减少入厂煤电子皮带秤校验用时分析.ppt

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1、减少入厂煤电子减少入厂煤电子皮带秤校验用时皮带秤校验用时码头联合QC小组一一 概述概述v入场煤电子皮带秤是公司对采购煤炭进行计量核准的主要器具。公司要求投入率达100%。v燃运部对入厂煤电子皮带秤每旬进行1次的校验,皮带秤失准将对公司生产经营造成损失。v定期校验皮带秤以确保皮带秤的稳定性尤为重要。二二 小组简介小组简介小组名称码头联合QC小组课题名称减少入厂煤电子皮带秤校验用时成立日期2010年3月1日课题注册日期2015年4月14日小组类型现场型注册登记号CD2014332活动时间2015.42015.12活动次数10次活动参与率100%TQM培训人均50小时小组成员情况序号姓名性别年龄学历

2、职称小组职务小组分工1胡志彬男45大专技师组长统筹策划 组织协调2潘建峰男45中技技师组员原因分析 调整试验3黄卫东男47高中技师组员原因分析 调整试验4陈建清男43中技高级工记录员记录活动 整理内容5吴新男46中技技师组员原因分析 调整试验6薛松男25本科高级工记录员记录活动 整理内容7顾佳斌男24本科高级工记录员数据采集8李清男43中技技师组员现场调查9吴俊男43中技高级工记录员调整试验10高建洪男45大专技师组员汇总整理11朱弘毅男25本科高级工记录员数据采集12程刚男42中技技师记录员现场调查三三 选题理由选题理由公司要求部门要求当前状况当前入厂煤校验用时过长成为常态,影响码头正常接卸

3、任务。燃料运行部要求燃运码头提高卸煤效率,减少海轮靠泊时间。入厂煤电子皮带秤每旬进行一次实煤校验,并按规定格式填报校验记录和校验数据月报表。减少入厂煤电子皮带秤校验用时。小组选题入厂煤电子皮带秤的使用精确度必须达到0.25%以内四四 活动计划活动计划遵循QC活动的PDCA循环,本小组制订活动划表如下:月份456789101112选择课题 现状调查 目标设定 原因分析 要因确认 制定对策 对策实施 效果检查 巩固措施 经验总结 计划进度 实际进度表一统计周期2014年1月-2014年12月统计制表人:李清 吴俊 统计日期:2015年5月1日五五 现状调查现状调查月份月份具体时间具体时间用时用时(

4、h)(h)(h)(h)放煤次数放煤次数班组班组备用备用一月一月1/23 9:10:101/23 11:15:152.407戊11放煤流量不稳二月二月2/12 9:50:502/12 12:50:503.009戊11皮带秤有关设备故障三月三月3/25 13:00:003/25 15:30:302.508甲11放煤流量不稳四月四月4/18 9:20:204/18 12:10:102.839戊11流量太大或太小五月五月5/20 9:30:305/20 11:30:302.506丁11放煤量不准5/27 9:20:205/27 11:20:202.006丙11放煤流量不稳六月六月6/11 9:00:0

5、06/11 10:30:302.006丙11放煤流量不稳6/24 10:20:206/24 11:30:301.505丁11 七月七月7/8 9:15:157/8 11:55:553.009乙11皮带秤有关设备故障7/29 9:40:407/29 10:30:300.833丁11 八月八月8/4 9:30:308/4 10:45:451.254甲11 8/26 8:45:458/26 10:45:452.006戊11放煤流量不稳九月九月9/18 12:00:009/18 13:45:451.755甲11放煤流量不稳十月十月10/10 9:30:3010/10 11:40:402.508戊11流

6、量太大或太小10/20 9:30:3010/20 11:30:302.006戊11放煤流量不稳十一月十一月11/12 9:30:3011/12 10:30:301.003甲11 11/21 9:20:2011/21 10:50:501.505丁11 十二月十二月12/2 9:30:3012/2 10:35:351.083甲11 12/23 9:30:3012/23 12:00:002.508丙11放煤流量不稳汇总汇总14年度1月份支14年度12月份一共校秤19次,放煤次数114次,平均用时2.01小时。表一:14年入厂煤校秤时间统计表对单次校秤放料次数做了如下统计:单次校秤放料次数校验频数总用

