两段煤气发生炉采用富氧气化的探讨.pdf

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1、2 0 0 5年 第 3期 两段煤气发生炉采用富氧气化的探讨 胡 东强 陈国新 蔡福祥(杭 州建 新 浮法玻 璃 工业 有 限公 司)摘 要 本 文介 绍利 用制取 氮 气的 空 分设备“副 产 品”氧,用 于两段 煤 气发 生炉 富氧 气化 的经验,并取得节能、降低成本的 良好效果,可供 类似企业的参考。关键 词 副 产氧 两段 炉 富氧 气化 1 前 言 随着 市场 的激 烈竞 争,尤其 是华 东地 区玻璃 企 业较 为 密集,个 别 乡镇 企业 以较低 的 价 格冲击市场。为了降低成本,适应市场,我公司于 1 9 9 5年在浮法二线使用 了五 台两段煤 气发 生炉。两段 煤 气发 生 炉

2、 的 特 点 是:对 煤 种 适 应 性 强、热效 率 高、对 环 境 污 染 小、设 备 紧凑 等,但残碳含量略高。鉴于我厂在制氮过程 中有一定数量的氧气产生,故采用富氧气化,是降低煤耗及残碳 含量的有效途径。2 应 用依 据 目前我公司有制氮空分设备五套(主要用于制 氮,氧气为附属产 品),其 中供浮法二 线三套,每 台空分设备产氧量 1 2 0 m h,则三套设备产氧量 1 2 0 x 3=3 6 0 m h。根据现行两 段煤气 发 生炉 的鼓 风 流量 的情 况,按 鼓 风流 量 1 2 5 0 0 m3 h,按 空 气 中氧 含量 为 2 1 计,则 带 人炉 内 的氧气 量 为:1

3、 2 5 0 0 x2 1 =2 6 2 5m3 h 如 果 引入空 分设 备在制 氮 过程 中产 生 的氧气,则从 空气 中引 入 的氧气 量 为:2 62 5 3 6 0=2 2 65 m3 h 则 每小 时所需 鼓 风量 为:2 2 65+2 1 +3 6 0=1 1 1 45 m3 h 按上述计算,如采用富氧气化技术,可使人炉 的鼓风量明显下降(实际是减少 了空气 中的氮含量),下降额为:1 2 5 O 0一ll 1 45=1 3 5 5m h 根据煤气化验分析,目前煤气中的氮含量平均为 4 8 左右,则每小时的煤气产量 为:1 2 5 0 0 :2 0 5 7 2 9 m3 ,h 4

4、 其中氮气量为:2 05 72 9x 48 =98 7 5 m3 h 采用富氧气化后,煤气 中的氮含量为 9 8 75-1 3 5 5=8 52 0 m3 h 一3 7 维普资讯 http:/ i r动 力 设现煤气热值为 X,由于富氧前后所产生可燃气体的总发热量不变,则采用富氧气化 后煤气热值为 2 0 5 7 2 9 X=(2 0 5 7 2 9-1 3 5 5)x Y Y-1 0 71 X 由上 可得,采用 富 氧气 化后,(1 0 71 1)x 1 0 0=7 1 同时,由于采用 富 氧气 化后,炉 底压 力,有利 于 司炉操 作。煤气热值的提高量为:降低 了鼓风量,在一定程度上也就减

5、小 了煤气发生炉的 由于采用 富氧气化技术,使煤气中氮的含量降低,也就降低了熔窑中的废气量,由废 气带走的热量也相应减少,提高了玻璃熔窑的热利用率。即:Q总=A t c v=7 0 0 C x 1 3 0 3 5 x 1 3 5 5=2 5 1 x 1 0。K J 由于富氧气化技术的应用,使鼓风量 中的氧含量提高,使煤与氧气的接触面积增加,使煤的气化反应更加充分。综上所述,采用富氧气化技术,能收到明显的节能效益,保证熔窑的熔化温度。3 实 际效果 自从 1 9 9 7年 4月至今,我公司两段煤气 发生炉一直采用富氧气化,在试 验富氧气化 技 术 前后,我 公 司技 术 人员对 煤气 质量 进

