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1、LOGO!可编程逻辑继电器在PTA装置上的应用huanglj导语:利用LOGO!可编程继电器,对影响PTA装置消费的局部控制系统进展了改造和优化,并具体介绍了详细施行方法及经历。摘要:利用LOGO!可编程继电器,对影响PTA装置消费的局部控制系统进展了改造和优化,如空压机光滑油压开关三选二控制,氮气压缩机报警指示盘的功能恢复,袋式过滤器反吹系统定时吹扫功能的实现,并具体介绍了详细施行方法及经历。LOGO!方便、简单,在氧化装置得到了充分利用,为PTA平稳消费提供了保证。关键词:PTA;LOGO!逻辑继电器;应用ApplicationofLOGO!programmablelogicalcontr
2、ollertoPTAplantWANGYongun,LINJun1PostgraduateStudentDepartmentofXihnPetroleumUniversity,Xi,衄710065,China;2ChemicalFiberPlantofUmmqiPetrochemicalCo,Ummqi830019,ChinaAbstract:SomeproblemsthathaveefectonthePTAplantproductionweremodifiedandoptimizedbyusingtheLOGO!programmablelogicalcontroller,suchasthe3
3、select2controloftheaircompressorlubricantpressureswitch,thefunctionrecoveryofthenitrogencompressoralarmingindicationdisc,therealizationofthetimingblowingfunctionofbagfilterreversedblowingsystemThedetailmeasuresandexperienceswereintroducedLOGO!programmablelogicalcontrollerwasconvenientandsimpleItwasf
4、ullyutilizedonthePTAoxidationplantSmoothandsteadyrunningofPTAplantwasguaranteedKeywords:PTA;LOGO!logicalcontroller;application我厂PTA装置1995年7月开工,随着时间的流逝,局部设备逐渐出现老化、故障率升高、备件定货来源中断等问题,给装置正常消费带来了较大困难。为解决这些问题,选用SIEMENS公司的LOGO!可编程逻辑继电器,对PTA消费中的空压机、氮压机、袋式过滤器反吹控制系统的控制作了改造和优化。LOGO!是SIEMENS公司推出的通用逻辑模块,集成有:控制功能
5、、操纵和显示单元、电源、用于扩展模块的接口、预制的根本功能通断延时继电器、电流脉冲继电器、软开关、时间开关、二进制指示器、输入和输出。b1空压机光滑油压开关三选二控制11存在的问题/b空压机是化纤厂PTA装置的核心设备,其运行工作的正常与否直接影响全氧化装置的消费。假设光滑油压开关误动作,那么会联锁空压机停机,进而导致氧化装置停车。我厂出现过2次PSLL6684油压开关误动作联锁空压机停机,进而导致氧化装置停车,给氧化消费带来较大的损失。12解决问题的思路及方法为防止PSLL6684油压开关误动作联锁空压机停机,又要确保实际光滑油压低时必须停机,对空压机的PSLL6684光滑油油压开关低联锁回
6、路作了三选二改造。增加2个油压开关,在不改变联锁通道的前提下,利用LOGO!可编程继电器,编作三选二程序,进而实现PSLL6684光滑油油压开关低联锁回路三选二功能。即用3个油压开关检测光滑油油压,只有当2个以上开关动作时才输出,联锁回路启动,使空压机停顿运转,确保设备不损坏。选用的是LOGO11224RC0可编程继电器,1224V供电,8个数字量输入,如下述:Q1=I112+1213+I113式中:I1为PSLL6684;12为PSLL6684A;13为PSLL6684B。13详细施行步骤在原PSLL6684处并接3个油压开关PSLL6684,PSLL6684A,PSLL6684B检测光滑油
