炉B至B低加疏水阀处理过程及定位器结构及菜单PPT学习教案.pptx

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1、会计学1炉炉B至至B低加疏水阀处理过程及定位器结低加疏水阀处理过程及定位器结构构(jigu)及菜单及菜单第一页,共17页。一、#4机7B至8B低加正常疏水阀处理过程 现象:运行人员发开指令(zhlng),定位器开到80后,开门速度明显减慢,有时候可以全开,有时候就卡在85左右。处理过程:(一)、仅对#4机7B低加疏水门处理过程 1、对减压阀排气,工作气源干净。2、检查减压阀前工作气源与#3机7B低加正常疏水门工作气源比较,压力流量基本差不多。3、怀疑气源减压阀有问题导致空气不足,更换过新减压阀,现象仍然存在。4、检查漏气情况。就地发开指令(zhlng),定位器开到80后,速度明显减慢但是可以全

2、开。检查气源管路,稍有漏气,拧紧接头,联系汽机检查气缸并加密封后正常。处理后两天后门再次卡。5、在气源无漏气,减压阀换新后,更换一个新定位器后,门会动作正常。以前是由于门工作气源中含有油和水导致定位器里的I/P转换器损坏,我们已经采取给气动执行机构气源定期排污工作。检查拆下的旧定位器,没有发现以前出现的油和水,初步判断此次门卡不是由于进口工作气源污染定位器造成。根据检修记录知,此门在2011年2月25日更换的新定位器和新减压阀,更换后正常。但是2011年3月25日再次出现问题。第1页/共17页第二页,共17页。(二)、此门频繁更换定位器,怀疑由于某种原因导致定位器频繁坏,咨询厂家后,厂家建议用

3、同一个定位器和减压阀分别用在#3和#4机7B低加正常疏水门上做开关速度对比试验,试验过程中减压阀的压力始终固定在0.5Mpa。(其余气动门的工作气源压力都是0.5Mpa 左右)我们采用#3机7B低加正常疏水门上的定位器和减压阀做试验。1、三次开关#3机7B低加正常疏水门,记录手动全开平均时间为:35S,全关平均时间为:43S,同时记录下定位器的控制参数。检查定位器出口流量情况。2、将#3机7B低加正常疏水门的定位器换到#4机7B低加正常疏水门上,首先不自整定,三次开关#4机7B低加正常疏水门,记录手动全开平均时间为:35秒,全关平均时间为:42秒。检查定位器出口流量情况,跟#3机比稍小。3、将

4、#4机7B低加正常疏水门定位器进行自整定后,三次开关#4机7B低加正常疏水门,记录手动全开平均时间为:1分钟10秒,全关平均时间为:1分12秒。检查定位器出口流量明显比整定前要小。4、根据定位器用在#3机7B低加正常疏水门控制参数修改用在#4机7B低加正常疏水门控制参数。修改后,观察定位器出口流量与(3)变化不大,阀门开关速度与(3)变化不大。证明(zhngmng)修改控制参数,效果很小。第2页/共17页第三页,共17页。结论:根据以上分析过程,#4机7B低加正常疏水门频繁卡,可能原因的(1)(2)(3)(4)可以排除。又由于频繁更换定位器,同时对于别的同样阀门用着正常的定位器用到#4机7B低

5、加正常疏水门上整定前开关速度可以,整定后控制参数改变,同时开关速度明显(mngxin)变慢。整定后控制参数和每个阀门本体有关。第3页/共17页第四页,共17页。二、掌握ABB定位器的菜单及结构1、定位器的接线(ji xin)方式 +11-12 控制信号输入端子 +31-32 位置返馈输出端子第4页/共17页第五页,共17页。2、ABB定位器菜单 1)、功能(gngnng)级分类:运行操作级:适用于初次调试及日常维护中的检查或现场开关操作参数配置级:适用于初次调试中的参数设置及整定第5页/共17页第六页,共17页。2 2)、运行)、运行(ynxng)(ynxng)操作菜操作菜单:单:三级功能分类

6、及显示三级功能分类及显示器器文字描述文字描述功能描述功能描述1.0 CTRL_ADP1.0 CTRL_ADP选择自适应控制方式选择自适应控制方式(远操远操)1.1 CTRL_FIX1.1 CTRL_FIX选择固定控制方式选择固定控制方式(远操远操)1.2 MANUL1.2 MANUL切换至现场按键操作切换至现场按键操作(开或关开或关)1.3 MAN_SENS1.3 MAN_SENS用于检测位移范围是否合适用于检测位移范围是否合适第6页/共17页第七页,共17页。进入运行进入运行(ynxng)(ynxng)操作菜单方法及注意事项:操作菜单方法及注意事项:按住按住MODEMODE键,点击键,点击

7、键或者键或者 键。键。注意事项注意事项:使用使用 或或 键选择定位器安装形式为直行程或角行程。键选择定位器安装形式为直行程或角行程。角行程安装形式:定位器没有反馈杆,其反馈轴与执行器角角行程安装形式:定位器没有反馈杆,其反馈轴与执行器角位移输出轴同轴心一般角位移为位移输出轴同轴心一般角位移为9090,如用于蝶阀,球,如用于蝶阀,球阀的双气缸执行器。(角行程选阀的双气缸执行器。(角行程选ROTORYROTORY)直行程安装形式:定位器必须通过反馈杆驱动定位器的转动直行程安装形式:定位器必须通过反馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的角位移小于轴,一般定位器的角位移小于6060,用于驱动直行程阀,用

8、于驱动直行程阀门气动执行器。门气动执行器。(直行程选直行程选LINEAR)LINEAR)注意:进行自动调整之前,必须确认安装形式,因为自动调注意:进行自动调整之前,必须确认安装形式,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。差。第7页/共17页第八页,共17页。3 3)、参数)、参数(cnsh)(cnsh)配置级配置级 参数参数(cnsh)(cnsh)配置共分配置共分11 11 组,用组,用P1._P1._,P2._-P11._(P P2.

