达到。二、其它供电区处理雷击故障的平均时间有低于二、其它供电区处理雷击故障的平均时间有低于2小时的记录。小时的记录。三、小组成员质量改进意识强,对实现目标有很大信心。三、小组成员质量改进意识强,对实现目标有很大信心。目标可行目标可行第11页/共35页(三三)、针对干线缺少分界开关确定目标:、针对干线缺少分界开关确定目标:(三三)、针对干线缺少分界开关确定目标:、针对干线缺少分界开关确定目标:目标目标X北线干线增加北线干线增加3个分界开关个分界开关 3
14、个0第12页/共35页目标可行性分析目标可行性分析一、一、2011年城网改造计划已下达,各项材料即将到位。年城网改造计划已下达,各项材料即将到位。二、小组对二、小组对X北线负荷及线路已经进行全面规划和设计。北线负荷及线路已经进行全面规划和设计。三、小组成员质量改进意识强,对实现目标有很大信心。三、小组成员质量改进意识强,对实现目标有很大信心。目标可行目标可行第13页/共35页(四四)、总目标:针对、总目标:针对X X北线供电可靠率低确定目标:北线供电可靠率低确定目标:目标目标将将X北线供电可靠率提高到北线供电可靠率提高到99.84%目标99.84现状98.96第14页/共35页目标可行性分性:
15、目标可行性分性:一、将供电可靠率提高到一、将供电可靠率提高到99.84%99.84%是上级要求,是上级要求,一定要达到。一定要达到。二、只要实现了前面三个小目标,可使二、只要实现了前面三个小目标,可使X X北线北线供电可靠率达到供电可靠率达到99.00%99.00%以上。而通过论证,以上。而通过论证,前面三个目标是能实现的。前面三个目标是能实现的。通过努力能实现目标第15页/共35页年年雷雷雨雨天天数数约约20天,属多雷区天,属多雷区瓷瓷瓶瓶破破裂裂严严重重绝绝缘缘程程度度低低、村村变变压压器器,令令克克淘淘汰汰、导导线线为为裸裸铝线铝线防防雷雷设设施施存存在缺陷在缺陷管理体制不健全管理体制不
16、健全巡视不到位巡视不到位六、原因分析六、原因分析(一一)、雷击和设备老化跳闸多的原因分析:、雷击和设备老化跳闸多的原因分析:雷击、设备老化雷击、设备老化跳闸次数多跳闸次数多人人接地线连接夹板接地线连接夹板锈蚀严重锈蚀严重接地线埋深不够接地线埋深不够机机避避雷雷器器未未起起到防雷作用到防雷作用避雷器老化避雷器老化物物法法巡巡线线手手段段落落后后,对线路规划不全对线路规划不全环环第16页/共35页7 7否否由经验丰富的老职工担任巡线任务,巡线由经验丰富的老职工担任巡线任务,巡线巡线巡线现场现场验证验证4 4序序号号末端因素末端因素验证验证方法方法验证结果验证结果是否是否要因要因1 1现场现场验证验
17、证否否避雷器老化未试验,容易使设备遭受雷击。避雷器老化未试验,容易使设备遭受雷击。是自然因素,只要做好防雷设施,所占比是自然因素,只要做好防雷设施,所占比例不大。例不大。调查调查分析分析地处多雷区地处多雷区否否手段不是主要原因手段不是主要原因调查调查分析分析手段落后手段落后6 6是是设备老化设备老化现场现场验证验证经验证,接地线埋深均达经验证,接地线埋深均达0.80.8米,符合技术要求。米,符合技术要求。现场现场验证验证接地线埋深不够接地线埋深不够3 3序序号号末端因素末端因素验证验证方法方法验证结果验证结果是否是否要因要因管理体制不健全管理体制不健全调查调查分析分析责任层层落实,定点到人,领
18、导与职工人责任层层落实,定点到人,领导与职工人人签定目标责任书,体制比较健全人签定目标责任书,体制比较健全否否2 2接地电阻连接夹接地电阻连接夹板锈蚀严重板锈蚀严重现场现场验证验证经现场验证,接地线及夹板已涂防锈漆,经现场验证,接地线及夹板已涂防锈漆,有轻微锈蚀现象。有轻微锈蚀现象。否否5 5避雷器老化、未避雷器老化、未试验试验试验,运行中的避雷器大多已老化或击试验,运行中的避雷器大多已老化或击穿,不但起不到防雷作用,反而增加了设穿,不但起不到防雷作用,反而增加了设备被雷击的机率备被雷击的机率是是 雷击跳闸次数多的要因确认雷击跳闸次数多的要因确认:瓷瓷瓶瓶破破裂裂严严重重绝绝缘缘程程度度低低、
