2022年2022年降低堆高机液压系统漏油故障率 .pdf

上传人:C****o 文档编号:33385596 上传时间:2022-08-10 格式:PDF 页数:10 大小:743.40KB
返回 下载 相关 举报
2022年2022年降低堆高机液压系统漏油故障率 .pdf_第1页
第1页 / 共10页
2022年2022年降低堆高机液压系统漏油故障率 .pdf_第2页
第2页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年2022年降低堆高机液压系统漏油故障率 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年2022年降低堆高机液压系统漏油故障率 .pdf(10页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、北仑第二港埠有限分公司通达公司集机班、集机修理班联合QC 小组成果报告1 降低堆高机液压系统漏油故障率集机班、集机修理班联合QC小组二零一六年八月名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 10 页 - - - - - - - - - 北仑第二港埠有限分公司通达公司集机班、集机修理班联合QC 小组成果报告2 一、概况宁波舟山港股份有限公司北仑第二港埠分公司通达堆场是宁波港主要的集装箱堆场,目前该公司10 台空箱堆高机,为现场空箱作业主力设备,负担空箱装卸任务,在整个堆

2、场作业中起着至关重要的作用。我公司共 10 辆堆高机,车辆使用强度高,故障率高(每月修理项目 100 多项),其中漏油项目修理占了其中的三分之一,且加大了维修成本支出 (2015年液压油使用量比2014 年多出 4.5 万元)。每次油管破损都必须立即更换油管、密封圈,加注液压油,油路泄露故障控制不及时会引发诸如执行元件速度不稳定、设备发热 、效率降低、污染环境、控制失灵等问题,因此解决此问题刻不容缓。(一)、小组简介小组名称集机班、集机修理班组长顾林伟小组类型联合型小组人数5 人课题名称降低堆高机液压系统漏油故障率注册编号循环时间2016 年 1 月份-2016年 9 月份名师资料总结 - -

3、 -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 10 页 - - - - - - - - - 北仑第二港埠有限分公司通达公司集机班、集机修理班联合QC 小组成果报告3 小组成员表NO 姓 名性 别年 龄文化程度职务级 别1 顾林伟男47 本科组长2 王杰峰男43 大专组员3 周元召男54 高中组员4 王金红男35 大专组员5 李立男52 高中组员(二) QC活动计划QC活动计划表时间内容1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月P 课题选定现状调查目标确定原因分析对策制定D 对策实施C 效果

4、确认A 巩固完善【虚线为活动计划,实线为实际实施】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页,共 10 页 - - - - - - - - - 北仑第二港埠有限分公司通达公司集机班、集机修理班联合QC 小组成果报告4 二、选题理由和现状分析我公司共 10 辆堆高机,车辆使用强度高,故障率高(每月修理项目 100 多项),其中漏油项目修理占了其中的三分之一,且加大了维修成本支出 (2015年液压油使用量比2014 年多出 4.5 万元)。每次油管破损都必须立即更换油管、密封

5、圈,加注液压油,油路泄露故障控制不及时会引发诸如执行元件速度不稳定、设备发热 、效率降低、污染环境、控制失灵等问题,因此解决此问题刻不容缓。三、目标确定通过 QC小组现场实际了解分析,决定提高堆高机完好率,降低维修成本支出。堆高机液压系统漏油故障从原先的每年408 次下降到228次, 由于装配原因造成的故障较少到0次。 液压油使用量从 16320L减少到 8160L。QC活动目标图408228130050100150200250300350400450现状目标油路故障 (次)装配故障(次)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -

6、- - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页,共 10 页 - - - - - - - - - 北仑第二港埠有限分公司通达公司集机班、集机修理班联合QC 小组成果报告5 四、原因分析造成堆高机液压系统漏油故障率的原因有以下几点:要因确认作业环境2015年公司箱量日益增加,作业设备24小时运行,并且还在不规则场地作业,造成设备漏油故障率增加。司机操作没能及时发现故障由于厂方未设计液压油报警装置,操作司机不能及时发觉泄露现象。油管质量工作时间长,油管老化,密封圈坏掉和冲掉,造成液压油漏油。厂家设计安装出场设计不合理,安装油管有一小部分相互摩擦,时间一长,油管破裂造成漏液压油现象。设

7、备点检人员责任心不强班组每星期的设备点检没有实施到位,点检时对一些轻微的漏液压油不仔细。25%10%30%15%20%不规则场地操作设备未装漏油报警装置油管、密封圈老化出厂设计问题设备点检人员未点检到位名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页,共 10 页 - - - - - - - - - 北仑第二港埠有限分公司通达公司集机班、集机修理班联合QC 小组成果报告6 由此表格可以看出,油管质量占了图表的30% ,其中油管、密封圈是造成液压系统漏油的主要原因。五、制定对策根

8、据分析我们可以看出:作业环境、出厂安装、点检设备,油管质量等因素引起液压系统漏油的原因。根据以上分析, 制定相应对策表:No 主要原因对策重要性实施时间监督部门1 作业环境,堆高机 24 小时作业,在不规则场地作业实行班组定人定机制度,针对不规则场地作业要按照公司规定的要求操作主要2016 年 1 月-3 月集机班班组长和操作部经理2 油管质量,油管老化、密封圈坏及时性检查设备动态信息,掌握配件备库情况主要2016 年 1 月-7 月集机修理班和技术组3 厂家设计、安装的不合理性减少交叉油管,由于磨损的更换次数主要2016 年 2 月5 月集机修理班和技术组4 设备点检人员责任心不强实行考核制

