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1、2023年制造技术部工作总结提供公司_公司技术部工作总结 制造技术部工作总结提供公司由我整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“公司技术部工作总结”。 制造技术部2023年工作总结 及2023年工作计划 编制: 审批: 二一一年元月十日 一.2023年工作总结 1.技术文件编制 1.1 组织编制焊装L3车主焊线两厢车焊点编号、焊装L3车主焊线三厢车焊点编号、车门铰链安装工艺卡、L3白车身装调间隙标准、车身焊接相关制度、焊装L3车电泳工装工艺卡、焊装工具材料耗材定额、电泳湿打磨工艺卡、涂装工具材料耗材定额、总装工具材料耗材定额、工装设计规章制度; 1.2 完善、优化焊装L3主焊线工
2、艺卡、L3车型装调线工艺卡、焊装主要辅助材料消耗工艺定额、涂装控制计划涂装标准作业指导书、涂装辅助材料消耗工艺定额、涂装主要材料消耗工艺定额、总装工艺卡、总装辅助材料清单及辅助材料定额,核对、编制GHK7610B/GHK7610BA国-MBOM(内 一、内 二、底盘)、焊装MBOM,并重新下发车间; 1.3根据集团产能提升要求,焊装车间(单班80台车/天),将主焊工位的补焊工位新增2个工位,使生产节拍,由原来5.5分/台车,提升至现在4.5分钟/台车,并编制相关工艺文件; 1.4顺利完成两厢车白车国产化工作(将问题发现、问题反馈、夹具调整等),并批量生产50台车;完成两轮三厢车白车身国产化的试
3、装工作;车身精度:两厢车54点合格率90%,三厢车合格率90%,漆膜厚度、内饰件匹配等满足批量生产要求,并制订关于白车身国产化相关的工艺文件,通过PQCM试验论证,并编写焊装生产工艺装备通过性PQCM验证报告、涂装生产工艺装备通过性PQCM验证 报告、总装生产工艺装备通过性PQCM验证报告; 1.5根据公司产能提升要求,编制焊装车间单班90/台车,涂装车间单班100台车/天,总装车间单班60台车/天提升方案; 1.6进行三厢车制造成本核算; 1.7完成技术文件、外接收文件的下发和存档工作; 1.8编制焊接质量问题及装调资料、焊接强度检验和试片制度介绍、焊点质量控制、涂胶作业注意事项、打磨作业注
4、意事项、焊缝密封机PVC喷涂作业相关知识、前处理电泳工艺知识、打磨注意事项及涂装车间洁净度的控制、二次内饰装配工艺及工具使用、发动机构造、总装装配工艺、汽车电器培训、装配的基本知识培训等培训资料,培训次数41次,课时达80小时。培训工人超过370人 2.其它工作 2.1完成多次集团发运泰安共约70台007B/E/D试验车在泰安工厂喷漆工作(例;泰安工厂涂装车间车身的吊具吊点改造,及电泳/喷漆及相应辅助专用工装制作,现场指导喷漆工艺) 2.2顺利完成810月焊装、涂装、总装工艺与宝腾技术支持人员进行技术交流; 2.3以黄总为组长,与品质、设备、车间相关人员成立焊接、油漆、装配质量攻关小组,分别编
5、制L3白车身质量攻关工作计划、L3油漆质量攻关工作计划、L3装配质量攻关工作计划,并督促各组员工作开展,其质量攻关效果明显。并长期与品质、车间成立三位一体集中办公,对突发问题能快速得到解决。 2.4焊装、涂装、总装工艺,完成每月1次全面的工艺纪律大检查,并将问题及时发给车间进行整改; 各工艺室主要工作 2.1焊装工艺室主要工作 2.1.1设计、制作24m长钣金修复光廊,用于分总成件钣金返修,用提高生产效率,保证钣金质量; 2.1.2制作7套两厢.三厢车铰链安装夹具,在泰安工厂,车门实现铰链用夹具分装(前期宝腾供车门件,铰链和车门装好,并有CO2焊接,导致在车门调整时困难) 2.1.3完成了1次
6、/年,CKD3白车身焊接强度破坏性试验;完成两厢.三厢国产化验证车BQCM车焊接强度破坏性试验,通过两次破坏性试验;CKD3车,泰安工厂所有焊点焊接合格;国产车在顶盖处2点虚焊。 2.1.4焊装车间按车身焊接相关制度执行,保证了车身焊接质量,将焊接问题控制在10台车内被发现;证明此制度可行;保证了焊接质量;并用以上方法,保证了国产化件和进口件的两种车型四种状态下车身焊接质量。 2.1.5 根据白车身焊点分布情况,焊装工厂在宝腾车的基础上,在关键区域新增28个焊点,新增焊道6道,并下发调整后的焊装L3主焊线工艺卡,保证车身焊接质量;2.1.6 提高两厢.三厢车车身精度,6-7月车身平均精度:两厢
