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1、 8D问题解决方法问题解决方法 IPV质量工具培训质量工具培训By QA TeamIPV对缺陷分析的要求1.IPV手册中要求缺陷严重度为Critical的发现需要运用8D问题解决法处理。2.IPV手册中也推荐了缺陷严重度为Critical的发现的真因分析工具。12目录一.什么是8D二.为什么要推行8D三.何时采用8D四.8D步骤五. 8D改善案例六. 实践练习 8D 的原名叫做 8 Disciplines,又称团队导向问题解决方法。是由福特公司始创,全球化品质管制及改善的特殊必备方法,之后已成为QS9000/ ISO TS16949、福特公司的特殊要求。凡是做福特的零件,必需采用 8D 作为品
2、质改善的工具,目前有些企业并非福特的供应商或汽车业的合作伙伴,也很喜欢用这个方便而有效的方法解决品质问题,成为一个固定而有共识的标准化问题解决步骤。一.什么是8D5此方法以团队运作导向以事实为基础,避免个人主见之介入,使问题之解决能更具条理。面对问题应群策群力,互相帮助、相互提拔、如此才能彻底解决问题。一.什么是8D二.为什么要推行8D通过建立小组训练内部合作的技巧。提供问题有效解决的方法。防止相同或类似问题的再发生。 提高顾客满意度,增强其对供方的产品和过程的信心 。重复发生,一直未解决的问题重复发生,一直未解决的问题比较严重的过程品质问题比较严重的过程品质问题客户要求回复的品质投诉何时采用
3、8D三. 何时采用8D问题初步了解建立小组问题描述最有可能的原因是否是根本原因?确定可能原因选择最可能原因确定根本原因预防再发对策效果确认及标准化恭贺小组长期对策12345678临时对策NOYES0四. 8D步骤原因分析 问题初步了解(立项和准备工作)问题初步了解(立项和准备工作) 鉴定是否有进行8D 的必要; 立项和确定主题; 收集资料。此过程尽量获取内部和外部的问题信息、数据、进行初步的分析和方案策划。四. 8D步骤D0问题初步了解建立一个小组来解决问题和执行纠正计划,小组成员应具有过程和/或产品知识、分配的时间、权威和需要的技能。l小组的领导: 谁来推动?建立小组需要考虑的要素:l小组的
4、资源: 谁提供支持?l小组的成员: 合作及分工?l人员的数量: 多少为宜?四. 8D步骤D1建立小组D1成立工作团队成立工作团队n按需要调整团队成员n小组成员的人数控制在4到10个之间n选择具有相应技能、知识、资源、权力等的人作为团队成员n各类成员之间职责、任务合理搭配四. 8D步骤D1建立小组什么是问题?期望期望目标现实问题以客户的角度和观点详细描述其所感受到的问题现象,将所遭遇的问题,以量化的方式,明确出所涉及的人,事,时,地,为何,如何,多少。四. 8D步骤D2问题描述135W2H解释WHO 谁识别那一个客户(内/外部)在抱怨WHAT 什么问题的症状,无法用文字描述清楚的,借助于数字或图
5、片将问题表达清楚WHEN 何时记入问题发生的日期WHERE 何地记入问题发生的场所WHY 为什么识别已知的解释HOW 怎么样在什么的模式或状态这问题会发生HOW MUCH 什么程度问题发生的程度、量四. 8D步骤D2问题描述问题描述方法:5W/2H需要考虑的问题: 1.防止继续产生不良品(减少不良品产生)。 2.减小产生的不良和后续可能产生不良对客户的影响。四. 8D步骤D3临时对策定义、验证和执行临时控制行动,保证在永久纠正措施实施前,将问题与内外部顾客隔离。 确定并执行应先采取的临时措施,以遏制外界/内部客户问题的扩大。 临时措施的确定应考虑从供应商零件库存-供应商零件在途品-内部零件/材
6、料生产制程仓库储存交付在途品客户端减少和降低(消除)后果的产生。 临时措施一直要持续实施至后续的永久对策的执行有效后,方可撤消。 临时措施实施中,应及时跟踪和验证其效果。四. 8D步骤D3临时对策纠正措施(对策)四. 8D步骤D3临时对策为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。预防措施(预防再发对策)为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。采取纠正措施是为了防止发生,而采取预防措施是为了防止再发生。预防措施与纠正措施的区别临时措施(对策)四. 8D步骤D3临时对策为了不让问题不再扩大而采取的措施,相当于纠正。常采取的动作如:隔离、全检、换货、报废、降级,员工培训
7、。长期措施(对策)为了问题不再发生所采取的措施。一般必须进行根本原因分析才可以采取长期措施。常见如:防错、更换原材料、设计变更等。临时措施消除问题及后果长期措施消除问题原因四. 8D步骤D3临时对策临时措施与长期措施的区别四. 8D步骤D4原因分析用统计工具列出可以用来解释问题起因的所有潜在原因,再分别针对每一可能原因予以测试,最终确定产生问题的根本原因。需要考虑的问题: 1.列可能原因时要周全。 2. 原因和结果要有论证,说得通。3.原因一定是根本原因,而非表面原因。从流程分析从流程分析(流程图)(流程图)各个可疑原因排查各个可疑原因排查对现场人机料环法对现场人机料环法测进行观察测量,测进行
