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1、总第期年第期河北冶全 ,邢钢套筒窑换热器内漏分析霍志军,要建,王平江,王笑恺(邢台钢铁有限责任公司炼铁厂,河北邢台)摘要: 介绍了套筒窑换热器的概况,对邢钢套筒窑换热器内漏进行了简要分析;结合实际生产情况,制订了合理的控制措施, 取得了良好效果。关键词: 套筒窑;换热器; 工作原理;内漏; 分析中图分类号: 文献标识码: 文章编号: ) ,(,): , ;:; ;前言邢钢套筒窑换热器内漏的判断依据邢钢现有座日产的套筒窑,其中生产冶金灰约供炼钢使用、粉灰约供烧结使用,于年月份投产,在年月份大修过一年月日,套筒窑按计划检修完复风后,发现驱动风压力偏低,这是以前从未遇到的问题, 操作人员立即与维修人
2、员一起对驱动风机、相关管道、换热器顶盖、压力表等进行了多次仔细检查,均未发现问题,工区立即组织技术骨干结合套筒窑次。该套筒窑具有质量稳定、设备故障率低的特点;从投产至今,含量保持在以上,活性度,设备作业率平均在以上。套筒窑换热器概况运行参数的变化情况,进行了认真分析,最终得出了换热器内漏的结论,以下是主要判断依据:()驱动风压力是套筒窑的关键控制参数之一()换热器的构造:换热器主要包括外壳、管束、 废气进口箱、废气出口箱、管束下端膨胀石墨密封、 膨胀节等部件。()换热器的工作原理:利用窑内悬臂内筒的废气、加热喷射器所用的驱动空气,作为喷射器的引射动力气体,降低窑顶及排烟系统废气温度;换热后的驱
3、动空气将循环气抽出,进人喷射器使套筒窑形成并流带。因此,换热器是套筒窑的关键设备。()换热器的作用:预热驱动空气、降低套筒窑的煤气消耗是套筒窑的关键节能设备;降低窑顶及排烟系统废气温度,确保炉顶及除尘设备平稳运行。收稿日期:,是形成并流带不可或缺的条件。驱动风压力明显降低了,比正常值降低了左右。()换热器人口废气温度比正常值降低了。()换热效果变差,预热驱动空气温度比正常值降低了;循环气体温度降低,比正常值降低了。()经多次检查:驱动风机本身无故障,运转情况良好;微机显示及现场检查均未发现驱动风机阀门开度有变化;从驱动风机到换热器(包括换热器顶盖)均未发现漏风的地方。()经对压力表校验、更换比
4、对,均未发现压力表有故障。套简窑换热器内漏原因分析作者简介:霍志军(一),男,经济师,年毕业于河北经贸大学市场营销专业,现在邢台钢铁有限责任公司炼铁厂从事生产组织及管理工作,:总第期()有害元素的侵蚀。石灰石中的、的抽吸形成高速运动的颗粒灰尘,久而久之对换热器的管束产生了冲刷破坏作用。()为更好地制定行之有效的控制措施,保证石灰质量和炉况的相对稳定,对套筒窑关键参数(指标)进行了对比。套筒窑换热器内漏前后主要参数变化见表。等有害元素长时间对换热器管束侵蚀作用。()高速气流带动大颗粒灰尘的冲刷。邢钢套筒窑所用的石子没有经过水洗,石子中的粉尘较多,加上振动筛、称料斗处没有除尘点,所以大颗粒灰尘进入
5、窑内相对较多。这些颗粒状灰尘经过主抽风机表 换热器内漏前后主要参数对】 控制措施燃烧室温度降低 ,下排燃烧室适度降低,以确保窑体内部耐材的使用寿命。()加大对石灰门的石灰质量观察力度,钉针对性地进行部分微调。在套筒窑换热器内漏问题彻底解决前,为保证冶金灰质量和炉况相对稳定,最大程度地满足炼钢和不锈钢用户的需求,经工区技术骨干讨仑,制定以下应急控制措施:()适当开大驱动变频风机的阀门开度,根据实际情况适当增加,以保证相对稳定的驱动风压力(保证驱动风压力不低于)、并流带的相列 稳定。()根据实际生产情况,适当下调产能 天,以保证石灰质量相对稳定; 适当增加石灰石的理论折焦吨耗量,以弥补因换热效果差
6、()区主任随时处理、解决可能带来的仟何问题,确保生产平稳、顺利地运行。结语通过严格执行应急技术措施,邢钢实现会简窑炉况和质量的相对稳定,石灰质量的合格率达到,化渣优良率为,满足,后序艺对石灰质量的需求,为邢钢精品钢战略的顺利实施做出了贡献,也为今后处理类似情况积累了宝贵经验带来的热鼍不足; 适当降低上下排燃烧室温度, 上排(上接第页)表两种方法的精密度比较 传统法( )()半自动法结语化厂的生产需要。参考文献关树艳浅谈烟煤胶质层指数测定及工作经验天津冶金,():由于煤质的复杂性,胶质层指数测定是一个规范性很强的试验,其数据的准确测定是邯钢对外结算及指导焦化生产的依据。本文采用半自动法测煤的胶质层指数,其精密度高于传统法,满足邯钢焦