7、车81.52%,三厢车82.58%; 经过技术分析,对夹具进行局部改进,并调整后8-9月份车身平均精度:两厢车88.49%,三厢车87.11%,截止11月份车身平均精度:两厢车88.41%,三厢车89.94%,已趋于稳定; 2.1.7通过使用试验的新材料,提高白车钣金修复效率,和钣金锈迹清理效率; 2.1.8 通过对1000多个螺栓拧紧力矩的变化规律,制订更合理的拧紧力矩,大大提高了白车身车门铰链安装螺栓力矩合格率,合格率由原来15%,提升至现在的85%以上,同时按此方法,制定关于装调线力矩制度; 2.2 涂装工艺室主要工作 2.2.1电泳打磨由干打磨改为湿打磨,改为湿打磨后车身质量得到提高,
8、中涂颗粒点由原来80,降至现在50左右,并下发电泳湿打磨工艺卡,及时培训工人; 2.2.2喷胶室后轮罩遮蔽方式,由1次性纸胶带遮蔽改为可重复利用的工装工装遮蔽,提高了工作效率和工艺规范,每台车节约纸胶带约15cm/台车 2.2.3坚持涂装车间1次/天的各个前处理电泳槽液化验,并对槽液维护;2023年共对电泳烘房、胶烘房、中涂烘房、面漆烘房四个烘房,进行1次/月测量炉温曲线(涂料固化需要一定的温度和时间,只有在固化窗口内的炉温曲线才能使漆膜得到良好的漆膜性能)2.2.4协助涂装设备部门改造脱脂除油槽;经过多次试验分析,调整前处理电泳喷嘴角度,大大降低电泳车身颗粒;制定涂装设备停线应急预案,将损失
9、减到最少(设备故障导致在线车辆车身生锈)。2.2.5将铁质堵盖由总装车间转入涂装车间安装,分别将零件号为MT406751、MT434301的铁堵盖由总装移入涂装车间的涂胶线上安装,减少上、卸遮蔽的工作量;减少遮蔽用纸胶带约16cm/辆车,同时保证堵盖处的密封性、美观性; 2.2.6解决因员工操作问题,导致停车场大批量车身局部产生气泡的问题,并出返修方案将停车场车辆进行修复; 解决因中涂油漆受到油的污染,导致大批量车身局部产生气泡的问题; 解决因油漆膜厚导致流光白色差问题; 解决因色漆喷涂不到位,导致爵士黑局部泛蓝相的问题 解决因送排风系统开启不及时或是未开启,喷车底PVC后的车身上胶雾问题;
10、分析、解决4S店反馈,车身出现黄色锈斑的问题,并及时给出返修方案 2.2.7经过工艺调整,使精饰线由静态生产改为连续动态化生产,生产效率提升2.5倍,大量节约动能耗; 表调出槽喷淋,由纯水喷淋改为表调液喷淋,使表调后的车身,在磷化后磷化膜更加均匀且磷化条纹消失; 在8月份要求脱脂倒槽1次,及磷化倒槽2次,并完成板式换热器的反清洗,提升了板式换热器的换热效率,节约能耗。 2.2.8根据产能提升要求,中涂喷漆输漆系统由隔膜泵改为集中供漆系统(现采用2套中涂系统和1套溶剂系统),使中涂漆膜质量得到显著提高,车身中涂颗粒由原来80降至现在50左右,换漆效率提高,节约能耗; 2.3总装工艺室主要工作 2
11、.3.1 改进工艺,将仪表台实行分装,大大提高生产效率;绘制动力总成分装线安装图、划分工位并编制相关工艺文件;解决固定后保险杠牌照灯支架的自攻钉打不紧问题;解决后尾灯装饰盖脱落问题;解决右前门防擦条尺寸不匹配的问题;解决角窗玻璃和后门玻璃导槽有间隙问题等工作。 2.3.2重新测定生产线工时;配合物流开始盘库,对不合格品签署处理意见;做总装车间产能提升方案(60台/天),更改工艺文件;根据研究院通知,增加燃油消耗量标志等工作。 2.3.3 解决掉锁止按钮高低不齐问题;整理仪表台CD机分装工艺文件;解决仪表台右侧手套箱下的线束外漏问题;优化驻车制动调整工艺,提高静态制动一次通过率;分析处理制动报警
12、灯常亮的问题;调整进出油软管的装配方法,避免软管和高压管干涉;反馈前保亮条和格栅难配合,确定后期由宝腾装配等工作。 2.3.4整理易损件清单;总装工艺顺序的调整;制定定扭工具班前校验方案及校验作业指导书;反馈右遮阳板钣金刺孔未刺透,总装装配时困难;分析解决前门关闭导致后门共振的问题;下发雨刮喷水标准;解决三厢车后门玻璃升降器线束走向相反的问题;处理车顶装饰条开胶的问题;将前减震器力矩打紧工位调整到二次内饰;针对车顶装饰条开胶的问题,进行更换胶条试验等工作。 2.3.5解决底盘裙板前端下部螺钉紧固困难问题;解决发罩隔音垫卡扣弹出问题;编制总装扩建改造工位布置方案;与宝腾人员一起解决门护板安装时与