8、观察测量,有历史数据的对数据有历史数据的对数据进行初步分析进行初步分析质量问题质量问题5M1E5M1E分析分析(鱼翅图分析)(鱼翅图分析)进一步明确问题进一步明确问题(不良解析)(不良解析)关键原因确认关键原因确认统计分析统计分析DOEDOE验证验证机理分析机理分析团队协团队协作:作:列出所列出所有可能有可能的疑点的疑点深入明深入明确问题确问题疑疑点点验验证证关键原因关键原因- -是否为根本原因是否为根本原因5-WHY5-WHY分析分析四. 8D步骤D4原因分析鱼骨图分析鱼骨图分析四. 8D步骤D4原因分析人机料法环标准执行力差复押半成品表面粒点输送链台车漆渣太厚杜邦油漆性能不良员工品质意识淡
9、薄素材表面要打磨人员变动大喷涂房环境差车顶饰条附着力不良未对半成品进行检验手工喷涂常用方法常用方法1.对操作员现场询问2.现场观察 3.模拟试验5M1E分析分析机机-设备维修保养记录,设备维修保养记录,法法-工艺更改记录,生产原始记录,工艺更改记录,生产原始记录,人人-人员相关信息是否有变更人员相关信息是否有变更5.异常记录料料-物料更改记录(主料、辅料)物料更改记录(主料、辅料)环环-温湿度记录温湿度记录测测-检测条件方法人员检测条件方法人员4.DOE试验四. 8D步骤D4原因分析WHY问题WHY中间原因WHY中间原因WHY中间原因1W2W3W4W5W四. 8D步骤D4原因分析当一个原因被发
10、现时,不停地问为什么、为什么、为什么、为什么、为什么,一直到无法拆解下去 。5-Why 5-Why 分析分析5-WHY分析案例1一辆汽车出了故障不能行驶(一辆汽车出了故障不能行驶(WHY1)状态状态1引擎故障(引擎故障(WHY2)状态状态2-原因原因1火花塞不点火(火花塞不点火(WHY3)状态状态3-原因原因2密封圈老化密封圈老化 状态状态6-原因原因5引擎盖密封差漏水(引擎盖密封差漏水(WHY5)状态状态5-原因原因4火花塞潮湿沾水(火花塞潮湿沾水(WHY4)状态状态4-原因原因3四. 8D步骤D4原因分析生产线现场油污操作员行走滑倒生产线现场油污操作员行走滑倒 WHY1状态状态1机器漏油机
11、器漏油 WHY2状态状态2-原因原因1机器橡胶密封不好机器橡胶密封不好 WHY3状态状态3-原因原因2未规定橡胶圈期限和检查未规定橡胶圈期限和检查 状态状态6-原因原因5密封橡胶圈过期老化密封橡胶圈过期老化 WHY5状态状态5-原因原因4密封橡胶圈质量差密封橡胶圈质量差 WHY4状态状态4-原因原因3四. 8D步骤D4原因分析5-WHY分析案例2选取最佳的的长期对策来解决根本原因。同时也选取最佳的长期对策来控制根本原因的影响。四. 8D步骤D5长期对策需要考虑的问题: 3.措施尽量具体化。 2.必要时对已经明确的措施进行验证。1. 一定是针对根本原因来制定措施,一个原因可能有几条措施。计划和执
12、行选取的预防再发对策。去除临时行动。四. 8D步骤D6预防再发对策需要考虑的问题: 3.验证预防再发对策有效后,可以停止临时措施。2.待步入生产阶段,应即监视纠正措施之长期效果,并于必要时采行补救措施。1.确定并执行预防再发对策,并应注意持续实施监控,以确定根因已经消除。四. 8D步骤-D7效果确认及标准化验证预防再发对策并监控长期的效果。水平展开,以防同一问题及类似问题再度发生。将相关对策形成书面文件(管理制度、程序文件、作业指导书、表单、技术文件、工程图纸等)。0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0
13、 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %s l o t 1s l o t 2s l o t 3s l o t 4s l o t 5改善前改善前改善后改善后数据点多按日期来建议走势图,数据点少可用上面的柱状图数据点多按日期来建议走势图,数据点少可用上面的柱状图数据来源:数据来源:时时 间:间:效果确认效果确认四. 8D步骤-D7效果确认及标准化 实事求是,以事实和数据为依据,对数据用统计工具处 理后得出相应的结论,不应未做对比分析即判定效果。 标准化标准化标准化是把企业所积累的技术、经验,通过文件的方式进行规范。四. 8D步骤-D7效果确认及标准化标准化的目的:标准化的目的:技术储备、提
14、高效率、防止再发、教育训练。四. 8D步骤-D8恭贺小组(结案)恭贺小组的每一成员,问题解决完成,对小组成员的努力予以肯定。对所有积极参与的小组成员进行适当的承认对小组的效益进行沟通和文件化注意事项上述各项步骤,不一定必须完全依序进行,各步骤之顺序可因个别问题而异。四. 8D步骤D0.了解问题 1999年11月4日客户“浙江精密机械厂”投诉,在其包装车间对“ALT-5检测器”进行包装时,使用公司的MHT机用膜时一拉就断裂, 并发现使用的机用膜端口破裂。造成ALT-5检测器包装工作进度延误,顾客要求派人处理。五.8D改善案例D1.成立小组按问题涉及范围确定小组成员:责属单位:生管课、销售课、库管
