全面解析污水处理58种常见异常问题及解决方案.docx

上传人:太** 文档编号:35224316 上传时间:2022-08-20 格式:DOCX 页数:31 大小:89.58KB
返回 下载 相关 举报
全面解析污水处理58种常见异常问题及解决方案.docx_第1页
第1页 / 共31页
全面解析污水处理58种常见异常问题及解决方案.docx_第2页
第2页 / 共31页
点击查看更多>>
资源描述

《全面解析污水处理58种常见异常问题及解决方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全面解析污水处理58种常见异常问题及解决方案.docx(31页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、全面解析污水处理58种常见异常问题及解决方案目录1 .工艺:水解+接触氧化法,出水COD在70mg/L,但看起来很混浊,不知道什么原因? 测MLSS和测SS的方法是一样的吗? 8.我们公司的污水在三期的局部沉淀池和生化池、二期的局部沉淀池和生化池出现水质 恶化,颜色变黑,但是pH值是7.3左右,曝气气也正常,请问出现上述情况是什么原因 啊? 92 .终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的? 9.出水有许多小的碎泥漂出,工艺是卡罗塞尔氧化沟,进水COD为450mg/L,水温14 摄氏度,出水COD为200mg/L, SV30=50mg/L,有不少钟虫,出水溶解氧为2.50mg/L, 总是有碎泥,持续了

2、I0d,请问是什么原因? 93 .我厂采用的是CASS工艺,前几天曝气时泡沫上沾有死泥呈黑色,溶解氧升高迅速, 出水浑浊。请问是什么原因? 10.本厂80%是工业污水,大局部是造纸水,泥里有丝状菌,但数量不多,厂在山东,水 温14摄氏度,有点漂泥,很严重。请问华北这边污水处理厂冬天都是这样吗? 104 .我们公司的产品中有70%用活性染料,工艺为水解(HRT12h)一接触氧化(HRTlOh)一混 凝一沉淀(HRT4h)一出水。氧化池出水(静上沉降后)COD为150mg/L,色度200左右。用 过多种药品(硫酸铝与脱色剂,石灰与硫酸亚铁),因改造工程,混凝加药停留4h后出水, 极易反色,但是本钱

3、太高或者不能使COD色度同时达标。不知道有没有更好的药剂?.10 8.处理站运行正常,刚开始出水不好,呈棕黄色,但是厌氧出水很清,经过氧化沟就出 水不好了。现在氧化沟初沉池出水还带泥,水还是呈棕黄色,不知道怎么办,曝气时,液 面泡沫带少许绿色,现在就是想去除出水的色度? 119.我现在调试的是机械工业废水,先物化加石灰和硫酸亚铁,然后进初沉,再到接触氧 化池,总停留时间30小时,二沉出水,COD进水2000mg/L,出水20mg/L左右。总P进 水60mg/L,出水0.9mg/L现在的问题是,我调试了一个月左右,氨氮,COD,都达标, 就是总P偏高,经过加药到初沉总P含量还只有0.05,可是到

4、了二沉淀总P含量增高到 0.9mg/Lo实验结果绝对没问题,我想会不会是在我的生化池或者二沉发生了厌氧释P,可 是我排二沉和生化池污泥后,发现污泥不是很多。请问造成此现象的原因是什么?.11 10.生物接触氧化池之前处于调试阶段时,一直情况很好,进水200mg/L左右,出水在 30mg/L左右,但是过了一段时间,满负荷运行后,三个池子中的后两个池子填料就出现 棕红色,现在膜越来越少,而且出现好多红色的虫子,肉眼可见,非常的多。出水好多的 悬浮物,水质也变差,之前一直很清澈。溶氧以前一直控制在3mg/L左右,现在在23mg/L。到底是怎么回事呢? 12第1页共32页控制要高10%-15%0(2)

5、钟虫数量有保证的话,进水相对来说是比拟稳定的,但要看看显微镜是 否有丝状菌。如果丝状菌存在的话,进水水量波动过大时,放流出水中有细小 颗粒流出。5.我厂采用的是CASS工艺,前几天曝气时泡沫上沾有死泥呈黑色,溶解氧升高迅速,出水浑浊。请问是什么原因?回答:(1)不知道有机物去除率如何,如果影响不大,可能是进水含有不易降解物 质,通过曝气黏附在泡沫上了,所以看看进水是否SS有异常,包括悬浮物的 颜色与泡沫颜色是否一致。(2)如果有机物去除率下降,要考虑是否进水有抑制微生物的成分。可以的 话,看看源头排放的废水是否有改变。(3)污水厂内会否投加了什么药剂呢?还有一种情况是有些地方的曝气设 备、搅拌