7、时3次32.914次11.255次34.756次711.677次008次37.59次25.83表二:14年度单次校秤放料次数统计表表一统计周期2014年1月-2014年12月统计制表人:顾佳斌 薛松 统计日期:2015年5月1日相应柱状图如下:图一:14年度单次校秤放料次数柱状图图表绘制人:程刚 潘建峰 绘制日期:2015年5月1日通过以上数据分析,我们查出影响入厂煤电子皮带秤校验用时的主要因素如下所示:表三:影响入厂煤电子皮带秤校验用时的主要因素统计表图表绘制人:朱弘毅 薛松 绘制日期:2015年5月1日图表序号项 目次数频率累积频率1放煤流量不稳8 861%61%61%61%2皮带秤有关设

8、备故障2 215%15%76%76%3放煤量不准1 112%12%88%88%4流量太大或太小1 112%12%100%100%根据以上原因分析表我们找到了主要症结图二:主要因素频次图图表绘制人:薛松 绘制日期:2015年5月2日放煤流量不稳是主要症结六六 目标设定目标设定根据14年皮带秤校秤时间,我们分别列出了4个不同的时间段来统计不同时间段出现的次数。时间段(h)(h)1.501.502.002.002.502.503.00次数4753表四:14年校秤时间段统计表图表绘制人:胡志彬 顾佳斌 绘制日期:2015年5月2日图三:时间段饼图图表绘制人:程刚 绘制日期:2015年5月2日经QC小组

9、成员讨论,将此次活动目标设定为:将入厂煤电子皮带秤校验的平均用时减少30%至1.41小时。图四:目标时间设定经过我们QC小组研究发现,存在0.83小时的校秤时间,即将大于2小时胡时间降低到2小时以内即实现目标。图表绘制人:吴新 薛松 绘制日期:2015年5月2日八、原因分析八、原因分析人放放煤煤流流量量不不稳稳定定环大风大雨天气导致煤量不准法料机设备清理维护人员未按规定清理料斗闸板门调节困难振动给料器频率故障料斗闸门故障煤种松散易冲料溜煤板有积煤人员未及时冲洗振动给料器频率不稳定料斗闸门液压系统故障料斗闸板门开度位置确定困难清理时使得皮带上有积水我们QC小组对校秤时放煤流量不稳定的原因进行了分

10、析,绘制出因果图,找出7个末端因素。图五:要因分析因果图图表绘制人:吴新 薛松 绘制日期:2015年6月2日1、人员未及时冲洗2、人员冲洗时使得皮带有积水3、振动给料器频率不稳定4、料斗闸门液压系统故障5、煤种松散易冲料6、料斗闸板门开度位置确定困难7、大风大雨天气导致煤量不准末端因素序号序号末端因素末端因素确认内容确认内容确认方法确认方法负责人负责人完成时间完成时间1人员未及时冲洗溜煤板是否有积煤现场勘察顾佳斌2015年6月20日人员冲洗时使得皮带有积水皮带上是否有积水现场勘察胡志彬2015年6月30日2 23 3振动给料器频率不稳定振动给料器频率是否稳定 查阅缺陷现场检查李清2015年7月

11、10日4 4料斗闸门液压系统故障料斗闸门是否下滑查阅缺陷现场检查吴新2015年7月15日5 5煤种松散易冲料是否发生冲料现场勘察黄卫东2015年7月15日6 6料斗闸板门开度位置确定困难是否视线不清司机室内查看监控陈建清2015年7月15日7 7大风大雨天气导致煤量不准不可控因素无/表五:要因确认计划表图表绘制人:顾佳斌 薛松 绘制日期:2015年6月22日 要因确认1 人员未及时冲洗 确认内容确认过程确认日期溜煤板是否有积煤卸船机司机都经过一系列严格培训,且制订了相关的考核制度,每班作业过程中都会对溜煤板进行定时检查,若发现有积煤会通知班长,并做好相关记录。2015-5-1 结论1 非要因

12、八八 要因确认要因确认 要因确认2 清理时使得皮带有积水 确认内容确认过程确认日期皮带上是否有积水清理人员通过劳务公司经过一系列标准化培训上岗作业的,进行冲洗时需经过班长同意。2015-5-2 结论2 非要因 要因确认3 振动给料器频率不稳定 确认内容确认过程确认日期皮带上是否有煤块翻阅以往的#3卸船机检修维护记录,没有发现振动给料器频率不稳定的故障记录。#3卸船机检修维护记录,没有发现振动给料器频率不稳定的故障记录。2015-5-3 结论3 非要因 要因确认4 料斗闸门液压系统故障 确认内容确认过程确认日期料斗闸门是否下滑翻阅以往的#3卸船机检修维护记录,料斗闸门下滑故障已由检修修复。#3卸

