2013年空分设备检修总结.pdf

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1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 1 空分车间 2013 年设备检修与维护工作总结 2013年即将过去,现将一年来空分车间设备管理的主要工作分七项做总结。一、设备资料管理 截止 2013 年 12 月,我车间设备管理台账共计 20 项,包括动设备台账、静设备台账、盘车记录台账、设备润滑台账、设备档案、检修票汇总台账、检修方案台账等。现就以下台账做重点说明。1、及时更新设备档案 我车间设备档案由动设备档案、静设备档案组成,共计 62 册(动设备 21 册,静设备 41 册)。以 2013 年度的设备日常检修工作、2013 年度停车大检修及 2013 年设备定检内容为基础,

2、及时更新,详细记录检修过程,记录内容包括更换零部件名称、数量、检修时间及设备故障原因分析等。通过建立完整的设备档案,我们能够及时分析设备故障产生的原因并总结设备管理经验,为下一步合理制定设备检修计划、上报备品备件计划及材料计划提供了可靠准确地依据。2、检修工作票管理 2013 年度我车间检修工作票累计 758 张,其中大检修工作票 137 张,大检修工作票单独装订存档,归 2013 年大检修档案,其余检修票以每月 25 日截止装订存档,归 2013 年工作票管理档案中。检修工作票的检修内容、安全措施、安全注意事项、危险源辨识及预防措施、工艺处理意见均严格按照规范填写。车间设备与工艺技术员、工艺

3、主任本着负责任的态度,根据检修内容详细填写检修票的安全隔离措施,并监督工艺操作人员严格执行,确保每一项检修工作,既能保证检修人员的安全,又能保质保量、安全高效地完成。3、整理动、静设备台账及特种设备台账 2013 年设备台账重新统计统计结果如下:K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 2 主要动设备共计 60 台,主要静设备共计 113 台(不包含滤网),压力容器共计43 台,现用安全阀共计 96 台。根据技术部下发的设备台账管理的文件精神,我们仔细查找设备基础资料,并现场抄录设备铭牌,详细记录设备的设计参数和运行参数及制造标准规范,努力提高设备台账的准确性。在设备台账的整理

4、过程中,仍存在许多不足和缺点,部分设备的技术参数因缺少基础资料无法填写,如 A/B 套冷箱内的静设备只能依靠图纸及装箱清单统计,且部分装箱清单及图纸并不能清楚的反映设备的技术参数,因此降低了静设备台账的准确性。针对上述问题,我车间将缺失资料的设备统计并及时上报技术部,由技术部联系并完善缺失资料,努力提高设备清册的准确性。我车间经过不断地完善设备基础资料,目前各类设备台账齐全,设备档案信息基本准确,对于现阶段存在的问题我们将一如既往的加以修订和完善。在 2014 年的设备管理工作中,我们将继续完善和修订设备的技术参数和设备维护的资料,努力使我们的设备基础资料全面、准确,为我车间的设备设备管理提供

5、技术保障,确保设备基础资料的时效性、准确性和参考价值。二、设备检修管理总结 1、重点检修项目 2013 年空分车间重点检修工作主要围绕 4 月份大检修(机组大修)、氧泵检修、SH-50201B 蒸汽加热器大管束消漏、FIC292A/B 氧管线流量计更换垫片等进行。1.1、2013 年大检修 2013 年度大检修工作以 A/B 套机组检修为主线,全面检查了 A/B 套机组低压缸(DMCL1204)、中压缸(2MCL1203)、汽轮机(T7574/T7575)的内部零部件及安装间隙,并详细记录,整个检修过程严格按照三级验收规定进行。本次大检修解决了 B 套低压缸(DMCL1204)进口导叶无法全开

6、的问题,经电仪车间与陕西众鑫公司共同协调,K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 3 调整气缸行程及导叶位置予以解决,目前能全开全关,保证了 B 套压缩机充足的进气量,提高了机组的运行效率和稳定性。同时,在检修过程中发现 B 汽轮机中间气封 60%以上密封齿断裂和变形,经三方(技术部、众鑫公司、车间)确认后,依据合同规定由陕西众鑫公司联系杭汽更换该中间气封,其件号为 2-5887-7574-18。A/B套增压机检修过程中,更换 A 套增压机驱动端和非驱动端碳环密封,更换 B 套增压机非驱动端碳环密封,目前运行良好。在 A/B 套机组检修完的试车过程中,发现 A套汽轮机的径向轴