6、设备出现了故障,突然修复或开启,将池底的沉淀物搅拌了起来,同 样会出现上述现象。6.本厂80%是工业污水,大局部是造纸水,泥里有丝状菌,但数量不多,厂 在山东,水温14摄氏度,有点漂泥,很严重。请问华北这边污水处理厂 冬天都是这样吗?回答:(1)造纸废水出现漂泥的话,看看是否为污泥老化(根据F/M值)(2)分析进水成分,看看细小的碳酸钙有没有被沉降,是否有涂布废水的难 沉降矿物颗粒。如果有这样的情况的话,物化阶段就要强化一下。7.我们公司的产品中有70%用活性染料,工艺为水解(HRT12h)一接触氧化 (HRTlOh)一混凝一沉淀(HRT4h)一出水。氧化池出水(静上沉降后)COD为 150m

7、g/L,色度200左右。用过多种药品(硫酸铝与脱色剂,石灰与硫酸亚 铁),因改造工程,混凝加药停留4h后出水,极易反色,但是本钱太高或 者不能使COD色度同时达标。不知道有没有更好的药剂?回答:第10页共32页(1)染料废水是属于比拟难处理的工业废水。(2)排放的废水是否有色度控制要求,COD和色度的降低除了生化段和脱 色剂外,物化段也比拟重要。如果通过物化段能够有效地去除色度的话,后段 压力会大大降低。(3)脱色剂的选择要合适处理的废水,可以通过实验确定合适的药剂类型。8 .处理站运行正常,刚开始出水不好,呈棕黄色,但是厌氧出水很清,经过氧化沟就出水不好了。现在氧化沟初沉池出水还带泥,水还是

8、呈棕黄色,不知道怎么办,曝气时,液面泡沫带少许绿色,现在就是想去除出水的色度?回答:(1)液面泡沫带点绿色,通常有厌氧局部处理的以及市政污水中可出现。(2)活性污泥没有到达适当浓度,培菌阶段,都可出现出水带黄褐色的问 题,因为活性污泥培菌尚未成熟,污泥活性高,成团絮凝不充分所致。9 .我现在调试的是机械工业废水,先物化加石灰和硫酸亚铁,然后进初沉,再 到接触氧化池,总停留时间30小时,二沉出水,COD进水2000mg/L,出 水20mg/L左右。总P进水60mg/L,出水0.9mg/L现在的问题是,我调 试了一个月左右,氨氮,COD,都达标,就是总P偏高,经过加药到初沉 总P含量还只有0.05

9、,可是到了二沉淀总P含量增高到0.9mg/L。实验结 果绝对没问题,我想会不会是在我的生化池或者二沉发生了厌氧释P,可 是我排二沉和生化池污泥后,发现污泥不是很多。请问造成此现象的原因是什么?回答:(1)通常出水P会小于进水P浓度,如果反过来了,也只是暂时性的,阶 段性的(考虑微生物有富集P的作用)(2)就能量守恒来说,不会出现上述所说的问题。由于进水总磷过高,只要 中间在物化段处理有所漏失,那么会有多量的磷进入接触氧化池,导致出水总磷 上升。(3)该工艺不具备有效的除磷能力也是出现这个问题的关键。第11页共32页10 .生物接触氧化池之前处于调试阶段时,一直情况很好,进水200mg/L左 右

10、,出水在30mg/L左右,但是过了一段时间,满负荷运行后,三个池子 中的后两个池子填料就出现棕红色,现在膜越来越少,而且出现好多红色 的虫子,肉眼可见,非常的多。出水好多的悬浮物,水质也变差,之前一 直很清澈。溶氧以前一直控制在3mg/L左右,现在在23mg/L。到底是 怎么回事呢?回答:应该说生物膜的交替更新需要这些原生动物的。过量的话可能与负荷过低 有关。可适当降低曝气量看看。11 .废水主要含有树脂,56%的异丙醇,一天水量300立方混有50%生活废 水,主要为食堂废水,进水COD很不稳定平均在1200左右,但是最高COD可到达15000,原有工艺流程是:调节-化学絮凝-沉淀-兼氧-好氧

11、- 斜板沉淀-吸附-出水,出水情况:平均一个月15天不达标(平均在200-400,平均COD1300,当COD达至lj 10000以上出水(400600)生物 局部:厌氧进水为上进下出。填料上生物很少几乎没有生物厚度,好氧膜 上的污泥黄色,里面为黑色,水较清.填料上的生物厚大概在5cm左右捏开 生物有像果冻一样的颗粒不知道是什么?原有工艺生物出问题可是到底是 什么问题?反响池进生物的COD比生物出水COD低,出水有时达标有时不 达标,15天不达标只是平均,有时候一个月都达标后两个月都不达标.停留时间调节池的停留时间为10个小时,反响时间为1个小时,兼氧4小 时,好氧6个小时,沉淀时间2小时。请

