工程案例库.docx

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1、工程案例库案例一:钢筋配置不当(1)工程事故概况:某百货大楼一层橱窗上设置有挑出1200nini通长现浇钢筋混凝 土雨篷,如图1 (a)。待到达混凝土设计强度拆模时,突然发生从雨篷根部折断的质量事 故,呈门帘状如图1 (b)。(2)事故分析:受力筋放错了位置(离模板只有20nmi,如图1 (c)所致。原来受力筋 按设计布置,钢筋工绑扎好后就离开了。打混凝土前,一些“好心人看到雨篷钢筋浮搁在 过梁箍筋上,受力筋又放在雨篷顶部(传统的概念总以为受力筋就放在构件底面),就把受 力筋临时改放到过梁的箍筋里面,并贴着模板。打混凝土时,现场人员没有对受力筋位置进 行检查,于是发生上述事故。图1悬臂板受力筋

2、错误位置及其造成破坏情况(a)原设计;(b)拆模后倒塌如门帘;(c)受力筋错误位置案例二:楼板开裂事故1)工程事故概况:某学校为3层混合结构,纵墙承重,外墙厚37cm,内墙厚24cm, 灰土基础,楼盖为现浇钢筋混凝土肋形楼盖,在装饰工程时发现大梁两侧的混凝土楼板上部 普遍开裂,裂缝方向与大梁平行,凿开后发现负钢筋被踩下。2)原因分析:a.施工方面(1)浇筑混凝土时,把板中的负弯矩钢筋踩下,造成板与梁连接处附近出现通长裂缝;(2)混凝土每立方用量少于250kg;(3)在第二层楼盖浇筑后没到达规定强度,就在其上堆放施工工具,导致荷载超载;(4)混凝土在冬季施工而没采取任何施工措施。b.设计方面(1

3、)对楼板的荷载计算错误;(2)梁箍筋间距太大。案例三:钢筋难以施工引起大量倒塌事故(1)工程事故概况:某农村企业生产车间,砖柱上搁置大梁,施工完成后不久, 大梁就倒塌。(2)原因分析:主要是梁端支撑设计不当。原设计现浇梁垫加一锚筋,实际施工时, 锚筋很难插入砌体中,因而改为局部扩大混凝土垫,使之与圈梁相连并一起浇注。因砖柱顶 局部扩大,施工时顺便先砌砖柱的扩大局部作为浇混凝土的侧模。因砖逐皮外伸,浇注混凝 土时没有充分搞固,因而很疏松。砖无咬槎,与混凝土结合力极差,实际上起不到承载作用。 在大梁压力下,砖先掉落,疏松的混凝土也无足够承载力,于是引起大梁倒塌。案例四:框架结构计算错误引起的事故1

4、)工程事故概况:某市百货商店工程,主体三层,局部四层,主体采用钢筋混凝 土框架结构,如图2所示,框架柱横向开间间距6. 6米,层高4. 5米。框架柱采用现浇钢筋 混凝土,强度等级为C30,楼板为预应力圆空板。工程主体全部完工,在层面找平防水层时, 发生大面积倒塌,其中5根柱子被压断,八根横梁被折断。图2某百货楼倒塌情况示意图(图中影线局部表示倒塌部位)2)原因分析:经检验,原设计有严重失误,主要有,(1)漏算荷载;(2)框架 内力计算有误;(3)计算简化不当。由于计算失误,钢筋内配制比需要的少的多,加上施工 质量不好,才造成框架结构的破坏。案例五:砖砌体结构因抗压承载力缺乏引起的事故(1)工程

5、事故概况:山东某新建包装车间为一栋单跨吊车墙厂房,与原有车间相 接(图3)。该新建车间跨度12m,檐高5. 8m,北端为敞口,采用钢筋混凝土两较拱屋架, 屋架间距4. 5%槽形屋面板,上铺lOOnini厚炉渣混凝土保温层、1: 3水泥砂浆找平层和六层 做法卷材。屋架及屋架下墙体搁置在托墙梁1上,1支承于纵墙外伸壁柱的肋部(肋部截 面240nlmX370mni)上。车间内设有起重量为It的吊车,行驶在纵墙壁柱翼缘顶部吊车垫梁 上。托墙梁与吊车垫梁之间留有70mm间隙,用水泥沥青砂浆填缝,均见图3所示。图3某包装车间平剖面及倒塌局部示意(a)平面图;(b)托墙梁和吊车梁垫处剖面;(c) 1-1剖面

