2022年宝钢电炉工艺体系的主要进展.doc

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1、宝钢电炉工艺体系的主要进展顾文兵刘晓杨宝权Main Advance on Electric Arc Furnace Technology at Baoshan Iron and Steel Gu Wenbing, Liu Xiao and Yang Baoquan(Baoshan Iron and Steel (Group) Corporation, Shanghai 200941) 宝钢电炉炼钢厂主要装备有150 t超高功率双炉体直流电弧炉、150 t钢包精炼炉及真空脱气装置和高拉速六流圆方坯兼容弧形连铸机及相应配套设备,于1997年6月投产。产品规格:153、178圆坯和160方坯,圆坯钢

2、种主要用于消费各类油井管、锅炉管等,方坯钢种主要为各类弹簧钢、冷镦钢、预应力钢等。1设备概况宝钢电炉厂主要由一台双炉体的超高功率直流电弧炉(表1)、钢包精炼炉-LF(表2)、真空脱气装置-VD(表3),六流圆方坯兼容的弧型连铸机以及相应配套设备组成。电炉从法国CLECIM公司引进,精炼及连铸设备是从意大利的DANIELI公司引进。设计规模为年产钢水100万t、连铸坯96 万t。表1宝钢电弧炉的主要技术参数Table 1Main technical parameters of electric arc furnace at Baoshan电炉公称容量/t150留钢量/t40变压器容量/MVA99

3、底电极根数3石墨电极直径/mm711出钢方式偏心炉底出钢(EBT)表2钢包炉的主要技术参数Table 2Main technical parameters of ladle furnace钢包炉容量/t150最小处理量/t90变压器容量/MVA22极心圆直径/mm750电极直径/mm457升温速度/.min-14.4表3真空脱气装置的主要技术参数Table 3Main technical parameters of vacuum degassing device真空脱气装置型式罐式真空抽气才能/kg.h-1320极限真空度/Pa40真空泵型式5级蒸汽喷射泵工作真空度/Pa66.7抽气速度6 m

4、in(从大气压到66.7Pa)2直流电弧炉水冷钢棒式底电极具有同意电流强度大及构造简单的优点,特别是通过调理底电极的电流值能在不同的冶炼阶段人为地操纵弧偏转以改善炉内温度分布即动态控弧。动态控弧是直流电弧炉领域具有重要意义的前沿研究课题,而对宝钢电炉而言则尤为重要,因其炉膛直径偏大、变压器功率相对偏低,导致EBT区构成冷区,容易使出钢发生困难。因原设计所设置的电流变化幅度为5%,理论计算和观察均说明此种程度的偏转量所带来的温度效应还不明显。我们在实践中发觉增加电流变化幅度并不会导致供电系统方面的咨询题,对直流电的质量亦无明显妨碍。另一方面,实际冶炼过程中电弧并非固定于某一方向,而是发生着高速的

5、腾跃与旋转,这是电磁力、机械力等以复杂的机制造成的结果。因而,调查弧偏转效果只能是动态的,能够通过水冷炉壁的出水温度分布来实现,目前正尝试适时地采集水冷炉壁温度并以一定的算法进展数据处理,从而对弧偏转效果获得定量的理解。2.1主原料优化宝钢电炉使用废钢、铁水和生铁。废钢方面,采取了分选、剪切、打包等预先处理手段,并按照本钱、钢种成分要求以及分层布料原则(能够方便冶炼及防止损坏炉底)对废钢品种及参加量进展优化配料。铁水方面,设计铁水比为30%,但因目前废钢价格高于铁水,故要求提高铁水比。目前所见的铁水兑入方式一般有两种,其一:在渣门处放置一个带斜槽的可走行中间斗,铁水倒入此斗后通过斜槽从渣门入炉