19、村村变变压压器器,令令克淘汰、导线为裸铝线克淘汰、导线为裸铝线第17页/共35页(二二)、处理雷击耗费时间长的原因分析:、处理雷击耗费时间长的原因分析:处理雷击耗费时间长处理雷击耗费时间长人人难以发现故障点难以发现故障点职工判断故障的经验不足职工判断故障的经验不足对缩短停电时间的重要性对缩短停电时间的重要性认识不够认识不够机机查找故障的设备欠缺查找故障的设备欠缺物物线路太长、支路太多线路太长、支路太多太复杂太复杂常用备品备件准备不充分常用备品备件准备不充分法法处理故障流程不科学处理故障流程不科学环环山路崎岖、交通不便山路崎岖、交通不便第18页/共35页 处理雷击故障耗费时间长的要因确认:处理雷
20、击故障耗费时间长的要因确认:否常用备品备件准备不充分5序号末端因素验证方法验证结果是否要因1职工 判 断故障的经验不足现场调查由经验丰富的老职工担任巡线任务,有充足的经验否3查找故障的设备欠缺调查分析跳闸后的故障查找全凭职工的肉眼和经验,但大部分故障(如:瓷瓶破裂)不登上杆塔是很难发现的,这样既耗费了时间,又浪费了人力是处理故障流程不科学否道路崎岖,交通不便2对缩短停电时间的重要性认识不够调查分析部分职工意识淡薄,对缩短停电时间重要性认识不够,但比例不大否否常用了备品备件,如登高工具、保险工具等,班里比较齐全现场调查4序号末端因素验证方法验证结果是否要因1职工 判 断故障的经验不足现场调查3调
21、查分析是6调查分析班里老 职工处理故障流程比较老套,但时间并不慢,时间主要耗费在查找故障上调查分析虽是农村,但基本上实现了村村通公路,耗费时间所占比例不大2对缩短停电时间的重要性认识不够调查分析第19页/共35页七、要因确认七、要因确认(一一)、雷击和设备老化跳闸次数多的要因确认、雷击和设备老化跳闸次数多的要因确认:(二二)、处理雷击故障时间长的要因确认、处理雷击故障时间长的要因确认:(三三)、缺少分界开关的要因确认、缺少分界开关的要因确认:要因确认一:要因确认一:1、避雷器老化、未试验、避雷器老化、未试验2、设备淘汰,未更换。、设备淘汰,未更换。是是要因确认二:要因确认二:缺少故障查找工具。
22、缺少故障查找工具。跳闸后的故障查找全凭职工的肉眼和经验,但大部分故障(如:瓷瓶破裂)不登上杆塔是很难发现的,这样既耗费了时间,又浪费了人力。是是要因确认三:要因确认三:计计划划没没有有下下达达,线线路路规规划划不不健健全。全。是是第20页/共35页八、制定对策八、制定对策序号序号要要 因因对对 策策目目 标标措措 施施地点地点完成完成时间时间负责人负责人1 1避雷器老化未试验避雷器老化未试验即即时时检检查查更更换换避避雷雷器器使使避避雷雷器器真真正正起起到到防防雷雷作作用用,符符合合上上级要求。级要求。测测量量所所有有避避雷雷器器,对对不不符符合合要要求求的的,全全部部更换更换所所有有避避雷雷
23、器器的的杆杆塔塔和和台台架变架变2011.3.162011.3.16刘桂强刘桂强2 2设备老化设备老化更换淘汰设备更换淘汰设备线线路路和和设设备备全全部部绝绝缘化缘化1 1、将将干干线线及及支支线线工工作作线线全全部部更更换换为为绝绝缘缘导导线线。2、将将变变压压器器更更换换315kVA节节能能型型。3、更更换换台台区区令令克克。4、更换支线令克。、更换支线令克。10kV10kVX北线北线2011.3-2011-72011.3-2011-7王学政王学政3 3查找设备欠缺查找设备欠缺配备故障查找设备配备故障查找设备使使查查找找故故障障点点的的时时间缩短间缩短20%。1 1、新新购购3支支夜夜视视
24、望望远远镜镜和和3支支高高清清望望远远镜镜。2、申申请请海海王王夜夜视视灯灯20支。支。配电班配电班2011.82011.8张晓峰张晓峰4 4缺少分界开关缺少分界开关增加分界开关增加分界开关降低事故时间降低事故时间合合理理规规划划线线路路,加加装装3台分界开关。台分界开关。10kV10kVX北线北线2011.82011.8高荣波高荣波第21页/共35页九、对策实施九、对策实施实施一、解决避雷器老化、未试验问题实施一、解决避雷器老化、未试验问题要因:避雷器老化、未试验。要因:避雷器老化、未试验。对策:即时检查、更换避雷器对策:即时检查、更换避雷器实施:实施:20112011年年3 3月月1616