12、问到底是什么原因呢?回答:还是进水问题。1、浓度变化大,微生物跟不上变化2、水质含有的有机物不易降解。特别是异丙醇(有机溶剂),就如汽油,不 容易降解。需要加大停留时间,来提高降解率。12. CASS工艺,前几天曝气时泡沫上粘有死泥呈黑色,溶解养升高迅速,出水 浑浊,请问是什么原因?第12页共32页回答:(1)不知道有机物去除率如何,如果影响不大,可能是进水含有不易降解物 质,通过曝气黏附在泡沫上了,所以看看进水是否SS有异常,包括悬浮物的 颜色与泡沫上的颜色是否一致。(2)如果有机物去除率下降,要考虑是否进水有抑制微生物的成分,可以的 话,看看源头排放的废水是否有改变。(3)你的污水厂内是否

13、投加了什么药剂呢?还有一种情况是你有些地方的曝 气设备、搅拌神杯故障了,突然修复或开启,将池底的沉淀物搅拌了起来,同 样会导致你说的现象的。13 .化工厂的污水装置,日均进水量是500-600进水CODIOOOO左右,出水 COD200左右工艺为预处理+厌氧生化+好氧生化(完全混合法),mlss7.9g; SV3085%出现的异常状况为,前段时间由于公司煤制气装置的含高氨氮废 水(700左右)进入好氧生化,导致出水氨氮一直居高不下,出水氨氮大约 在200左右,出水COD200左右由于环保指标比拟严格,煤制气废水于半 个月前已经停止接收现在出现的问题是,半个月前已经停止接收高氨氮废 水,现在进水

14、氨氮在20左右,而出水氨氮200左右,请问这是什么原因 该如何处理?回答:(1)系统运行还是相当好的,从数据看,COD去除率到达了 98%,在受到 高氨氮冲击后,COD也没有减低去除率。(2)现在停掉高氨氮的接受,应该会慢慢降低出水氨氮的,目前还比拟高应 该是滞留在系统内的氨氮,毕竟您现在进水氨氮也就20。14 .我厂是AAO工艺,设计能力2.5万,实际进水在2万左右,进水COD在 300-500,偶尔会到600以上左右,但很少。进水氨氮在35-40左右,MLSS现在在8000, SV30在50, DO在3左右,现在出水COD在50-60 之间,氨氮稳定在1, SS在8-10.以前我们这出水C

15、OD一直比拟稳定达 标,现在突然升高,不知道什么原因?回答:第13页共32页通过SV30来判断下:(1)上清液浑浊,特别是间隙水浑浊,需要考虑负荷突然增加所致(看进水 是否COD也升高了来判断)同样也有可能是有难处理成分流入,配合显微镜看 看原生动物是否有变少趋势来判断。(2)上清液有较多颗粒,但是颗粒间水比拟清澈,可能是污泥老化,出水颗 粒多,颗粒释放的COD,可以通过出水滤纸过滤后测测COD是否比未过滤的 要低。根据以上调查,确定原因后,再讨论对策。15 .进水COD60 150mg/L,进水为生活污水、循环水排污水等。曝气池有效容积10000方(现停运一个系列5000方),四段外表曝气式

16、,后面有二沉池。进水低氨氮,进水pH在6 8。水量500 600吨每小时。污泥浓度 5g/L,计划控制到3g/L目前主要问题是出水SS高。为方便我们测浊度。如果浊度在20NTU以下,后面深度装置运行较稳定,可现在通常都在30NTUo污泥浓度我们控制肯定是高,但也降过3,但出水还是不稳定。 有什么好的工艺改善方法可以降低出水浊度吗?回答:污泥浓度5千的话,出水SS确实容易高,所以,如你提议的还是先慢慢 降低到3000看看效果。16 .白酒废水,在氧化沟二沉池后专门设置了除磷沉淀池,采用PAC除磷,出 水氨氮在0.5左右,总磷在lmg/L一下,在夏天太阳较大时池面长满青苔 和浮萍,请问是什么原因,

17、如何控制?回答:(1)大量存在的原因就是你的出水氮磷含量较高(但也是达标的),由于你的 出水是流动的,所以,所提供的氮磷对这些藻类植物来说,氮磷浓度是不被受 限制的。(2)对策的话,源头降低出水氮磷浓度,定期打捞。(3)另外,如果出水恶化的话(比方COD, ss)那么这些藻类和植物反而会减 少,所以,有这些藻类和植物存在实际上而可以辅助判断出水水质良好(COD 和 SS).第14页共32页17.我们一个厂出水COD突然到了 100左右,悬浮物稍高点,水还是比拟清澈 的;之前一直在30左右的,进水水质变化也不大,基本全是生活污水!DO基本上在2左右的!运行控制方面哪方面出问题了呢?回答:1)把这

18、些悬浮物过滤后看看COD是多少,如果过滤后COD减低很多的 话,说明是活性污泥飘出去导致的出水COD升高。如果过滤后COD变化不明 显,那么出水COD升高是因为溶解性有机物导致的。2)针对以上,分别对策如下:(1)过滤后测得COD明显减低的,且出水还 是清澈的,要注意是否污泥老化导致的,可以通过逐渐排泥来缓解。(2)过滤后 测得COD没有什么变化的,那么多半是进水有机物升高,或者排泥太多导致 F/M升高导致的。综合来看第1种可能性大。18.现在做调试一个制药废水,cod20000,可生化性差。厌氧出水3000-5000 进兼氧,一千多进生物接触氧化池,可出水最近还有七百多。这段时间好 氧池上总