15、课、品保课责属人员:贾正羽、庄卫年、赵晓明、许 丽五.8D改善案例D2.问题描述 何时 : 1999年11月4日; 何人 : 浙江精密机械厂品保部; 何地 : 浙江精密机械厂包装车间; 何事 : 包装ALT-5检测器; 如何 : 使用的20MHT机用膜一拉就断; 为何 : 机用膜卷端口破损; 多少 : 20卷中目前发现6卷有问题。五.8D改善案例D3.临时措施销售课立即派员到浙江精密机械厂挑选全部20MHT机用膜,对其它规格的薄膜进行检查。(许丽 完成日期99/11/05)对挑选出的破损20MHT机用膜运回公司,按数补给浙江精密机械厂。(许丽 完成日期99/11/05)对现有生产、贮存、出货的
16、20MHT机用膜进行全数检验。(许丽 完成日期99/11/05)经确认后,没有不良品再流出的可能,不会再扩大损失。五.8D改善案例D4. 原因分析识别可能原因(因果图) 选择最有可能的原因(矩阵图) 确定是否是根本原因 识别可能方案五.8D改善案例4.1 因果分析速度设定多快端面受伤人机料环法库房湿度大产品堆放高度过高包装方式不合理操作粗心对操作工艺不熟贮存架间隙小PE强度不稳定五.8D改善案例4.2确定选择最有可能的原因项目端口破损数(卷)频率(%)累计频率(%)A。产品堆放高度过高1252.1752.17B。包装方式不合理417.3969.56C。操作粗心28.6978.25D。库房湿度大
17、14.3482.59E。速度设定多快14.3486.93F。贮存架间隙小14.3491.27G。PE强度不稳定14.3495.61H。对操作工艺不熟14.34100总计23100不良情况统计表五.8D改善案例4.2确定选择最有可能的原因%051015200100502575ABCDEFGH端口破损数52.1769.5686.93五.8D改善案例4.3 确定根本原因并识别可能的方案 通过小组因果分析,验证统计确定产品堆放高度过高、包装方式不合理是导致产品端口受损根本原因。 识别可能的解决方案。 修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运 和堆放高度3层改为2层,减少重力。 改变包装方法,每卷产品用托盘运
18、装。 包装箱内部增加泡沫,以减少碰撞冲力。 。五.8D改善案例D5.长期对策5.1决定采用长期对策 1.修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改 为2层,减少重力。 2.改变包装方法,每卷产品用托盘运装。 3.包装箱内部增加泡沫,以减少碰撞冲力。五.8D改善案例5.2验证长期对策(小批量验证)小组采用同一规格20MHT机用膜产品按照三项措施各100卷进行小批量验证措施投入成本端口破损数(卷)改变搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改为2层.合理利用空间0改变包装作业方法,每卷产品用托盘运装每卷多投入10元托盘费用1包装箱内部增加泡沫每卷多投入1元泡沫费用0五.8D改善案例D6
19、.预防再发对策 通过小批量验证,小组一致决定采用以下措施进行永久整改: 1.修改搬运、贮存作业方法,将原来搬运和堆放高度3层改为2层,减少重力。 2.包装箱内部增加泡沫,以减少碰撞冲力。五.8D改善案例D7:效果确认及标准化 经长期30天的追踪是否有改善,累计执行了10000卷,其中只有一卷有压伤,所以不良率自10%降为0.01%,所以是有效的永久措施。五.8D改善案例为巩固所采用的各项纠正措施能得以防止同类形问题再度发生,小组将各项措施进行标准化与宣贯:1. 文件标准化,修改搬运、贮存作业标准书.2. 对库管课员工进行标准的培训宣贯.D8.恭贺小组 成效计算:以每卷成本50元计,改善前自99
20、年5-1月统计破损200卷,损失金额10,000元;改善后虽成本投入增加1元,同样可减少损失9,800元. 领导承认工作成绩 鼓励与表扬五.8D改善案例六.实践练习On Apr.13th, operator found the LH307 canopy cant be mounted to the rear frame, after checking we found that the locating pin part 56014753 was welded on opposite direction (two ends with different diameter), so the canopy cant fit on frame.翻译:4月13日,操作工发现LH307的顶蓬无法安装上后车架,检查发现顶蓬定位销56014753焊接方向错误(两端头直径是不同的),所以顶蓬无法接入车架。 48谢谢 谢!谢!我们的目标