6、(2)原因分析:该车间在施工过程中,设计负责人已发现结构设计中的问题,并 提出了加固图纸,但未向建设单位提出停工加固,也未向施工单位交代保证加固工作的平安 措施和施工方法。施工单位发现难以按加固图纸进行施工,就搁置了下来。约20d后,正值 雨天,并刮有67级的东北风,其时正在做屋面炉渣保温层,室内正进行回填土,车间新建 局部突然倒塌,造成重大事故,时值1980年12月25日。砖吊车墙厂房设计,一般做法是将托墙梁与吊车垫梁连在一起,以增加托墙梁下砖砌体 的局部受压面积和局部受压强度。但本工程的设计人却将二者分开,中间填以水泥沥青砂浆, 又未对托墙梁下砌体局部承压强度进行复核,这是设计错误。经对现

7、有设计进行复核的主要 数据如下:托墙梁下砌体局部受压面积Ac=30 X 24=720cm2影响局部抗压强度的计算面积A0=(30+24/2) X24=1008cm2局部抗压强度提高系数r=l. 18(1008除以720再开根号)砌体局部抗压强度 4=1.18义27局21/爪2(采用帆17.5、M5)N (托墙梁底面承受的纵向力)=18.23t (使用阶段设计荷载)15.651(施工阶段实际荷载) 按托墙梁底面均匀受压估算后Act必注720X32/隹1. 26,1. 272. 3,这是托墙梁下砌体 局部受压强度严重缺乏的依据,也是导致房屋倒塌的主要原因。车间北端敞口,在风荷载作 用下,使本已不平

8、安的纵向墙体(包括壁柱)内又产生附加弯曲应力,这是促成车间倒塌的 次要原因。案例六:墙顶倒塌事故1)工程事故概况:山东某中学体育场有一道石砌挡土墙,长100余米,高8m左右, 挡土墙地基为风化岩,墙后5nl范围内为回填土,在建成后不久发现很多竖向裂缝,从根部 到墙顶全部倒塌。图4 墙体倒塌2)原因分析:(1)擅自减小挡土墙截面尺寸和降低砌筑砂浆的强度等级;(2)未按设计要求作好墙后和墙身的泄水,排水;(3)墙后填土不符合要求;(4)未按设计要求每20nl长留30nmi宽的变形缝;(5)砌筑质量差。3)处理措施:(1)对倒塌局部进行全部清理,并按设计要求重新浇筑挡土墙以及留设变形缝;(2)对未倒

9、塌局部用毛石墙按设计要求进行加固。案例七:起吊不当造成屋面大梁出现裂缝(1)工程事故概况:某车间12nl钢筋混凝土屋面大梁,平卧生产,起吊后发现50% 吊环附近混凝土局部压碎,吊环偏斜,混凝土裂缝。(2)原因分析:a.上翼缘裂缝:吊环安装时箍筋被碰撞发生位移,未恢复原状,因此,平卧起吊是仅 有两个钢箍起作用;b.大梁腹板裂缝:腹板侧向刚度本来很小,翼缘开裂后,上部梁的侧向刚度大为减少, 所以引起腹板开裂;c.吊环偏斜:两台吊车的吊环受力不均匀,受力较大的吊环,剩余变形也大,因此吊环 发生偏斜。(3)处理措施:对翼缘处的倾斜裂缝,凿去斜缝范围内的混凝土并凿成直槎,然后用 C40细石混凝土重新浇筑

10、养护。案例八:桩基检测不规范某市一商品房开发商拟建10栋商品房,根据工程地质勘察资料和设计要求,采用 振动沉管灌注桩,桩尖深入沙夹卵石层500以上,按地勘报告桩长应在910米以上。该工 程振动沉管灌注桩施工完后,由某工程质量检测机构采用低应变动测方式对该批桩进行桩身 完整性检测,并出具了相应的检测报告。施工单位按规定进行主体施工,个别栋号在施工进 行到3层左右时,由于当地质量监督人员对检测报告有争议,故经研究决定又从外地请了两 家检测机构对局部桩进行了抽检。这两家检测机构由于未按规范要求进行检测,未及时发现 问题。后经省建筑科学研究院对其检测报告进行了审核,在现场对局部桩进行了高、低应变 检测