9、度主要2016 年 1 月6 月集机班和技术组六、对策实施1、开展班组“导师带徒”活动,由操作部和技术组负责检查相关情况。实施效果,通过互动交流形式,班员之间达到一定的共识,增强了操作司机责任心,开展“导师带徒”活动让新司机的操作水平得到提高。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页,共 10 页 - - - - - - - - - 北仑第二港埠有限分公司通达公司集机班、集机修理班联合QC 小组成果报告7 2、班组为了加强对堆高机设备管理,实行堆高机定人定机新规定,车辆

10、暂定半年更换一次,在车辆使用上要严格按照规定实行,在出车前要严格,仔细检查, 作业完毕后认真做好交接,并认真填写好运行日志,今后车辆使用必须做到, 谁使用,谁负责;发现有违规的,将取消当天的作业箱量。 在不规则场地作业的时候, 车辆摇晃非常大,司机一定要按照公司操作规程和特别要求,不要盲目作业, 否则将按公司规定考核,并到班组进行学习。实施效果:实施后,能确保所有堆高机循环性的运行。3、因堆高机未设计液压油位报警装置,在发生泄露故障后,操作司机在驾驶室不能及时发现,有一定的安全隐患, 为了能够让操作司机及时发现泄露现象和把安全隐患扼杀在萌芽状态。加强点检员的巡查力度,实施制度考核, 点检由原来

11、的每周一一次提高到每周两次以上。主要针对堆高机吊具上、 门架上的油管接头和分配阀的油管接头部位多巡回检查,发现哪里有漏油,马上停车修复。开展以点检为基础,状态监测为手段的预知维修,克服周期修理的弊,为状态维修工作提供可靠依据。实施效果: 实施后,基本由于油管跟油管之间的磨损和严重油管老化造成的应急抢修任务。4、经过技术组和集机修理的讨论,决定减少交叉油管,因液压系统的漏油控制不及时会引发执行元件速度不稳定、系统发热、 效率下降、污染环境、控制失灵等问题,甚至引起机损事故。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整

12、理 - - - - - - - 第 7 页,共 10 页 - - - - - - - - - 北仑第二港埠有限分公司通达公司集机班、集机修理班联合QC 小组成果报告8 七、效果检查1、目标检查QC小组活动正式开展后,为堆高机的作业运行的安全性和设备管理动态监测带来了很大的改善,QC实施后共发生204 起因液压系统油路漏油的故障维修,液压油损耗共8160L。效果确认表项目原始情况计划目标实际次数液压系统油路故障408 次228 次204 次液压油损耗16320L 9120L 8160L 效果确认图由此表可以看出, 通过 QC 活动后,设备漏油故障次数下降了20405010015020025030

13、0350400450原始情况计划目标实际效果4082282041300油路故障(次)装配故障(次)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页,共 10 页 - - - - - - - - - 北仑第二港埠有限分公司通达公司集机班、集机修理班联合QC 小组成果报告9 次,降幅达 50% ,达到了预期的设定目标。由于故障次数的下降,堆高机的生产效益明显提升。2、经济效益:直接经济效益更换的密封圈、液压油管配件按500 元一根计算,今年堆高机因非正常损而更换的液压管根数比去年减

14、少40 根,液压油用量减少了 8160L。直接经济效益 =50040+81607.52=81363.32 元 间接经济效益跟去年同期相比减少液压系统油路漏油故障204 次,节省时间 204 次5 小时/ 次=1020小时(以每次平均停机处理时间4 小时计算);减少更换液压油管40 根,节省时间 40 根4 小时/ 根=160小时(以每根更换时间4 小时计算),总计节省时间1180 小时。以堆高机一小时不停机作业量平均为59 只箱量计算:1180 小时59 只箱量 / 小时=69620只箱量按箱量单价 0.5 元计算:69620 只箱量 0.5 元单价 =34810元所以本次 QC小组活动可为公

15、司产生直接和间接经济效益合计约为:116173 元3、社会效益降低故障停机率,减少甚至避免机损事故,提高了堆高机名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页,共 10 页 - - - - - - - - - 北仑第二港埠有限分公司通达公司集机班、集机修理班联合QC 小组成果报告10 运行的安全性和可靠性。每年公司开展的节能减耗活动,展现了港口工人的在技术创新上的智慧结晶。4、无形效益通过开展QC活动,小组成员增长了知识,提高了分析问题,解决问题的能力,自身素质、业务能力达到

16、进一步提高,也进一步激发了小组成员的团队精神和工作热情。八、巩固措施为保持并巩固已经取得的活动成果,我们制定了以下巩固措施:1、组织联合 QC的成员认真学习本次QC活动的内容。2、制定机械设备考核制度,作为班组考核标准。3、每工班及时做好例保和一保工作。4、平时及时检查,发现问题及时处理。九、总结回顾:在本次 QC活动过程中,我们充分运用了质量管理的科学方法达到了预期的目的, 同时小组成员的质量意识、 团队精神及创新能力得到了较大的提高。但在实际作业中,仍然暴露出了一些问题,是需要我们在今后的日常工作中进行规范和改进,从而才能将作业开展的更好!名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页,共 10 页 - - - - - - - - -

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 高考资料

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