19、是有浮泥,有时是黄色有时是灰黑色,我怀疑污泥老化了,出水 很浑浊,sv只有5。前段时间迫于厂家压力提负荷有点快了,后来缓下来可效果一直很差。针对这好氧有什么措施可以补救吗?回答:生物接触氧化工艺,是膜泥共生状态吧。对于难降解的有机物,如果生化 性差的话,主要依靠膜来处理比拟好。所以可以加大些排泥,并且延长废水在 接触氧化池的停留时间。能把2万COD通过厌氧和兼氧降低到一千多已经很 不容易了。19.城市废水卡鲁塞尔氧化沟,无初沉池,水量60000吨/天,进水 COD120mg/l,污泥负荷0.04kgbod/kgmlss.d,泥龄控制在20天,污泥浓 度2500, sv30: 20%,出水cod

20、20mg/l原来污泥浓度一直控制在3000mg/l,节后发现,出水混浊,同时污泥浓度下降,分析污泥老化,进 水负荷低,降低污泥浓度,控制在2500mg/l左右,但是在降低过程中, SV也是降得很快,从40%降到20%,浑浊,出水COD没有出现大的波动,出水ss最高20mg/I,但是从sv30来看,上清液混浊,出水朦胧,sv第15页共32页一直在降,没有节前出水好,是什么原因?回答:主要是要注意降低污泥浓度时不要太急,也就是不要一下子降低太多,目 前看确实是污泥老化,出水浑浊,还是排泥加大后看一段时间,待稳定后确定 是否继续加大排泥,否那么容易出现一下子降低太多的现象,继而影响出水稳定 性。20

21、.我们厂是垃圾发电厂的垃圾渗滤液处理工程,采用的是UBF+双A/O系统 处理,年前出水还好,但是年后出水COD: 456,氨氮:80,有点超标, 污泥浓度:15克/L, SV: 75%, (0池)DO:探头显示0.5,(探头估计有点问题),出水有点发红,请问应该改变什么条件,能使出水达标(达标 COD500,氨氮 35)?回答:溶解氧比拟低,可能与污泥浓度偏高有关。你也说到溶解氧可能不准,为 此还请确认清楚溶解氧是否准确。现在看数据氨氮偏高和溶解氧偏低有关联, 如果溶解氧提交的话,氨氮应该会有所降低。另外,PH值请告知。21.出水COD连续高于进水COD。遇见这种情况,该如何解决呢?回答:(1

22、)如果MLSS没有大幅降低,那么要考虑是否进水有抑制物质,导致即使 MLSS还有,但去除率已无。如果是有抑制物质流入,那么,除了接触抑制物 质流入外,还要加大排泥,把抑制物质排出去,进而通过新污泥形成来恢复系 统。(2)是否还有大量活性污泥流出,导致你做实验室数据偏高,可以通过把杂 质过滤后监测COD,看看是否有不同数据如果过滤后COD数据降低了,那么 保证活性污泥的沉降性就是第一位的了。22 .我们污水厂为倒置A/A/O工艺,出水一级A标准,进水COD400mg/l左 右,BOD在300mg/l左右,进水量为1万立方米/天,前期一直未排泥运 行了一年左右,上个月出水开始发黄COD、SS、色度

23、都不达标。现在污泥 已持续排了一个半月,污泥浓度降为6000mg/l, sv为40,现在仍有如下第16页共32页好氧池池面有大量漂浮的黑色死泥泥沫;溶解氧一直在1.0左右无法升上 来;二沉池出水混浊;总出水有泡沫;出水COD100mg/l后续应该如何处 理呢?回答:(1)排泥不要一下子太快。否那么会突然破坏生物间平衡而导致出水恶化。(2)6000的污泥浓度还是太高了,毕竟进水有机物浓度不高,在3500- 4000比拟合适。(3)出水黄、浑浊、浮渣,这些都可以理解为污泥老化,所以,你在排泥是 对的。23 .我厂是城市生活污水,是百乐克公艺,设计处理能力3万吨,现在进水1.8万吨.进水COD平均值

24、是180mg/l左右,污泥浓度3600mg/l,沉降比 是14,溶解氧大约2mg/l左右,老师我现在面临的是:1、开两台风机时污泥浓度3600mg/L开一台风机污泥浓度只有 2400mg/l左右,两天不开第二台风机污泥浓度是18OO.mg/L长期只开一台风 机曝气池是不是会出现污泥腐败现象。2、二沉池有少量污泥上浮,出水悬浮物高,120mg/l左右,伴随着磷 高,出水COD在线监测只有15mg/l左右,氨氮是0.1mg/L二沉池与曝气池 连接一侧水外表很清澈,但出水堰那一侧很混浊,请问是怎么回事?回答:(1)曝气机多开,搅拌和推动力就会提高。所以你测到的污泥浓度就会高, 反过来,污泥沉淀在生化

