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1、干法除尘放散气动执行机构故障处理最正确操作法.干法除尘的工艺流程高炉冶炼过程中生产的200左右的荒煤气经过重力除尘器后进入冷却塔 进行冷却至170C左右,然后再进入布袋室进行除尘,荒煤气在滤袋连续不断净 化煤气的过程中,滤袋内壁的灰尘逐渐加厚,当滤袋内外煤气压差到达指定值时 开始反吹,反吹采用煤气加压机加压反吹和氮气反吹两种方式,捕集到的灰尘通 过反吹系统进入大灰仓中,最后经卸灰机加湿后卸入汽车内,由汽车送往选烧混 料厂进行综合利用,过滤后获得的净煤气进入净煤气综合管网进行回收再利用, 由于经干法除尘后出来的净气压力不能和管网压力保持平衡,为了使其在管网内 的压力保持在一定范围内,所以必须通过
2、放散系统来调节。在迁钢是通过1.6 米放散来实现的。1 .干法除尘的故障处理1)常见故障干法除尘系统在生产过程中常见的故障有以下几类:1温度类(如果此类出 现故障将影响生产人员准确掌握净气进入管网的温度)2差压和流量类(此类 出现故障将无法准确计算净气进入管网的总量)3压力类(此类故障出现问题 严重的可能损坏设备)4调节阀类(此类事故不及时处理可能影响高炉生产)。 这里我们就以调节阀类中的1. 6米放散气动碟阀的故障处理为重点来介绍。2)气动调节阀的介绍干法除尘1. 6放散气动碟阀是调节高炉煤气管网压力的重要设备。气动碟阀 是根据管网压力的设定值进行正常工作的。当管网的压力检测值高于设定值时,
3、 碟阀渐渐翻开,放散量增大,压力变小直到检测值与设定值相当。当管网的压力 检测值低于设定值时,碟阀渐渐关闭,放散量减小,压力变大直到检测值与设定 值相当。这样为高炉煤气所有用户提供一个准确的稳定的压力,以满足各用户生 产的需要,从而保证正常的平安生产。对于碟阀开关的控制是由气动长行程执行 机构来实现的。气动长行程执行机构我们使用的是浙江山能仪表的ZSL-63气动长 行程执行机构。其组成和作用为:气动阀门定位器一包括电气阀门定位器和气动阀门定位器,用于改善调节阀工作特性,实现正确定位。电-气转换器一将阀的 电气信号互相转换。空气过滤减压阀一作为气源净化、调压之用。阀门开关一显 示调节阀上下限的行
4、程工作位置。气动保卫阀一气源故障时,保持阀门当时位置。 三通四通电磁阀一实现气路的自动切换。手轮机构一系统故障时,可切换进行手 动操作。气动继动器一使执行机构动作加快,减少传递时间。储气罐一气源故障 时,由它取代,使阀能继续工作一段时间。气动执行机构的工作压力为0。5MPa 控制盒的正常工作压力为0。2-lKg,电气转换接受的为4-20Ma的电流信号,根 据电流信号的大小来控制输出风压的大小,以满足气动阀门定位器的正常工作, 从而控制气缸拉杆的位置,最终由大臂来决定碟阀的开关调节位置。3)气动调节阀主要参数主要性能参数工程:指标值闻物的0,02*a)MPa电雌副勖4,加 mA DC动力供钦力我
5、55(标定) 0班最小涮附但一即力物出籍角酬 1般席角)/t25%(宜行程)工程:指标值闻物的0,02*a)MPa电雌副勖4,加 mA DC动力供钦力我55(标定) 0班最小涮附但一即力物出籍角酬 1般席角)/t25%(宜行程)项tl指标值蛤终点偏登1%瓶度0.5%2lM)NUh便用环境温度使用环境相对泄度)%外形尺寸朝)LLtLLL.LLHHIH(|)n-()dZSUDJIIZSUD)2I3W330250901604636(H)6K02202Ho303-304-24ZSUDJ73ZSL(D)3.气动调节阀的故障分析1)阀体部风的故障分析与处理调节阀是自控系统的手足。它的动作灵敏与 否,直接关
6、系着调节系统品质的好坏。据现场实际 工作经验,调节系统有70%左右的故障出自调节阀, 因此,保证调节阀的准确运行,一直是一个很重要 的问题。调节阀经常出现的问题是阀卡,主要是阀芯卡 住了阀座或填料装填过实,致使摩擦力增大,造成 信号小时动作不了,信号大时一旦动作又过头的现 象。当然,阀门定位器或其他局部也可能有问题。 解决这一问题的方法,一般是用管钳或克丝钳夹紧阀杆,在外加信号压力情况下, 正反用力旋动阀杆,让阀芯或阀杆闪上大过卡处,就解决问题。如不能,那么把输入 信号增大到O.IMpa或0.4Mpa,利用膜片上大的压力信号来克服阀杆或阀座的卡 滞局部,推动阀芯或阀杆的移动。一般这样上下来回移
