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1、. .北 京 化 工 大 学学生实验报告 学 院: 化学工程学院 姓 名:王敬尧 学 号:2021016068专 业: 化学工程与工艺 班 级:化工1012班同组人员:雍维、雷雄飞课程名称: 化工原理实验 实验名称: 精馏实验 实验日期2021.5.15北 京 化 工 大 学实验五 精馏实验摘要:本实验通过测定稳定工作状态下塔顶、塔釜及任意两块塔板的液相折光度,得到该处液相浓度,根据数据绘出x-y图并用图解法求出理论塔板数,从而得到全回流时的全塔效率及单板效率。通过实验,了解精馏塔工作原理。关键词:精馏,图解法,理论板数,全塔效率,单板效率。一、目的及任务熟悉精馏的工艺流程,掌握精馏实验的操作
2、方法。了解板式塔的构造,观察塔板上汽-液接触状况。测定全回流时的全塔效率及单塔效率。测定局部回流时的全塔效率。测定全塔的浓度或温度分布。测定塔釜再沸器的沸腾给热系数。二、根本原理在板式精馏塔中,由塔釜产生的蒸汽沿塔逐板上升与来自塔顶逐板下降的回流液,在塔板上实现屡次接触,进展传热与传质,使混合液到达一定程度的别离。回流是精馏操作得以实现的根底。塔顶的回流量与采出量之比,称为回流比。回流比是精馏操作的重要参数之一,其大小影响着精馏操作的别离效果和能耗。回流比存在两种极限情况:最小回流比和全回流。假设塔在最小回流比下操作,要完成别离任务,那么需要无穷多塔板的精馏塔。当然,这不符合工业实际,所以最小
3、回流比只是一个操作限度。假设操作处于全回流时,既无任何产品采出,也无原料参加,塔顶的冷凝液全部返回塔中,这在生产中午实际意义。但是由于此时所需理论板数最少,又易于到达稳定,故常在工业装置的开停车、排除故障及科学研究时采用。实际回流比常取最小回流比的1.22.0倍。在精馏操作中,假设回流系统出现故障,操作情况会急剧恶化,别离效果也将变坏。板效率是表达塔板性能及操作状况的主要参数,有以下两种定义方法。(1) 总板效率E E=N/Ne式中 E总板效率;N理论板数不包括塔釜; Ne实际板数。(2)单板效率Eml Eml=(xn-1-xn)/(xn-1-xn*)式中 Eml以液相浓度表示的单板效率; x
4、n ,xn-1第n块板和第n-1块板的液相浓度; xn*与第n块板气相浓度相平衡的液相浓度。总板效率与单板效率的数值通常由实验测定。单板效率是评价塔板性能优劣的重要数据。物系性质、板型及操作负荷是影响单板效率的重要因数。当物系与板型确定后,可通过改变气液负荷到达最高板效率;对于不同的板型,可以保持一样的物系及操作条件下,测定其单板效率,以评价其性能的优劣。总板效率反映全塔各塔板的平均别离效果,常用于板式塔设计中。假设改变塔釜再沸器中加热器的电压,塔内上升蒸汽量将会改变,同时,塔釜再沸器电加热器外表的温度将发生变化,其沸腾给热系数也将发生变化,从而可以得到沸腾给热系数与加热量的关系。由牛顿冷却定
5、律,可知 Q=Atm式中 Q加热量,kw; 沸腾给热系数,kw/(m2*K);A传热面积,m2;tm加热器外表与主体温度之差,。假设加热器的壁面温度为ts ,塔釜内液体的主体温度为tw ,那么上式可改写为 Q=aA(ts-tw)由于塔釜再沸器为直接电加热,那么加热量Q为 Q=U2/R式中 U电加热的加热电压,V; R电加热器的电阻,。三、装置和流程本实验的流程如图1所示,主要有精馏塔、回流分配装置及测控系统组成。1.精馏塔精馏塔为筛板塔,全塔共八块塔板,塔身的构造尺寸为:塔径573.5mm,塔板间距80mm;溢流管截面积78.5mm2,溢流堰高12mm,底隙高度6mm;每块塔板开有43个直径为
6、1.5mm的小孔,正三角形排列,孔间距为6mm。为了便于观察踏板上的汽-液接触情况,塔身设有一节玻璃视盅,在第1-6块塔板上均有液相取样口。蒸馏釜尺寸为108mm4mm400mm.塔釜装有液位计、电加热器1.5kw、控温电热器200w、温度计接口、测压口和取样口,分别用于观测釜内液面高度,加热料液,控制电加热装置,测量塔釜温度,测量塔顶与塔釜的压差和塔釜液取样。由于本实验所取试样为塔釜液相物料,故塔釜内可视为一块理论板。塔顶冷凝器为一蛇管式换热器,换热面积为0.06m2,管外走冷却液。图1 精馏装置和流程示意图1塔顶冷凝器 2塔身 3视盅 4塔釜 5控温棒 6支座7加热棒 8塔釜液冷却器 9转