6、行 了跟踪 分析,分 析结果 如 下:CO2 CO H2 CH4 N2 (K J m)含 量 热值 试验 日期、1 9 9 7年 4月 1日至 4月 9日(富氧前)3 7 3 0 9 l 4-2 3 9 4 6 9 6 9 5 5 1 0 1 9 9 7年 4月 2 1日至 4月 2 8日(富氧后)4 8 3 4 2 l 5 8 3 6 4 1 2 7 4 3 7 7 0 我公司两段煤气发生炉采用富氧气化后,其使用的实际效果如下:(1)富氧气化后,其煤气成分出现一些变化,尤其是 C O的成份明显提高,而 N 的成 份明显下降,说明采用富氧气化后炉内气化反应更加充分,而空气 中的 N 吸人量 明

7、显下 降,但蒸汽消耗量也增加,饱和温度 由原来的 6 O 左右提高到 6 8 左右,致使富氧前后的 蒸 汽分解效果下 降,C O与未分解的蒸 汽反 应,使 C O:和 略有提高。但煤气热值 提高 了 4 8 2 6 K J m ,接 近 7个百 分点。(2)由于采用富氧气化,煤气热值的提高,总鼓风量也有较大幅度的下降。富氧前供 应熔 化的平均总流 量为 1 3 2 0 m3 h,采用富氧气化后,平均总 流量 为 1 1 4 0 m 3 h,下 降了 1 8 0 m 3 h,而且熔化玻璃原料的温度十分稳定,根据熔化情况,温度能很好控制,确保 了 熔 化量 3 8 0吨 天,这是单 段 炉无法 做

8、 到的。(3)由于鼓风量的下降,降低 了发生炉的炉底压力,这样就大大地减少 了炉内煤粉的 飞扬,烟道中烟灰及焦油明显减少。烟道压力降低,压力损失减少,对大窑后期的生产稳 定起 到保 证作 用,其潜 在效 益 十分 巨大。(4)由于采用富氧气化,煤与氧气的接触面积增大,气化反应得到加强和充分,使灰 渣的残碳含量明显下降。在富氧前,残碳含量居高不下,基本上在 2 5 左右;富氧后,残 碳含量基本上控制在 1 9 左右,降低了 6个百分点。一3 8 维普资讯 http:/ 2 0 0 5年 第 3期(5)由于煤气热值的增加和残碳含量的降低,煤的使用量 明显减少,每天 日耗煤 由富 氧前 的平均 1

9、6 5吨下降到平均 1 5 6吨,平均每天下降 9吨。按到厂价 4 5 0元 吨计,每天 节约 费用 4 0 5 0元。4 富氧 的工 艺布 置及 费用(1)工 艺 布置 根据厂房结构 的布置,气保工段与二线煤气工段距 离 比较近,采用空气富氧燃烧工 艺,氧气管直接从气保工段接出,沿二线氮气管线及支架引至煤气工段鼓风房外,经分气 缸后,分两路直接接至两台鼓风机的消声器处(鼓风机为一开一备),其工艺如下:(2)工程 费用 a 热轧无缝钢管(D 8 9 x 5)3 0 0 m,费用为:墨:墨 疃:1 0 8 1 0 元 1 0 0 0 b 4 m m普 通钢 板 材 4 m ,费用 为:3 5 0

10、 0元 吨 3 1 4 k g m x 4=4 4 0元 c D 8 9 9 0。弯头 2 O只,费用为:1 O 2 O=2 0 0元 d D N 8 0法 兰 6只,费用 为:5 0 x 6=3 0 0元 e D g 8 0截 止 阀(法 兰连 接)3只,费用 为:2 5 0 x 3=7 5 0元 f 安 装 费 1 6 4 7 7元 共 计费 用:1 4 5 8 7 1 0元 5 结 论(1 益 明显 f 2 (3 采用富氧气化,提高 了煤气热值,降低了煤耗,保证了玻璃熔窑的熔化温度,效 烟道 内杂物减少,使烟道畅通,保证 了玻璃熔窑的使用寿命;在适应富氧工艺下尽可能减少蒸汽鼓人量,降低 H:含量。参考文献(略)一39 维普资讯 http:/

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