城市污水处理厂氧化沟技术的应用.docx

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1、城市污水处理厂氧化沟技术的应用城市污水处理厂氧化沟技术的应用具体内容是什么,下面建筑网为大家解答。1 引言氧化沟(Oxidation Ditch)是活性污泥法的一种变形工艺,该工艺将一系列生物化学过程集中在一个闭合环路中,如硝化、反硝化、碳源代谢等,采用连续式反应池的原理,是一个连续循环完全混合的流程1。氧化沟工艺通常不需要初沉池,采用的多是延迟曝气,由于曝气池呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液会在其中循环流动,因此,该工艺被形象的称之为“氧化沟”或“氧化渠”,又叫“连续循环曝气池”。2 氧化沟工艺的特点氧化沟在实际应用中的主要形式为卡塞尔氧化沟、奥贝尔氧化沟、交替式工作氧化沟、一体化氧化沟

2、等,不同类型的氧化沟工艺差异较大,归纳起来氧化沟工艺的特点主要表现在以下几个方面。2.1 工艺流程简单,运行管理方便氧化沟工艺与其它污水处理方法相比,具有出水水质好,基建投资省、流程简单、操作方便、工艺可靠性强、运行费用低等特点。氧化沟基建费用和运行费用低,较普通活性污泥法成本运行和基建费要低30%50%和40%60%。2.2 耐冲击负荷,污泥性质稳定氧化沟工艺可以接受高浓度的生活污水和有机生产性废水,有较好地承受水量和水质的冲击负荷能力,尤其对于生产废水处理效果较好2。氧化沟工艺适应于硝化-反硝化生物处理工艺,具有较明显的溶解氧浓度梯度,据有关资料反应,氧化沟工艺的能耗比活性污泥法降低20%

3、。2.3 适应性强具有较强的耐冲击负荷,对水温、水质、水量等的变动有适应性。具有较高的去除BOD能力,在条件较好时可达98%,即使在低温时也可以达到良好的出水。3 氧化沟工艺的应用3.1 工艺的选择笔者对某市水质净化二厂的工艺流程进行调查,设计进出水水质见表1,设计日处理规模18万m3,该市水质二厂处理部分通过曝气池和氧化沟工艺比较经济可行,确定采用了DE型双沟式氧化沟工艺,该工艺具有较强的脱氮除磷和降解碳源能为,易实现自动化控制,便于管理等特点,工艺流程如图1。3.2 主要构筑物设计特点(1)厌氧池。氧化沟和厌氧池合建在同一组池内,设计流量为8200.5 m3/h,共用4个钢筋混凝土矩形池。

4、厌氧池有效水深4.5 m,有效容积8200.5 m3,水力停留时间为1 h。可以通过堰门控制氧化沟的配水。(2)氧化沟。氧化沟共4组,可调堰门共8套,有效容积110005m3,设计流量为8200.5m3/h,污泥浓度为4500mg/L,溶解氧为0.42.0mg/L。氧化沟采用了表面曝气机60台,曝气时高速运行,反硝化阶段和低速运行确保池内水流循环,仅在曝气时高速运行。每组氧化沟分为两格,分为沟和沟,氧化沟内反硝化和硝化运行程序分为4个阶段。氧化沟有厌氧区、缺氧区和好氧区,A2/O是主要运行方式3,经过了粗细栅格和旋流沉砂池进入氧化沟,对污水中的氮磷进行有效的去除。(3)二沉池。二沉池为4座圆形

5、池体,内径50 m,有效水深4.5 m,水力停留时间为3.5 h污泥回流比R为99%,表面负荷为0.90 m3/m2h,池内配有吸泥机和浮渣泵,周边有辐射式沉淀池。4 实际运行中存在问题及改进措施4.1 运行中存在的问题对于某市净化二厂2014年6月开始调试运行,2015年1月投产运行,运行过程中实际进出水水质情况见表2。运行中出现一系列问题:如设备运行单一且不易控制,并且能耗大。缺氧段,沟内低速运转;好氧段,沟内均高速运转。单速转刷停运,这种运行方式没有考虑氧化沟内微生物水平,可能使溶解氧水平过高,造成过氧化。在缺氧段有可能溶解氧不足,运行一个周期氧化沟设备的能耗为2100 kWh。4.2

6、氧化沟运行模式改进根据运行中发现的问题,对氧化沟工艺进行了改进。为了搅拌和推进水流,在氧化沟内增设了水下推进器。转刷和推进器的运行分为A、B、C、D、E五种模式。在保持好氧环境下可用B、C、D、E模式,缺氧环境用A模式。溶解氧控制就存在A与E组合、A与D 组合、A与C 组合和A与B组合四种方式。运行中可根据活性、进水负荷和氧化沟微生物数量进行选择。根据A与C组合模式运转情况看,处理后的出水水质:TP为1.0 mg/L,S11 mg/L,氨氮为0.450.55 mg/L,COD45 mg/L,BOD5为35 mg/L,出水水质好,达到了二级排放标准。另外,为降低设备使用寿命,氧化沟4个阶段运行历时调整为1 h,这样易于管理和控制,氧化沟4个组合运转一个周期的能耗,以A和D组合模式曝气能力最强,适用于活性高、微生物数量很大的情况。4.3 中水回用中水主要用于如道路喷洒、冲洗污泥胶水机及冲车,还可以用于周围市政绿化,其他中水可用于某净化二厂内使用。该净化二厂计划5年内完成中水配套管网设施和生产系统,实现中水开发利用的产业化、规范化。

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