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1、Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 1/41 王新 沈阳 CAK 系列数控车床维修实例 沈阳第一机床厂生产的 CAK 系列数控车床,主要用于轴类、盘类零件的精加工和半精加工,可以进行内、外圆柱表面、锥面、螺纹、镗孔、铰孔以及各种曲线回转体的加工,适合汽车、摩托车,电子、航天、军工等多种行业的机械加工,深得用户的一致好评。但是,再好的产品,由于操作人员的使用不当,再加上机械零件的磨损、疲劳、失效,电器元件老化变质,以及恶劣的生产环境,又疏于保养,难免就会出现各种各样的故障。不过,在众多的机械和电气故障当中,百分之八十都是一般性的常见故障,这类故障却是生产设备出现频率最多的问题,但都能在
2、很短时间内解决。再有百分之二十就是有一些难度的疑难故障了,需要假以时日才能解决故障。要想设备少出故障,少停机,关键还得企业老板要重视设备的日常维护保养工作,不然故障停机时间太长,无法按时交货,只有哭晕在厕所了。多年前在网络上写过一些维修的实例,全是实际工作中遇到的故障,主要就是那百分之八十的常见故障,纯属个人维修经验之杂谈,已好久都没有更新了,现抽空整理原来发布的维修实例,并更新了有记载的维修实例分享给大家,以解决实际生产中遇到的问题。2020 年 8 月 18 日 Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 2/41 王新 例 1、主轴无力(2007.6.26)CAK3675 数车,系统:
3、GSK980TD,变频器:沈阳北辰 SC1000,主轴电机:5.5KW,主轴转速:200-3000(手动卡盘 2000)。用户反映才买的 4 台 CAK3675 机床,在低速 50r/min,吃刀量 1mm,F0.1mm 出现闷车(即主轴停住),后在相同速度下,手逮住卡盘(注意,此法不可取,十分危险)也能使主轴停下。此现象明显是转矩太低引起。由于用户不了解变频调速原理,当变频器带普通电机长期运行时,由于散热效果变差,电机温度升高,所以不能长期低速运行,如果要低速恒转矩长期运行,必须使用专用变频电机。再加上没有仔细看说明书,以为从 0-2000 转都能正常使用,按说明书要求最低转速是200 转,
4、低于此转速虽然也能转动,但转矩很低,将影响正常加工,应避免安排加工低于 200转以下的工件。北辰变频器是 V/F 控制方式,这种变频器本身就是在低速时输出转矩较低,要提高低速输出转矩,只能修改参数满足其要求。主要有以下几个参数:1、转矩提升(补偿):根据现场情况适当增加设定值,加大后要十分注意电机的温度和电流,过大将会损坏电机;2、中间输出频率电压;3、最低输出频率电压。参数 1 一般单独使用;参数 2、3 在不使用 1 参数时使用,低速输出转矩不足时根据实际情况增大 2、3 参数设定值,如果出现启动时冲击较大,减小设定值。本例适当增大设定值后问题解决。其它变频器也可以参照本例。强烈建议不要长
5、期在机床规定最低主轴转速下运行。以上方法,仅供参考。例 2、Z 轴运行不稳(2007.6)机型:CAK50135nj,系统:GSK980TD 故障现象:快移倍率 100的情况下,在自动运行 G00 时,Z 轴出现一冲一冲的现象,快移倍率50的情况下,则无此现象;快移倍率 50、100的情况下,手动快移也无一冲一冲的现象。排除方法:初步分析是Z轴的快移加减速时间参数不合适造成,原Z轴加减速时间参数2580,由于不同机床有不同的机械性能,故根据现场情况试把参数减小为 60,下电后再上电,故障排除。注:加减速特性调整 加减速时间常数越大,加速、减速过程越慢,机床运动的冲击越小,加工时的效率越低;加减
6、速时间常数越小,加速、减速过程越快,机床运动的冲击越大,加工时的效率越高。Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 3/41 王新 加减速时间常数相同时,加减速的起始/终止速度越高,加速、减速过程越快,机床运动的冲击越大,加工时的效率越高;加减速的起始/终止速度越低,加速、减速过程越慢,机床运动的冲击越小,加工时的效率越低。加减速特性调整的原则是在驱动器不报警、电机不失步及机床运动没有明显冲击的前提下,适当地减小加减速时间常数、提高加减速的起始/终止速度,以提高加工效率。加减速时间常数设置得太小、加减速的起始/终止速度设置得过高,容易引起驱动器报警、电机失步或机床振动。例 3、主轴速度显示
7、不正常(2007.9.4)上周去某学校安装调试 4 台 CAK40100 和 4 台 CAK3675 机床,系统都是 FANUC 0i Mate TC;其中一台 CAK3675 主轴转速显示不正常,如给定 500 转,目测实际转速也差不多,速度也很稳定,没有明显的速度波动现象,但显示在 5600 转之间变化;怀疑:1、主轴编码器机械连接不良;2、主轴编码器与主轴的同步皮带松劲不合适;3、主轴编码器至 CNC 线路不良;4、主轴编码器不良。排除方法:针对以上 4 个疑点逐一排查,当进行第 4 项时,由于无备件,就把另外一台好机床的编码器拆过来装上,上电试机,一切正常。例 4、刀架不能转动(200
8、7.10.30)一台 CAK3675,系统 GSK980TD。故障现象:刀架不动。开机后在诊断页面对照电气原理图,检查输入输出信号,没有发现异常,打开电气柜,让操作工,按换刀键,刀架电机正转继电器动作,接触器就是不吸合,检查发现刀架反转接触器触头粘连,其常闭触头被断开,由于刀架正反转接触器互锁,致使正转接触器不工作,换一个接触器后问题排除。例 5、回零发生软超程报警(2007.11.19)某单位一台 CAK3675,系统 GSK980TD。故障现象:X 轴回零发生超程报警。打开参数表,把 X 正方向软限位数字改大,执行 X 回零,到位停止后,再把参数还原。例 6、SV0433 报警(2007.
