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1、机电一体化系统设计实验报告例文机电一体化系统设计实 验 报告院校:系别:专业:班级:姓名:学号:实验 1 1 、三坐标测量机实验一、实验要求 l 掌握三坐标测量机的组成、工作原理、应用领域以及测量方法。二、实验目的 l 1通过观摩学习三坐标测量机,掌握三坐标测量机的工作原理。l 2掌握三坐标测量机的测量方法。三、实验装置:三坐标测量机。四、实验内容(1)对瑞士 FARO 便携式三坐标测量机的原理结构和测量方法进行深入的探讨和掌握,FARO 软件的基本操作也进行了学习。FARO 便携式三坐标测量机的精度可以达到 20um。(2)进行了零件平面度的测量方法,零件圆度的测量方法,测量误差小于0.03
2、2mm (3)对零件表面和工作台表面两个平面的平行度也进行了测量,平行度误差约为 0.68mm, 原因:这主要是工件的放置不太平整,工作台表面有杂质颗粒导致平面度的误差偏大。五、实验心得通过本次试验,学习了。,知道了。用途。在以后的工作中,如果遇到。情况下,可以考虑采用三坐标测量机进行精确测量。实验 2 2 、PLC 、变频器、触摸屏及电机控制实验 一、实验要求 l 会写简单的 PLC 梯形图语言;能够实现变频器对三相异步电机的内部或外部变频控制;熟悉触摸屏的编程,并与 PLC 进行联接。二、实验目的 l 1了解变频器控制电机的基本原理。l 2掌握 PLC 的简单编程方法。l 3了解工业触摸屏
3、的编程和通讯。三、实验装置:工业控制实验装置。四、实验内容图 1 整体电气回路图(1)变频器控制电机实验 电路图 l 变频器内部 PU 控制 设置方法。电机连接方法 l 变频器外部 E_T 控制 设置方法。电机连接方法 (2)PLC 和变频器的电机正反转实验电气连接方法(2)触摸屏、PLC 和变频器的电机正反转实验电气连接方法五、实验心得通过本次试验,学习了。,知道了。用途。在以后的工作中,如果遇到。情况下,可以考虑工业的自动化设备,如变频器、PLC、触摸屏等设备进行工厂设备的改造升级,提高劳动生产率,节省能。报告挺多的啊。典型机电一体化系统(产品)结构剖析、操作一、实验课的目的和要求巩固和加
4、深对机电一体化技术基本原理的理解;具体了解机电一体化装置的组成及性能特点;掌握典型机电一体化产品的使用与维护;初步具有机电一体化产品试验研究的能力。二、实验内容和占用学时的具体分配必开实验:实验项目名称:典型机电一体化系统(产品)结构剖析、操作(2 学时) 综合型实验目的:(1)了解微机数控装置的构成特点及工作原理;(2)熟悉各构成要素的分布位置与作用;(3)熟悉各构成要素之间的相互连接;(4)熟悉数控系统的控制操作。仪器设备:工业自动化实物模型(机械手2台、立体仓库2台和电梯及其群控系统装置2台)、微机。三、实验课的考核办法根据实验操作和实验报告评定实验成绩;并作为课程成绩的一部分。四、实验
5、教材及参考书机电一体化系统设计实验指导书,西南石油大学机电一体化系统设计,张建民,北京:高等教育出版社设备使用说明书数控机床是典型的机电一体化系统。PLC工程现场界面涉及光、机、电、气、液等复杂的输入输出信令,加之PLC对于信号的逻辑处理具有的抽象运算特征,使得工业现场故障处理工作通常是相当的复杂困难,PLC机电系统现场故障往往使得缺少工程经验的设备管理者们束手无策,较长时间的故障处理处理可以大幅度降低产能,严重影响生产。本文以就事论事的方式平铺直叙具体的机电工程现场故障处理案例,保留住故障处理经验中最珍贵的分析p 判断过程。2数控机床故障诊断案例2.1 甄别PLC内外部故障实例配备820数控