25、池了,相对检测到污泥浓度就低了。(2)至于出水浑浊,主要还是进水有机物浓度低,而污泥浓度控制相对较高 导致的污泥老化所致。所以,需要排泥降低些污泥浓度。24.我的中间沉淀池出水带悬浮物,绒粒状,发白,质轻,曝气池有白色易堆积泡沫,好氧生化采用生物接触氧化法,请问出水悬浮物高何原因?回答:(1)由于是生物接触氧化法,可能是曝气后,生物膜剥落,剥落物质被曝气 打碎后不容易沉降,导致您说的现象发生。第17页共32页(2)请对照悬浮物和生物膜,看看是否是类似物质。(3)如果你是间歇运行的话,最好在停止进水时把曝气停掉,减少冲刷生物 膜导致的剥落现象。25 . A0工艺,0池上的水样,放一个下午,所以的

26、泥都浮了上来,轻轻摇动又 马上会下沉。这是曝气缺乏么? 400多COD进水,出水老是只能200出头。NH3-N的去除率到时挺高的。300能降到5左右。SV517%SV3011%,每天进水60吨左右。A池上,经常有浮渣,看过去像 腐泥一样,请问该怎么操作比拟好呢?我们这要求出水一级达标,后期我们还加了 PAC, PAM混凝沉淀,COD还是有120mg/l左右。回答:(1)应该是曝气缺乏所致,出水COD高恐怕也是局部污泥上浮在破散后融 入水中所致。(2)如此高的氨氮去除效果,溶解氧缺乏的话,容易导致反硝化后污泥上 浮。26 .服务区的污水处理工程,设计进水180吨,工艺是A0工艺,现在进水量每天大

27、约80吨,白天运行10小时,晚上不运行。进水codl60mg/I左 右,氨氮120mg/l至180mg/l,进水ph在8.4左右,厌氧池ph7.6,好氧 池7.5左右。每天加葡萄糖25千克,溶解氧在5左右,晚上关闭风机不曝 气。污泥沉降比在30%左右,2个月前重新培菌,20天前做镜检时生物相 就不错了,出水各项指标都不错,现在就是氨氮没有去除效果,去除率也 就20%吧,20天至10天前没有排泥,沉降比从25升到35, 10天开始排泥现在污泥沉降比在30左右,出水浑浊,请问该怎么样调整运行?回答:投加的葡萄糖可能太多了,请尝试逐步降低(1周左右)看看氨氮去除率是 否提高。出水的氨氮也看看,开始运

28、行后1小时处理效果,5小时处理效果, 10小时处理效果。以此来判断那个时段处理效果好。27 .我厂采用CASS工艺,设计3万吨/日,目前在2万吨/日处理量。进水COD250mg/l 左右,氨氮 45mg/l, TP4.2mg/l,出水近期 COD45mg/l,氨第18页共32页氮12-20mg/l, TP在lmg/1以下。运行周期为4h,进水2h,沉淀lh,排水lh,其中曝气根据各池情况,曝气在3月中旬为了降低氨氮,加大了曝气量,在2.5-4h,加大了曝气量,在2.5-4h,污泥浓度在 5000-7000mg/l, mlvss千多点,DO在1.5-4mg/l之间。在调整工艺后,出水变成土黄色,

29、沉淀时漂浮大量死泥。为了排出浮泥,加大排泥量在15吨/日,现在局部池子出水感官已经好转,但是氨氮很高,在20mg/l左右,而局部池子又出现土黄色,氨氮要好点,在12mg/l左右。看看大家有什么建议没有,这个土黄色是怎么形成的,怎么控制? 2、我厂的氨氮是因为硝化菌都死掉了吗,现在怎么去降低氨氮。至3月中旬到现在,氨氮降低效果不明显,这一周我又降低排泥量在8吨/日,但是局部池子又会出现出水带泥情况。我厂出水 自去年10月份开始,一直出水口都有大量白色泡沫,什么什么原因呢,如果是TP影响,但是我厂总磷好的时候还有有泡子,如果是外表活性剂,生化池曝气的时候又没什么泡子,而且环保局测的时候又不高,出水

30、回答:(1)首先根据你的工艺,要看看去除率。氨氮的去除率在50%左右,这个 确实不高,一般在80%以上是可以到达的。(2)总磷去除比拟理想,在75%以上。根据脱氮除磷工艺原理可以指导, 需要长污泥龄来保证硝化效果,需要及时排泥来提高磷的去除,所以,这两个 实际上是个矛盾,极端到那一边,另一边的效果就会变差。所以,到达平衡的 话,脱氮除磷各自去除率也就在80%左右。(3)从你的数据可以看到,脱氮差,除磷好。所以,可以知道你排泥还是跟 上了。(4)由于你的污泥浓度相应你的进水浓度而言太高了,而有效成分低,所 以,应该加大排泥来修正,以便提高MLVSS。这样做的话,氨氮去除率还会恶 化,但等到你提高