13、船机检修维护记录,料斗闸门下滑故障已由检修修复。2015-5-4 结论4 非要因 要因确认5 煤种松散易冲料 确认内容确认过程确认日期是否发生冲料我们QC小组进行现场观察和验证,当用松散煤进行电子皮带秤校秤时,发生冲料而发生流量不稳的次数非常多。QC小组进行现场观察和验证,当用松散煤进行电子皮带秤校秤时,发生冲料而发生流量不稳的次数非常多。经过我们对数据的收集统计,总计配合次数24次,发生冲料的次数为13次,冲料的概率为54%。(见下表)24次,发生冲料的次数为13次,冲料的概率为54%。(见下表)2015-5-5结论5 要因 日期日期煤种煤种码头配合次数码头配合次数 出现冲料的次数出现冲料的

14、次数 冲料概率冲料概率负责人负责人20152015年年3 3月月2525日日神友4250%李清20152015年年4 4月月5 5日日平九5360%吴新20152015年年4 4月月1515日日神友4250%高建洪20152015年年4 4月月2121日日伊泰5360%黄卫东20152015年年4 4月月2828日日平九6350%胡志彬表六:冲料数据统计表图表绘制人:顾佳斌 薛松 绘制日期:2015年6月22日 要因确认6 料斗闸板门开度位置确定困难 确认内容确认过程确认日期是否视线不清QC小组到#3卸船机司机室观察监控画面发现料斗闸门区域画面光线较暗,闸门开闭大小不能直观的从监控画面上得知。

15、小组到#3卸船机司机室观察监控画面发现料斗闸门区域画面光线较暗,闸门开闭大小不能直观的从监控画面上得知。QC小组进行了相关测试:(见下表)进过测试发现司机无法通过监控画面精确的控制闸板门开闭大小,只能依靠工作经验来进行控制,误差率达到了20%。小组进行了相关测试:(见下表)进过测试发现司机无法通过监控画面精确的控制闸板门开闭大小,只能依靠工作经验来进行控制,误差率达到了20%。2015-5-6 结论6 要因 序号序号测试指定大小测试指定大小司机控制的大小司机控制的大小误差大小误差大小负责人负责人1 150%30%20%高建洪2 280%50%30%胡志彬3 370%60%10%李清4 420%

16、40%20%黄卫东5 540%60%20%吴新表七:司机闸板门控制统计表图表绘制人:顾佳斌 薛松 绘制日期:2015年6月22日 要因确认7 大风大雨天气导致煤量不准 确认内容确认过程确认日期不可控因素不可控 2015-5-7 结论7 非要因 通过以上分析,我们找到了导致校秤时放煤流量不稳定的主要症结是:料斗闸板门开度位置确定困难料斗闸板门开度位置确定困难煤种松散易冲料煤种松散易冲料九九 制定对策制定对策序号序号要因要因对策对策目标目标措施措施时间时间地点地点负责人负责人1料斗闸板门开度位置确定困难使得料斗闸板门区域视线清晰使得司机在司机室能通过监控视频能够清晰观察料斗闸门开闭大小在料斗闸门上

17、加反光条6月#3卸船机卸船机胡志斌顾佳斌 吴俊2 2煤种松散易冲料通过改造使得煤量稳定在发生冲料时仍能有效控制煤量在出料口增加一块挡板6月#3卸船机卸船机吴新 薛松 朱弘毅十十 对策对策实施实施实施一实施一 在料斗闸门上加反光条在料斗闸门上加反光条利用常电老码头空泊期间,在检修人员的配合下,对#3卸船机料斗闸门增加反光条,观察司机室内监控是否能够清楚看到闸板门开闭变化。经过测试,司机通过司机室内监控观察反光条,能够清晰看到料斗闸板门开闭变化,且能够较为精确的控制闸板门大小,误差率由20%降低到4%。增加反光条后司机控制闸板门开闭大小与指定开闭大小基本相同,所以对策实施一成功。序号序号测试指定大