7、子流量计 10回流分配器11原料液罐 12原料泵 13缓冲罐 14加料口 15液位计2.回流分配装置回流分配装置由回流分配器与控制器组成。控制器由控制仪表和电磁线圈构成。回流分配器由玻璃制成,它由一个入口管、两个出口管及引流棒组成。两个出口管分别用于回流和采出。引流棒为一根4mm的玻璃棒,内部装有铁芯,塔顶冷凝器中的冷凝液顺着引流棒流下,在控制器的控制下实现塔顶冷凝器的回流或采出操作。即当控制器电路接通后,电磁圈将引流棒吸起,操作处于采出状态;当控制器电路断开时,电磁线圈不工作,引流棒自然下垂,操作处于回流状态。此回流分配器可通过控制器实现手动控制,也可通过计算机实现自动控制。3.测控系统在本
8、实验中,利用人工智能仪表分别测定塔顶温度、塔釜温度、塔身伴热温度、塔釜加热温度、全塔压降、加热电压、进料温度及回流比等参数,该系统的引入,不仅使实验跟更为简便、快捷,又可实现计算机在线数据采集与控制。4物料浓度分析本实验所用的体系为乙醇-正丙醇,由于这两种物质的折射率存在差异,且其混合物的质量分数与折射率有良好的线性关系,故可通过阿贝折光仪分析料液的折射率,从而得到浓度。这种测定方法的特点是方便快捷、操作简单,但精度稍低;假设要实现高精度的测量,可利用气相色谱进展浓度分析。混合料液的折射率与质量分数以乙醇计的关系如下。=58.914942.5532式中 料液的质量分数;料液的折射率以上数据为由
9、实验测得。四、操作要点对照流程图,先熟悉精馏过程中的流程,并搞清仪表上的按钮与各仪表相对应的设备与测控点。全回流操作时,在原料贮罐中配置乙醇含量20%25%摩尔分数左右的乙醇-正丙醇料液,启动进料泵,向塔中供料至塔釜液面达250300mm。启动塔釜加热及塔身伴热,观察塔釜、塔身t、塔顶温度及塔板上的气液接触状况观察视镜,发现塔板上有料液时,翻开塔顶冷凝器的水控制阀。测定全回流情况下的单板效率及全塔效率,在一定的回流量下,全回流一段时间,待该塔操作参数稳定后,即可在塔顶、塔釜及相邻两块塔板上取样,用阿贝折光仪进展分析,测取数据重复23次,并记录各操作参数。实验完毕后,停顿加料,关闭塔釜加热及塔身
10、伴热,待一段时间后视镜内无料液时,切断塔顶冷凝器及釜液冷却器的供水,切断电源,清理现场。五、报告要求在直角坐标系中绘制x-y图,用图解法求出理论板数。求出全塔效率和单板效率。结合精馏操作对实验结果进展分析。六、数据处理1原始数据塔顶:=1.3664,=1.3661;塔釜:=1.3752,=1.3752。第四块板:=1.3703,=1.3705;第五块板:=1.3708,=1.3709。2数据处理由附录查得101.325kPa下乙醇-正丙醇 t-x-y 关系:表1:乙醇正丙醇平衡数据p=101.325kPa序号液相组成x气相组成y沸点/10097.1620.126 0.240 93.8530.1
11、88 0.318 92.6640.210 0.339 91.650.358 0.550 88.3260.461 0.650 86.2570.546 0.711 84.9880.600 0.760 84.1390.663 0.799 83.06100.844 0.914 80.59111.0 1.0 78.38乙醇沸点:78.38,丙醇沸点:97.16。原始数据处理:表2:原始数据处理名称折光率折光率平均折光率质量分数摩尔分率塔顶1.3664 1.3661 1.36630.56340.6273 塔釜1.3752 1.3752 1.3752 0.18270.2258 第4块板1.3703 1.37
