四方E380变频器在冷轧薄板线上的应用.docx

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1、四方E380变频器在冷轧薄板线上的应用zhangting导语:随着计算机信息技术的快速开展,消费经过对消费效率和消费工艺的要求进一步进步。随着计算机信息技术的快速开展,消费经过对消费效率和消费工艺的要求进一步进步。变频器作为驱动器在工业自动化领域得到了越来越广泛的应用。在冶金冷轧行业中,系统集成度和数字化控制程度的上下决定着产品的质量和产品消费效率,同时也决定了厂家能否在行业竞争中占据一席之地。佛山某钢铁厂冷轧薄板线使用四方E380系列变频器,三菱FX2NPLC和西门子直流驱动,S7-300组成的系统,在系统设计可靠性和工艺要求上到达国内先进程度,本文将对其进展简单介绍,对四方变频器在系统中与

2、三菱PLC通讯将进展着重的讲明。方案与控制原理:该消费线传动局部如开卷机、卷取机、轧制主机等采用直流他励电机,使用西门子直流驱动器与西门子PLC控制。冷却使用两台22KW沟通电机,酸洗四台75KW沟通电机,沟通电机采用四方E380系列变频器与三菱PLC进展集中控制。两套PLC系统作为下位机,上位机用组态王组态对下位机进展控制和对现场进展监控。整条消费线的冷却液由上述两台冷却泵提供,通过一台变频器进展控制驱动。根据消费线速度和材料厚度要求,上位机决定所需压力和流量传送到PLC,再由PLC对变频器进展驱动控制。为保证工艺要求,现场用一压力变送器反应到变频器进展闭环控制。PLC定时对变频器发送PID

3、设定值,同时读取PID反应参数,电机输出电流,当前输出频率以便进展集中处理。当变频器运行到上限频率,而系统压力反应信号还达不到系统所要求时,PLC通过读取变频器参数,对电机进展切换,通过控制接触器将电机从变频驱动状态改成工频驱动,同时变频器启动第二台电机变频运行,由第二台电机作PID闭环恒压控制。反之当反应值大于设定值时,变频电机转速下降直到输出下限频率,假如此时反应压力还大于设定压力,PLC将停顿第二台电机的驱动,同时将第一台电机工频切换为变频PID闭环恒压控制。四台75KW电机分两组由两台变频器分别控制。在原材料进入消费线加热后外表附有一层氧化物,要除去这层氧化物,需要使用一定比例和压力的

4、酸性液体来清洗掉,才能进入下一道工序。这两组酸泵电机就是在不同的位置根据不同的线速度对钢薄板清洗。同样用压力变送器把4-20mA信号送到变频器作反应控制用。控制原理同前面两台冷却泵一样。整条消费线工艺非常严谨,为了尽量进步成材率和消费效率,在三组泵的主管道在还安装了电接点压力表设置上限压力,当压力到达上限时,压力表送出一个信号,通过PLC读取,反应到上位机以提示操纵员及时处理。由于四方变频器是使用自定协议通讯,使用RS485半双工作为物理电气连接口,与三菱FX2N通讯需要外加一块FX2N-485BD板。而FX2N-485BD板用的是全双工通讯形式,所以要与半双工的变频器正常通讯就得在接线方式和

5、内部程序上作十分处理。最后一台要并一个330欧的终端电阻。在接线上如下列图所示:四方变频器通讯控制命令分为六类,各组帧头和帧尾分别是十六进制数据5A和0D。本例中要读取运行参数的是1号命令,数据发送帧长度是14个字节,修改RAM参数是3号命令,发送帧长是18个字节。控制命令是4号命令,发送帧长是15个字节,变频器数据返回帧长18字节。三菱PLC用于自由口通讯的指令是RS指令,特殊数据存放器D8120根据变频器的通讯格式如奇偶校验,波特率等通讯参数,设定PLC的对应参数。考虑到主机是全双工通讯,而从机是半双工通讯,主机在发送数据的同时会把发送的字节内容存在接收的地址前面,所以在内部收发地址上要作

6、特殊处理,地址D482-D499接收的是发送的18个字节,从D500开场接收的是实际变频器返回的数据。假如发送的字节最多是15个,那么接收的地址个数相应的往前推3个,同时接收的字节数也相应的减少3个改为K33。局部程序如下:在本例中要定时对多组数据进展定时发送和读取,而RS指令在同一时间只能处理同一事件。所以在在每发送和接收一组数据时要有一定的时间间隔才能启动下一组数据处理。这就要求主机在程序内局部时把每组数据的读取与发送严格区分,程序如下:假如在有些工程中需要对几十组数据进展读写通讯,可在区分每组数据的接收与发送时调用子程序的方式实现,不过需在此方式下编程要留意某些位的状态。在本例中通讯指令

7、只用了一条,在接收时就需要区分是发送哪组数据变频器所返回的数据,所以在程序上要用变址功能把返回的数据校验和计算后加以区分,程序如下:程序完成后要对变频器的通讯参数设置,变频器的主要几个通讯参数设置如下:F0.4:0002运行命令通道F8.0:0021PID控制F8.1:0201PID设定与反应通道选择F9.0:0015通讯设置F9.1:根据每台站点设置地址F9.3:0000通讯辅助功能设置变频器的TA与TB端设置成报警输出,把报警信号送到PLC以便在上位机上监控到。当出现故障操纵员可以讯速作出处理。在现场调试时把程序分段单台调试以进步调试速度,出现问题也轻易解决,十分要留意的是干扰造成接收数据出错不能校验,在通讯线上必须用屏蔽双胶线,屏蔽层接地。采用上位机控制和监控,下位机PLC对变频器通讯控制,通过动态数据的交换,上位机随时对变频器远程监控,所有数据在屏幕上一目了然,调试后效果显示集中操纵非常简便,系统运行稳定可靠集成度进步,产品质量和消费效率也大大进步。0

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