浅议汽轮机挂闸故障的分析与处理.docx

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1、浅议汽轮机挂闸故障的分析与处理摘要:大型汽轮机均采用电液控制的运行方式,在汽轮机运行前需进行挂闸试验。针对某大型燃煤电厂汽轮机在调试经过中发生的汽轮机挂闸故障,分析了各种可能造成汽轮机挂闸的原因,并介绍了查找故障原因所采取的各种技术措施,为同类型机组在调试时处理相关故障,提供可借鉴的分析思路。关键词:燃煤电厂;汽轮机;挂闸;故障;电液控制;调试;阀门;卡涩概述某新建电厂号机组主要承当电网的基本负荷,且需承当供热所需的热负荷,具有一定的调峰能力。采用的汽轮机型号为,是具有超临界蒸汽参数、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、双抽供热、湿冷凝汽式机组。在汽轮机调节系统中,采用了高压抗燃油。机组的高压抗燃

2、油系统包含了供油系统、危急遮断系统及执行机构。供油系统的功能是提供高压抗燃油,并以此驱动伺服执行机构,进而调节通过汽轮机的蒸汽流量。危急遮断系统由个电磁阀、个电磁阀、个隔膜阀及机械超速遮断机构组成。在该机组汽轮机运行前的挂闸试验中,发现了某些设备存在故障。分析了各种可能造成汽轮机挂闸的原因,并采取了技术措施进行了处理,最终完成了挂闸试验。危急遮断系统的运行方式运行时,危急遮断系统的个电磁阀通电后励磁关闭,进而封闭了自动停机危急遮断母管上的抗燃油泄油通道,即建立了所有蒸汽阀执行机构活塞下腔的油压。当电磁阀失电后,阀门打开,则总管油压被缷压,导致所有汽阀关闭进而使汽轮机停机。电磁阀是超速保护控制电

3、磁阀,正常运行时,个电磁阀不带电,为常闭状态,封闭了总管油液的泄放通道,使调节汽阀和再热调节汽阀的执行机构的活塞下腔能够建立起油压。一旦控制板动作,个电磁阀就被打开,使母管的油液被泄放,能使高压调节阀和中压调节阀迅速关闭。当机组正常运行时,隔膜阀上腔室的润滑油压力压迫阀门关闭,堵住了危急遮断油母管通向回油管的通道。当机械超速遮断机构动作或手动超速试验杠杆时,不管是单独动作,还是同时动作,均能使透平油的压力降低或消失,因此使压缩弹簧顶开隔膜阀阀门,进而将危急遮断器的油液排至回油管,安全油压被迅速卸压,此时,将关闭所有的进汽阀。危急遮断系统的布置和构造。故障现象年某日,该机组初次进行了汽轮机调门的

4、严密性试验,关闭汽轮机所有的高压调节门和中压调节门,开启所有的高压主汽门和中压主汽门。在进行汽轮机调门严密性试验经过中,当汽轮机转速下降至时,汽轮机的挂闸开关信号、忽然消失,汽轮机跳闸。就地检查了汽轮机调节保安系统,没有发现泄漏等异常情况。再次进行汽轮机的挂闸试验,发如今建立挂闸油压的经过中,汽轮机挂闸的个油压开关、和均不发出信号,而且油压低开关总是在发信号,造成汽轮机的挂闸油压建立失败,汽轮机跳闸。检修后,再次进行汽轮机的挂闸试验,汽轮机的挂闸油压仍无法建立,挂闸试验失败。故障原因根据汽轮机危急遮断系统的布置和构造,分析并寻求汽轮机挂闸故障的原因。首先,检查个电磁阀和个电磁阀的电源,电源接线

5、正常,由此排除了电磁阀失电导致油路卸压的可能性。然后采用排除法,对可能造成汽轮机挂闸故障的原因进行了逐条分析,以为主要原因可能存在于多个方面。电磁阀卡涩电磁阀的连接构造。个电磁阀具有串联和并联合构,即电磁阀和并联、电磁阀和并联,然后将两组并联的电磁阀再连接为串联回路。电磁阀和处于安全油的来油端,电磁阀和处于泄油端。只要有电磁阀和中的任个阀门关闭不严,油压低开关会发出信号;同理,只要电磁阀和中的任个阀门关闭不严,油压高开关就会发出信号。所以,在这个电磁阀中,只要有某个电磁阀关闭不严,就有可能使汽轮机的安全油压偏低,造成汽轮机无法挂闸。电磁阀和单向阀卡涩个电磁阀是并联排列,当任个电磁阀带电后,压力

6、油会被泄出,引发所有的调节门关闭,同时保持安全油压的稳定。假如油压开关取样管前的单向阀存在卡涩或泄漏现象,同时电磁阀也存在卡涩时,安全油被泄去也是有可能的。隔膜阀关闭不严或卡涩隔膜阀的开关由机械超速遮断机构控制,通过控制隔膜阀顶部的润滑油压力,控制隔膜阀的开关。当隔膜阀存在卡涩现象或未完全关闭时,安全油就将通过隔膜阀泄排至油箱,进而引起安全油压力的降低,导致汽轮机无法挂闸。排除故障的措施清洗电磁阀针对电磁阀可能存在卡涩现象,首先检查并清洗危急遮断装置的所有电磁阀。发现电磁阀有稍微的卡涩。清洗所有的电磁阀并安装完毕后,重新进行汽轮机挂闸试验,汽轮机仍然无法挂闸,试验失败。因而,电磁阀卡涩的原因能

7、够排除。清洗电磁阀和单向阀同样,清洗了所有的电磁阀和单向阀,待清洗后复装,重新进行了汽轮机挂闸试验,还是挂闸失败。因而,电磁阀和单向阀卡涩的原因能够排除。检查隔膜阀手动操作隔膜阀的手动开关,发现隔膜阀的开关灵敏,无卡涩现象。对隔膜阀的关闭状态进行检查,调整隔膜阀的关闭状态,使隔膜阀能完全关闭。再次进行汽轮机挂闸试验,发现汽轮机挂闸的开关信号、和均正常,汽轮机能够正常挂闸。由此,可判定隔膜阀没有完全关闭,存在内漏现象。隔膜阀无卡涩现象,那么隔膜阀没有完全关闭的原因,应当是隔膜阀顶部的润滑油压力偏低。分析和检查机械超速遮断机构的运行状态,发现当隔离电磁阀带电后,安全油压能够正常建立,讲明润滑油的来

8、油压力,能知足隔膜阀的设计要求。根据分析,故障应在安全油隔离电磁阀后的管路及装置上,主要原因可能是:安全油隔离电磁阀至危急遮断器油门的管路存在漏油。经检查,在该段管路未发现漏油点,故而这个原因能够排除。就地手动停机压杆存在漏油。检查了手动停机滑阀,同样未发现漏油点,也排除此原因。危急遮断器油门存在漏油。对危急遮断器油门进行检查,发现危急遮断器油门的滑阀,在滑移时有些卡涩点,且在滑阀外表上有拉毛现象。对滑阀进行清洗及去毛处理,再次进行了汽轮机挂闸试验,汽轮机挂闸开关信号、和均正常,汽轮机能够正常挂闸,排除了故障。结语利用排除法,分析了某新建电厂号机组汽轮机挂闸故障时的各种现象,准确快速地判定了汽轮机挂闸故障发生的部位,并彻底排除了故障。危急遮断系统是汽轮机重要的保护装置之一,十分是在新机组的调试工作中,极容易出现此类故障,因而,有关挂闸故障的分析思路,对于同类型机组的调试工作,具有借鉴作用。

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