7、油压,将其常开接点引入盘内LOGO!可编程继电器I1,I2,I3输入端子,把输出端子Q1与原联锁回路连接,只有当2个以上开关接点动作时Q1才输出,联锁回路启动,使空压机停,确保设备不损坏。b2氮气压缩机报警指示盘的功能21存在的问题/bPTA装置氮气压缩机C一830AB是提供氮气的,在氧化反响器D1301紧急停车时,为氧化反响器D1301和第一TA结晶器D1-401提供2h的惰性气体;在开车和反响器处于“保持状态时,装置也需要间歇使用高压惰性气体,以保证反响器的平安。2005年l1月12日开工时,报警指示盘TOSHIBA的PLC型号:PROSECEXM4020出现电源故障,修复电源后又发现其C
8、PU不能运行,造成该PLC彻底报废,由于没有备件,报警指示盘彻底瘫痪,使操纵人员不能对压缩机运行的正常与否进展监控,给工作人员带来极大不便,出现故障更是无从判定。22解决问题的思路及方法为了确保氧化装置氮气压缩机C一830AB的正常运转,不影响氧化装置的消费,组织气力对氮气压缩机C-830AB的报警指示盘做了改造,利用5个sIEMENS的可编程继电器LOGO!,按照工艺消费要求自行编程、安装、调试。经过实验和工艺人员确认,完全符合原设计要求,为氧化装置消费的平安、平稳、高效奠定了根底。整个系统共包括输入点24个,输出点21个,局部例如如:SUMPERHEATER油槽加热器、COMPRUNNIN
9、G压缩机运行、MOTORHIGHTEMP马达温度高、LOWOILPRESSURE油压低、HIGHOILTEMP油温高、HIGHTEMPSUCTIONDAMPER空吸阻尼器温度高、HIGHTEMPDISCHARGEDAMPER排出阻尼器温度高、HIGHGASTEMP气体温度高、LOWGASPRESSuRE气体压力低、LowOILPREPRESSuRE预油压低、HIGHGASSYS,REMPRESSURE气体系统压力高、LAMPTEST灯试、ACKNOWLEDGE确认。23详细施行步骤利用5个SIEMENS的可编程继电器编程,实现氮气压缩机C一830AB现场加热器、电机的运行状态、温度和压力的报警
10、指示灯闪烁,确认后指示灯长亮,复位后指示灯灭以及灯试等功能,安装方便又快捷,效果良好。b3袋式过滤器反吹系统定时吹扫功能31存在的问题/b袋式过滤器是回收PTA粉尘的,PTA被惰性气体送人储罐后,气体和粉尘别离,气体排放人大气,粉尘落人储罐。但是由于惯性扩张,接触阻留,静电等综合作用,粉尘堆积在顶部,会造成尾气排放不畅,致使罐内压力过大;另外,气体还会带出PTA粉尘进人大气,造成环境污染,所以,顶部过滤器的反吹系统是极其重要的。原设计利用单板机控制,对过滤器滤袋通过8个反吹管线进展自动定时吹扫。吹扫后的PTA粉尘重新回到储罐,气送尾气也能顺利排出,之后出料,打包,保护四周的大气环境。但是,在2
11、006年3月,由于其反吹系统KC板处理器烧坏,且厂家已经停顿消费该产品,使得该系统瘫痪。要尽快解决问题,还要节省资金,为此,利用现有的LOGO!可编程继电器对它进展技术改造,保证装置的平稳运行。32解决问题的思路及方法为了让PI一1903A袋式过滤器反吹系统稳定运行,利用LOGO!可编程继电器编程来代替以前的KC板,系统保持原有的功能。1个输入,4个输出;I1:电源及启动输入;Q1,Q2,Q3,Q4:控制反吹系统电磁阀。33详细施行步骤利用电源供电作为系统启动条件,驱动一个异步脉冲发生器,依次驱动4个上升沿延时继电器,使4个电磁阀通过中间继电器驱动循环动作吹扫袋式过滤器。所有技术改造后,设备运行正常,为氧化消费安、稳、长、满、优,减少装置非方案停工提供了保障。为装置平安操纵创造了良好的条件。可编程逻辑继电器LOGO!在装置实际中的应用,有以下优点:1没有操纵单元,价格低廉;2较通常的硬件要求更小的机柜空间;3较独立的硬件设备更为灵敏和经济;4可替换23个常规的开关装置;5可通过LOGO!软件读取数据和编程。0