基于PLC高速计数器的进口切纸机改造.docx

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1、基于PLC高速计数器的进口切纸机改造luonan导语:切纸机械是印刷和包装行业最常用的设备之一。切纸机完成的最基本动作是把待裁切的材料送到指定位置,然后进行裁切。1引言切纸机械是印刷和包装行业最常用的设备之一。切纸机完成的最基本动作是把待裁切的材料送到指定位置,然后进行裁切。其控制的核心是一个单轴定位控制。我公司引进欧洲一家公司的两台切纸设备,其推进定位系统的实现是利用单片机控制,当接收编码器的脉冲信号到达设定值后,单片机系统输出信号,断开进给电机的接触器,同时电磁离合制动器的离合分离,刹车制动推进系统的惯性,进而实现准确定位。由于设备的单片机控制系统老化,造成定位不准,切纸动作紊乱,不能正常

2、生产。但此控制系统是早期产品,没有适宜配件可替换,只能采取改造这一途径。目前国内进行切纸设备进给定位系统改造主要有两种方式,一是利用单片机结合变频器实现,一是利用单片机结合伺服系统实现,不过此两种改造方案成本都在两万元以上。并且单片机系统是由专业开发公司设计,技术保守,一旦出现故障只能交复原公司维修或更换,维修周期长且成本高,不利于改造后设备的维护和使用。我们结合本人设备的特点提出了新的改造方案,就是用plc的高速计数器功能结合变频器的多段速功能实现定位控制,并利用hmi人机界面humanmachineinterface进行裁切参数设定和完成手动操控。2改造的可行性分析如今的大多plc都具有高

3、速计数器功能,不需增加特殊功能单元就能够处理频率高达几十或上百khz的脉冲信号。切纸机对进给系统的精度和响应速度要求不是很高,能够通过对切纸机进给系统相关参数的计算,合理的选用编码器,让脉冲频率即能在plc处理的范围内又能够知足进给的精度要求。在进给经过中,plc对所接收的脉冲数与设定数值进行比拟,根据比拟结果驱动相应的输出点对变频器进行输出频率的控制,实现接近设定值时进给速度变慢,进而减小系统惯性,到达准确定位的目的。另外当今变频器技术获得了长足的发展,使电机在低速时的转矩大幅度提升,进而也保证了进给定位时低速推进的可行性。3主要控制部件的选取3.1plc的选取设备需要的输入输出信号如表1所

4、示。表1plc输入输出分配表针对这些必需的输入点数,选用了fx1s30mr的plc,由于选用了人机界面,其它一些手动动作,如前进、后退、换刀等都通过人机界面实现,不需占用plc输入点,进而为选用低价位的fx1s系列plc成为可能,由于fx1s系列plc输入点最多只要16点。另外此系列plc的高速计数器具有处理频率高达60千赫的脉冲的能力,足能够知足切纸机对精度的要求。3.2编码器的选取编码器的选取要符合两个方面,一是plc接收的最高脉冲频率,二是进给的精度。我们选用的是编码器分辨率是500p/r每转每相输出500个脉冲的。通过验正能够知道此分辨率能够知足上面两个条件。验证所需的参数:电机最高转

5、速是1500转/分25转/秒、进给丝杆的导程是10mm/转。验证如下:本系统脉冲最高频率25转/秒500个/转2a/b两相25khz理论进给分辨率10mm/500=0.02mm同时由上面的数据知道进给系统每走1mm编码器发出50此数据很重要,在plc程序的数据处理中要用到个脉冲信号。由于此工程中对编码器的a/b相脉冲进行了分别计数,使用了两个高速计数器,且在程序中应用了高速定位指令,则此plc可处理的最高脉冲频率为30千赫,因而知足了第一个条件;我们的切纸机的载切精度要求是0.2mm,可知理论精度完全知足此要求。3.3变频器和hmi的选取这两个部件我们都选用了三菱公司的产品,分别是fr-e54

6、0-0.75k-ch和f920got-bbd-k-c。f920got是带按键型的hmi,它的使用和编程非常简单方便。它具有下面特点:1能够方便的实现和plc的数据交换;2通过本身自带的6个功能按键开关,能够控制plc内部的软继电器,进而能够减少plc输入点的使用;3具有两个通讯口,一个rs232c用于和个人电脑通讯和一个rs422用于和plc通讯,利用电脑和f920got相连后不仅能够对hmi进行程序的读取和上传,还能够直接对plc的程序进行上传下载、调整和监控。4plc和hmi程序的设计此工程中程序的难点主要在于数据的处理上。在切纸机工作经过中除手动让进给定位机构前进后退外,还要实现等分裁切

7、功能和指定详细位置定位功能,并且hmi上还要即时显示定位机构的当前位置。我们为了简化程序中的计算,采用了两个高速计数器c235和c236。c236通过计算前进后退的脉冲数,再进行换算后用于显示进给机构的当前位置;c235用于进行准确定位。定位经过是这样的,每次进给机构需要定位工作时,通过计算把需要的脉冲数送到c235,不管进给机构前进还是后退c235进行减计数,同时对c235中的数值进行比拟,根据比拟结果驱动相应的输出点对变频器进行输出频率的控制,实现接近设定值时进给速度变慢,进而到达准确定位。由于任何系统都有惯性和时间上的迟滞,所以变频器停止输出的时间并不是c235中的计数值减小到0时,而是

8、让c235和一个数据寄存器d130比拟,当c235中的值减小到d130中的设定值时plc控制变频器停止输出。d130的值可通过人机界面进行修改和设定,在调试时通过修改这个值,以到达定位准确的目的。1显示定位机构当前位置的程序2实现定位控制的程序段3参数设定时的小数点位问题。实际工作中在设定位置时要准确到0.1mm。这个问题在一些单片机系统中常会碰到,常见的处理办法是加大一个数量级,就是设定数据时,在人机界面上用1代替0.1mm,10代替1mm。不过我们在处理此问题时通过hmi中对数据的设置和plc的程序编写到达了所见即所得的效果。hmi中主要是对数值的格式要设定好。hmi中的设置画面如图1所示

9、。例如等分裁切10.5mm的纸,就能够在hmi上设定为10.5,而不是像公司的类似其它设备上要设为105,但plc的寄存器d128的内容是105而不是10.5,这样在计算需要的脉冲数时就要用下面一条命令:muld128k5d10此命令中尽管编程时d11不出现但实际上寄存器d11被占用,不能再应用于其它地方,否则会出现问题。而不是用:muld128k50d10。4编程中其它应注意的问题双线圈问题。本工程中利用条件跳转和步进指令避免了双线圈问题。误差信号问题。编码器是一种比拟精细的光电产品,受振动时不可避免的会出现误差信号,而切纸机在执行裁切动作时会造成很大振动,假如忽视这个现象,定位精度和执行机

10、构当前位置的显示都会不准确。本工程中处理方法参见上面例子程序图1,只要y3、y4接通,即只要进给机构前进和后退时才让c236进行计数,这样就屏蔽了裁切时震动造成的误信号。5变频器的参数设置设定的变频器的主要参数见表2。在调试经过中为了到达定位速度和精度的完美结合,应对三段速设定值,加减速时间和hmi中d130、d200和d202的数值进行相应调整。表2变频器主要参数设置一览表6结束语通过改造经过,完全恢复了我们切纸机的功能,试用三个月以来运行非常稳定。由这个应用实例能够看出结合plc的高速计数器功能,合理的进行应用,在一定场合能够取代高成本的定位控制系统,实现控制系统最优的性价比,并且由于选用通用开放的plc变频器集成方案,为企业后期自主设备管理带来长远的效益。0

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