9、11.19)某学校一台 CAK40100,系统 FANUC 0i Mate TC。故障现象:X、Z 轴 SV0433 报警 X、Z 轴 433 报警,维修手册提示为电压过低。由于该机床周边几台同样机床无此现象,怀疑本机电源有问题,打开电柜,就发现供给伺服放大器电源的断路器跳闸,由于电源没有送到伺服放大器,所以发生 SV0433 报警,合上断路器后,开机,故障排除。Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 4/41 王新 例 7、Z 轴运行有噪音(2007.11.20)机型:eCA6140,系统:GSK928TE。故障现象:Z 轴运行有噪音 到达用户那里后,问操作人员,说是正在加工零件,突然
10、就有噪音了,检查发现润滑不来油,把油加了还是不来油。估计是油泵(电子润滑泵,直流 24V)有问题,经检查后发现油泵是好的,电压也正常,怀疑油路有堵塞。打开机床润滑油池,油还是满的,一摸电子润滑泵,比较热。先拆下进油管和滤网,刚一拿出,就发现润滑油不对,油池面上一层油约一指厚,下面的润滑油全是程浆糊装,难怪不来油。清洗和换新的润滑油后运行,噪音剧减,还有一点声音,不过不影响正常使用。顺便又看了一下主轴润滑油,也是程浆糊装,还是换油吧。原来老板为了节约,使用的尽是再生油。例 8、CAK50135nj 软限位问题(2008.6.3)机型:CAK50135nj,系统:GSK980TD。用户反映说是新买
11、的机床,用了一段时间发现没有软限位,在电话里面给他讲了一下,用户听不明白,6 月 2 日到用户那里,经检查参数设置正确,没有被修改过(本身就不会)。经询问,在上星期开机就开始加工,后又转产,重新编制程序,由于编程时疏忽,运行时 Z 轴快速运动,最后压下限位开关才停住,幸好没有撞车,这时才发现没有软限位。问他每次开机是否回零,回答是从来没有,基本晓得原因了。让他关机再开机后回零后,又移动轴,当移动到快要压住开关时,系统显示超程,轴停止移动,软限位起作用了。一般机床限位保护有两重保护,即软限位和硬限位,软限位应该是在硬限位之前动作。软限位的坐标设定值,是在机床建立机械坐标系后才起作用,所以请开机时
12、一定要回零(使用绝对值编码器除外)。例 9、不能开机,屏幕不亮(2008.7.4)机型:CAK6180D,系统:FANUC 0i Mate TC。按系统上电按钮,屏幕不亮,打开电柜,检查发现稳压电源指示灯微亮,测电压只有3.6V,取下+24V 电线,电压恢复,说明负载有轻微短路,由于该+24V 分别给几个地方供电,经逐一取下排查,最后在取下 A06B-6130-H002 放大器 CXA19+24V 插头时,电压恢复,能正常开机,屏幕亮,确定放大器损坏,换一个好的,恢复正常。例 10、X 轴参考点丢失(2008.7.23)机型:CAK6180D,系统:FANUC 0i Mate TC。以下内容摘
13、自机床随机说明书:由于机床两轴伺服系统选用的是绝对位置编码器,具有记忆功能,机床在出厂前已经设定好并返回参考点建立机械坐标系,该坐标系在断电后由编码器记忆保持。因此在使用时不用返回参考点。但由于电池失效或在维修时伺服电机与丝杠的相对位置发生改变,机床的坐标系就发生变化,需要从新设定参考点。Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 5/41 王新 首先,把参数 1815.4 设为 0。Z 轴参考点设定方法:1、用手动方法把机床移动至图示位置,使 100mm 量块一端与卡盘端面完全接触,另一端面与刀架 b 端面之间接触,用 0.04mm 塞尺塞不进去。2、取出量块,把 Z 轴坐标 W 清零,把
14、机床向+Z 方向移动 400mm 的距离,在参数 1240的 Z 轴中输入 500000。3、把参数 1815.4 的 Z 轴中设为 1,然后下电,重新上电后 Z 轴参考点设定完成。X 轴参考点设定方法:1、用手动方法把机床移动至图示位置,使 35mm 量块一端与台尾外圆面完全接触,另一端面与刀架 a 端面之间接触,用 0.04mm 塞尺塞不下。2、取出量块,把 X 轴坐标 U 清零,把机床向+X 方向移动 305mm 的距离,在参数 1240的 Z 轴中输入 450000。3、把参数 1815.4 的 X 轴中设为 1,然后下电,重新上电后 X 轴参考点设定完成。用以上方法设立坐标系后,就不