7、承温度偏高,超过修前最高温度值,遂决定检查轴承,该径向轴承由上、下两块瓦组成,检查结果为下瓦支撑面有明显的磨痕,陕西众鑫挑选经验丰富的钳工师傅对该瓦的高点进行刮削,刮削面积约占下瓦面的 40%。刮瓦完成后回装,重新重转 A 套汽轮机,轴承温度正常。2013 年机组大修完,运行中出现的问题是 B 套中压缸径向轴承测点超标,经公司技术部、电仪、空分讨论后一致认为时该探头接线断裂,为保证 B 套机组稳定运行,将该测点的连锁摘除。同时出现 A/B套油系统仪表管线接头漏油情况,以及 B 套空压机二段气体冷却器温度偏高 10的问题。上述的问题无法在开车时处理,只能汇总到 2014 年停车检修计划中,暂时维

8、持正常生产。1.2、液氧泵检修 空分车间 4 台液氧泵故障频发,不仅成为困扰车间的问题,也是影响公司正常生产的大问题。我车间的液氧泵检修频繁,备品备件消耗极大,检修费用高,成为我车间设备管理中的一个软肋。2013 年 6 月 30 日,由陕西众鑫公司检修安装的 A1#液氧泵,在运行中发现密封气温度迅速上涨至零上,车间及时安排中控操作人员停泵,并联系电气、机修检查,发现该泵已盘不动车。解体后发现该泵的锥形套、轴因摩擦产生高温粘接,轴、锥形套、DU-衬套报废,定距套、中段 DU-衬套磨损严重,给车间的稳定生产及公司的K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 4 年度产量完成带来极大

9、的隐患。液氧泵问题急需公司联系解决。截止目前,我公司检修的液氧泵最长运行时间仅为 6 个月,远远小于 2010 液氧泵原始安装时的运行时间(连续运行 2-3 年不检修),且检修完泵运行时的振动值高于原装的 0.7mm/s。针对目前的情况,我们迫切的期望公司能够请液氧泵厂家到厂指导,对该泵的性能全面评估,学习国外厂家的检修经验,找出我们检修中存在的问题,为我们能够独立、高质量的完成液氧泵的检修提供技术支持。1.3、SH-50201B 蒸汽加热器检修 B 套蒸汽加热器在运行过程中出现污氮水份含量超标,要求值5ppm,实际值为污氮中水份含量最高 67.33ppm,二氧化碳要求值1ppm,实际值53.

10、1ppm 中控DCS 显示断线。针对出现的问题,车间及时上报公司,并查找原因。最后确定为该蒸汽加热器内漏。2013 年 10 月 7 日开始着手解决。首先查图纸,确定加热器结构。然后制定检修方案与工艺隔离方案,并落实检修材料以及完善安全措施等。公司领导对此事高度重视,我车间与技术部、检修人员争分夺秒按计划逐项开展。SH-50201B蒸汽加热器按照下面步骤实施:确定检修方案与隔离方案-停车按方案检修-检测漏点(壳体冲压法)-确定大管束泄漏-大管束顶部开孔确定泄露位置并标记-大管束底部开孔-制作堵头堵漏-管束封头焊接复位-水压试漏-大管束顶部有漏点焊接消漏-二次试压合格-并入系统运行。1.4、FI

11、C-292A/B 氧管线流量计消漏 2013 年 6 月 5 日,空分车间现场巡检人员发现 FIC-292A 孔板处泄露,车间紧急联系机修紧固,无效后连夜更换该流量计前后法兰垫片及孔板垫片,消除隐患。车间以此事为契机,举一反三,组织全体人员对机组、分馏装置各静密封点全面检查,积极联系机修消除漏点。在检查 FIC-292B 氧管线流量计时,发现前后法兰漏氧气。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 5 紧固无效后,决定更换垫片,在更换过程中发现,由于工程安装失误,B 套氧管线流量计法兰与 A 套流量计法兰装反,导致 B 套前法兰的凹面与孔板的凹面相对,现有的缠绕垫根本无法满足使

