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1、博玮BWS博玮BWS-BB伺服在吹膜机螺旋挤出电机系统改造运用采用BWS-BH沟通异步电机的伺服控制技术,对塑料吹膜机的螺旋挤出电机系统进展了改造,弥补了以上的缺乏,为此类机械的产品晋级换代提供了一种创新的思路和解决方案。2、解决方案BWS-BH伺服电机系统采用低速、大扭矩电机和BWS-BB伺服控制器取代原有的电机和变频器,取消了原有传动机构中的减速机,使系统机械构造得到简化,并且弥补了上述的缺乏,使得新型的机械无论在技术含量和加工工艺都有了长足的进步,不仅知足了客户的要求,而且在节能、机械维护的简化、工作环境的改善等方面也有了很大的进步,进步了产品的竞争力。 (1)机械构造由于该类产品已是定
2、型的产品,所以为了不使相应的配套产品也有太多的改变而进步改造的费用,我们沿用了原有的操纵界面,并且留有备用接口提供应厂家,以方便他根据客户的要求,增加其它用处。其螺杆挤出局部主电机操纵界面如图2所示。 (2)软件编程针对吹膜机的技术要求,编写相应程序来知足相关要求。 (3)改造案例改造案例一原系统BWS伺服控制系统电机电磁调速异步电机低速大扭矩异步电机功率15KW5.5KW额定转速1250rpm150rpm基频/极数50Hz/4极11Hz/8极额定转矩95N.m350N.m皮带减速1:31:2减速机1:2.6控制器电磁调速器BWS伺服控制器编码器无有改造案例二原系统BWS伺服控制系统电机沟通变
3、频异步电机低速大扭矩异步电机功率15KW7.5KW额定转速1430rpm170rpm基频/极数50Hz/4极13Hz/8极额定转矩95N.m421N.m皮带减速1:1.671:3减速机1:8.42控制器变频器BWS-BB伺服控制器编码器无有3、工程改造效果塑料螺旋挤出机械的主轴转速较低,一般在0160rpm左右。使用普通电机,需要1:10以上的减速机构。BWS-博玮公司十分研发的低速大扭矩电机采用增加电机极数、降低电机基频的方法,使电机的额定转速降到200rpm以下,而电机的输出转矩大幅度进步,因此可以减小或者取消减速机。为防止故障堵转损坏电机,保存了一级皮带或者链条传动。变频器调速在电机的基
4、频点是效率和输出转矩的最高点,根据其特征曲线,在基频以下输出转矩和效率都在下降,因此为在低速时保证足够的输出转矩,必须加大电机功率。而光阴伺服控制器在电机基频以下保持恒转矩输出,具有三倍额定以上转矩的过载才能。因此光阴的伺服控制系统可以以较低的额定转速到零转速之间都保证输出转矩不小于额定转矩。根据变频器控制低速时电机的转矩下降曲线,伺服控制器可以将电机功率减小到变频控制的1/22/5。假如使用变频器驱动低速大扭矩电机,由于其调速范围小,低速转矩缺乏,在低频时工作状态不良。在低于8Hz的情况下,力矩明显缺乏。BWS服控制用具有0400Hz的调速范围,且低频力矩特性良好,可在低速时平稳准确的控制电
5、机。对于吹膜机等对薄膜厚度有严格要求的设备,可以准确控制电机,与变频器相比具有很大的技术上风。4、经济及社会效益分析通过广泛比拟,BWS服控制系统的本钱与所取代的系统本钱根本持平或者略高。由于取消了减速机,节约了钢铁材料、减少了铸造和机加工工序、减化了安装调试经过、降低了机械的维护本钱。节约能源,节电率达30-40%,节电的费用对于产品的最终用户有较大的吸引力。按上述改造案例进展本钱分析,电机功率减小7.5kw,按耗电量减少5kw计算,每小时5度(kwh)电,一天节电120度(此类机械需要预加热经过,故连续消费最为经济)。按工业用电0.75元/度计算,一天节电费用90元;一个月按25天计算,每月节电费用2250元。一个月的节电费用已完全可以收回因采用伺服控制的电机系统所增加的本钱,以后的节电费用便可以大大降低用户的消费本钱。0