15、必再用 G50 指令设定坐标系了。不论断电或故障,刀架移动到任何位置都和绝对坐标显示的位置相吻合,因此,只要不干涉,刀架在任何位置都可以启动程序加工。如果用返回参考点自动设定坐标系后,又以 G50 设定坐标系,则 G50设定的坐标系优先。附 DASEN3I 的设定方法:首先,把参数 2049 设为 4。Z 轴参考点设定方法:1、用手动方法把机床移动至图示位置,使 100mm 量块一端与卡盘端面完全接触,另一端面与刀架 b 端面之间接触,小于 0.04mm,用 0.04mm 塞尺塞不进去。Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 6/41 王新 2、取出量块把机床向 Z+方向移动 400mm
16、 的距离。3、在绝对位置设定中,将 Z 轴#0 设为 1,将 Z 轴#1 设为 1,将 500 输入 Z 轴#2中,NC 下电后上电,至此 Z 轴参考点设定完成。X 轴参考点设定方法:1、用手动方法把机床移动至图示位置,使 35mm 量块一端与台尾外圆面完全接触,另一端面与刀架 a 端面之间接触,小于 0.04mm,用 0.04mm 塞尺塞不进去。2、取出量块把机床向 X+方向移动 305mm(直径值)的距离。3、在绝对位置设定中,将 X 轴#0 设为 1,将 X 轴#1 设为 1,将 450 输入 X 轴#2中,NC 下电后上电,至此 X 轴参考点设定完成。例 11、APC 报警(2008.
17、12.16)机型:CAK6150Dj,系统:FANUC 0i Mate TC。到现场一看,是 APC 类报警,主要是电池电压低引起。原电池为 2 节 3V 松下电池串联封装成,由于原装电池很贵,购买时间周期长,让用户去买了 4 粒 1.5V 的纽扣电池串联,把原装电池上面的引线拆下,焊接在纽扣电池上,这样即可替换原装电池,能节约费用及时间。电池装上后要重新设置参考点,见例 10。例 12、fanuc 0i mate tc 不能传输故障 2008 年 12 月 31 下午四点半,一个用户打电话说他们的 CAK80285D 数控车床不能传输程序,无报警,弄了近一上午,整死都输不进去,原来使用过程序
18、传输,没有出现故障。五点半左右到达现场,现场使用一台笔记本电脑与机床连接,看了一下电脑这边传输软件和 CNC 的参数设置以及电缆、插头插座,没有发现问题,连接也正常。软件参数:端 口:com1;波特率:9600;数据位:7;校 验:EVEN(偶);停止位:2;流控制:RTS/CTS(硬件)CNC 参数:000000000010 00200 010000100110 010110001001 01020 010311 感觉很奇怪,拷贝了一个传输软件“fanuc 0_0i 传送软件”,用该软件传输成功,参数为默认值。原传输程序是 DOS 版的(英文名称记不得了),后又用该软件传输,还是不成功。又听
19、说电脑才修理过不久,系统重新装过,是 XP_sp3,原来系统是 XP_sp2,初步估计是传输软件与系统不兼容。Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 7/41 王新 今天中午又打电话说出现 087 BUFFER OVERFLOW报警,英文原义为“缓冲区溢出”,手册上的说明是:当由阅读机/穿孔机接口把数据送到存储器时,虽然指令了阅读结束指令,但在阅读 10 个字符之后未停止数据传送。I/O 装置或 PCB 损坏。手册上的说明前一句没有理解,后一句能理解,难道接口坏了,感觉也不像,英文原义个人理解是缓冲区装不下东西后溢出,难道是程序存储区太满,在 DIR 状态发现可使用的程序存储区还多,但发
20、现有一个程序和要传输的程序文件名相同,删除该程序,传输成功。例 13 系统不能上电(2009.3.14)机型:CAK6150nj 数控车床(2006.7),数控系统:GSK980TA。用户打电话说该机床主轴转速不正常,只有一个速度(该机床主轴电机为双速电机,3档 12 级速度)。到现场后,他介绍说前几天正在使用,突然机床断电了,再起动系统也不能开启,就把系统上电接触器用小木棍塞住,让其强制接通,系统有电后,运行程序,发现主轴速度不正常。通过介绍,说明不是主轴故障,应该是系统不能起动故障。打开电柜门,取消木棍,接触器释放。根据电气原理图分析,系统起动按钮控制一个小型直流继电器,继电器再控制接触器