9、_-P11._(P 为为PARAMETER PARAMETER 首字母首字母)表示,表示,而而 每一组又分若干项,如每一组又分若干项,如P1._ P1._ 分分P1.0P1.0,P1.1 P1.1,P2._ P2._分分P2.0P2.0,P2.1P2.1进入运行操作菜单方法及注意事项:进入运行操作菜单方法及注意事项:1 1)、同时按住)、同时按住 或或 键,点击键,点击ENTERENTER键,等待键,等待3 3秒钟,计数秒钟,计数器从器从3 3倒计数至倒计数至0 0,松开,松开 或或 键,显示器显示键,显示器显示“P1.0“P1.0 ACTUATOR”ACTUATOR”2 2)、如果想进入)、

10、如果想进入P1.1P1.1,按住,按住MODEMODE,然后点,然后点 键就可以了。键就可以了。3 3)、从配置功能级中选择第二组参数)、从配置功能级中选择第二组参数(cnsh)(cnsh)同时按住同时按住MODEMODE和和ENTERENTER两键,点击两键,点击 键,显示器显示键,显示器显示“P2._ SETPOINT”“P2._ SETPOINT”,松开,松开MODEMODE和和ENTERENTER两键,显示器显示两键,显示器显示”P2.0 MIN_PGE”P2.0 MIN_PGE。第8页/共17页第九页,共17页。4)、启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定)

11、:方法1:进入参数配置级菜单P1.1 按住ENTER 键直到计数器倒计数到0 松开ENTER 键,自动调整程序开始运行 自动调整程序顺利结束后,显示器显示“COMPLETE”。手动存储(cn ch)上述自动调整得到的参数。第9页/共17页第十页,共17页。方法2:按住MODE 键(linear 安装形式)或者ENTER(rotary 安装形式)键3 秒,直到出现“Oo”松开MODE 键或者ENTER 第二次按住MODE 键或者ENTER键直到计数器倒计数到0 松开MODE 键或者ENTER键,自动调整(tiozhng)程序开始运行 自动调整(tiozhng)程序顺利结束后,会自动存储上述自动调

12、整(tiozhng)得到的参数,并自动切换控制方式到1.1 CTRL_FIX第10页/共17页第十一页,共17页。TZID-C TZID-C 主要主要(zh(zh yo)yo)部件部件可选的模拟量可选的模拟量输出板输出板可选的数字量可选的数字量输出板输出板 位置传感器位置传感器控制板控制板I/P-转换器和气动转换器和气动放大级放大级外壳外壳环氧树脂厚膜及电镀蜡质防水皮层的涂层,适用于恶劣的环境第11页/共17页第十二页,共17页。第12页/共17页第十三页,共17页。第13页/共17页第十四页,共17页。第14页/共17页第十五页,共17页。三、三、ABBABB定位器的常见故障及处理方法定位器

13、的常见故障及处理方法 1 1)阀门指令和反馈一致,但是就地的全开和全关反了。)阀门指令和反馈一致,但是就地的全开和全关反了。处理方法:这种情况一般是由于阀门的安装形式错了处理方法:这种情况一般是由于阀门的安装形式错了造成的。在造成的。在P1.0P1.0修改参数后在启动自动调整程序。修改参数后在启动自动调整程序。2 2)阀门出口流量)阀门出口流量(liling)(liling)偏低,偏低,#4#4炉炉7B7B至至8B8B低加疏水低加疏水阀这种情况阀这种情况 处理方法:检查定位器的过滤器和电气转换器是否含处理方法:检查定位器的过滤器和电气转换器是否含水或油。如果有水或油,将过滤器清洗或将电气转换水

14、或油。如果有水或油,将过滤器清洗或将电气转换器清理,然后晾一段时间。器清理,然后晾一段时间。3 3)定位器的指令与反馈偏差大)定位器的指令与反馈偏差大 处理方法:重新进行自整定,如果还出现偏差,对反处理方法:重新进行自整定,如果还出现偏差,对反馈杆进行检查。因为反馈杆和位置传感器的是靠螺栓馈杆进行检查。因为反馈杆和位置传感器的是靠螺栓连接,如果螺栓松动后,位置跑了,也会照成指令反连接,如果螺栓松动后,位置跑了,也会照成指令反馈偏差大。馈偏差大。第15页/共17页第十六页,共17页。由于本人技术有限,处理(chl)ABB定位器的次数也比较少,对于ABB定位器的了解也只有这么多,不足之处请体谅,谢谢!第16页/共17页第十七页,共17页。

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