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1、经济型数控车床主轴变速电路的改进设计 汪正东(黄山第一机床厂,245000)摘要:针对床头箱采用机械手柄+电磁离合器+双速电机变速的经济型数控机床,在实际使用中存在的不足之处进行电气线路上的改进设计,并扼要阐述了电路原理及其特点。关键词:双速三相异步电动机;能耗制动;时间继电器;数控系统 中图分类号:TG519 1 文献标识码:B 文章编号:1004-0420(2008)04-0009-02 0 前言 经济型数控车床以其价格低、功能强、效率高、操作简便而深受机床用户的欢迎,成为广大中小机床企业主导产品之一。目前,车床主轴变速的主要型式基本上有:变频电机直接变速、变频电机+机械手柄变速和双速三相
2、异步电动机+机械手柄变速三种。采用变频电机直接变速,其特点为无级变速,调速范围宽,运行平稳,无机械换挡撞击噪音,节能。但低速切削功率小、重载切削能力差,高速恒功率范围窄。而采用变频电机+机械手柄变速型式可弥补上述缺陷,但变频电机和变频器价格相对较高。所以大部分机床制造厂家除用户特殊定货外,一般均采用变极双速或多速三相异步电机+机械手柄变速直接起停主轴。在线路上电机和电磁离合器都采用同时动作控制方式。其特点为控制明了、线路简单、便于检修和排除故障,缺点为电机带主轴直接起动,由于电机固有特性原因,频繁起停主轴,特别是在主轴高速挡位上直接起动电机,使电机起动时间长,起动电流大,易引起保护电路过载热继
3、电器动作,另外由于床头箱齿轮间相互啮合齿轮都存在一定间隙,造成主轴起动运转时齿轮间有较大的撞击噪声,有时甚至损坏齿轮。为解决上述不足之处,本文对采用变极双速“/YY”接法三相异步电动机,床头箱采用三挡机械手柄+二挡电磁离合器自动换挡变速型式机床的电气线路作了改进设计。1 主轴电机电路 图 1 主电机电路图 2 主轴电机控制电路 图 2 主轴电机控制电路 3 数控系统控制线路 图 3 数控系统控制线路图 4 主轴转速挡位开关 S01S04 指令输出与控制电器元件组合关系见表 1。表 1 接口分配表 指令 电器元件 S01 S02 S03 S04 KM3/KM4 +KM5+YC1+YC2 +5 主
4、轴变速型式 三挡机械手柄四级自动变速=12 种有级转速(见表 2)。表 2 主轴变速级表 手动档位 自动档位 L M H S1 n1 n2 n3 S2 n4 n5 n6 S3 n7 n8 n9 S4 n10 n11 n12 6 电气线路原理 在主轴不转动的条件下,扳动床头箱手柄可以选择高、中、低三种挡位。在自动方式或MDI 方式下,用 S01S04 指令直接指定主轴级数 S1、S2、S3、S4,允许在主轴转动的情况下手动或自动变化主轴的级数,但严禁在主轴旋转时变挡(扳动变速机械手柄)。当数控系统在自动方式或 MDI 方式下输入(M03、M04)主轴正转或反转指令后,XS39:7 或 3 输出低
5、电平,使 KA3、KA4 继电器吸合,接通主轴正、反转交流接触器 KM1、KM2,对主轴实现正、反转控制。当数控系统通过 S01S04 指令输出控制主轴开关量 S1S4(对应主轴自动挡位),其各级转速控制如下:自动挡位 S1:X39:5 输出低电平,使 KA1 继电器吸合。主轴电机低速控制回路 KM5交流接触器吸合,主轴电机“”运转,KM5 附加触头 KT2 延时吸合,床头箱低速电磁离合器 YC1 接通,主轴在机械变速手柄对应的挡位上可获 n1,n2,n3 三挡不同转速。自动挡位 S2:XS39:1 输出低电平,使 KA2 继电器吸合。主轴电机高速控制回路 KM3,KM4 交流接触器吸合,主轴
6、电机“YY”运转,KM3 附加触头 KT1 延时吸合,床头箱低速离合器 YC1 接通,主轴在机械变速手柄对应的挡位上可获得 n4,n5,n6 三挡不同转速。自动挡位 S3:XS39:14 输出低电平,使 KA11 继电器吸合,接通主轴电机低速控制电路 KM5 交流接触器,主轴电机“”运转,KM5 附加触头 KT2 延时吸合,床头箱高速电磁离合器 YC2 吸合,主轴在机械变速手柄对应的挡位上可获得 n7,n8,n9 三挡不同转速。自动挡位 S4:X39:8 输出低电平,使 KA12 继电器吸合,接通主轴电机高速控制回路KM3,KM4 交流接触器,主轴电机“YY”运转,KM3 附加触头 KT1 延
7、时吸合,床头箱高速电磁离合器 YC2 吸合,主轴在机械变速手柄对应的挡位上可获得 n10,n11,n12 三挡不同转速。当系统指令 M05 信号输出后,主轴正转 M03,或主轴反转 M04 信号撤消。主轴电机主回路 KM1(或 KM2)失电,系统 XS39:17 输出低电平制动信号,使 KA5 继电器吸合,主轴电机制动交流接触器 KM6 吸合,通过 TC1,VC1 变换后的直流能耗制动电流输入主轴电机使之制动。制动力的强弱可通过调整 TC1 整流变压器次级抽头,改变直流输出电压配合调整主轴制动输出时间 089#参数来实现。因主轴停车时,系统主轴正反转信号撤消,床头箱离合器脱开,如仅主轴电机接入
8、能耗制动,主轴仍处于自由惯性运转状态,而达不到主轴及时停车目的。为此,在 KT1、KT2并联处再并入主轴制动交流接触器 KM6 的常开触点,使主轴通过电磁离合器 YC1 或 YC2与主轴电机相联,以达到主轴制动之目的。上述电路主要是通过对主轴电机控制电路与 S01S04 指令信号的合理组合,并在 KM3和 KM5 上仅须增加两只附加延时触头,并适当调整其延时值,待电机空载起动后,电磁离合器再吸合带动主轴运转,即可解决原先电路设计上的不足之处。7 结束语 经安装调试后检测,主电机起动电流明显减少,主轴起停平稳,无齿轮啮合撞击噪音。控制电路也更趋于完整、合理。参考文献:1潘成林.实用中小型电机手册M.上海:上海科技出版社,2007.2王振民.三相异步电动机的制动M.北京:机械工业出版社,1996.3广州数控设备有限公司.GSK980TD 车床 CNC 使用手册Z.4沈阳第一机床厂.CAK6140P 系列数控车床使用说明书Z.