21、给系统上电。首先检查电源,经检查发现稳压电源无直流 24V 输出,导致继电器无法吸合,所以系统不能起动,在强制接触器吸合系统后,由于变档电磁离合器无工作电源,不能正常工作,所以转速不对。重新购买了一个开关稳压电源(145W,输入 110/220V,输出+24V,6A)换上,问题解决。例 14 机床轴运动速度很快、行程不正确、坐标值显示位数不对(2009.10.29)机型:CAK50135 数控车床(2009.4),CNC:GSK980TDaV。到现场后听操作人员介绍说,这个礼拜新来的,一开机就发现坐标值位数跟原来不一样,原来显示到小数点后 3 位,现在显示到小数点后 4 位,使用手轮控制轴运动
22、,速度比以前块很多,行程也不对,在上一个礼拜都能正常使用。正常情况下显示坐标值应该是显示到小数点后 3 位,即9999.999,现在是 4 位,明显不正确,应该是参数设置不对或被人修改,经与随机参数表对照,发现 004.01,原参数表004.00,查手册该位意义如下:Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 004 RDRN DECI ORC DCS PROD SCW Bit6 1:空运行时,G00 运行的速度为快速速度;0:空运行时,G00 运行的速度为手动进给速度。Bit5 1:在回机械零点时,减速信号为高电平;0:在回机械零点时,减速信号为低电平。Bit1 1:在位置页面上显示的相对坐标为
23、编程位置;0:在位置页面上显示的相对坐标为含有刀具补偿的位置。Bit0 1:最小代码单位为英制,重新开机后有效;0:最小代码单位为公制,重新开机后有效。由于 004.01,其机床最小单位已经成为英制,当按照原来的方式操作运行时,所有坐标值已经是英寸,不再是公制,但操作人员并不知道,肯定要出问题,修正参数后,所有问题解决。Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 8/41 王新 例 15 运行 Z 轴就出现 422 报警(2009.11)机型:CAK4085ni 数控车床,CNC:GSK980TD。到用户现场,介绍说,这台机床原来是好的,停用了大约有 10 个月左右,现在要用了,上电后,一运
24、行 Z 轴就报警,无法使用。打开电柜,发现伺服驱动器有 4 号报警,意思是位置超差,这种故障一般是编码器损坏、反馈电缆断线、电机故障、机械卡住等引起。检查电气没有发现问题,又检查机械,当用手搬动滚珠丝杆时,丝杆纹丝不动,确定为机械卡死引起,但还不能确定是丝杆螺母坏了还是轴承坏了,要确定必须拆开防护罩才能拆卸 Z 轴检查丝杆或轴承,太麻烦,就先整简单的,给轴承加一些润滑油浸泡一会儿,再用手扳动,开始有松动了,又来回扳动至运动灵活,再开机,运行正常。向这种现象可能是由于停用时间太久,加上四川地区湿度太大,轴承润滑不良锈蚀而引起。例 16 开机系统出现 ALM441 报警(2009.11)机型:CA
25、K63135D 数控车床,CNC:FANUC 0i Mate TC。该机床同上是一家单位,也是停用了有 10 个月左右,开机就出现 ALM441 报警,意思是数字伺服软件检测到电机电流检测回路异常。电流回路异常一般是电机绝缘下降或损坏、动力线没有连接好、SV 放大器故障、机械卡住等引起。有前一台处理经验,检查 Z 轴丝杆运转灵活,机械没有问题,又检查伺服电机和电力线,没有发现问题,把伺服电机电线插头重新插回放大器,开机没有出现报警,运行正常,又反复几次开机关机,又出现报警,由于其它地方没有动过,只有插头动过,怀疑插头接触不良,又把插头反复的插拔多次,再开机没有出现报警,又反复几次开机关机,再也
26、没有发生报警。可能原因也是停用时间太久,插头、座氧化引起接触不良,最终导致系统报警。例 17:S01 伺服报警 PR EMG 急停(2007.5)机型:CAK5085Bi,CNC:dasen3i(大森)上周接用户维修函,反映沈阳第一机床厂 CAK6150Bi 机床开机出现:S01 伺服报警 PR EMG 急停。该机 CNC 系统是SMTCL NC100,即贴牌的“DASEN 3i(三菱 E60)”。今前往,开机即出现上诉报警,打开电器柜,看见 X 轴伺服放大器 MDS-B-SVJ2-06 的LED 来回显示 F1-32,见示例 Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 9/41 王新 根据