6、系统的某加工中心,产生7035号报警,查阅报警信息为工作台分度盘不回落。在SINUMERIK810820S数控系统中,7字头报警为PLC操作信息或机床厂设定的报警,指示CNC系统外的机床侧状态不正常。处理方法是,针对故障的信息,调出PLC输入/输出状态与拷贝清单对照。工作台分度盘的回落是由工作台下面的接近开关SQ25、SQ28来检测的,其中SQ28检测工作台分度盘旋转到位,对应PLC输入接口110.6,SQ25检测工作台分度盘回落到位,对应PLC输入接口110.0。工作台分度盘的回落是由输出接口Q4.7通过继电器KA32驱动电磁阀YV06动作来完成。从PLC STATUS中观察,110.6为“
7、1”,表明工作台分度盘旋转到位,I10.0为“0”,表明工作台分度盘未回落,再观察Q4.7为“0”,KA32继电器不得电,YV06电磁阀不动作,因而工作台分度盘不回落产生报警。处理方法:手动YV06电磁阀,观察工作台分度盘是否回落,以区别故障在输出回路还是在PLC内部。2.2 诊断接近开关故障实例某立式加工中心自动换刀故障。故障现象:换刀臂平移到位时,无拔刀动作。ATC动作的起始状态是:(1)主轴保持要交换的旧刀具。(2)换刀臂在B位置。(3)换刀臂在上部位置。(4)刀库已将要交换的新刀具定位。自动换刀的顺序为:换刀臂左移(BA)换刀臂下降(从刀库拔刀)换刀臂右移(AB)换刀臂上升换刀臂右移(
8、BC,抓住主轴中刀具)主轴液压缸下降(松刀)换刀臂下降(从主轴拔刀)换刀臂旋转180(两刀具交换位置)换刀臂上升(装刀)主轴液压缸上升(抓刀)换刀臂左移(CB)刀库转动(找出旧刀具位置)换刀臂左移(BA,返回旧刀具给刀库)换刀臂右移(AB)刀库转动(找下把刀具)。换刀臂平移至C位置时,无拔刀动作,分析p 原因,有几种可能:(1)SQ2无信号,使松刀电磁阀YV2未激磁,主轴仍处抓刀状态,换刀臂不能下移。(2)松刀接近开关SQ4无信号,则换刀臂升降电磁阀YV1状态不变,换刀臂不下降。(3)电磁阀有故障,给予信号也不能动作。逐步检查,发现SQ4未发信号,进一步对SQ4检查,发现感应间隙过大,导致接近
9、开关无信号输出,产生动作障碍。2.3 诊断压力开关故障实例配备FANUC 0T系统的某数控车床。故障现象:当脚踏尾座开关使套筒顶尖顶紧工件时,系统产生报紧。在系统诊断状态下,调出PLC输入信号,发现脚踏向前开关输入4.2为“1”,尾座套筒转换开关输入_17.3为“l”,润滑油供给正常使液位开关输入_17.6为“1”。调出PLC输出信号,当脚踏向前开关时,输出Y49.0为“1”,同时,电磁阀YV4.1也得电,这说明系统PLC输入/输出状态均正常,分析p 尾座套筒液压系统。当电磁阀YV4.1通电后,液压油经溢流阀、流量控制阀和单向阀进入尾座套筒液压缸,使其向前顶紧工件。松开脚踏开关后,电磁换向阀处
10、于中间位置,油路停止供油,由于单向阀的作用,尾座套筒向前时的油压得到保持,该油压使压力继电器常开触点接通,在系统PLC输入信号中0.2为“l”。但检查系统PLC输入信号0.2则为“0”,说明压力继电器有问题,其触点开关损坏。故障原因:因压力继电器SP4.1触点开关损坏,油压信号无法接通,从而造成PLC输入信号为“0”,故系统认为尾座套筒未顶紧而产生报警。解决方法:更换新的压力继电器,调整触点压力,使其在向前脚踏开关动作后接通并保持到压力取消,故障排除。2.4 诊断中间继电器故障实例某数控机床出现防护门关不上,自动加工不能进行的故障,而且无故障显示。该防护门是由气缸来完成开关的,关闭防护门是由P