25、日,制定出具体检修方案,报供电部审批同意后,日,制定出具体检修方案,报供电部审批同意后,于于3 3月月1818日组织配电班进行测量更换工作,通过日组织配电班进行测量更换工作,通过7 7个工作日,到个工作日,到3 3月月2727日,共日,共测量、更换不合格避雷器测量、更换不合格避雷器3535只。只。实施后:实施后:经区领导检查,审核,达到上级要求。经区领导检查,审核,达到上级要求。第22页/共35页实施二、设备老化问题实施二、设备老化问题要因:设备老化要因:设备老化对策:更换淘汰设备对策:更换淘汰设备实施:实施:20112011年年3 3月月2828日,班长拟定好检修计划,做好一切准备工作,于日
26、,班长拟定好检修计划,做好一切准备工作,于4 4月月4 4日日-7-7月月2020日,日,组织全班更换组织全班更换X X北线干线及支线工作线绝缘导线北线干线及支线工作线绝缘导线0.8KM0.8KM、更换、更换2525个村台区个村台区315kVA315kVA节能型变节能型变压器、更换压器、更换1616组支线令克、更换不合格瓷瓶组支线令克、更换不合格瓷瓶2525片、更换片、更换3434组台区令克。组台区令克。实施后:实施后:绝缘程度高,彻底解决绝缘程度高,彻底解决设备老化造成跳闸。设备老化造成跳闸。第23页/共35页实施三、解决巡线设备欠缺问题实施三、解决巡线设备欠缺问题要因:要因:1、巡线设备欠
27、缺、巡线设备欠缺对策:配备的巡线设备。对策:配备的巡线设备。实施:实施:1 1、20112011年年3 3月月2020日,购进日,购进3 3只夜视望远镜及只夜视望远镜及3 3只只高清晰望远镜。高清晰望远镜。2 2、申请海王夜视灯、申请海王夜视灯2020支。支。3 3月月2424日到位。日到位。实施后:实施后:5月月25日日19时时25分,发生了一次分,发生了一次X北线跳闸事故,经用夜视望远镜很清晰地发现北线跳闸事故,经用夜视望远镜很清晰地发现X北线北线16#杆杆A相瓷瓶有裂纹,立即进行了更换工作。相瓷瓶有裂纹,立即进行了更换工作。,20时时55分试送电成功。停电时间为分试送电成功。停电时间为1
28、小时小时30分(分(1.2小时小时),较以前缩短,较以前缩短3/4。第24页/共35页实施四、解决分界开关欠缺问题实施四、解决分界开关欠缺问题要因:要因:1、分界开关欠缺、分界开关欠缺对策:增加分界开关。对策:增加分界开关。实施:实施:1 1、合理规划线路,加装合理规划线路,加装3台分界开关台分界开关。在线路中间处。在线路中间处#61#61杆、分支线较多的杆、分支线较多的#81#81杆、用电村较多的杆、用电村较多的#112#112杆处。杆处。实施后:彻底解决因小故障,导致全线停电,影响送电时间的情况。实施后:彻底解决因小故障,导致全线停电,影响送电时间的情况。第25页/共35页十、效果检查十、
29、效果检查(一一)、实施前后对比及目标值检查、实施前后对比及目标值检查60%3瓷瓶破裂雷击跳闸次数合计其它外力破坏树竹跳闸现状(2004年)杨浩枝被人搭在A、B两相之间造成短路树竹多造成短路跳闸变压器被雷击烧坏高压跌落保险瓷棒破裂10112引起跳闸次数100%10%10%20%所占故障跳闸百分比100%40110101跳闸次数合计000000000外力破坏25%10010000树竹多造成短路跳闸50%20100100巡视无异常25%10000001雷击使变压器烧坏跳闸现状2005年6月7月8月引起跳闸次数10月所占故障跳闸百分比5月4月9月43.%瓷瓶破裂雷击跳闸次数合计设备老化外力破坏树障跳闸