31、了 MLVSS后,就会进一步提高氨氮去除率了。(5)所以,最终到达平衡,即氨氮和总磷去除率都在80%左右的话,系统 就是比拟好的状态了。28 .运行正常的情况下,出水颜色一直发黄是什么原因?第19页共32页11.废水主要含有树脂,56%的异丙醇,一天水量300立方混有50%生活废水,主要为 食堂废水,进水COD很不稳定平均在1200左右,但是最高COD可到达15000,原有工 艺流程是:调节-化学絮凝-沉淀-兼氧-好氧-斜板沉淀-吸附-出水,出水情况:平均一个月15天不达标(平均在200-400),平均COD 1300,当COD到达10000以上出水 (400600)生物局部:厌氧进水为上进下

32、出。填料上生物很少几乎没有生物厚度,好氧膜上 的污泥黄色,里面为黑色,水较清.填料上的生物厚大概在5cm左右捏开生物有像果冻一 样的颗粒不知道是什么?原有工艺生物出问题可是到底是什么问题?反响池进生物的COD 比生物出水COD低,出水有时达标有时不达标,15天不达标只是平均,有时候一个月都 达标后两个月都不达标.停留时间调节池的停留时间为10个小时,反响时间为1个小时, 兼氧4小时,好氧6个小时,沉淀时间2小时。请问到底是什么原因呢? 1212 . CASS工艺,前几天曝气时泡沫上粘有死泥呈黑色,溶解养升高迅速,出水浑浊,请 问是什么原因?12.化工厂的污水装置,日均进水量是500.600进水

33、COD10000左右,出水COD200左右 工艺为预处理+厌氧生化+好氧生化(完全混合法),mlss7.9g; SV3085%出现的异常状况 为,前段时间由于公司煤制气装置的含高氨氮废水(700左右)进入好氧生化,导致出水氨 氮一直居高不下,出水氨氮大约在200左右,出水COD200左右由于环保指标比拟严格, 煤制气废水于半个月前已经停止接收现在出现的问题是,半个月前已经停止接收高氨氮废 水,现在进水氨氮在20左右,而出水氨氮200左右,请问这是什么原因该如何处理?.13 14.我厂是AAO工艺,设计能力2.5万,实际进水在2万左右,进水COD在300-500, 偶尔会到600以上左右,但很少

34、。进水氨氮在35-40左右,MLSS现在在8000, SV30在 50, DO在3左右,现在出水COD在50-60之间,氨氮稳定在1, SS在8-10.以前我们这 出水COD一直比拟稳定达标,现在突然升高,不知道什么原因? 1315.进水COD60150mg/L,进水为生活污水、循环水排污水等。曝气池有效容积10000 方(现停运一个系列5000方),四段外表曝气式,后面有二沉池。进水低氨氮,进水pH在 6-8o水量500600吨每小时。污泥浓度5g/L,计划控制到3g/L目前主要问题是出水 SS高。为方便我们测浊度。如果浊度在20NTU以下,后面深度装置运行较稳定,可现在 通常都在30NTU

35、。污泥浓度我们控制肯定是高,但也降过3,但出水还是不稳定。有什么 好的工艺改善方法可以降低出水浊度吗? 14.白酒废水,在氧化沟二沉池后专门设置了除磷沉淀池,采用PAC除磷,出水氨氮在 0.5左右,总磷在lmg/L一下,在夏天太阳较大时池面长满青苔和浮萍,请问是什么原 因,如何控制? 1416 .我们一个厂出水COD突然到了 100左右,悬浮物稍高点,水还是比拟清澈的;之前 一直在30左右的,进水水质变化也不大,基本全是生活污水! DO基本上在2左右的! 运行控制方面哪方面出问题了呢? 15第2页共32页回答:如下可能:(1)进水本来就带有颜色(2)污泥解体导致出水带有了污泥的颜色(污泥老化、

36、污泥中毒等情况)。29.目前在负责一家印染污水厂。采用的工艺是活性污泥+气浮的工艺。每年春 季和秋冬温度发生突然变化时,水厂就出问题,出水COD跟氨氮都超标。 气浮一直控制的很好,应该是活性污泥池出现问题,镜检发现这个时候的 生物相不好,能看到的微生物很少。请问这是什么原因造成的,今后这个 时候该采取什么预防措施?回答:(1)如果水温低的话,自然是会对系统的处理效果产生影响的。此时需要提 高活性污泥浓度来对应。(2)由于还兼具处理氨氮的要求,所以在PH值,污泥龄方面也要注意控 制。30.现在我厂里出了一些紧急状况,氨氮、总氮从2011冬季到现在一直超标,偶尔几天能达标,而且浮泥特别严重,每天都