11、,发现该工程振动沉管灌注桩存在非常严重的质量问题,有的桩身未能进入持力层,有 的桩身严重缩颈,有的桩甚至是断桩。后经查证该工程地质报告显示,在自然地坪以下46m 深处,有淤泥层,在此施工振动沉管灌注桩由于工艺方面的问题,容易发生缩颈和断桩。该 市检测机构个别检测人员思想素质差,一味地迎合施工单位的施工记录桩长(施工单位由于 单方造价报的低,经常利用多报桩长的方法来弥补造价),将砂测试波速由3600米/秒左右 调整到47004800米/秒,个别桩身经实测波速推定桩身测试长度为5. 8m,而当时测试桩长 为9.4m,两者相差达3. 6m.这样一来,原本未进入持力层的桩,严重缩颈桩和断桩就成为了 与

12、施工单位记录桩长一样的完整桩。该工程后经加固处理到达了要求,但造成了很大的经济 损失。案例九:地基不均匀沉降某工厂新建一生活区,共14幢七层砖混结构住宅(其中10幢为条形建筑,4幢为 点式建筑)。在工程建设前,厂方委托一家工程地质勘察单位按要求对建筑地基进行了详细 的勘察。工程于一九九三年至一九九四年相继开工,一九九五年至一九九六年相继建成完工。 一年后在未曾使用之前,相继发现10幢条形建筑中的6幢建筑的局部墙体开裂,裂缝多为 斜向裂缝,从一楼到七楼均有出现,且局部有呈外倾之势;3幢点式住宅发生整体倾斜后来经仔细观察分析,出现问题的9幢建筑均产生严重的地基不均匀沉降,最大沉降差达160mm 以

13、上。事故发生后,有关部门对该工程质量事故进行了鉴定,审查了工程的有关勘察、设计、 施工资料,对工程地质又进行了详细的补勘。经查明,在该厂修建生活区的地下有一古河道 通过,古河道沟谷内沉积了淤泥层,该淤泥层系新近沉积物,土质特别柔软,属于高压缩性、 低承载力土层,且厚度较大,在建筑基底附加压力作用下,产生较大的沉降。凡古河道通过 的9栋建筑物均产生了严重的地基不均匀沉降,均需要对地基进行加固处理,生活区内其它 建筑物(古河道未通过)均未出现类似情况。该工程地质勘察单位在对工程地质进行详勘时, 对所勘察的数据(如淤泥质土的标准贯入度仅为3,而其它地方为712)未能引起足够的 重视,对地下土层出现了

14、较低承载力的现象未引起重视,轻易的对地基土进行分类判定,将 淤泥定为淤泥质粉土,提出其承载力为100kN, Es为4Mpa,设计单位根据地质勘察报告, 设计基础为浅基础,宽度为2800mm,每延米设计荷载为270kN,其埋深为一1.4nT2nl左右。 该工程后经地基加固处理后投入正常使用,但造成了较大的经济损失,经法院审理判决,工 程地质勘察单位向厂方赔偿经济损失329万元。案例十:上海“楼倒倒”工程事故 :/news. sina. com, cn/o/2009-07-04/054015896584s. shtml图5 上海倒楼事故中倒塌的楼房据新华社电上海市政府3日召开新闻发布会宣布,上海“

15、莲花河畔景苑”在建楼房 倒覆事故的主要原因是,楼房北侧在短期内堆土高达10米,南侧正在开挖4. 6米深的地下 车库基坑,两侧压力差导致过大的水平力,超过了桩基的抗侧能力。新闻发布会上,专家组 组长江欢成院士说,事发楼房附近有过两次堆土施工:第一次堆土施工发生在半年前,堆土 距离楼房约20米,离防汛墙10米,高3到4米。第二次堆土施工发生在6月下旬。6月20 日,施工方在事发楼盘前方开挖基坑,土方紧贴建筑物堆积在楼房北侧,堆土在6天内即高 达10米。专家组成员、上海岩土工程勘察设计研究院技术总监顾国荣说,第二次堆土是造 成楼房倒覆的主要原因。土方在短时间内快速堆积,产生了 3000吨左右的侧向力,加之楼 房前方由于开挖基坑出现凌空面,导致楼房产生10厘米左右的位移,对PHC桩(预应力高 强混凝土)产生很大的偏心弯矩,最终破坏桩基,引起楼房整体倒覆。专家组经过勘察、检 验、复核认为,倒覆大楼的原勘察报告、原设计结构和大楼所用的PHC管桩都符合规范要求。 倒覆楼房的施工问题不在于开挖基坑,而在于土方没有外运,造成楼房前后高低差,产生非 常大的压力。

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