27、 SMTCL NC100(大森 3I)报警参数说明书的说明,32 号提示为“电源模块错误(过电流)”故障,其原因是:1、电机动力线(U,V,W 相)短路或接地 2、驱动器故障 3、电机故障 用万用表测量没有发现短路和接地现象,又测量电机绕组,结果 U 相断路。取下电机电源插头,再次测量放大器至电机的电缆,发现断了一根线,接临时线一试,故障排除。此故障费时一天,主要换线太麻烦了,要拆很多护罩、履带等等,这个是全封闭机床的“优点”。例 18:编码器故障(2007.5)机型:CAK5085Bi,CNC:dasen3i(大森)用户打电话说,他们的 CAK6150Bi 坏了,电话又说不清楚,第二天乘坐长
28、途公交车,屁颠屁颠摇到哪里,又座火三轮到达用户处。到后,一看现场,X 轴的护罩已经拆下,露出了滚珠丝杆及连接器。问操作工,说是正在车削,就出现报警了,消都消不掉。上电开机,开机画面一过,就出现 S03伺服报警 NR 51 X 按复位键,能清除,过几秒,马上又变成 S01 伺服报警 PR 51 X,再按复位键,已不能清除。查报警参数手册 51-过载 2 原因:在伺服上,超过单元最大电流的 95%的电流指令持续 1 秒以上。在主轴上,超过连续额定的负载持续 30 分钟以上。估计用户看了手册,怀疑机械过紧造成,结果发现机械没有问题,这时就不晓得咋个办了。打开电气柜,看见 X 轴驱动器上发光二极管来回
29、显示 F12d 查报警参数手册 2d-电机端编码器数据异常 原因:电机端编码器或线性伺服系统中的直线光栅尺,在数据中检测到异常。初步判断是电缆连接不良或电缆断线,检查后没有发现问题,这时怀疑编码器有问题了。由于没有备件,采用交换电机的方法,即在驱动器这边,把 X 轴的反馈电缆插头和电机电缆与 Z 轴互换连接,连接无误后,开机,显示器出现 S01伺服报警 PR 2D Z 驱动器出现 F12d 最后判断编码器损坏,更换编码器后正常。例 19:Z70 0003 XZ;2、S03 2225 X;3、EMG 报警(2007.6)机型:CAK6150Bi,CNC:DASEN 3I。使用绝对值编码器。Jer
30、ay 四川精锐机电有限公司 售后服务部 10/41 王新 故障现象:1、Z70 0003 XZ;2、S03 2225 X;3、EMG。原因分析:据使用者介绍,该机购买于 2004 年,实际使用时间约一个月,一直停用至今,现开机出现电池低报警(放大器内),在更换电池后出现以上报警(据说电池是原装的,大森报价380 元,沈机报价是 330 元)。由此判断是由于更换电池方法及操作错误,使参数丢失造成以上报警。排除方法:重新按照机床出厂的随机系统参数表输入后,以上报警依然存在。查大森 3I 报警参数说明书,2225 为电机、编码器类型设定参数,原随机参数表是X-22B0 对应的放大器是 SVJ2-06
31、,Z-22B1 对应的放大器是 SVJ2-10,再看机床实际的放大器 X 轴是 SVJ2-07,Z 轴是 SVJ2-20,逐修改 X-22B0 为 22B1,Z-22B1 为 22B2,下电后再上电,S03 2225 X不再出现;又重新设置参考点,完成后下电再上电,Z70 0003 XZ消除;但是又有 S03 55 外部紧急停止错误,此报警是由于放大器 CN3 的 20 脚外部紧急停止信号引起【注:除从 NC 总线(CN1A,CN1B)输入主紧急停止外,还可以直接向伺服驱动器输入独立的外部紧急停止,在紧急停止发生时实施重保护。在因为某种原因未能输入主紧急停止时,在输入外部紧急停止输入后 30
32、秒以内也可以将接触器断开。】,观察放大器接线和原理图,该脚没有使用,但随机参数表 2236 设置为 1040,这个参数是设置该功能的有效/无效,修改为 1000 为无效,下电,再上电,所有故障报警排除。最后进行试加工,一起正常。例 20 无法使用 G92、G32 加工螺纹(2009.12)机型:CAK5085nj,CNC:GSK980TDa。用户介绍说,正在加工产品,先都可以加工螺纹,后来就不能加工螺纹。数控机床加工螺纹,必须要安装主轴编码器,如果编码器损坏、电缆断裂、连接不良都将不能加工螺纹。检查了连接和电缆,没有问题,估计编码器坏了。为判断是否损坏,在 G99 转进给状态下,无进给,在 G