12、用要求。车间将该情况上报技术部并提出解决方案,技术部同意,车间提供外购不锈钢锻件圆环及 B 型缠绕垫的规格型号,由公司紧急采购,材料到厂后联系机修及时更换,目前运行良好。1.5 A/B 套冷凝液管更换 A/B 套冷凝液管由于冷凝液的长期冲刷,导致该管线出现 7 处泄露点,经多次带压堵漏,仍不能彻底解决泄露问题。车间商议后决定更换该条管线,并在该管线与冷凝液总管连接处加装阀门 Z41H-150LBC DN150 一台,并提前预制管道,在不影响生产的情况下将 A/B 套冷凝液管道更换,消除漏点。2、设备定检完成情况 空分车间 2013 年设备定检项目共计 40 项,截止 12 月 20 日全部完成

13、,检修内容主要以动设备检修为主,包括机组油泵、汽轮机顶轴油泵、机组注水泵、冷凝液泵、冷冻水泵、冷却水泵、中压氮循环水泵、高压氮泵、液氧泵、液氩泵以及提升机的检查与检修,目前,B1#冷却水泵、B1#冷冻水泵由于电机故障,A 套液氧泵无备泵及液氩泵无备泵,其他动设备均有互备。3、设备日常维护保养 我车间日常维护工作以消缺补漏为主,车间现场巡检人员每天按时巡检,采用测振仪监测各类泵的振动情况,并及时记录。水泵运行以每月 15 日为节点,定期切换,确保水泵都能在最佳状态下工作。机泵油品添加严格按照技术部下发的煤制甲醇分公司润滑管理制度(试行)办法,按时定量添加润滑油并作好记录。同时,严格执行机泵盘车规

14、定,定期盘车,确保机泵设备均能正常互备,以满足生产需要。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 6 三、车间设备方面存在的问题 1、液氧泵无法长周期稳定运行 液氧泵无法长周期运行是最让人头疼的问题,频繁的检修,大量的更换磨损的零部件,不仅无法满足生产需要,在检修时产生的费用特别高。目前技术部已联系厂家,准备对泵的各项性能指标做全面的评估,车间期望能早日解决液氧泵无法长周期稳定运行的问题。2、A/B 套机组漏油问题 A/B 套机组油漏点主要集中在仪表探头接管及各油管接头处,车间虽联系机修消除了部分漏点,但仪表探头接管及部分油管接头漏点仍无法消除,造成了油品的浪费,也增加了现场巡

15、检人员的工作强度,该问题计划 2014 年机组停车时检修。3、电机振动问题 B1#冷冻水泵、B1#冷却水泵电机振动大,电机单试时振动值 4.1mm/s 以上。车间及时联系机修对这两台泵检修并更换轴承及部分零件,电气检修人员更换电机轴承,连接电机与泵后试泵,发现电机端轴向振动仍超标(7.1mm/s),泵体振动小于3.0mm/s,遂再联系电气检修人员复查电机,检查发现电机定子的部分硅钢片部分散架,导致电磁中心偏离,引起电机轴向窜量增大,电机与泵连接后振动值超标。目前,这两台泵备泵中,电机均已采购,到货后更换电机。四、需要公司层面协调解决的问题 四、需要公司解决的问题 1.液氧泵检修太频繁,且检修后

16、无法长周期稳定运行,急需公司请厂家指导检修并对泵的各项性能评估。五、2014 年大修项目情况说明 我车间 2014 年大修项目的制定依据主要以当前存在的问题为参考,通过检K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 7 查现场“跑、冒、滴、漏”,确定泄露位置,将开车期间无法处理的漏点记录并纳入2014 年停车检修项目中。对于大型设备,按照运行时间及检修周期,确定是否 2014年停车检查。根据 2013 年装置运行工艺参数变化,如换热器换热温度变化确定是否2014 年机修清洗。依据国家特种设备管理规定,2014 年对车间所有安全阀校验。2014年大修部分项目已上报技术部,都是针对当前

17、无法处理的问题定的项目,由于篇幅较大,在此不一一详述。六、2014 年设备管理思路 我车间 2014 年的设备管理将深入落实集团公司提出的“提质增效”文件精神,以精细化管理为设备管理思路,提高检修质量,降低检修成本,同时加大设备修旧利废力度,以最低的检修成本取得最高质量的检修效果。具体措施将细化到车间的每一项工作中。七、建议与意见 我车间的液氧泵问题已经困扰车间一年了,在此期间频繁检修,检修费用在百万之上,恳请公司在 2014 年,对关键设备的检修能够尽早尽快的联系专家或者国内知名度高、专业的检修人员解决问题,既能保证设备长周期运行,又能节省了大量的检修费用。K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案 8 世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的

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