7、动几次,就能解决问题。 应注意的是这个外加压力信号不宜太大,如大于气源压力0.14MPa ,当膜片的 压力信号一旦克服了卡滞力或静摩擦力,那么这个大的力量会把阀杆压弯成U 形。有时阀杆或阀座轻微卡滞,可用外力轻轻敲击阀体或阀座,一般能解决问题。 有时调节阀被异物卡住,使被测介质流通不畅,这时可迅速开关副线或调节阀, 让脏物从副线或调节阀处被介质冲跑,有时也能解决问题。调节阀在使用中经常发生噪声,这是由振动引起的,但也有人认为这是由于 阀的质量不好引起的,如调节阀的弹簧刚度缺乏,易引起调节阀振动,空化也会 引起阀芯的振动,致使机械损坏严重。引起阀振动的原因还有调节器输出信号不 稳定而急剧地变动。
8、管道或基座剧烈振动,使装于它们上面的调节闷随之振动。 阀门定位器灵敏度过高,调节器输出信号微小的变化或漂移被放大后输给调节 阀,这就和调节器输出信号不稳定一样。流通能力C值选得过大,造成调节阀 在小开度下工作。这样,节流间隙小、流速大、阀前后压力变化大。当越过阀的 刚度时(如弹簧弹力小),阀稳定性差,就会产生严重振荡。调节阀的预紧量不 够,也会引起这种现象。止匕外,振动还与频率有关,即外力的频率和系统的固有频率相等或接近时, 调节阀就会产生振荡。调节阀在这种振荡下工作,会使系统管道跳动,以至附件 或元件振松,如紧固阀托的螺母松脱,阀杆也由于振动和流体的流动而产生旋转, 有时使阀杆脱落。严重时还
9、会把阀杆振断,有时在一天之内竟然振断几次,必须 更换新品种调节阀。在安装中,调节阀、管线要选择适当,如阀的口径和管线选 得太小,会引起供料缺乏等现象。在校验调节阀时,定位器和调节阀不必分开校 验,因为它们是一个整体。在校验时,主要是调整调节阀的量程和零点,而在实 际处理中我们主要以调整零点为主,因为量程几乎不会随便改变。2)阀的综合故障分析与处理如果气动调节阀长期处于翻开状态,即使官网压力的检测值远远小于设定值 调节阀也没有关的迹象,那么就要检查电-气转换器的控制信号是否正常。为了 保证平安生产,本套调节阀的作用方式选择反作用方式。即:当电信号输出为 4mA或低于4mA时,阀本身处于翻开状态;
10、当电信号输出为20mA或高于20mA 时,阀本身处于关闭状态。如果输出的控制信号正常,那么就检查电一气转换器 输出的气压是否正常,是否接近0.21kg之间;如果电一气转换器输出气压也 正常,那么检杳挫气阀是否能正常工作,即挫气阀是否根据控制风源的大小改变位 置,最后检查导压管线是否有堵、漏的现象。如果调节阀频繁动作,不能根据指令信号进行正常工作,即我们所说的“不 调”那么首先检查的是阀门定位器的曲线扳是否禁闭好,再检查当时的指令信号 是否正常。如果调节阀长期处于关闭状态,那么检查当时控制信号和控制风压信号是否正 常,如果控制信号和控制风压信号均正常那么检查挫气阀是否能正常工作,如不正 常那么快
11、速活动几下到达挫气阀正常工作为止。其实对于调节系统调节的好坏,无外呼就是机械连接局部双方紧固,转动部 位是否灵活,导压管线是否堵漏,再有就是电信号输出是否正常这四个方面。下 面就介绍一下快速处理本气动执行机构的故障处理方法:到现场后首先翻开气动 阀门定位器和电一气转换器的盒盖,然后轻轻快速改变一下电一气转换器内喷嘴 挡板的位置,同时注意观察挫气阀的位置以此来快速判断电一气转换器和气动阀 门定位器是否完好。我们检查的最终目的就是检察“气缸”是否能正常的充放气, 故障处理其实就是一个综合的考验,是对故障是否有一个敏锐的准确判断,然后 进行正确快速的处理。2 .经济效益的分析按照本最正确操作法解决关于气动执行机构的故障,能够以最快的时间把握住 故障的根源,掌握故障发生的过程,最快的解决故障。为生产争取了时间,带来 了显著的效益。如果不按本操作法工作也能解决问题,但相比之下就是时间的取 舍问题了。如果一次多用了一些时间那么次数多了呢?在象我们这样的大铁长 中,浪费一分钟就有可能浪费了几万、几十万甚至上百万的经济效益,更何况用 更多的时间。所以我在这里极力推荐本最正确操作法。3 .总结干法除尘在炼铁高炉中的重要性干法除尘比湿法除尘的优越性和它存在的重 大经济价值,同时也知道了使用故障处理的最正确操作法给我们带来的方便,所以 今后我们一定会好好的利用最正确操作法来完成故障处理。