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1、仪表工程技术人员个人自我参考总结xxx年是xx分公司腾飞的一年,在平凡岗位上工作的我同样感遭到了深深的鼓励与鞭策,回首过去的一年,从xxxx南双构造调整工程鲁南工程部到xx中能二期DJG工程部再到xx中能三期DJG工程部,内心感慨万千,下面对我在xxxx年工作做如下总结,以鞭策本人不断进步与成长。首先对年初在xxxx南工程部的工作进展回忆与总结,xxxx南工程部是我参加工作后的第一个工程,在工程部工程部担任电气仪表专业技术人员,年初正是xxxx南工程部合成装置进展系统试车的紧张阶段,因合成装置操纵连锁系统复杂,智能仪表众多,因而电气仪表专业在系统试车中的任务异常繁重,这对刚参加工作未满一年的我
2、来说,是一个严峻的考验。仪表系统回路调试及联锁调试是仪表施工中的重点,也是难点,因而,为充分理解和掌握仪表系统调试方法,我在工作之余,谦虚向现场每一位师傅学习仪表安装调试方法及考前须知,并积极动手参与仪表工程施工的安装调试,获得了特别好的效果,为圆满完成合成装置仪表技术工作任务打下了根底。xxxx南合成装置由合成气压缩机系统、氨气压缩机系统、氨合成压缩机系统、氨合成、冷冻站系统及氢回收系统等系统组成,各系统之间操纵连锁点众多且原理复杂,这对仪表接线调试工作提出了极高的要求,整个合成装置操纵系统分为西门子ITCC合成气机组监控系统、ESD氨气机组监控系统和浙大中控DCS集散操纵系统,其中压缩机与
3、透平汽轮机组监控系统在整个合成装置操纵系统中占有重要的地位,因而我们在系统调试阶段,首先集中精力对ITCC及ESD3500监测系统进展调试,3500监测系统主要进展汽轮机组和压缩机组的轴振动和轴位移以及汽轮机转速的监测与操纵;另外压缩机组一个特有的现象确实是喘振现象,气流在压缩机中来回流淌确实是喘振,伴随喘振而来的是压缩机振动剧烈上升,类似哮喘病人的宏大异常响声等,假如不能有效操纵,会给压缩机造成严峻的损伤,喘振工况的开展特别快速,一般在1-2秒内就会发生,因而需要准确的操纵算法和快速的操纵算法才能实现有效的操纵,喘振现象对压缩机组危害极大,严峻的甚至造成严重事故,因而在仪表调试阶段,对防喘振
4、调理回路系统的正确检测与准确操纵是保证压缩机组正常开车的关键,在鲁化合成装置系统调试阶段,我和现场仪表调试人员积极与业主调试人员配合,对合成气压缩机组及透平汽轮机组的防喘振调理回路系统进展了屡次试验并详细做好了试验记录;其次光滑油系统及冷凝器系统各种泵的联锁操纵调试是电气仪表调试的另外一个调试重点,光滑油主辅泵、冷凝液主辅泵之间的正确联锁也是压缩机与透平汽轮机组正常运转的关键,因而,在系统调试过程中,我与施工队伍一起对设计院设计的联锁原理图进展分析,深化理解设计意图,特别是光滑油压力高低与光滑油主辅泵启停之间的联锁、冷凝液主辅泵之间的启停联锁是整个压缩机组与透平汽轮机组正常运转的关键,依照鲁化
5、合成装置设计图纸,原光滑油泵及冷凝水泵主辅泵联锁在现场操作柱进展现场操纵,为更好的对主辅泵联锁进展实时监测与操纵,保证整个机组的平安运转,经与业主仪表专工协商,在仪表操纵室增加联锁操纵,通过半个月时间的紧张整改与调试,光滑油压操纵系统系统、调速操纵系统、机组联锁自保系统等均已到达开车所需条件,为鲁化合成装置的成功开车打下了坚实的根底。xxx二期DJG工程是我参加工作后的第二个工程,DJG工程仪表工程最大的特点是智能调理阀、开关阀众多,操纵室开关量点数多,仪表施工空间小、工期短、工程量大,且汇流排内工艺介质大多为易燃易爆物质,对调理阀与开关阀的功能提出了更高的要求,同时对我们施工单位的调理阀清洗