13、车身钣金有间隙的问;解决倒车雷达传感器安装孔过紧,造成传感器异响;解决国产拉先开关回位弹簧脱落问题。2.3.7解决角窗后边缘起翘问题;处理后风挡玻璃高于车顶盖和左右间隙不均匀问题;解决后风挡玻璃左右间隙不均匀的问题;把底盘工位的簧片螺母调整一次内饰装配; 2.3.8解决国产前门限位器难安装问题;针对控制线束和ABS模块摩擦问题,增加线束支架;联系研究院确认关于手刹拉力和行程的问题;发罩卡扣难以安装,制作的小工装解决;检测线前部颠簸路设计更改;参与宝腾人员的培训讲座及质量问题的分析解决;真皮座椅试装等工作; 2.3.9采纳宝腾专家的建议制作新的顶棚货架;组织员工培训汽车构造;整理辅料清单;分析解
14、决车辆漏水的问题;整理工废率清单;解决前门线束刺防水膜的问题,并确定前门线束走向;解决后制动软管折弯过大问题等工作。 2.3.10防水膜改进试验;车顶装饰条打黑胶试验;协调研究院落实轮胎偏磨问题;排查前门护板安装不服帖的问题等工作。2.3.11处理蓄电池标签贴反的问题;联系丁基胶厂家,确认胶条存放标准;国产化零件车顶装饰条、角窗玻璃、后风挡玻璃等试装;准备材料配合财务部进行三厢车成本计算;和研究院以及集团生产部一起整理三厢车降本方案;分析处理后悬挂异响问题;解决ABS线束单孔固定支架处固定不牢固问题等工作。 2.3.12国产车顶装饰条试装;国产后门挡水条试装;应上级领导要求,积极开展整车降噪试
15、验;前、后保险杠与翼子板阶差问题质量攻关;拟定从工艺方面降低生产成本的报告;裙板开胶质量攻关;国产白车身在总装车间进行试装;分析前悬挂异响问题原因,出具报告;国产后门玻璃、角窗玻璃和后风挡玻璃试装;优化工艺,调整加注设备工位等工作。 2.3.13工艺报废率核对计算;整理内审中发现的不合要求的工艺文件;测量副车架球头及相配合的角模块的尺寸;解决散热器下部的前线束受挤压问题等工作。2.4综合工艺室主要工作 2.4.1自制工装数量,焊装车间设计工装32种,总数量120件;涂装车间设计工装69种(含007B/E/D车型9种),总数量629件;总装车间设计工装95种,总数量556件;为生产物流设计工装2
16、5种,总数量155件。 例:优化涂装转运撬体小车(新制作的转运撬体小车重量只有原来的五分之三);设计制造扭矩检测工作台,及扭矩扳手转运小车;设计制造5-8公斤压力的压顶盖胶条工装,使顶盖胶条装配达到工艺要求;按工人的操作方式设计制造转向柱分装台;设计制造前后保分装台,更好的保护了颜色件;设计主焊线安全围栏;设计主焊线人员穿越滚床专用踏板,提高作业者操作安全性和便利性;设计焊装物流仓库二层巷道式存储货架,达到充分使用仓库目的;经过多次试验,将现用的后备门喷漆工装改用M6螺栓进行固定,保证安装的可靠性,杜绝了后备门防撞块安装孔的变形及附近掉漆的现象,提高作业人员的工作效率。以上工装优化和制作,提高
17、工作效率,减小劳动强度、保证人员安全、降低辅材消耗起到很好效果 2.4.2多次优化发运济南油漆车身的车身绑扎,现已大大减少了发运济南油漆车身油漆磕碰问题; 2.4.3设计制造物流发油漆车身的叉车套,提高油漆车身装车、装卸货架的工作效率,降低工人的劳动强度,提高了操作的安全性; 2.4.4根据集团要求,制作三厢车行李箱盖内板钻孔工装(要求在内板钻12个7孔); 2.4.5优化前机盖和后备门电泳工装;设计可重复利用的减震器涂胶工装,提了高生产效率,减少辅材消耗(前期用1次性胶带纸粘贴); 2.5 冲压工艺室主要工作 2.5.1与长春九院共同进行泰安冲压工艺平面布置图设计。2.5.2冲压设备技术协议的编制评审。 2.5.3与供应商进行车间废料输送系统技术交流。2.5.4冲压设备生产厂调研及洽谈。 2.5.5整理L3车型13家外委制件明细表及自制件明细表。2.5.6 L3车型冲压MBOM的编制工作。2.5.7冲压自动化设备确定。2.5.8冲压成本核算相关工作 2.5.9编制冲压车间项目建议资金计划和进度计划 2.5.1 L3车型、模具、板料明细表的编制整理。 制造技术部职责 制造技术部工作职责制造技术部下设生产科、生产技术科和设备科。1、生产科主要工作1.1在公司的直接领导下,对生产科的生产、安全、管理工作全面负责1.2负责产品生产过程中的. 公司技术部年终工作总结