6、;其二:打开炉盖后用铁水包直截了当将铁水从炉子上方倾倒入炉,宝钢电炉为后一种方式。在慎重试验的根底上,我们提出了一套可至少缩短冶炼周期10 min的兑铁方案,即改变原来先通电穿井再兑铁水的方式(此为设计方式且国外样板厂及其它厂家均为此方式),而采纳废钢入炉后直截了当兑铁水的方式。此方案在1998年3月底被采纳,并产生了极为可观的效果,而最高日产量22炉的诞生与此也不无关系。改变兑铁水方式,更为重要的效果是能够实现双炉同时吹炼,从而真正表达一电双炉的优势(即不仅提高变压器利用率,还提高炉壳利用率)。改变兑铁水方式后,能够方便地增加铁水比,即采纳倒两罐铁水的方式使入炉铁水到达7080 t(铁水比达

7、45%50%)。最近,在兑入72 t铁水的前提下制造了最短的冶炼周期即45 min和最低吨钢电耗即230 kWh/t的记录。由于宝钢电炉装备了功能强大的供氧系统,在增加铁水比的前提下,吹氧时间可进一步提早,即做到电炉转炉化,并实现通电期间全程泡沫渣冶炼。2.2标准冶炼形式全连铸炼钢厂中,消费顺行的最重要要素是每个工位的可控性,而在EAF+LF+VD+CCM消费线上EAF则最难以做到完全可控。为此,建立EAF冶炼标准工艺形式并进而实现定量或形式化炼钢是极为重要的。经反复实践与总结,已初步构成包括主原料参加、供电、吹氧、石灰参加与碳粉喷吹等内容的标准工艺形式,且在不同的消费条件下推出不同的标准工艺

8、形式(图1)。图1冶炼标准工艺形式Fig.1Standard process mode of steelmaking3二次精炼3.1硫的操纵LF高碱度白渣、强复原性气氛及良好吹氩搅拌,保证S低于5010-6;经VD处理,在高真空条件下渣钢充分混合搅拌,保证S低于3010-6;采纳双渣法,保证S低于1010-6(图2)。图2某些炉次各冶炼期钢水硫含量的变化Fig.2Variance of sulphur content in steel at each steelmaking period for several heats3.2磷的操纵电炉保证终点P在4010-67010-6;采取操纵下渣的方

9、法可使钢包中少甚至无氧化渣(必要时也可扒渣);选用低磷铁合金使精炼过程中的回磷减少。目前冶炼成品P0.010%的钢种均无大的困难(图3)。图3某些炉次各冶炼期钢水磷含量的变化Fig.3Variance of phosphorus content in steel at each steelmaking period for several heats3.3氮的操纵宝钢电炉在冶炼低氮钢方面的尝试已获得良好的效果:电炉冶炼时从原料到出钢全过程的措施保证低的终点氮含量;LF全程埋弧操作使增氮量维护在较低的水平;VD过程采取延长高真空处理时间可使脱氮率到达30%50%(图4)。图4某些炉次各冶炼期钢水

10、氮含量的变化Fig.4Variance of nitrogen content in steel at each steelmaking period for several heats3.4非金属夹杂物操纵LF强的脱氧才能、良好的搅拌条件、自行开发的专用合成渣吸附夹杂物的成效、钙处理对夹杂物的变性作用、VD过程中夹杂物上浮的有利的动力学条件等等,使得钢水非金属夹杂物含量操纵在一个低的水平,特别是Altot-Alsol总能维持在0.001%0.002%范围。表4为钢中夹杂物大小的定量分析。表4钢中夹杂物大小的定量分析Table 4Quantity analysis of inclusion s

11、ize in steel序号面积/m2长度/m宽度/m长宽比115.55.64.21.3210.64.82.91.6315.16.63.41.945.93.22.41.352.41.91.61.265.83.42.11.6713.24.83.71.33.5氧的操纵目前钢水中全氧含量波动较大,氧的操纵将是我们今后工作的重点。4完毕语宝钢电炉投产已一年半,一套具有特色的工艺技术体系已初步构成。然而,非常多内容还远未成熟,如后燃烧和废钢预热等,因而需加快技术进步与创新的步伐,才有可能使宝钢电炉早日迈上新的台阶。作者简介:顾文兵,男,31岁,工程师。1990年毕业于西安冶金建筑学院。从事电炉冶炼及精炼技术研究工作。作者单位:宝山钢铁(集团)公司,上海 200941

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