37、会产生大量的浮泥,(冬 季水温都大于12度)具体情况如下:厂里用的改良型氧化沟工艺,采用的外表曝气,两组,设计水量4万吨,实际控制水量每天在3吨左右,进水是主要是生活污水,厂区周边有几个大型化工园,化工园有自己的污水厂,偷排查处较严,因为管网也是我们自己在管理。进水水质cod=350mg/l,氨氮=50mg/l, TN=60mg/l, TP=47mg/LBOD=120mg/l, PH=7.88.1, orp=-100mv 左右。出水 cod=50mg/l,氨氮=25mg/l, TN=29mg/l, TP=lmg/l, BOD=10mg/l, PH=7.57.6,工艺参数氧化沟出水口 DO=L5

38、2.6mg/L MLSS=20002500mg/l,回流比R=100120%,食微生比为0.10.12kgbod/kgmlss*d, SRT为7天,现同步运行的小试、中试系统已经崩溃,污泥不长反而直线下降,现在担忧生产性氧化沟发生同样的情况,现氧化沟浮泥特别严重,MLSS也在下降, 原因是什么呢,应从哪几方面考虑?第20页共32页回答:(1)总体来看还是进水有机物与总氮比例失衡,也就是进水有机物低,总氮 较高。(2)由于气温不高,加之氧化沟工艺溶解氧无法全部保证,本身氨氮去除就 会受到影响。(3)建议源头管控的COD值放宽些,可以纠正有机物和总氮的比例问题, 这样就有利于你的氨氮,总氮去除了。

39、31 .我们做的那个小污水厂流程是,提升井格栅井调节池反响池 斜板沉淀池一一水解酸化池一一MBR池污泥池,其中用到的提升 井里有提升泵,调节池有鼓风机和潜污泵,水解酸化池有潜水搅拌器,MBR池里有鼓风机和MBR出水泵,问一下,开机器时先开鼓风机,关的 时候最后关鼓风机,其他的还有先后顺序吗?还有,MBR出水泵就是那个 自吸泵,上面有一段管,本来里面的水是清澈的,这次变得全是黑的了, 怎么回事?回答:1)开启顺序一般是根据流程从前到后开启的,系统一般也能承受一定的负 荷变化,所以,按照前后顺序开就可以了,即使有时候弄错了,及时纠正开启 顺序,一般问题也不大。2)如果水变黑,一般原因如下:(1)缺

40、氧了(整体曝气缺乏或进水有机污染 物负荷突然增大)(2)平时搅拌有死角,死角被突然搅拌的话,出现水体发黑 3、进水有带颜色的污水,系统不能降解导致(可能性小)。32 .制药废水,采用气浮+水解+好氧工艺,最近进水浓度高出设计值的好几倍,出水一直浑浊,COD超。为了快速出水清澈,能不能在曝气池(好氧沏加絮凝剂PAC强制沉淀?还是排泥?降低DO值?回答:1、加强曝气,而不是降低DO;2、停止排泥(系统恢复前),而不可加大排泥;3、投加絮凝剂的话,短期可以(2天内),不可长期投加,一般改善也就第21页共32页30%左右的效果。4、请降低回流比。33 .制药废水,采用气浮+水解+好氧工艺,最近培菌,闷

41、暴3天后开始少量进 水,这几天出水浑浊,该怎么调整?回答:如果是接种了污泥的话,这个过程在筛选阶段,属于正常,只是只要废水 多半有抑制微生物的成分,所以需要少量进水,以减低进水负荷。最好可以混 合些生活污水一起处理,或者投加些易于“消化吸收”的底物浓度。34 .我们处理的是化工废水,高浓度废水COD=18000mg/L,经过铁炭微电解处理后,调节PH值,絮凝沉淀后,与低浓度废水混合,COD在4500mg/l 左右,水量300吨/天,进入ABR池处理(容积1000立方),出水在COD在3900mg/l左右,再与少量的低浓度废水混合,COD在3300mg/l左右进入接解氧化池处理(容积560立方)

42、,接解氧化池出水COD在2000mg/l左右,经二级水解酸化进入完全混合曝气池处理(容积360立方),出水COD在1600左右,现在接解氧化池溶解氧在2.8mg/l到3.9mg/l之间, 完全混合池溶解氧在4mg/I到4.8mg/l之间,SV30很少,沉降很慢,沉淀 出水很混,接解氧化池只有线虫,泡沫很多,完合混合池有少量的钟虫, 出水COD大大超过规定的500mg/L请教问题出在那里?怎样调整?回答:该废水是否可以有效通过微生物降解需要确认下的,一般化工废水去除率 不高。看你接触氧化池的泡沫也是负荷较高所致。后续进入混合池的废水可能 对微生物有抑制,导致你的MLSS始终无法提高(包括有效成分