30、现状(2010年)工作线断、变压器烧施工车挂断线树枝多造成短路跳闸避雷器击穿避雷器击穿7211引起跳闸次数100%29%14%14%所占故障跳闸百分比100%10010000跳闸次数合计000000000外力破坏0%00000000树枝多造成短路跳闸100%10010000巡视无异常0%00000000雷击使变压器烧坏跳闸现状2011 年6月7月8月引起跳闸次数10月所占故障跳闸百分比5月4月9月第26页/共35页实现了预定目标实现了预定目标第27页/共35页(二二)、处理雷击故障的时间对比、处理雷击故障的时间对比实现了预定目标实现了预定目标5.2小时10864202小时1.2小时实施前目标实
31、施后第28页/共35页(三三)、总目标值检查、总目标值检查2011年4-10月X北线供电可靠率统计表月份该月总时间(h)事故跳闸次数(次)实际停电时间(h)供电可靠率8月7441199.84%9月72000100%10月74400100%计划停电次数(次)0000合计51360099.84%7月74400100%6月72000100%5月74400100%4月72000100%0000实际停电时间(h)00000000停电总时间(h)00001.2001.2 通过本次活动,使通过本次活动,使X北线供电可靠率由北线供电可靠率由2010年的年的98.89%提高到现在的提高到现在的99.84%,完成
32、了上级下达给我班的指标,达到了本次完成了上级下达给我班的指标,达到了本次QC活动的目的。活动的目的。结论:结论:实施后99.84%实施前98.89%目标实现了目标实现了第29页/共35页效果检查二、效果检查二、直接经济效益直接经济效益(一一)、实施前后,由故障跳闸造成了售电量损失统计表、实施前后,由故障跳闸造成了售电量损失统计表实施前实施前实施后实施后跳闸原因跳闸原因停电时间停电时间总和总和(h)造成的受电量损失造成的受电量损失总和总和(Kwh)跳闸原跳闸原因因跳闸时间跳闸时间停电时间停电时间(h)线路在当时所带线路在当时所带负荷负荷(KVA)损失的售电损失的售电量量(Kwh)雷击雷击15.8
33、13000雷击雷击2011.81.23000KVA4000Kwh树障树障1.63500其它其它外力破坏外力破坏24000树竹树竹设备老化设备老化5.96400其它其它合计合计25.226900合计合计(二二)、经济效益、经济效益 项项 目目实实 施施 前前(Kwh)实实 施施 后后(Kwh)挽挽回回的的售售电电量损失量损失(Kwh)售售 电电 均均价价(元元)经经 济济 效效益益(元元)所损失的售电量所损失的售电量269004000229000.6214198设备费设备费(6只望远镜、只望远镜、20支海王夜视灯支海王夜视灯)-9900元元吊车及台班费吊车及台班费-4000元元298第30页/共
34、35页效果检查二、效果检查二、社会效益社会效益1 1、提高了设备的运行可靠性,保证了电网的健康安全运行。、提高了设备的运行可靠性,保证了电网的健康安全运行。2 2、减少了非计划停电时间,提高了供电质量,保障了用户的正常用电。、减少了非计划停电时间,提高了供电质量,保障了用户的正常用电。3 3、通过本次活动,增强了小组成员的质量意识,团队和作及集体攻关能、通过本次活动,增强了小组成员的质量意识,团队和作及集体攻关能力。力。第31页/共35页十一、巩固措施十一、巩固措施一、加强防雷设施和设备的定期巡视检查。二、定期或不定期对线路进行巡视检查工作,保证线路健康、稳定运行。三、专门组织一次对X北线的设
35、备,特别是:令克、避雷器、变压器的全面检查工作,发现不合格的及时处理。第32页/共35页十二、今后打算十二、今后打算 本次QC活动成果的取得,是全体运行管理人员集体努力的结果,利用QC 小组的有效工具,确保了该课题的顺利完成。通过开展QC小组活动,小组成员都能积极出谋划策,使每个人的能力都得到了很好的发挥和锻炼,大家一致认为在日常的管理工作中,利用现代质量管理的思想和方法,挖掘潜力,将能够产生最大的经济效益和社会效益。下一步,我班将积极探索先进的管理经验和管理方法,保证线路可靠性提高,为我单位的管理工作水平做出更大的贡献!第33页/共35页第34页/共35页2023/3/20感谢您的观看。第35页/共35页