33、98 状态有进给,确定编码器损坏,更换后故障排除。例 21 开机系统出现 ALM441 报警(2010.4)机型:CAK63135D 数控车床(出厂日期 2009.4),CNC:FANUC 0i Mate TC。该机床也是安装完后,停用了有 5 个月左右,现在要用了,开机就出现 Z 轴 ALM441 报警,情况跟例 16 一模一样。由于有前两次处理经验,把插头反复的插拔多次,再开机没有出现报警,又反复几次开机关机,再也没有发生报警。例 22 启动刀架转位就跳闸(2010.4)机型:CAK5060ni(出厂日期 2010.3),CNC:GSK980TDaV。4.28 接到用户电话,说是刀架转位就
34、跳闸,在电话里跟用户解释怎么处理,故障问题不是很难,用户始终没有理解,4.29 到达现场。跳闸类问题一般都是短路或严重过载等原因引Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 11/41 王新 起,对于有经验维修人员来说,检修相对比较容易。由于故障现象是启动换刀就跳闸,怀疑刀架电动机绕组、电机电力线对地短路。在断电后,用万用表在刀架接触器出线侧测量电机绕组,发现对地有 100 左右电阻值,查看线路没有破损现象,打开刀架电机接线盒,发现一根电线塑料外皮已经破裂炸糊,似断非断,并与接线盒盖融接在一起,经包扎绝缘处理好后,用万用表测量达到绝缘要求,通电试机正常。例 23 运行时,Z 轴出现 ALM4
35、01,ALM438,ALM441 报警(2010.5)机型:CAK63135Dj(出厂日期 2009.4),CNC:FANUC 0i Mate TC。到达现场后,用户已经在常使用机床了,根据询问操作人员,说是近期每天用大概 2 小时左右就会出现报警,上午报警后关机,下午上班开机又好了,比较奇怪。几个报警的说明如下:ALM401伺服放大器的准备好信号 DRDY 为 OFF。ALM438电机电流过高。ALM441数字伺服软件检测到电机电流检测回路异常。从几个报警情况来看,主要是电流过大引起报警,通常引起电流过大的原因主要是负荷太重或短路。由于机床已经正常,来回运动 Z 轴,查看 Z 轴运行时的负载
36、百分比,最大不超过 40%,说明负荷在正常范围内(与另一台相同机床比较),机械没有问题,问题应该在电气部分。打开电柜,把 Z 轴伺服电机电力线插头拔下,测量电机,三相绕组阻值平衡,没有发现短路现象。又打开床头箱下挡板,露出 Z 轴伺服电机,发现伺服电机上面有很多油迹,插头上面也积了一些。该伺服电机正上方是主轴箱润滑回油管接头,开机后润滑油直接渗漏在伺服电机上面,又渗入插头,经过长时间的渗入,造成绝缘下降,轻微短路,最终报警。对漏油处理后,使用几天没有再报警,故障最终解决。Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 12/41 王新 例 24 刀架到位信号时有时无(2010.6)机型:CAK4
37、085nj(出厂日期 2009.12),CNC:GSK980TDa。在刀架运行时,刀架常找不到位置,一直旋转,直到超时报警。进入诊断页面,手动运行刀架,并查看 X0.00.3 信号,发现到位信号时有时无。由于信号时有时无,故障可能是线路或刀架开关(JX-4 接触式刀架编码器)接触不良。揭开刀架上盖,露出刀架编码器,用手摇动并观察诊断页面的信号,也是时有时无,就确定刀架编码器触点接触不良,拆下刀架编码器,查看触点也干净,又把动触点的簧片角度扳了扳,以增大触点压力,重新装好刀架开关,来回扳动刀架开关,同时观察信号,也没有出现时有时无的现象,试机运行良好。例 25 屏幕无显示(2010.10.25)
38、机型:CAK5085Bi,CNC:dasen3i(大森)。用户反映,机床在运行中 LCD 突然黑屏,无法使用。到了现场检查,控制电源正常,系统外围无短路情况,上电后,在黑屏情况下,手动状态可以控制伺服轴运动,说明数控系统正常,那就有两种可能,一是控制单元里面的显示信号处理器损坏,二是显示单元损坏。由于是在使用中突然黑屏,显示单元的可能性较大。购买了一块显示单元更换,显示正常。例 26 开机就出现 S01 SERVO ALARM:PR 0030 Z(2010.10)10 月 20 号晚 21 点左右,一个用户打电话说才买了一台二手数控车床,2004 年出厂,系统是三菱 E60,驱动器 MDS-B