43、),继而出水浑 浊。可参考周围类似废水处理厂,取其污泥接种看看,另外就只有慢慢驯化 了。但去除率也不要期望太高了。35. 1800方的池子,每天进水200吨,SV在50%,进水浓度为 COD5000mg/l,氨氮 65mg/l,总氮 120mg/l 以下。出水 COD400mg/l, 氨氮基本无,总氮在30mg/I以下。开一台55kw风机。现在出现了异 样,进水COD在7000mg/L氨氮150mg/L总氮300mg/L出水水质严第22页共32页重恶化,COD达至IJ 1000mg/L氨氮总氮直线飙升。我的应急措施:加大曝气量,前段进水加大稀释,进水量没有减少,排泥放缓。现在出现的症状:好氧池

44、漫天的泡沫,泡沫上占满了泥都喷在池子的走到边上,现在一 塌糊涂,出水指标仍然很高。有什么解决方法?回答:1、明显负荷过高所致,你的处理工艺对于7000的COD来说,负荷过 高,所以要在负荷减低上下手,在保证曝气的情况下,减低排泥的做法是对 的,另外回流污泥量可以减少,进一步提高污泥浓度。2、当然,可以减低进水浓度的话,那么更好。进水稀释可以停止,否那么液 面负荷过高,容易导致出水混浊。3、如果进水稀释停止的话,可以加大回流,通过回流水量来稀释的话, 那么总水量稳定,冲击也可减少。36.工艺:初沉池-A2/O.二沉池-无阀过滤器水量:设计1万吨/天,实际5000吨/天。情况:2010年由于各方面

45、的原因,我厂进水COD60mg/L出水32mg/l。但是春节后,第一天开始出现池面水质发黑,曝气池漂浮白色泡沫(带有黑色渣子)。第三天整个水面发黑,化验的COD进水72mg/L初沉池40mg/L出水处43mg/l;但是所有的池子(初沉池、缺氧池、厌氧池、池、二沉池)水质发黑。我们觉得可能是进水有变化,对工艺产生冲击;春节期间鼓风机没有正常开启,生化菌种死了。求分析具体原因。回答:如果节前污泥浓度控制比拟高,春节停机时间有比拟长而没有给予必要的 曝气的话,污泥出现发黑也正常的,确实局部微生物死亡所致,可以恢复进水 曝气后逐渐缓解的。并需适当排泥,把死亡污泥代谢出去,否那么出水SS会升 高,也不理

46、与新污泥的产生。37 .我厂是某纺织印染集中园区的污水处理厂,规模为3万吨每天,进水COD1100mg/l左右,处理工艺为调节水解池+初沉池+推流式活性污泥法+二沉池+混沉池,进好氧池的COD700800mg/L曝气系统采用的是6台离心风机,离心风机,每台流量为95m3/min,曝气方式采用的是悬挂链曝气器。现第23页共32页在的问题是:管道中压力大,0.06Mpa左右,气量小,只有额定的50%左 右(折算成标况),溶解氧缺乏,超过22000吨每天时,好氧池污泥发黑, 出水变浑浊。好氧池停留时约24小时。回答:1、如果是最近发生的,那要看看曝气头是否堵塞了,曝气管是否通畅。 毕竟你是压力大,曝

47、气量缺乏。维持可以看看是否可以改造下,比方曝气深度 什么的。2、另外,曝气时间可以延长些,比方降低些回流比,减少进水量(或连续 均匀进水)。38 .我处理的是印染废水,工艺:调节池+初沉+水解+接触+二沉+沙滤我们正 常出水一般都是带黄色或者有点粉红色,但是不知道为什么有时候出现蓝 绿色,请问是什么原因?所用染料大多是活性染料。回答:染料废水的话,还是会出现如你说的出水变色,也不是说染料颜色只有黄 色和粉红色就不会出现其他颜色的废水,毕竟各种化学物质作用变色也是常有 的。39 .氨氮不能达标:工艺参数氨氮不达标开始于11月中旬,虽然不能达标, 但是氨氮出水指标基本上达标线附近,当时判断氨氮不达

48、标的原因:1、污 泥浓度高,进水负荷低,污泥老化;2、泥领没有控制好,由于污泥浓度过 高,加强排泥,泥领由20天左右下降到14天左右;3、初沉排泥不及时,初沉出水高于进水指标30%左右。而后,由于设施维修,11月中下旬,水厂停运10天,于11月末恢复,除氨氮外其余指标2天内都已经达标,至今,氨氮由开始去除率可达50%逐步恶化,现在30%左右。我们的工作一直是针对抑制污泥老化去做的:下面就个参数说下:沉降比:40%左右,但是前5分钟沉降比拟慢DO:基本上在4mg/I以上,无法实现灵活控制,没有小功率风机,而且发现在其他参数没有太大变动情况,DO越高氨氮去除率越低。SRT:基本控制在20天左右。MLSS:基本在5000mg/l以上,不明白为什么这么高,我们现在进水浓度、 量都不大,而第24页共32页且气温下降明显。进水氨氮:基本在40mg

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 解决方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