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1、合康高压变频器助钢铁厂节能降耗消费的,实现了高压电动机的变频调速,获得良好效果。一、高压变频原理这台高压变频装置采用的是交-直-交直接高压高-高方式,主电路开关元件为。本装置采用了功率单元串联叠波升压技术,可以用较低电压的成熟器件实现高电压输出,而且具有很高的可靠性。1、主电路主回路主要由隔离变压器和功率单元组成,隔离变压器为三相干式整流变压器,原边为Y形接法,输入6000V电压,副边绕组为15组,延边三角形接法,功率单元共15个,每相5个串联,相输出Y接,中性点悬浮,得到驱动电机所需的可变频三相高压电源。电压叠加示意图为:图1输出电压叠加图由于采用多个功率单元串联,得到多个电压等级,每个单元
2、的电压等级都较低,保证了变频器的性能。2、功率单元功率单元原理见图2,采用空间矢量正弦波脉宽调制PWM方式,输出单相脉宽调制波形。经过叠加得到单相正弦波形。合康的功率单元具有旁路功能。当某个单元发生故障而不能继续工作时,该单元及其另外两相相应位置上的单元将自动旁路,退出运行,每相由四个单元工作,变频器输出性能不变,使得电机在某个单元发生故障时仍然可以稳定运行。图2功率单元原理图二、变频调速节能原理从流体力学的原理得知,使用鼠笼型感应电机驱动的风机,轴功率P与风量Q,风压H的关系为:PQH当风机转速从N1变化到N2时,在空气密度一样的情况下,功率P、风量Q、风压H与转速关系为:Q2=Q1N2/N
3、1H2=H1N2/N12P2=P1N2/N13风量Q和风机的转速N是成正比关系,风压与风机的转速平方成正比关系。所需的轴功率P与转速的立方成正比关系。所以当需要的额定风量降低时,通过调节风机的转速方式调节,所需功率那么呈立方下降。功率P与风量Q,风压H的关系如下列图所示,从风机的运行曲线图来分析采用变频调速后的节能效果。当所需风量从Q1减小到Q2时,假如采用调节阀门的方法,管网阻力将会增加,管网特性曲线上移,系统的运行工况点从A点变到新的运行工况点B点运行,所需轴功率P2与面积H2Q2成正比;假如采用调速控制方式,风机转速由N1下降到N2,其管网特性并不发生改变,但风机的特性曲线将下移,因此其
4、运行工况点由A点移至C点。此时所需轴功率P3与面积H3Q2成正比。从理论上分析,所节约的轴功率P与H2H3CB的面积成正比。三、合康高压变频器在我厂的实际应用情况1、工况高炉消费为周期性连续出铁,高炉在出铁时铁水温度可以到达1000,与空气中氧气发生反响,产生大量的含氧化铁的棕红色烟尘,对空气造成污染。利用除尘风机对氧化铁回收,既可以防止污染,又可以二次利用。凌钢炼铁厂出铁场风机组同时为两座高炉出铁场除尘,工作负荷经常变化,天天调整负荷次数在40次以上,假如直接起动,系统电压将被拉低50-100V。利用变频器根据高炉实际需要对除尘风机进展变频调速控制,既保证和改善了工艺,又到达了节能降耗的目的
5、。出铁时,变频器高速运行,高速定为50Hz可调;不出铁时,变频器低速运行,低速定为20Hz可调。不用停机,保证了高炉消费的连续性。为高炉平安可靠消费提供了强有力的保证。2、起动经过采用变频调节后,系统实现软启动,输出到电动机的电压频率从0Hz逐渐上升至设定频率,电压也随之逐渐升高,电机启动电流始终小于额定电流,并且电机的起动时间可以调整为5s1600s,启动时间相应延长,对电网和变压器无大的冲击,电网的系统电压根本不发生变化,减轻了起动机械转矩对电机机械损伤,有效地延长了电机的使用寿命。3、运行调整以往,炼铁厂除尘风机在运行经过中,根据所需负荷的变化,风量和风压的调节要靠调整风门开度来完成,一
6、次风量的改变通常要反复调节屡次才能完成。变频改造后,高压变频装置与PLC通过RS485接口通讯,电机转速的改变只要通过微机设定即可,大大降低了劳动强度,进步了消费效率,风量调节更平稳、准确。4、节能效果1#、2#高炉出铁时间不同,但仍然有一定规律,消费周期大约为1.5小时,出铁时间为1小时,间隔约为30分钟,除尘风机电机额定功率为630kW,额定电流为70A,出铁时电压频率设定为45Hz,电流因空气密度、除尘器工作状态影响,每次高频时有所变化,在48A-53A之间,不出铁时在20Hz低速运行,电流约为27A,与未安装高压变频的电动机比拟,年节电70万kW.h,经济效益为30余万元,到达了预期效果。0