39、-SVJ2-20,安装完成后,开机后屏幕就出现 S01 SERVO ALARM:PR 0030 报警,驱动器 LED 循环显示 F230 报警代码,无法使用,不晓得如何解决。S01 SERVO ALARM:PR 0030 Z-回生电阻(制动电阻)过热,检测到制动电阻过热。其主要原因是:1、制动电阻不匹配,或损坏;2、参数 2236#(SV036)设置不正确;3、电压过高,大于 260V。在电话里面,告诉他,通常是电阻坏了或者电压太高,叫他检查电阻和电压。检查驱动器电压有 260V 以上,已经超过该驱动器额定电压三相 AC200230V/10%范围,必然报警。又让测量输入电压,竟然高达 440V
40、,叫他想办法把输入电源电压调整在 380VJeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 13/41 王新 左右。22 号打电话说,找供电部门的人把电压调整在约 400V 后,开机正常。例 27 开机就出现:000 ESP 急停报警(2010.11)机型:CAK4085nj(出厂日期 2010.4),CNC:GSK980TDb。GSK 系列数控系统 ESP 急停报警,通常是急停开关损坏,损坏、断线等引起。到现场查看系统 X0.5ESP 信号0,正常状态1,按超程释放按钮(该开关跨接于 X、Z 行程限位开关两端,见图),X0.5 ESP 信号1,说明问题在行程限位部分出了问题,由于X、Z 行程限位
41、开关都没有被压住,均处于正常位置。逐个检查行程开关,也正常,查线路,发现 Z 向+24V、+LZ、-LZ 线都不通,顺着电线查,最后在电柜与主轴电机之间空隙位置拉动电线时(突然跑出一条大老鼠,吓了一跳),发现拖出来的电线被老鼠咬断了,重新接好线后,故障排除。修好后的第二天,又打电话说又出现同样故障,而且润滑泵也不工作。再次去现场,发现电线又被老鼠咬断,重新接好线后,恢复正常。这里请大家注意,严防老鼠在机床内筑窝,例 28 自动运行时坐标错乱(2010.12)机型:CAK5085ni(出厂日期 2010.11),CNC:GSK980TDb。用户打电话说,对刀后,运行程序,刀具运行轨迹不对,坐标值
42、是错误的。到现场后,让他演示一下过程,发现对刀操作正确,检查程序也没有问题,开始图形模拟,按【自动】、【机床锁住】、【空运行】、【循环启动】,对程序进行了模拟检查,都正常,这时解除【机床锁住】、【空运行】,再按【循环启动】,结果出现坐标错乱。这种现象是由于执行【空运行】后,系统缓存中还存有部分数据,其坐标值已被改变,当自动运行程序时,这些无用数据被累加到当前程序里面,造成坐标错乱,解决方法就是,执行【空运行】后,执行回机械零点或者下电再开机。例 29 自动运行时 Z 坐标值不正确,大 0.04mm(2010.12)机型:EL6140/920(出厂日期 2010.1),CNC:GSK928TF。
43、在现场打表检查重复定位精度正常0.01mm以内,表不动指针归0,编一个程序又观察,单段执行程序,当压住表时多走 0.04mm,反复走这个程序,一直都在 0.04mm,很稳定,感觉比较奇怪,又把主轴转进给 G99 改成分钟进给 G98,又运行程序,结果正常。把主轴编码器再次紧固后,又用转进给 G99 运行程序,故障解决。Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 14/41 王新 例 30 X 轴不能过主轴轴心线。(2011.4)机型:CAK80135D(出厂日期 2010.7),CNC:FANUC 0i MATE TD。到现场后看见镗刀夹在刀架上面,在 MDI 状态输入 X0,执行,X 轴到
44、位后停止,四方刀架的最里面刚好在轴心线上,导致镗刀不能使用,再继续手动移到轴向负方向运动,当移到 5mm 后,出现伺服报警 411,401 等。建议用户使用刀套即可解决,由于生产任务较急,又买不到合适的刀套。本想修改 1321 参数来解决,但 X 轴丝杆螺母已经顶上安全挡块而产生伺服报警,只好拆开 X 轴的护罩,见安全挡块离丝杆座还有约 50mm,决定把挡块后移20mm,即解决了用户的生产所急,又不破坏机床安全措施。例 31 主轴不能转动。(2011.5)机型:CAK3665di(出厂日期 2010.9),CNC:FANUC 0i MATE TD。一个用户打电话说机床在加工中主轴突然停止,电柜