18、小测试指定大小司机控制的大司机控制的大小小误差大小误差大小负责人负责人1 150%45%5%李清2 260%50%10%黄卫东3 370%70%0高建洪4 430%35%5%胡志彬5 560%60%0吴新表八:司机闸板门控制统计表图表绘制人:顾佳斌 薛松 绘制日期:2015年6月22日实施二实施二 在出料口增加一块挡板在出料口增加一块挡板利用常电老码头空泊期间,在检修人员的配合下,对#3卸船机料斗出口增加一块挡板,不影响正常卸煤的同时又能有效地防止冲料。同时校秤选择靠泊装载非松散煤船舶期间进行。经过改造后,通过现场试验观察,在接卸松散煤期间,码头配合次数平均由5次降低到3次,冲料几率由平均54

19、%降低到8%,进行校秤时码头配合次数及冲料几率都大幅度下降,所以对策实施二成功。日期日期煤种煤种码头配合次数码头配合次数出现冲料的次出现冲料的次数数冲料概冲料概率率负责人负责人20152015年年6 6月月5 5日日开滦300吴新20152015年年6 6月月1515日日开滦3120%李清20152015年年6 6月月2525大友400黄卫东20152015年年7 7月月2 2日日大友3120%高建洪20152015年年7 7月月1515日日开滦300胡志彬表九:冲料数据统计表图表绘制人:顾佳斌 薛松 绘制日期:2015年6月22日十一十一 效果检查效果检查月份月份具体时间具体时间用时用时(h

20、)(h)(h)(h)放煤次数放煤次数班组班组备用备用五月5/5 9:35:355/5 10:35:351.003丁11 5/13 9:30:305/13 11:00:001.505戊11 5/26 9:45:455/26 10:30:300.753甲11 六月6/11 10:00:006/11 10:30:301.505丙11 6/23 9:15:156/23 10:30:301.254乙11 七月7/7 9:50:507/7 11:20:201.505戊11 7/15 9:30:307/15 11:00:001.505甲11 7/27 9:25:257/27 11:30:302.086戊11

21、 八月8/6 9:30:308/6 11:10:101.676戊11 8/19 9:50:508/19 11:15:151.424甲11 8/28 9:30:308/28 11:10:101.676丁11 九月9/11 10:00:009/11 10:50:500.833丙11 9/28 9:50:509/28 11:10:101.334甲11 十月10/12 9:30:3010/12 10:00:000.503丁11校秤失败10/22 9:20:2010/22 10:00:000.673丁11 10/27 9:55:5510/27 11:20:201.425丁11 汇总15年度一共校秤16次

22、,放煤次数70次,平均用时1.29小时年度一共校秤16次,放煤次数70次,平均用时1.29小时表十:入厂煤电子皮带秤校验用时统计表图表绘制人:顾佳斌 薛松 绘制日期:2015年6月22日“电子皮带秤平均校验用时“活动前后效果对比图:图表绘制人:顾佳斌 薛松 绘制日期:2015年6月22日通过此次QC活动,我们成功将电子皮带秤用时缩短至1.29小时,低于目标值1.41小时。十二十二 效益分析效益分析减少了电子皮带秤的校秤时间从而增加了卸煤时间保证的卸煤量,保证的供电的可靠性。全年总计减少校秤时间约为:(2.01-1.29)*12*4=34.56小时。增加卸煤量约为:2000*34.56=6912

23、0吨。全年节约厂用电:(200+315*3+160+315+280+250*2)*34.56+(370*2+75*3+15*8+15+37+1.5*5+7.5)*34.56=162570.24KW/h十三十三 巩固措施巩固措施1、卸煤后,料斗区反光条上会有煤灰残留,影响司机视线,因此在每个班交接班前需对反光条进行清理。2、把对料斗闸门板反光条和挡板的检查工作加入到日常的巡检中去,当发现反光条有脱落或者挡板脱焊的故障时及时通知检修人员进行处理,并做好相关记录。十五十五 活动体会和今后打算活动体会和今后打算1、通过QC活动,我们的团队更加凝聚,发现问题、分析问题、解决问题的能力也提高了。2、有了这次QC活动的经验,我们对解决各种问题的信心也进一步提高,遇到疑难杂症,不会再惧怕。3、自我管理的能力不足,有个别活动没有按照原计划完成,对于一些问题的科学论证没有到位,统计手段运用不够灵活。发布结束,谢谢大家!我们下一个QC活动的主题是:合理调整港机卸煤流量

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