12、05 1.3704 0.38690.4515 第5块板1.3708 1.3709 1.3709 0.36770.4314 数据计算以塔顶为例:在直角坐标系中绘制x-y图,用图解法求出理论板数。参见乙醇-丙醇平衡数据作出乙醇-正丙醇平衡线,全回流条件下操作线方程为y=x,具体作图如下所示塔顶组成,塔釜组成:图2:乙醇正丙醇平衡线与操作线图求出全塔效率和单板效率。由图解法可知,理论塔板数为2.5块包含塔釜,故全塔效率为第5块板的气相浓度为,查图2中乙醇和正丙醇相平衡图,那么此时,那么第5块板单板效率七、误差分析及结果讨论1.误差分析:1实验过程误差:本次实验室,由于开场操作不当,调节的加热电压上升
13、过快,导致塔釜内压力很大,塔底液量低于1/2,出现危险状况,且温度变化较大,很难保持在稳态,回流偏快,从而在记录数据时,很难得到稳态时的塔的浓度。故后来为正常实验,防止发生危险,于是停顿加热,一段时间后,发现有大量的液相组分从塔板流下,之后全部冷凝后重新调节加热,之后塔到达了稳定状态,并记录数据。因此,本次实验所得数据,较为准确,是塔在稳态下的数据。2数据处理误差:使用手绘作图法求取理论塔板数存在一定程度的误差,尤其是在求取时,直接在图上寻找对应点,误差较大。2.结果讨论:此次实验测得的全塔效率仅为31.25%,单板效率也仅有11.55%,效率极低。为此查阅了一些文献,从文献中得知,雾沫夹带,
14、泄露和板上液体的返混是导致板效率降低的主要因素。 这三者都会造成板间液相的返混,不利于别离。而本次实验室中,采用全回流使回流比为无穷大,同时为了防止之前压力过高的危险状况,于是采用了较低的加热电压。尽管保证了平安和塔板易保持稳态,但是导致了气相动力缺乏流率较小,气速相对于液相流量而言较小。根据文献提供的板效率方程:其中可以看出板效率和循环比R和液体流量成反比,与气体流量成正比。用此结论来分析本次试验条件,在流量一定的情况下,全回流循环比极大,气体流量较小,从而导致了板效率较低的实验结果。八、思考题什么是全回流?全回流操作有哪些特点,在生产中有什么实际意义?如何测定全回流条件下的气液负荷?答:1
15、、冷凝后的液体全部回流至塔内,这称作全回流。 简单来说,就是塔顶蒸汽冷凝后全部又回到了塔中继续精馏。2、D=0,实际生产是没有意义的,但一般生产之前精馏塔都要进展全回流操作,因为刚开场精馏时,塔顶的产品还不合格,而且让气液充分接触,使精馏塔尽快稳定、平衡。3、要测定全回流条件下的气液负荷,利用公式,其中塔釜的加热电压和电阻,查出相变焓,那么可以求出汽化量q,那么有在全回流下L=V=q。塔釜加热对精馏操作的参数有什么影响?塔釜加热量主要消耗在何处?与回流量有无关系?答:塔釜加热,从化工节能的角度来看,消耗电能,从而能提高了推动力,提高了精馏的别离效果,对精馏有利。塔釜加热量主要消耗在气液相变上,
16、与回流量有很大关系,一般加热电压越大,那么回流量越大。如何判断塔的操作已到达稳定?答:在10分钟内分别抽取塔中某段塔板上的液相组分,在阿贝折光仪上测得相差在0.0003内时,可认定塔的操作已到达稳定状态。当回流比RRmin时,精馏塔是否还能进展操作?如何确定精馏塔的操作回流比?答:精馏塔还可以操作,但不能到达别离要求。理想二元组分情况下,一般取最小回流比1.12倍,最小回流比有进料Q线方程和平衡相图求得。冷液进料对精馏塔操作有什么影响?进料口如何确定?答:冷热进料不利于精馏塔操作,使塔的温度压力发生变化,破坏塔的平衡,在进料时应对原料进展预热处理。为了减小返混,进料口应在塔内组成与进料组成最接近的地方,。塔板效率受哪些因素影响?答:混合物汽液两相的物理性质如相对挥发度等也与精馏塔的构造有关,要有出口堰高度、液体在板上的流程长度、板间距、降液局部大小及构造,还有阀、筛孔、或泡帽的构造、排列与开孔率等。此外和操作变量也有关系比方气速、回流比、温度及压力等。精馏塔的常压操作如何实现?如果要改为加压或减压操作,如何实现?答:将精馏塔顶的冷凝器通大气,可实现精馏塔的常压操作。假设要改为加压操作,可向塔内通入惰性气体;假设要减压操作,可在塔的采出口处加一真空泵。完成时间:2013/5/23点评:成绩:. .word.