45、上面很烫(变频器制动电阻位置),叫他打开电柜,看 QF1 是否跳闸,确认跳闸后,感觉问题比较严重。到现场后,检查电源电压正常,检查变频器(沈阳天宇 TY6000-3 5R5GB)制动电阻已损坏,在变频器端子 B1,B2 拆下制动电阻接线,测量 RST,UVW,没有发现接地短路现象,合上 QF1,变频器液晶操作面板不亮,确定变频器内部损坏,只能更换。过了几天,收到变频器又去安装调试,在拆损坏变频器时与随机电路图对照,发现说明书目录第 14 页有 TY6000 接线图,结果 14 页是北晨变频器,不一样,记下原接线位置,换上新的变频器及制动电阻,检查无误后上电,设置参数(通常变频器参数为默认值,只
46、需要设置极少部分参数),设置完成后起动主轴,结果主轴不转,还以为变频器设置不对,又把变频器控制方式改为键盘控制,运行正常,说明变频器正常。检查系统输出到变频器的 AI1,Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 15/41 王新 GND 端子模拟电压为 0V,检查该电缆又是好的,判定系统模拟输出也损坏,只好通知 FANUC维修。过了几天 fanuc 服务人员到现场换了主板,起动主轴,发现实际速度值与指令值不符,指令值 100 转,实际值约 70 转,测量模拟输出电压正常,逐步修改 P0.07 最大输出频率,P0.08 上限频率,当修改到 155 时,实际值与指令值基本相同,至此机床运行正常
47、。注:沈阳天宇 TY6000 安装调试可参考深圳阿尔法 ALPHA6000 说明书。例 32 OT 0506 号+X 硬限位报警。(2012.2)机型:CAK3675(出厂日期 2007.6),CNC:FANUC 0i MATE TC。故障现象:开机就出现 OT 506 号+X 报警(超过了 n 轴正向的硬件 OT(硬件超程),且时有时无。检查行程开关,按下弹起正常,测量触点,通断也正常。测量电线,也是通的,摇动穿电线的拖链,万用表显示时通时断,判断电线似断非断。正好电缆有一备用线,换用备用线后,故障排除。例 33 SV5136 FSSB 号报警。(2012.2)机型:CAK3675(出厂日期
48、 2007.6),CNC:FANUC 0i MATE TC。SV5136 FSSB 报警意思-系统所检测到的放大器个数不足。该机床的采用 2 个 i 单轴伺服放大器,通过光缆与 CNC 进行数据通讯。首先检查 2 个放大器 L1/L2/L3 三相交流 200V 输入电源(动力电源),正常。又查 CXA19B 直流 24V 输入电源(控制电源),正常,但发现 X 轴放大器 CXA19A 与下一级 Z 轴放大器 CXA19B 无连接电缆,致使 Z 轴放大器无控制电源而没有工作。这样在系统上电后自检,就检测不到 Z 轴放大器,而发出 5136 报警。用另外一台相同规格机床的连接电缆(订购号:F02B
49、-2000-K001)插上后,开机 5136 不在出现。曾经遇见过另外一种原因。放大器电源电压都正常,也出现 5136 报警,用相同的放大器代换后,开机正常。说明原来哪个放大器控制板坏了。还有一种原因是光缆坏了,也会出现 5136 报警。例 34 车削内孔有波纹。(2012.3)机型:CAK4085Anj(出厂日期 2011.9),CNC:GSK980TDb。在加工外圆时正常,只有加工内圆时才有波纹,波纹形状与 Z 轴丝杆螺距相等。这种现象通常与大拖板运行不稳和刀具有极大关系。检查大拖板与床身间隙,在正常范围,拆下压板,看见表面不是这么好,只有部分接触,给表面处理了一下,约弄掉 0.30.4m
50、m,再装上,试切零件,故障排除。例 35 开机出现 X 轴:439、441、465 报警,Z 轴:439、441、466 报警。(2012.3)机型:CAK3675v(出厂日期 2007.7),CNC:FANUC 0i MATE TC。故障现象:开机出现 X 轴:439、441、465 报警,Z 轴:439、441、466 报警。SV0439 n AXIS:CNV.OVERVOLT POWER 1)PSM:DC link 电压过高。2)PSMR:DC link 电压过高。3)系列 SVU:DC link 电压过高。Jeray 四川精锐机电有限公司 售后服务部 16/41 王新 4)系列 SVU