11、LC输出Q2.0控制电磁阀YV2.0来实现。检查Q2.0的状态,其状态为“1”,但电磁阀YV2.0却没有得电,由于PLC输出Q2.0是通过中间继电器KA2.0来控制电磁阀YV2.0的,检查发现,中间继电器损坏引起故障,更换继电器,故障被排除。另外一种简单实用的方法,就是将数控机床的输入/输出状态列表,通过比较通常状态和故障状态,就能迅速诊断出故障的部位。2.5 根据梯形图逻辑诊断DI点故障实例配备SINUMERIK 810数控系统的加工中心,出现分度工作台不分度的故障且无故障报警。根据工作原理,分度时首先将分度的齿条与齿轮啮合,这个动作是靠液压装置来完成的,由PLC输出Q1.4控制电磁阀YVl
12、4来执行,PLC梯形图如图1所示。图1分度工作台PLC梯形图通过数控系统的DIAGNOSIS能中的“STATUS PLC”软键,实时查看Q1.4的状态,发现其状态为“0”,由PLC梯形图查看F123.0也为“0”,按梯形图逐个检查,发现F105.2为“0”导致F123.0也为“0”,根据梯形图,查看STATUS PLC中的输入信号,发现I10.2为“0”,从而导致F105.2为“0”。I9.3、I9.4、I10.2和I10.3为四个接近开关的检测信号,以检测齿条和齿轮是否啮合。分度时,这四个接近开关都应有信号,即I9.3、I9.4、I10.2和I10.3应闭合,现I10.2未闭合,处理方法:(
13、1)检查机械传动部分。(2)检查接近开关是否损坏。2.6 根据梯形图逻辑诊断DO点故障实例配备SINUMERIK 810数控系统的双工位、双主轴数控机床。故障现象:机床在AUTOMATIC方式下运行,工件在一工位加工完,一工位主轴还没有退到位且旋转工作台正要旋转时,二工位主轴停转,自动循环中断,并出现报警且报警内容表示二工位主轴速度不正常。两个主轴分别由B1、B2两个传感器来检测转速,通过对主轴传动系统的检查,没发现问题。用机外编程器观察梯形图的状态。F112.0为二工位主轴起动标志位,F111.7为二工位主轴起动条件,Q32.0为二工位主轴起动输出,I21.1为二工位主轴刀具卡紧检测输入,F
14、115.1为二工位刀具卡紧标志位。在编程器上观察梯形图的状态,出现故障时,F112.0和Q32.0状态都为“0”,因此主轴停转,而F112.0为“0”是由于Bl、B2检测主轴速度不正常所致。动态观察Q32.0的变化,发现故障没有出现时,F112.0和F111.7都闭合,而当出现故障时,F111.7瞬间断开,之后又马上闭合,Q32.0随F111.7瞬间断开其状态变为“0”,在Flll.7闭合的同时,F112.0的状态也变成了“0”,这样Q32.0的状态保持为“0”,主轴停转。Bl、B2由于Q32.0随F111.7瞬间断开测得速度不正常而使F112.0状态变为“0”。主轴起动的条件F111.7受多
15、方面因素的制约,从梯形图上观察,发现F111.6的瞬间变“0”引起Flll.7的变化,向下检查梯形图PB8.3,发现刀具卡紧标志F115.1瞬间变“0”,促使Flll.6发生变化,继续跟踪梯形图PB13.7,观察发现,在出故障时,I21.1瞬间断开,使F115.1瞬间变“0”,最后使主轴停转。I21.1是刀具液压卡紧压力检测开关信号,它的断开指示刀具卡紧力不够。由此诊断故障的根本原因是刀具液压卡紧力波动,调整液压使之正常,故障排除。3结束语通过典型实例与故障现象对数控系统、立式加工中心自动换刀故障、配备FANUC 0T系统的某数控车床、配备SINUMERIK 810数控系统的双工位、双主轴数控机床等运行中存在的问题加以分析p ,并作出相应的故障排除方法。一点也不牵强。第 8 页 共 8 页