6、、试压试漏工作也提出了特别高的要求,为了更好的完成多达三百多台调理阀的清洗、试压试漏工作,在调理阀安装之前,我们在预制场集中进展调理阀的清洗、试压试漏工作,由于多数调理阀为气开式调理阀,因而给调理阀的清洗脱脂带来了特别多困难,通过与施工队技术员协商后决定,采纳气泵供仪表气源(气源压力0.4Mpa),用HART通讯器施加20mA信号将调理阀开启,在调理阀开启状态下由清洗人员进展清洗;保证工艺管道安装队伍可以及时安装调理阀,加快了施工进度;二期工程复原车间正常开车运转时,汇流排室内温度高达40多摄氏度,极大的妨碍了三氯氢硅及氢气进料管线流量(热质量流量计)的测量精度,为提高物料流量测量精度,经与业
7、主及监理协商,将热质量流量计的智能表头移位至汇流排外侧墙壁上,将传感专用电缆穿电缆保护管由热质量流量计传感器敷设连接至表头,以避开汇流排室内高温妨碍;二期复原车间通过一段时间的消费运转后,业主工艺人员发觉汽化后的三滤氢硅气体从汽化间连接收道出来进入汇流排室内后温度降低,正常保温措施已无法满足产品正常消费,应业主研究决定三氯氢硅管道增加电伴热,电伴热温度操纵方案采纳欧姆龙E5CZ-R2型智能温度操纵器对电伴热带进展操纵,在业主每停一台炉子期间,进展相应的管线保温层的撤除及恢复、电伴热带的缠绕、分支管线防爆配电箱的安装、电缆保护管配管、温度操纵器安装、尾端接线盒安装、电缆敷设接线及调试,电源取自总
8、防爆配电箱;应业主要求,电伴热带应缠绕于管道上,由于管道温度太高,施工人员作业时严禁将身体任何部位与高温管道接触,在固定伴热带和温度探头时,采取一人用钳子等机械工具固定伴热带,另两人分别位于被伴热管道两端手递手方式用铝胶带缠绕将伴热带固定在管道上的方法。xxx三期DJG工程仪表安装工程主要实物工程量为:霍尼韦尔TPSDCS操纵系统三套,模仿量点和数字量点总计7万多点;玻璃钢槽式电缆桥架一万多米,仪表操纵电缆60多万米,管材6多万米,调理阀、流量计、变送器等智能仪表设备台件多达一万多件;三条消费线同时施工,土建、工艺管道、暖通、装饰、电气、仪表等专业超深度穿插施工,第一条消费线8月底土建交付安装
9、,12月底交付业主消费,仪表施工周期特别短、任务量异常繁重。在三期152中央操纵室施工中,通过查看仪表桥架布置图发觉,依照设计院设计的xxx中央操纵室仪表通廊桥架布置图(白图),原设计的仪表通廊桥架(最密处为三层共18趟桥架)空间太小,如按照原设计进展施工,将造成仪表桥架安装及电缆敷设由于空间太小而无法施工,同时由于通廊桥架在吊顶里面,该场所(805)为十万级干净区域,施工完成后人员将无法进入吊顶里面,给日后各种仪表检修带来极大的困难。依照现场实际情况及与业主商量,将仪表通廊桥架改为钢平台,取消槽式桥架,通过对原设计的玻璃钢槽式桥架安装工程与变更后的仪表钢平台安装工程之间进展造价分析比照,原设计总造价为五百多万元,其中安装造价为九十多万元,变更后总造价为三百多万元,其中安装造价为两百多万元(钢构造型钢材料为乙供材);该变更不仅安装施工方便,为敷设仪表操纵电缆制造条件,同时给日后的各种仪表检修带来了极大的方便;为业主节约总造价两百多万元,同时增加安装工程造价一百多万元。现阶段xxx三期DJG工程第一条消费线仪表安装工程已经进入正常消费阶段,第二条消费线仪表安装工程已经进入系统试压试漏阶段,关于我如此的工程技术人员来说,挑战刚刚开场,我将在以后的工作中,努力学习新知识,总结经历教训,用更加饱满的热情迎接新的挑战。